关于污水处理技术的相关答疑

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1、污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300300 题题 1问:采用 CAST 工艺,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房,导致进水 COD,SS 偏高, 并影响选择池的反硝化反应,应该如何解决? 答:这是一个目前污水处理厂普遍被忽视的问题,即污泥脱水后的滤液回流至生化池后对 生化处理的影响问题。由于污泥脱水前要加调质药剂,如 PAC 和 PAM,有些药剂有一定的 毒性,污泥脱水时可随滤液回流至生化反应池。处理这些滤液在技术上没问题,只是成本 问题,如果选用合适的污泥调质药剂,并控制好加药量以及脱水机的进泥量等,对前面的 生化处理就不会造成大的影响。还是强调的是,污泥脱水效果取决于污泥处理工序的全过

2、 程管理,包括污泥浓缩池的管理。 2问:“污泥泥龄”是怎样确定的?如何来控制?究竟是用排泥量确定它,还是用其它来 确定排泥量? 答:泥龄、F/M、等与其说是运行的控制参数,不如说是设计方面的参数,在工艺控制中的 只是参考参数。实际运行中排泥量通常是根据 MLSS 值加上经验来控制的,在 SVI 相对稳定 的情况下,也可用 SV30 来参考。 3问:本厂用的是卡罗塞尔氧化沟工艺。有时装置的出水氨氮比进水还高,进水 TP2.5mg/L 左右,出水只有 0.2mg/L 右,曝气机 3 台满负荷运行。一直查不出什么原因, 这是怎么回事? 答:只能根据你提供的情况来初步分析,可能是污水含氮有机物较多,反

3、应时间不够,有 机氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,此外,也可能是磷不够,影响氨氮通过同化途径去 除的效果。 4问:在运行过程中,氧化沟表面有一层厚厚的污泥堆积,粒径约 1mm 左右的污泥颗粒 泛黄色,时常会造成二沉池大量飘泥,污泥返白,有絮体随出水一同流出,SV30 迅速下降, 处理效果丧失,堆积污泥减薄消除,周而复始,请问其成因和控制措施。 答:说明污泥已失去活性,使 ESS 增加。有二种可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。 从你所描述的现象看,前者的可能性大,可测定一下污泥耗氧速率,以便针对性采取措施。5问:AB 法 A 段如何控制?是从一沉池以等同的流量给 A 段连续回流吗?SV30

4、应控制在 多少?控制在 5%-10%可以吗? 答:A 段的回流比应该大一些,但也不能使污泥在一沉池的停留时间太短,虽然 A 段主要 是吸附为主,但也有一定的生物降解作用的,生物降解大多在沉淀池内进行,只有将吸附 在污泥表面的有机物降解,才能恢复吸附能力。应该用 MLSS 来控制,在污泥沉降性能稳定 时也可用 SV30,要根据实际情况定,沉降比 5%-10%太低。 6问:如果一家污水厂运行一两年处理效果没达到较佳状态,那是不是应该考虑重新培菌 (换泥)?换泥跟开始时的培菌有什么不一样呢? 答:不用换!如果运行条件不变,换了也会一样的,即使你用优势菌种投加也没用,只能 维持一段时间,重要的是控制好

5、运行条件,如果是设计上的的问题要及时整改。 7问:我调试的是工业废水。工艺为:水解+厌氧+好氧池 1+好氧池 2+沉淀。由于安装问 题,曝气池布气不均匀(圆形曝气头曝气),每个曝气器处,均有一个类似喷泉上下翻滚 (直径 1m 左右),曝气不均,对处理效果有多大影响?还发现曝气区填料挂膜较少,镜 检有大的后生动物,没有发现其它生物,填料生物膜表面为淡黄色,曝气区外的生物膜厚 达 3cm,能给我解示一下吗? 答:你所说的情况不能说是曝气不均,是正常现象。还有你说生物膜不多,不知是多少?如生物膜把填料基本覆盖就很好了,至于说曝气区外的生物膜厚达 3cm 就是严重结球了, 要采取措施,如用大气量冲刷和

6、厌氧脱膜等措施。 8问:请问有关接触氧化池的下例问题。 (1)接触氧化池在放空时,填料上污泥能存活多少时间? (2)当接触氧化池处理能力下降时,要不要投加营养 ? (3)对于泡沫,加煤油消泡你认为有效吗,若有效通常要加多少? 答:三个问题回答如下: (1)接触氧化池放空后并不是生物膜污泥能存活多长的问题,而是要避免软性填料晒干而 板结,板结后再浸放水中就很难再伸展开,要防止这样的情况出现; (2)接触氧化池处理能力的下降应从多因素考虑,其中生物膜的厚度控制很重要,膜太厚 会严重影响处理能力,还要注意池放空时只能缓缓放,否则挂有大量生物膜的软性填料架 会倒塌或变形;(3)化学性泡沫用水喷淋较有效

7、(不能直接用水冲),我不赞同用煤油之 类的方法消泡。 9问:本厂近一周的进水、出水及生化池各数据平均如下:BODCODPHSS 色度氨氮总氮总磷进水2538107.928632 倍28646.0 出水4.8748.1128 倍7.622.81.02 生化池: MLSS:4200 MLVSS:2340 SV% :47.2 污泥指数:118.9 泥龄是 35 天 采用的是改良型活性污泥法处理工艺,目前的进水大约只有 2.5 万吨/天(设计是 5 万吨), 80%以上是工业废水,另有少量高浓度的垃圾渗滤液。工艺流程是:曝气沉砂池-生化池-二 沉池。没有设置接触池与水解池。生化池是鼓风机供气,深水转碟

8、曝气,连续进水时溶解 氧达不到 1 mg/L,停止进水后溶解氧缓慢上升至 4-5mg/L 左右。进水的严重超标及构筑物 的缺陷,导致了生化池的负荷很高,且污泥浓缩池很小(180 立方),有相当部分剩余污泥 重回到进水泵房去。现在碰到的问题是: (1)二沉池在进水后经常发现有活性污泥悬浮颗粒,是静沉时间不足还是难以沉淀? (2)三个二沉池均发现聚集的红虫(水蚤),水蚤好像是处理水质好的表现,是不是因为 污泥浓度高导致大量繁殖? (3)二沉池有时发现有薄薄的一层飘泥,是不是污泥的沉降性能很差,生化池曝气不足? 还是污泥回流不及时? (4)二沉池三角堰板上容易青苔或是藻类滋生,有什么方法克服? (5

9、)我认为污泥已老化严重,要将 MLSS 控低为 3000-3500 之间或更低些,增加剩余污 泥排放量,降低泥龄,这样生化出规池的耐冲击性会不会下降?出水水质会不会上扬? 答:污泥是有些老化,但不算很严重,泥龄已达 35 天,按此推算,污泥负荷不到 0.03。 控制目前污泥浓度的 2/3 就足够了,应该逐渐减少污泥浓度,水蚤对出水没影响,分析取 样时不要取到水蚤。还要注意沉淀池泥层控制,二沉池三角堰板上青苔和藻类只能人工清 除。 10问:我们是石油化工废水两级生化处理,一级是圆形完全混合式曝气池,二级是推流 曝气池,一级 DO 0.2mg/L,二级 DO 5.0mg/L。这段时间一级生化进水

10、pH 8.0,出水 6.5,二级生化后 PH 5.78,超出指标 6-9 的范围,这是怎么回事? 答:一级 DO 低很正常,因为污泥负荷高,一级 pH 下降的原因可能是负荷太高发生酸化, 二级出水 pH 下降可能是硝化反应消耗碱度造成的。因为你介绍得太简单,我也只能简单 分析和推断。11问:氨氮的去除,除了要有充足的碳原和足够长的污泥龄和保证足够的回流量,回流 是回流好氧池出水还是二沉池底部回流?我现在调试氨纶废水,原来设计回流好氧池出水, 可实际上是,若回流量达一倍时,就不能保证前边缺氧池的厌氧环境,我师傅说好氧池溶 解氧控制在 1mg/L 左右会好些,这样说是否对? 答:根据你介绍的应该是

11、前置反硝化,需回流好氧池的出水和二沉池污泥。你说若回流量 达一倍时,就不能保证前边的缺氧池的厌氧环境的话不妥,缺氧区不等于厌氧,DO 小于 0.5mg/L 就可。你师傅说好氧池溶解氧控制在 1mg/L 左右也是有道理的,这样可防止缺氧 区 DO 大于 0.5mg/L。 如果好氧区 DO 在 1 mg/L 左右,出水回流量在一倍时,缺氧区 DO 仍 大于 0.5mg/L 时,不能再降低好氧区的溶解氧,也不要随意减少出水回流量(进入缺氧区 的硝酸氮会少),此时可在不影响二沉池泥水分离效果的前提下,减少二沉池出泥量,将 池内污泥层升高,使污泥在二沉池内的停留时间增加,使之处于缺氧或无氧状态,这样也

12、有利于避免缺氧区 DO 上升。二沉池出泥量减少不会影响回流至反应池的污泥量,因为在二 沉池内泥层升高的情况下,污泥在泥层中的浓缩时间长了,这种情况下出泥量减少了但出 泥的浓度提高了。 如果是接触氧化工艺,出水要回流,污泥不回流。我不赞成用前置反硝 化。关于去除硝化菌的说法不妥,但明白你的意思。 12问:(1)最近车间试车,造成进水很不正常。昨天 COD 有 6000 mg/L,而设计只有 600mg/L。应该采取那些措施,使出水尽快恢复正常? (2)最近空压机房的风压有 8 公斤,而又没装减压阀,他们解释曝气管的流量阀一样可控 制压力。请问一下,是不是风压过高造成的曝气不均? 答:进水 COD

13、 大于设计值的十倍是无法达标的,应增加供氧量,减少排泥量或不排泥,目 的就是控制好污泥负荷和供氧量。但要注意:减少排泥量或不排泥是暂时的,当经过一个 反应时断后(至少半天)就应该加大排泥量。上述措施的目的是先让污泥与高浓度污水混 合、吸附,经过一段时间后,部分有机物降解,但仍有大部分有机物吸附在污泥上,让其 随污泥而排出系统,这样可使系统尽快恢复正常,因为这样高浓度的废水一般不会特续很 长时间的。风压达 8 公斤不行的。 13问:活性污泥法处理鱼类加工废水,生化部分分三个格池串联进行,现在第二、第三 生化池出现了大量的泡沫,而第一生化池中没有泡沫;起初以为是洗涤剂泡沫,但是最近 在洗涤剂高峰时

14、,将水外排,已经有四五天了,依旧没有好转而且有增多的迹象,这是什 么原因,怎么解决? 答:可能是若卡氏菌引起的生物泡沫,在进水含油脂、负荷低的后段易繁殖。这类泡沫很 难用水喷淋消除,只能人工清除或让部分原水直接超越至后面生化池,可在一定程度上压 抑若卡氏菌繁殖。 14问:老装置改造用来处理氨氮废水。采用水解+厌氧+两级好氧(接触氧化工艺)。污 水回流到水解池,污泥回流到厌氧池(缺氧池)。如果加大回流,水解池污泥流失很快 (水解池由黑变清),并且后面的厌氧池溶解氧可达 0.7。为此尝试沉淀池底部回流(通 过放空管回流),由于回流量限制,氨氮的去除率不理想。请问:前置反硝化工艺,通常 回流的是好氧

15、池出水还是沉淀池出水? 答:应该是二级好氧池的出水回流至缺氧区,而不是回流至水解池和厌氧池。可能是你没 完全介绍清楚,我总感觉这工艺有问题,水解池就是酸化池,主要是通过水解酸化提高废 水的可生化性,应该先了解一下硝化效果是否好,再考虑反硝化问题,还有你说的沉淀池 是否是最后的沉淀池(沉淀好氧池脱落的生物膜用)?厌氧池后是否有沉淀池?我感觉除 了设计问题,还有运行管理问题。 15问:现在用 SBR 工艺处理医院污水,目前已经投放生活污水和回流污泥(经过带式污 泥机出来的污泥 1000 斤),在鼓风曝气十分钟左右就出现大量的白泡沫。水量大概有 120立方,是不是进水量大和浓度高呢?下步工作需要什么

16、准备?微生物怎样培养得更好?如 何控制曝气时间? 答:如用脱水污泥作污泥培养接种用,投加量至少要有效池容的 3%,还有营养方面的要求, 接种污泥投加量太少了,至于出现泡沫很正常的,污泥形成后会大大减少或消失的。后面 的问题是运行控制上的基本问题,这里不展开介绍了。 16问:我们厂采用厌氧-水解-一级好氧接触氧化-二级好氧接触氧化工艺。进水 COD 在 1000mg/L 以下;进水氨氮 50mg/L;BOD5/COD 在 0.35 以上。出水氨氮无法达标,如何解决?答:你们的工艺应改变,这样是无法达标的,进水氨氮 50mg/L(总氮还要高),BOD5/COD 在 0.35 以上就不必水解酸化,COD 在 1000mg/L 以下也不必用厌氧,可将厌氧池和水解池 都改成好氧池,反硝化池不必另设,只要将目前的第一级好氧接触氧化池的溶解氧控制在 0.5 以下就可(是假设水解池和厌氧池都改成好氧池的情况下),因为不了解各方面的具 体情况,只是初步的想法。 17问:为什么你说“BOD5/COD 在 0.35 以上就不必水解酸化”? 答: 因为这样的 B/

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