2014江苏省并网电厂技术监督绝缘专业工作总结

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1、 第 1 页 共 20 页20142014 年江苏省并网电厂技术监督绝缘专业工作总结年江苏省并网电厂技术监督绝缘专业工作总结王成亮 江苏方天电力技术有限公司 1 1总体情况总体情况2014 年,在江苏省电力公司技术监督办公室和江苏能监办的领导下,在全省各级绝缘监督网络技术人员的共同努力下,严格执行国家能源局二十五项重点要求、省交接预试规程修订版和2014 年江苏省发电企业技术监督检查大纲 ,认真落实各项反事故措施,精心开展设备维护检修,对绝缘监督工作和非计划停运中暴露出的新问题及时进行跟踪,积极消除设备缺陷,取得了较好的运行成绩。全省发电企业 2014 年度引起的设备非停次数统计优于同期,高压

2、电气设备预试率、设备完好率、缺陷消除率保持在较高水平,为江苏电网的安全可靠运行做出了应有的贡献。截至 2014 年底,加入投运的新机组和减去拆除的老机组之后,江苏省 220kV 及以上等级电网的上网电厂机组合计 154 台,其中:1000MW 机组 19 台,600MW 级机组 39 台,300MW 级机组 64 台,200MW 级机组 13 台,135MW 级机组 19 台。2014 年全省高压电气设备绝缘状况总体良好,主要高压电气设备运行情况较好。在全省绝缘技术监督网络的共同努力下,继续保持了 2013 年全省高压电气设备总体运行平稳的较高水平。至2014 年底,高压电气设备故障原因造成

3、220kV 及以上等级电网上网电厂机组非计划停运统计 7 次,根据发电厂上报的绝缘技术监督总结统计,2014 年绝缘监督专业的高压设备预试率、设备完好率和设备消缺率等三率指标完成情况良好。各电厂能在运行、检修中严格执行国家标准、行业标准和规程反措,认真落实国家电网公司和江苏省电力公司的各项反事故措施,较好地按照电气设备预防性试验规程,定期开展设备的预防性试验和检修工作,确保设备预试和检修工作的质量。对上期技术监督检查中发现的问题和隐患,能及时进行整改和消除设备缺陷,对暂不影响安全运行且一时无法处理的设备异常,能制定预防措施及处理计划,有效地保证了设备安全稳定运行。各电厂提高设备运行维护质量,积

4、极消除缺陷,做了大量工作。但依然存在一些问题和不足,如预防性试验项目不全、预防性试验方法不当、施加电压不到位、试验报告不规范;不少电厂的避雷器计数器动作次数三相间相差较大而未对异常计数进行分析;部分电厂试验报告未标明使用仪器设备型号及有效期,且绝缘电阻测试仪表量程不足,测试结果均为无穷大;部分电厂未对启备变、高厂变的有载分接开关切换油室进行油样微水分析;部分电厂启备变、高厂变、励磁变的绝缘油色谱存在氢气、乙炔、总烃等超标或异常数据;部分主变、厂高变的第 2 页 共 20 页压力释放阀未装设导油管,引至地面油坑;部分电厂的外绝缘配置低于江苏电网污区图 2013 版对应的爬电比距一级以上,不能满足

5、现在的污秽等级要求;部分电厂 500kV GIS 气室、CT 存在 SF6泄漏现象;绝缘监督网络新从事监督人员的技术传承尚有欠缺,技术水平有待提高。2 2专业工作亮点专业工作亮点全年工作中,多数电厂勤于思考,锐意创新,涌现出一批工作亮点。各电厂善于借鉴,用于实践,能按照绝缘监督工作会议和交流研讨会议上介绍的工作亮点,结合本厂实际,举一反三,积极推广先进的做法,取得了一定的成效。淮安燃机在 4 号机共箱封闭母线加装了热风循环保养装置,加热器功率 60kW(可分 3 组投运) ,风机功率 4kW,确保了共箱封闭母线绝缘处于良好状态。盐城电厂将两台机组存在老化的发电机中性点小室与压变小室之间的封母橡

6、胶套进行了更换,确保了封闭母线的密封性。国电泰州 2 号机励磁交直流母线增加热风保养装置,消除了下雨天启动时绝缘低的缺陷。陈家港电厂重视防污闪工作,对厂内 500kV 设备的瓷套和悬式绝缘子均喷涂 PRTV 涂料;坚持开展空挂绝缘子盐密、灰密测量工作。化工园电厂一次设备防污闪工作比较到位,室内升压站瓷瓶清扫较为彻底。射阳港定期开展升压站悬式绝缘子绝缘电阻值测试工作。镇江电厂、大唐南京等电厂对户外设备外绝缘开展了涂敷 PRTV 涂料的防污闪措施,提高了外绝缘的防污闪性能。华兴电厂专工及时汇总变压器油色谱分析数据,制作图表曲线,便于更加直观发现油中气体含量异常情况。华能南京在今年的预试报告中,增加

7、了初值或者上次试验数值栏目,并进行了比较,有助于很好地掌握设备绝缘变化趋势。苏州蓝天认真落实反措和技术监督的各项要求,绝缘检测项目全面,检测记录和报告完整,巡检工作细致严格,设备运行状态良好。化工园热电厂每月编写了绝缘技术监督的月报,对当月的绝缘监督工作进行了总结。太仓协鑫将历次试验报告数据列入excel 表格,进行比较,列入电气一次设备电子台账,归口设备管理部,放在网上共享,设备管理人员都可以访问。陈家港、国华徐州、扬州电厂、天生港等电厂绝缘监督资料数据全面,管理有序,能及时调取相关设备的出厂参数和历史试验数据,能将实测数据与出厂数据进行比较分析,异常数据有跟踪分析。国华太仓引进了荷兰进口的

8、发电机碳刷压力测试仪,可以离线检测碳刷压簧压力,及时进行调整,改善碳刷离散性大、电刷均流度不佳状况。利港检修中开展滑环的跳动和椭圆度测量工作,对不满足要求的滑环开展了车削加工,减少了运行中碳刷的电流分布不均。第 3 页 共 20 页华兴电厂不仅按照制造厂在端部线圈绑扎松动处,还自行采取在绝缘空洞处打入环氧片、外部使用浸过环氧的玻璃丝带绑扎牢固后多次涂刷专用环氧树脂,使端部绝缘成为牢固的整体,彻底消除了端部绝缘磨损的缺陷。戚墅堰电厂绝缘监督工作和一次设备试验检修工作开展深入细致,对启备变有载分接开关进行解体检修。南热绝缘监督工作细致,检查项目齐全,二十五项反措落实到位,如变压器非电量保护定期校验

9、;启动变有载分接开关油定期试验;绝缘子喷涂 PRTV。射阳港启备变有载分接开关切换油室油定期开展色谱和微水试验。国电泰州电厂性试验项目齐全,试验报告规范,信息完整。华能南京电厂按照规程要求,开展了 4 台机组机端 PT 的空载电流测试、局放试验、耐压等试验,发现了数据不合格、有绝缘隐患的 9 台 PT,并进行了更换。利港电厂购置了 2 组 220kV 隔离刀闸,轮流替换开展隔离刀闸的自主检修。苏龙完成了夏运 2955/2956 线、夏运 4563/4564 线、夏滨 2K71/2K72 线的出线侧避雷器加装工作。彭城电厂将存在两次漏气的上海阿海珐 SKF550 型 SF6电流互感器更换为沈阳康

10、嘉的 AGU-550 型少油断路器,提高设备可靠性。射阳港建立红外检测图谱库,根据红外检测结果,分析发现设备缺陷,并在检修中消除隐患;华能苏州热电厂红外测温工作开展较好,报告详实、充实。每台设备皆配有红外成像图和一次设备实体照片,已做到一次设备精确测温。田湾核电开展全厂 500kV GIS 和 GIB 设备的红外检漏检测,及时发现一处 SF6 漏气缺陷,并重点监视。国华徐州电厂将红外检测范围扩大到 6kV 电机和 400V控制箱,发现了两处 400V 控制箱中断路器发热问题,及时进行了处理。南热等多家电厂将励磁变风扇的冷却电机安装了导轨,方便在运行时通过外接导轨移出进行检修。国华徐州等多家电厂

11、在主变压器冷却器散热片外加装了滤网,确保了柳絮多时变压器的高效散热。国华徐州电厂针对 3 台真空泵电机夏季绕组温度高报警,将原来采用外加轴流风机冷却措施进行了改造,延长了风扇罩,增加了高速冷却风扇,改善了冷却效果。陈家港等多家电厂将接地碳刷改造,用 703225 的碳刷替代原 42208 的碳刷,消除了弹簧压力不够和碳刷磨损较快的问题。望亭电厂在高厂变 6kV 侧中性点与接地电阻箱之间加装了隔离开关,可以在进行预防性试验时方便不拆头开展试验。扬二厂在检修时和运行中每月对发电机接地装置安装处大轴进行清洗 1 次,确保了接地碳刷的良好接地。太仓协鑫电厂在电机轴承给油脂管理摸索规律,对西门子变频器寿

12、命周期,建故障分类台账,总结常故障件为 UPS 电源蓄电池、风扇及电容,对易损件定期更换并记录,改善运行温湿度,实施精密点检效果好。第 4 页 共 20 页3 3存在问题及建议存在问题及建议结合江苏电网调度的非计划停运统计情况和 2014 年迎峰度夏、迎峰度冬的两次集中检查服务发现的典型问题和故障缺陷,以及江苏方天电力技术有限公司技术监督日常服务工作,对绝缘专业检查发现一些共性问题及建议,按设备分类表述如下:3.13.1变压器变压器2014 年,各电厂变压器运行情况总体良好,变压器油色谱异常的问题同比有所下降,这都映射出各电厂对运行中的变压器重视的提高。问题主要表现在油色谱异常、油位不合理、油

13、温高、铁心多点接地、分接开关接触电阻大等。油色谱分析异常,主要表现在乙炔含量超标、氢气含量超标、总烃增长、一氧化碳和二氧化碳持续增长等,应加强对该主变的运行监视,缩短色谱检测周期,并做好油色谱分析跟踪,结合停电机会的电气试验综合诊断,如涉及纸绝缘一氧化碳会明显增加。如出现乙炔、氢气超标、一氧化碳增长、总烃超标等问题,包括主变、高厂变、励磁变等,均需要加强油色谱检测跟踪,分析油色谱组分变化趋势和产气速率,综合分析各组分数据来判断故障的程度,可采取超声定位来确定故障可能位置,以决策变压器检修时机。某电厂 1、2 号主变的油色谱检测报告发现,1 号主变经过真空滤油后,H2 仍缓慢增长,2014 年

14、9 月达到 155ppm。建议加强 1 号主变油色谱跟踪监测工作,综合考虑气候、负荷、温度等因素对 H2 含量增长的影响。但部分电厂未开展有载开关油室中油的击穿电压和微水测试。部分电厂油的击穿电压非常不均衡,有的电厂由于仪器不能满足要求耐压值不够,需要技改设备。检查发现,多数电厂未对启备变或者高厂变的有载分接开关切换油室的绝缘油未按相关标准进行微水分析或者油质检测,建议按照规程要求对有载分接开关切换油室油样开展相关检测,若微水含量超标,应开展油耐压试验,并依据试验结果决定设备是否检修。套管、互感器这些少油设备又每年取样做油耐压试验,建议取消少油设备的油耐压试验。建议有关电厂更正有载分接开关油枕

15、呼吸器标识牌。变压器运行维修的观念应及时更新。按照二十五项反措要求,运行年限超过 15 年的储油柜胶囊和隔膜应更换,建议相关电厂安排计划进行更换。参照国家电网公司状态检修管理制度,主变运行状态良好的情况下,试验结果无异常时,可以不用定期调罩大修。运行年代较久的变压器,根据规程应进行固体纸绝缘(糠醛含量)老化情况检测,各厂对运行 10 年左右的变压器基本已经开展了该项检测。某电厂燃机变压器自 2005 年投运以来尚未进行糠醛测试,目前运行已经将近十年,建议开展一次变压器油的糠醛测试,判断油的老化情况。某电厂少油设备采样周期偏紧,建议按照第 5 页 共 20 页新试验规程,将少油设备的定期油简化试

16、验周期放宽,大大降低少油设备油的消耗量。但应关注老变压器的老化监测,注重对套管介质损耗的比较分析。由于个别电厂主变压器为欧美进口产品,建议对变压器油进行腐蚀性硫和糠醛实验。建议油中添加钝化剂,阻断硫化反应;通过局部放电试验,判断腐蚀性硫造成的后果是否危及主变安全运行;缩短油色谱检测周期,加强主变状态监视。油色谱在线监测装置在电厂取得了较好的应用效果。但有些电厂变压器安装了油色谱在线监测装置,但装置无法正常运行或者存在虚警误报,应选择有效可靠、技术相对成熟、业绩优秀的主变油色谱在线监测装置,按照制造厂要求对装置进行维护,保证装置的正常运行。部分电厂的主变油色谱在线监测装置已安装 10 年以上,早已不能工作,建议拆除,减少渗漏隐患。现场检查发现主变压力释放阀未用管道引至卵石坑表面,为防止变压器压力释放动作时油从高处喷淋下来造成火灾隐患,建议部分电厂按照已有计划进行技改,将主变压器或者高厂变的压力释放阀的喷油管、放油阀引出导油管引至卵石坑附近,或者加长喷油管,使其出油口距卵石坑 0.8-1米。变压器渗漏油的

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