Z17、Z18次直达列车抽污排放及处理系统的设计.

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1、Z17、Z18次直达列车抽污排放及处理系统的设计3.2.2 真空泵 作为整个系统的动力之源,它功效的好坏,直 接影响系统的抽便效果,因此设计对真空泵吸气压力做了仔细的计算,设备选 型采用液环式真空泵,其吸气压力为-O.IOMpa,最大气量为500M3/h。其次, 为了防止储污罐的液体被真空泵吸入泵体内,设计在储污罐内设了隔板和档 板,并在储污罐和真空泵连接的出口上安装了汽水分离器,完全阻止了液体及 别的杂物进入真空泵,确保真空泵正常运行。3.2.3 快速接头 作为列车和地面抽便系统的连接件,快速接头起到了连接作用,只有通过它的连 接,车上的粪便废水才能流出。由于列车上的集便箱为美国进口产品,与

2、之配 套的地面接头没有成品,这给整个工程的运行带来了困难,为此,设计大胆借 用加油站的加油接头,仔细测量集便箱的管道接口,找国内生产厂家自行制 摸,设计生产了一套比较结构简单、使用灵活、价格低廉的快速接头。3.2.4 阀门及阀门井 为了灵活快速控制管道的开启,大部分阀门采用电动 球阀,因为球阀结构简单,体积小,零件少,重量轻,开关迅速,操作方便, 流体阻力小。经实验直径 DN200的球阀开启时间为15秒,别的型号阀门是无法 达到的。 由于整个集便场地长度为 160 米,按照每节车厢 26.1 米计算, 因此可以同时进行 6 节车厢进行抽便作业。室外设 7 座阀门井,在每座阀门井 旁边相应设快速

3、接头存放箱一个。3.3 电控研究 为了提升整个系统的自动化程度,最小范围内采用人工操作,因此,设计在自动化控制方面,和 车辆段技术人员进行了全方位的沟通,特别在试运行中进行了补充,使系统自 动控制更加完美。 电控点一:由于列车上的人员是不确定的,因此列车集 便箱的储污量也是不确定的,简单的说,有的集便箱内的粪便多,有的集便箱 内的粪便少,为了准确判断集便箱的储污量,并在抽完粪便后及时关闭阀门, 这就需电动控制来解决问题。先介绍抽便的工艺流程:首先操作工人在设备房开动控制柜的启动按纽,真空泵就开始工作,当负压达到一定值时,室外 操作工人可以将快速接头和列车对接,由于同时可以进行 6 个车厢作业,

4、那么 地面 12 套快速接头进行有序对接,当对接好一个集便箱后,启动设在存放箱内 的启动按纽,抽便管道的电动球阀自动开启,粪便废水从车上集便箱流入地面 设备房内的储污罐,当抽完粪便后,抽便管道的电动球阀及时关闭,然后冲 洗水管的电磁阀开启,当冲洗一定时间后,冲洗水管的电磁阀关闭,抽便管道 的电动球阀又重新开启,粪便抽完后,抽便管道的电动球阀关闭,最后卸下 快速接头。为此,要求正确判断集便箱废水是否抽完,才能在不耗能的情况下 节约抽便时间。为了解决好这个问题,在抽便管道上必须安装一个感应装置, 只有通过此感应装置,才能判断集便箱废水是否抽完,因此,设计在电动球阀 和快速接头之间安装了一个电子流量

5、感应计,电子流量感应计能根据管道的流 量发生变化准确判断集便箱废水是否抽完,然后根据它发出的信号,开启管道 的电动阀门。 电控点二:正确控制好整个系统的压力,经设计进行仔细计 算,特别是系统试运行期间,对系统真空度进行多次试验,对抽便时间等指标 进行多项比较,最后根据运行情况来看,真空控制系统的压力在 -0.080Mpa- 0.040Mpa,抽便效果为最佳。因此,当真空压力传感器检测到的压力高于 - 0.040Mpa时,要求真空泵自动启动,压力降低,当达到 -0.080Mpa时,要求真 空泵自动停止。当一个储污罐装满后,要求系统能自动切换到另外一个储污罐 运行,并结合自动控制系统,安装水位自动

6、报警系统,在储污罐水位偏高,控制中心均能自动报警。 4 列车抽污、排放、处理的工艺的技术经济分析 该项目总投资 400 万元,其中设备为 80万元,管道安装 90万元,电力及自控 部分为 120万元,化粪池及污水处理工程为 60万元,列车整体道场 50 万元。 设备运行费用:1.0元/1L,每天运行费用为10元20元。该项目由广铁(集团公司投资建设,从实施情况分析,该技术工艺可靠,设备使用情况优 良,同时,与最先采用抽便汽车抽运方案相比,初投资可能高一点,但每年的 运行费用要低得多,因为汽车抽运方案的粪便处理,是由长沙市环卫局进行集 中处理,而付给长沙市环卫局年处理费用高达 60万元,而采用我

7、们这套实施方 案进行处理,年运行费用大约为 0.7 万元左右。因此,与最先采用抽便汽车抽 运方案相比,具备更好的经济效果。而就环境而言,地面接收设施大部分设备处在地下,场地的整洁及卫生环境均好于采用抽便汽车抽运方案,具备长 久性及可实施性,同时设备维护费用低,运行简单,操作方便,具备较好的可 靠性,我们认为本项目具有推广价值。5工程施工的注意事项1.整个室外不锈钢管连接采用法兰连接,法兰的焊接采用管口翻边活动法兰,焊条 采用不含Ti或Nb的不锈钢电焊条。2.考虑到输送管道向上抬升,有利于粪便废水的流动,抬升处均做水封及排水装置。3. 整个工程施工完毕后,所有设备及管道均需要进行试压,实验压力采用1.2Mpa的正压,保证30分钟压降不大于0.05Mpa为合格。6结束语 自2004年9月28日竣工以来,设备运行情况良好,至今未出现设备故障,经多次检验,一列车抽污时间 为 18-22 分钟,污水排放达到国家一级排放标准。

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