入炉煤水分变化对经济效率及安全的影响

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1、入炉煤水分变化对经济效率及安全的影响 摘 要:通过分析入炉煤水分变化的原因及水分变化对机组运行 的影响 ,提出了降低入炉煤水分的具体措施,可为同类燃煤电厂加 强燃料管理、深化节能降耗工作提供借鉴和参考。 关键词:燃煤;水分; 机组运行;影响 引言 水分是电煤的一项重要特征指标,煤中水分含量的高低直接影响 煤质和煤量,既与燃烧有关又与贮存运输有关。因此,它对燃煤机组 的安全经济运行具有重要的意义。 入炉煤水分变化的原因 煤中水分按其附着状态可分为内在水分和外在水分。内在水分是 煤的固有水分,其大小与煤的内表面积和变质程度有关;外在水分 是煤炭在开采、洗选、运输、贮存时附着在煤粒表面和大毛细孔中的

2、 水分。在空气中, 这部分水分子会不断蒸发,直至煤表面的水蒸气压 与周围空气的相对湿度达到平衡为止。因此,燃煤水分一般随煤种、 采煤方法、加工工艺及外界环境条件的变化而变化。在厂内燃料管 理中,以到厂入炉煤水分差指标来反映到厂后燃煤水分的变化。入炉 煤水分变化主要受气候、贮存环境、贮存时间、煤场喷雾喷淋以及燃 煤掺配等因素的影响, 除煤种因素外,其主要因素是水分引起的变化。 燃煤水分变化对机组运行的影响 水分变化对入炉煤质量的影响 煤中水分变化对煤质的影响主要体现在低位发热量的变化:水 分增加可使煤中的可燃成分减少, 导致低位发热量降低;另一方面, 水分增加使其在煤中吸收的汽化潜热量增加,导致

3、了低位发热量降 低。在通常情况下,煤中每增加1% 的水分,煤的发热量会降低 250 290 kJ / kg。 在相同负荷下,入炉煤低位发热量降低,会使 入炉煤量增大。 2 水分变化对输煤、给煤系统的影响 煤中的外在水分对煤的流动性影响最大,原煤水分多会中过多的水分 会给燃煤的输送增加困难,造成输煤通道、原煤仓、给煤机和落煤管 黏结堵塞以及加速锈蚀等不良后果。在寒冷的冬季,水分过大还会 使来煤和存煤冻结,影响卸煤和上煤。对于普通烟煤而言,当外在 水分小于8% 时,输煤、给煤系统运行基本处于正常状态;在水分 大于 8% 时,常会造成运行上的困难;在水分大于12% 以上时, 将会严重影响运行的可靠性

4、。输煤、给煤系统的堵塞轻则需要人工 疏通,费时费力, 严重时还容易损坏设备,中断上煤或给煤而影响运 行生产。当燃煤水分过低时,输煤系统则容易出现扬尘,一般会通 过喷雾除尘措施来加以解决。 一、入炉煤水分对入炉煤低位发热量的影响 Mt %:全水分 Qnet,ar :收到基低位发热量 1、除去水分的因素吨煤实际地位发热量 Qnet =1*(1- Mt %)*Qnet,ar 入炉煤发热量越高对Q1 的影响越大。2012 年采暖期入炉煤发热 量在38005000Kcal,入炉煤水分基本在812%之间变化,平均在 9.5%,入厂煤在 1013%之间,个别批次达到1415%。 每增加 1%的水分,吨煤发热

5、量降低: Q1=1%* Qnet,ar =3850 Kcal 2012 年 12 月份共消耗燃煤 61000吨原煤,预计 20122013年采 暖期将耗燃煤 20 万吨。如入炉煤水分能降3%左右,吨煤低位发热量 将 提 高114150 Kcal,20万 吨 煤 低 位 发 热 量 将 提 高 2280000030000000 Kcal 。 2、入炉煤水分降低3%对炉热量的影响 入炉煤水分越大锅炉效率越低,20122013年采暖期入炉煤的温 度为 10左右,水在炉膛内被加热后排出有效受热面的温度为150 左右。如 20 万吨燃煤的入炉水分平均降低3%, 将降低入炉水分6000 吨水。 因此 整个

6、采 暖期 少从炉 膛中带走 的热 量 =6000T*635KJ/KG=907143 Kcal 今年燃煤的价格在0.13 元/ Kcal,仅以上两项就降低生产成本 =30907143*0.13 400万元;全年耗煤量预计30 万吨左右,如入厂煤 全水分能降低 4%,全年能降低生产成本800万元左右。 二、水分增加造成生产能力下降、输煤成本的增加 对于普通烟煤而言,当外在水分小于8% 时,输煤、给煤系统 运行基本处于正常状态;在水分大于8% 时,常会造成运行上的困 难; 在水分大于12% 以上时,将会严重影响运行的可靠性。输煤、 给煤系统的堵塞轻则需要人工疏通,费时费力,严重时还容易损坏设 备,中

7、断上煤或给煤而影响运行生产。 1、因断煤造成总产汽量降低 2012 年 12 月#4、5 炉平均产汽量 112.5t/h,每小时少带负荷15 吨;#1、2 炉平均产汽量 108t/h,每小时少带负荷15 吨,12 月总少 带负荷 22300 吨左右。 2、输煤系统上煤困难,上煤时间长,设备电流高,耗电量增加。 日输煤系统电耗 =(皮带电机电耗 *4+碎煤机电耗) *上没时间 煤干时,日输煤系统电耗=(60KW*4+100kw )*12=4080 kw; 2012 年 12 月实际,需双皮带,甚至双碎煤机运行, 日输煤系统电耗 =(60KW*4*2+100kw )*20=11600 kw; 因煤

8、湿 2012 年 12 月上煤用电费用多消耗 = (11600-4080) *31*0.5 元/度=11.7(万元),20122013采暖期多支出约40万元。 3、增加临工费用 目前日需临工数量18 人次,人均日费用170 元,因此因雇佣临 工需支出 =170*18*100=30.6 万元。 水分变化对制粉系统的影响 煤中水分增加同样给煤粉制备带来困难,对制 粉出力的影响主要有以下3 个方面: ( 1) 水分增加会影响煤的塑性变形能力,提高 研磨阻力,从而改变燃料的可磨性质,使磨煤出力 降低。 ( 2) 水分增加会造成磨 煤 机 通 风 干 燥 能 力 下 必须降低给煤量才能维持制粉系统运行。

9、降, ( 3) 煤仓或给煤机因黏结堵塞落煤不畅,造成 制粉系统运行断断续续,影响出力。 在我国南方以露天煤场为主的电厂中,雨季中 常会发生因原煤水分过大造成制粉出力下降而满足 不了锅炉负荷需要的情况,有时在粉位持续下降的 不得不大量投油减负荷,造成了较大的经济情况下, 损失。查阅相关资料发现,随着水分的增加,磨煤机 的出力呈线性下降趋势。 表 1 反映了以原煤水分 4% 时磨煤机出力100% 为基准的燃煤水分与出力 的关系 。对中储式钢球制粉系统来说,收到基水分 每增加 1% ,磨煤出力就降低0 5 0 6 t / h,单位磨 煤能耗将增加1 1 1 3 kJ / kg。 另外,当原煤含水量高

10、时,制粉系统堵煤和积煤 的 概率就大,积存在系统死角或水平管道处的积煤 三、水分增加增大制粉系统压力 ( 1)煤中水分增加同样给煤粉制备带来困难,制粉处理下降,磨煤 机电耗增加、钢球消耗量增加、磨煤机衬板寿命减少。 以目前煤的发热量, 煤干时日停磨时间在5 小时左右, 而现在月 停磨时间 10 小时: 磨煤机耗电量增加成本 =160kw*5*31*5*0.5 元/度=62000 元/月, 整个采暖期磨煤机电耗费用增加约20 万元。 钢球消耗量增加, 2012年 12 月多消耗钢球 1 吨,20122013年 采暖期多消耗预计3 吨左右,增加费用3 万元左右。 磨煤机衬板使用寿命减少,大约不到2

11、 年更换一次( 2011、2012 均对衬板进行了更换) 每套衬板约 16 万元。每年费用在 40 万元左右。 ( 2)制粉系统堵煤和积煤的概率就大,积存在系统死角或水平管 道处的积煤会因发生自燃,危及设备和人身的安全。对高挥发水分 煤种而言, 分 增 大 会 增 加 制 粉 系 统 爆 燃 的 可能性。 目前#3 炉粉仓温度已两次升高至65以上,给粉机下粉异常,锅炉 燃烧不稳定。 四、水分增加对锅炉燃烧的影响 堵塞#4、5 炉落煤管,造成锅炉灭火,影响大面积供热。 水分对锅炉中煤粒的燃烧过程有显著的影响。煤中水分的增加延 迟了煤的着火,直接影响炉内着火的稳定性。煤粉中的水分提高了, 煤粉的松

12、散性会变差,易发生给粉不均或给造成粉仓内煤粉搭桥结 块,给粉中断现象,致使锅炉燃烧不稳,这些因素都会对锅炉的安全 运行及煤粉的完全燃烧带来不利影响。水分增大还会影响炉内空气 动力工况,稀释炉内氧气浓度,最终影响燃烧速率,对可燃物的完全 燃烧不利。 五、水分变化对锅炉运行的其他影响 水分增加造成烟气量增大, 还会使过热器汽温升高, 水分每增加 1% ,汽温会升高1.5 。在高负荷时,若进一步增大烟气流速,会 使尾部受热面的磨损加大。 水分增多会给低温受热面的积灰和腐蚀创 造外部条件,对低温受热面的安全运行不利。另外,锅炉燃烧产生的 NO x 总量随着水分的增加而增加,因此,水分增大对NO x 减排也 是不利的。 综上所述, 入炉煤水分过高直接威胁锅炉的安全运行,增加生产 成本,增大设备的损耗,降低供热能力。如入炉煤在现在的基础上降 低 34%的水分变化,入炉煤水分控制在8%以内,就基本能避免以 上问题,并带来近1000万元的经济效益。

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