吉林油田采油三厂油井单井效益工程

上传人:206****923 文档编号:47003112 上传时间:2018-06-29 格式:PDF 页数:5 大小:146.66KB
返回 下载 相关 举报
吉林油田采油三厂油井单井效益工程_第1页
第1页 / 共5页
吉林油田采油三厂油井单井效益工程_第2页
第2页 / 共5页
吉林油田采油三厂油井单井效益工程_第3页
第3页 / 共5页
吉林油田采油三厂油井单井效益工程_第4页
第4页 / 共5页
吉林油田采油三厂油井单井效益工程_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《吉林油田采油三厂油井单井效益工程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《吉林油田采油三厂油井单井效益工程(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、吉林油田采油三厂油井单井“效益工程”周恒涛1 周蕴光1 魏兆胜2 刘运成1 李晓波1 李迎九1( 1 吉林油田分公司采油三厂2 吉林油田分公司油藏工程处)摘要采油三厂为吉林油田采油老区之一,有较多低产、低效及无效井。2 0 0 2 年初。采油三厂开展了油井的单井效益评价工作对1 0 5 口无效油井进行生产方式的转变,全年减少原油约4 2 3 3 t , 直接节约费用约1 5 0 万元,另有2 0 口无效油井在采取注水方案调整等措施后升级为低效、中效或高效井,收到了很好的效果,并为类似低产低效油井、区块的效益升级工作提供了一定的借鉴。 主题词吉林油田效益评价效益升级2 0 0 0 年以来,采油三

2、厂始终面临着产量下降、操作费用总量下降、吨油操作费用不断攀升的局面,经营形势十分严峻。在这种情况下,采油三厂及时开展了以“降耗增效”为中心的油井单井“效益工程”,遵循“整体部署、分类研究、一井一策、动态管理、适时调整、升级创效”的原则,以最大限度发挥油层潜力,提高单井经济效益为目的,确定了“无效井降耗增效、低效井刨效升级、中效井稳定和升级以及高效井稳定高效”的工作内容。2 0 0 2 年初,成立了以厂地质、工艺两所及财务科为主,生产、装备等部门为辅的低效井治理工作组,开展油井单井效益的评价、筛选和关停并转工作,取得了良好的效果。一、油井单井效益状况1 单井效益状况根据吉林油田公司单井效益分类的

3、标准,三厂单井效益情况见表l 、表2 ,其中低效、无效井总数3 9 5 口,占采油三厂油井开井数的2 7 1 7 。表1 单井效益分类统计表高效井中效井低效并无效井井数( 口)7 1 73 4 21 9 02 0 5比侧( )4 93 12 3 5 21 3 町1 4 12 低效、无效井原因分析1 ) 储层发育差,油井产能低,造成低效、无效井全区仅有1 、2 及3 队和1 9 队部分区块为纯油区,其余皆为油水过渡带,原油物性差,储层发育差,尤其是东区边远的采油1 1 队、采油1 7 、2 0 、2 1 队的东边部区块和采油1 0 队的东南边区块,共有低效井5 3 口,无效井6 1 口。2 )

4、油井高产液、高含水,造成低效或无效井因井网、井况因素影响,分注状况差,注入水单层突进,造成高产液、高含水的井增多,部分井含水9 8 以上,形成低效、无效井。 一】2 1 表2 采油三厂油井情况统计表井数1 _ 8 月累产油日产油单井日产油l 嘈月商品量直接操作费吨油直接殖益分析商品量分类撮作费( 口)t )( t )( t )t )( 万元)( 元)3 5 6 7 2高教井2 0 0 3 0 01 9 9 8 04船2 0 0 8 11 1 1 1 l7 1 7 口晒1 4 5o1 5 船5 700 0 5 23 7 4 1合计1 1 6 3 4483 7 9 5 8 7l 僵Z 7 2 中效

5、井 3 2 9 1 6t 3 1 6 王6 l合计1 6 23 1 5 21 6 l t77 1 9 0 8 低教井 1 1 7 & 71 0 8 11 16 5 5 7合计1 0 to 40l f i1 3 憾j 62 0 - 3 01 32 7 m 84 03 4 0 51 4 4 1 7 61 0 2 03 3O0 71 6 1 2 7 3无效井o 1 01 4 6 ,1 8无产有费无产无费合计3 ) 因井况限制无法实施增产措施,造成油井低效或无效全区已验证套变的油水井6 0 7 口,占油水井总数的3 0 6 6 ,其中油井4 9 8 口,占油井总数的3 4 2 5 ,水井1 0 9 口

6、;井况不正常的油水井数7 5 5 口,占3 8 1 3 。由于油水井的套变、套返和套断,限制了诸如压裂、堵水等增产措施和分层注水等工作的有效开展,造成油井的低效和无效。二、低效、无效井治理措施1 实施原则( 1 ) 可以通过注水井方案调整或增产措施实施等实现升级的井,实施相关措施或措施前的培养;( 2 ) 对1 8 月份以来具有2 0 t 以上原油商品量的无效井,先扣除其作业费用,分析其效益级别,若仍然为无效井,再考虑转变生产方式后扣除其电费的三分之二,分析其效益级别,并确定其生产方式为间抽; 一1 2 2 ( 3 ) 对1 8 月份以来具有l o t 左右原油商品量的无效井,在扣除其作业费、

7、电费之后仍为无效井的,确定其生产方式为捞油;( 4 ) 对l 8 月份以来具有5 t 以下或没有原油商品量的无效井,如9 1 1 月份仍然如此同时储层潜力不大,对这类井实施关井。2 首批低效无效井治理情况1 ) 治理方式首批治理针对以下两种类型低效无效井:高产液、高含水的低效无效井、储层发育差、低产液的低效无效井。根据这些井的目前生产状况、储层潜力( 包括采出程度、措施挖潜) 及对区块的影响,分别采取转问抽、捞油和关井等方式进行治理。( 1 ) 因高产液、高含水而致的低效无效油井:因高产液、高含水而致的低效无效油井共计2 2 口,单井日产液大于6 t ,含水9 8 以上,合计日产液4 0 0

8、,2 t ,日产油仅4 0 t 。通过分析,采取如下方式实施生产方式转变:4 口实施堵水、6 口调整注水方案、3 口仍需要再观察一段时间、9 口已无可挖潜力需要计关。( 2 ) 因储层发育差,低产液或间歇出油的低效无效井:此类井共2 6 口。采取如下方式实施转变:3 口进行间抽、1 3 口需要进一步观察、6 口转变为捞油、4 口已无潜力可挖需要计关。除此之外,另有8 0 口井2 0 0 2 年之前已转为捞油的井实施计关,一方面因为多数井含水较高,另一方面因为部分井低产液,地层能量不足,总体已无效益。 2 ) 治理效果( 1 ) 计关井:此类井共有9 3 口( 包括1 37 1 正常生产井和8

9、07 1 捞油井) ,关井前日产油约1 I t ,吨油操作费1 2 0 7 4 6 - - 5 5 0 0 2 7 元。这类井计关后产量损失较少,但对吨油操作费的降低贡献较大,关井后减少原油商品量3 6 4 4 7 t ,年节约直接费用约1 0 6 万元。( 2 ) 转间抽井:此类井中共有3 口,日产油由问抽前的0 2 t 减少为0 1 3 t ,原油商品量减少2 0 5 t a ,操作费减少7 6 0 9 7 万元,吨油操作费由1 8 5 4 元降至9 2 6 8 元。( 3 ) 转捞油井:此类井共有6 口( 其中4 口低效井) ,吨油操作费在5 1 6 6 3 - - 8 5 8 3 2

10、元,日产油0 5 t ,年产原油商品量9 5 8 t 。转成捞油后日产油减少为0 3 t ,吨油操作费减至3 5 0 元以下。合计减少原油商品量3 8 3 t ,减少操作费近2 0 万元。在实施上述无效低效井转变生产方式后,日减少原油商品量1 2 t ,全年减少约4 2 3 3 t ,节约操作费1 3 3 6 万元。3 第二批治理情况2 0 0 2 年9 月,在首批无效井解决的基础上,对剩余的无效油井进行了重新策划与安排:( 1 ) 扣除小修作业费用后,有6 口井吨油操作费由原来的1 4 5 8 3 9 元降至9 8 5 0 2 元。( 2 ) 扣除小修作业费用后,再扣除电费的三分之二,有2

11、4 口井吨油操作费由原来的1 4 0 8 5 6 元降至9 3 5 6 4 元,生产方式确定为间抽。 此类井中未考虑产量的损失,因为该类井单井月产量平均为2 8 4 t ,且多数井为低产液、低含水,根据理论研究和矿场经验,将问抽井间抽周期设计合理( 暂定为每月生产1 0 天) 的情 一】2 3 况下,这份产量可以做到不减少,这就是“双低”井的一个特点。( 3 ) 在扣除小修作业费用后,又扣除电费的三分之二,有3 0 口井吨油操作费为1 7 1 9 ,5 元, 仍为无效井,据此确定其生产方式为捞油,捞油后其吨油成本可降至3 5 0 元以下,部分井将达到中效的层次。 在上述所有的费用扣除之后,仍有

12、4 6 口井为无效并,且其产量较低,有近9 0 的井1 - 8月份产油量在5 t 以下,予以关井待观察。另外,在无效井中有1 8 口井将在2 0 0 3 年的措施挖潜或后三年的井阿调整中发挥作用,主要采取四种方式:( 1 ) 利用堵水措施创效升级;( 2 ) 通过周围注水井稠整方案创效升级;( 3 ) 实施诸如调剖等措施新技术,目前处于观察阶段;( 4 ) 在后三年的井网调整中转注。 表3 给出了采油三厂无效油井升级为中低效井的情况。表3 采油三厂无效油井升级为中低效井情况表升级后序号队别井号原效益分类升级措施目前暂定方式 效益分类l九趴5 4 0 1 34无效井堵水低效井捞油2十八九队2 4

13、 2 1 4无效井堵水中效井间油3三队1 4 0 3 2无效井调整注木方案中效井捞油4三酞+ 1 8 0 0 4无效井调整注术方案中效井何袖5三队+ 2 0 0 0无技井调整注水方案中效井间油6一趴2 1 7 2无技井堵水待观察低艘井捞油7一队2 5 64无数井周期注水待观察中效井间油8三队+ 1 4 0 2无效井调剖特观察中技井间油9九酿6 0 一1 5无效井水井混改分待观察中技井间油1 0十一队3 3 3 6无效井水井恢复注水待观察中效井间油1 l十一队3 3 3 7无效井水井恢复注水待观察中效井间油1 2十八九队2 4 2 41无靛井水井混改分待观察中效井间油1 3十八九队2 4 2 4

14、2无效井水井混改分待观察中效井间油1 4廿一队9 2 82无教井转注中效井阉油1 5一队1 9 62无数井转注中效井捞油1 6一队1 5 82无效并转注中效井捞抽1 7一队7 82无效井转注中效井关井1 8十队8 2 1 42无数井转注中效井捞油三、无效井降耗增效结果通过减少修井作业费用及采取间抽或捞油的生产方式,2 0 5 口无效井中有6 0 口井可以达 到低效井的层次,并且其中的3 01 3 捞油井吨油成本可控制在3 5 0 元以下。 一1 2 4 采取治理措施后,1 3 5 口关井减少商品量1 7 4 3 t ,折合产量1 9 9 3 t ,而捞油和间抽产量的损失并不大,其中间抽井油量减

15、少可以控制在1 0 - - 2 0 间,即减少4 7 6 - - 9 5 2 t ,捞油井产 量损失低于3 0 ,即减产低于l O O t 。因此合计减产约3 4 7 - - 4 0 0 t ,直接节约费用( 仅指1 3 5 口关井) 1 3 3 4 2 2 2 万元,效益非常明显。图1 是扶余油田东区2 0 0 3 年单井效益柱状图。 羹4 0 0 掣阻礼一。0 高效井中蛙井I低散井I无教井 b 井煎7 2 93 9 1l1 孵Jo b 百舟比5 0 1 42 6 胂l1 3 6 0In 0 0四、结论与认识图1 扶余油田东区2 0 0 3 年单井效益柱状图“井多面广”是三厂的一大特点,三十

16、多年的开发“积攒”了2 0 0 0 多口油水井,这些井在三 厂辉煌的历史中乃至扶余油田的史册中发挥了积极而又重要的作用,但随着井况以及注水开发时期的变更,其中部分井逐渐失去了往日的生产主力地位,低产低效以及低产无效井逐渐增多。虽然近两年根据“以经济效益为中心”的原则已经并将继续对生产中发现的低产、低效或无效井转换生产方式或计关,但不是“关死”,在储层流场发生变化并利于计关井的“复活”的时机,将适时予以恢复生产,这就是我们所说的“动态管理”。同时,在油井效益普查的基础上,下步将对全区注水井依据相似的工作思路,开展注水效益的普查工作,对注水低效、无效甚至是有害无益的注水井实行治理、转变,或计关或转抽,以提高每口井的经济效益。1 2 5

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 毕业论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号