柴油加氢事故预案

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1、柴油加氢事故预案柴油加氢事故预案1 发现异常 1.1120 万加氢装置新氢、循环氢流量回零,机 203+204 操作站、DCS 出现报警。2 现场确认、报告 2.1 班长或反应外操到现场确认后,向调度室、车间值班、车间领导报告。3 反应岗位处理 3.1 若故障能立即排除,则尽快启动原运行机组。3.2 若故障不能立即排除,则尽快启动备用机组,联系相关单位处理原运行机组故障,尽快达到正常备用状态。3.4 控制好 V105、205 压力,防止超压,重整氢适量排火炬。3.5 关 120 万加氢串 30 万加氢新氢阀门,30 万加氢按新氢中断处理3.6 停 120 万进料泵及注水泵,通知调度室及焦化投用

2、焦化柴油冷却器。3.7 炉 201 降温,调整适当烟道档板开度保持长明灯不熄灭。3.8 全开塔 202 跨线阀,切除循环氢脱硫单元。3.9 视容 202 液位情况停运泵 200 和泵 102;容 100 液位高时,停收焦化汽油。3.10 若机组较长时间开不起来,则适量氢气打入系统后放空(约1500 标立/时) ,膜分离单元停工关好相关阀门。3.11 系统超压或高压换热器泄漏时,投用容 203 紧急放空,现场用消防蒸汽掩护。3.12 机 203+204 运行正常后逐步恢复生产2.1DCS 故障应急处理预案加氢制氢装置重大事故应急预案一、停电事故处理预案事故现象:1. 装置部分机泵停运、压缩机仪表

3、盘、操作站及 DCS 等出现大量报警。2. 停电超过 30 分钟时,DCS 将停运,装置处于无法监控状态,生产大幅波动,容易导致催化剂和加热炉炉管超温结焦、高压窜低压、容器塔器空或满、设备泄漏着火等事故。事故原因:1. 电气系统故障2. 电工操作失误处理原则:1. 班长岗位及时向车间值班及厂调汇报并作好各岗位协调工作。2. 停电事故发生后,要求操作员根据事故现象,迅速准确地作出判断并进行处理,避免事故扩大。3. 处理过程中尽量不超温、超压、串压,保护好催化剂;容器、塔器不空、不满;流程改动要准确无误,不发生跑、漏、串介质。4. DCS 的 UPS 能维持 30 分钟左右,在此期间应将关键步骤处

4、理好,停电超过约 30 分钟后,DCS 将停运,应及时联系仪表现场监测重点部位关键工艺参数(主要是温度),其它压力、液位、界位等参数现场监测。处理程序:1 加氢机岗位1.1 紧急启动联合机组原运行机, 启动不起来则启动备用机。1.2 紧急启动透平机。2 机泵岗位2.1 紧急启动 J402 原运行机,启动不起来则启动备用机。2.2 机泵停运后未能自启动时,依重要性依次启动各岗位停运机泵。各泵启动顺序如下:制氢: 泵 302、泵 403、泵 404、泵 304、泵 307、泵 305、泵 303、泵 306120 万加氢:泵 202、泵 200、泵 102、泵 203、泵 206泵 106、泵 2

5、04、泵 105、泵 205 蜡油加氢:泵 103、泵 104、泵 111泵 110、泵 109、泵 108、泵 107(注:带下划线的泵有自启动装置)3 反应岗位3.1 循环机停运时3.1.1 控制好 V105、205 压力,防止超压,重整氢适量排火炬。3.1.2 立即停运进料泵及注水泵,关好出口阀门。3.1.3 炉 101、201 降温,保持长明灯不熄灭。3.1.4 全开 T103、202 跨线阀。3.1.5 视容 202 液位情况停运泵 200 和泵 102;容 100 液位高时,停收焦化汽油;容 102 液位高时,停收焦化蜡油。3.1.6 若机组较长时间开不起来,则开增压机将适量氢气打

6、入系统后放空(约 1500 标立/时) 。3.1.7 系统超压或高压换热器泄漏时,可投用容 103、203 紧急放空。3.1.8 机 102、203+204 运行正常后逐步恢复生产。3.2 循环机未停时3.2.1 根据各泵重要程序依次启动各停运机泵,逐步恢复生产。4 分馏岗位4.1 120 万加氢产品改走不合格油线回七垅。4.2 维持各塔、容器液位正常,不能维持时 120 万加氢改分馏塔底循环,蜡油加氢装置停泵110。4.3 长时间停电则按正常停工处理。5 制氢岗位5.1 立即启运风机及各水泵。5.2 适当降低 F301、F302 瓦斯,防止炉子超温。5.3 控制好 V501 压力。5.4 压

7、缩机运行正常后立即进料,恢复正常操作。 5.5 短时间不能恢复供电,风机及各水泵暂时无法启动,应作紧急停工处理:5.6 关死炉 302/1 进料阀,迅速关掉 V-306,V-307 等排污。5.7 根据炉膛温度情况先灭部分火嘴,迅速降低 F302/1 瓦斯流量,造气炉降温,F301 熄火降温。5.8 全开烟道挡板,保持炉膛负压。5.9 保证控制炉 302/1 配汽流量 8t/h,配汽压力不够时可用3.5MPa 蒸汽补入 2.5MPa 蒸汽系统。5.10 关容 318 返氢阀,容 302 入口阀。5.11 关容 501 去甲醇阀门,用容 501 排火炬阀门,维持容 501压力 0.8-1.0MP

8、a,压力低时充氮气。5.12 炉 302/1 入口温度降至 300350,炉 302/1 出口温度降至 400500时,停配汽,从炉入口充入氮气继续降温至常温熄火,注意控制好 V501 压力,严防超压。6 吸收岗位6.1 立即启动 P302 和 P403 等泵,维持溶剂循环和碱液循环6.2 如全厂停电,焦化富气也会停,此时只需将各调节阀改付线操作,尽量保持各塔器液面、压力既可,E302 降温至重沸器出口90待命。二、J102 与 J203+204 同时停机事故预案事故现象:1. 两套加氢装置循环氢流量回零,压缩机仪表盘、操作站及DCS 出现报警。2. 催化剂和加热炉炉管超温时易结焦;高压换热器

9、容易泄漏导致火灾爆炸事故。事故原因:1. 电网故障2. 运行机组本身故障停机处理原则:1. 班长岗位及时向车间值班及厂调汇报并作好各岗位协调工作。2. 事故发生时,要求岗位操作员根据事故现象,迅速准确地作出判断,并进行处理,避免事故扩大。3. 处理过程中应不超温、超压、串压,尽量保护好催化剂;容器、塔器不空、不满;流程改动要准确无误,不发生跑、漏、串介质。4. 在岗位人员充足时,应尽量同时开停运机组,无法保证同时开机时,先开联合机组,再开透平机。处理程序1 缩机岗位1.1 瞬时停电引起同时停机:1.1.1 开联合机组原运行机。1.1.2 开透平机。1.2 其它原因引起同时停机: 1.2.1 开

10、联合机组备用机1.2.2 开透平机。1.2.3 处理原运行机问题,尽快达到正常备用状态。2 反应岗位2.1 控制好 V105、205 压力,防止超压,重整氢适量排火炬。2.2 立即停运进料泵及注水泵,关好出口阀门。2.3 炉 101、201 降温,保持长明灯不熄灭。2.4 全开 T103、202 跨线阀。2.5 视容 202 液位情况停运泵 200 和泵 102;容 100 液位高时,停收焦化汽油;容 102 液位高时,停收焦化蜡油。2.6 若机组较长时间开不起来,则开增压机将适量氢气打入系统后放空(约 1500 标立/时) 。2.7 系统超压或高压换热器泄漏时,可投用容 103、203 紧急

11、放空。2.8 机 102、203+204 运行正常后逐步恢复生产。3 分馏岗位3.1 120 万加氢产品改走不合格油线回七垅。3.2 维持各塔、容器液位正常,不能维持时 120 万加氢改分馏塔底循环,蜡油加氢装置停泵110。长时间停机则按正常停工处理。三、DCS 操作站(或控制站)出现故障应急预案事故现象:1. 过程参数显示时间无变化或出现异常变化(如跳跃性变化)2. 过程参数没有显示值3. 有关控制回路面板失灵,不能进行自动切换或无法进行控制事故原因:1. DCS 操作站故障2. DCS 控制站故障3. DCS 工程师工作站故障4. DCS 通讯网络故障处理程序:1. 及时联系仪表查找和处理

12、 DCS 操作站(或控制站)出现的问题2. 在仪表人员维修处理 DCS 操作站故障时,各岗位操作做如下调整2.1. 各加热炉烟道档板开度适宜,注意保持炉膛负压稳定,瓦斯流控副线适度打开,防止 DCS 操作故障引起炉子熄火,发生炉子爆炸事故。2.2. 相关控制回路改副线操作;2.3. 各容器、塔的液位、界位现场专人监视;2.4. 重要温度、流量参数联系仪表人员现场监测;2.5. 在处理过程中,注意保持与仪表维修人员的联系,各岗位操作员应对各控制回路的阀门开度做到心中有数;2.6. DCS 操作站故障严重时导致无法维持正常生产时,汇报车间、调度室,装置按停工处理。2.7. DCS 操作站故障处理完

13、毕后,各岗位尽快恢复正常状态,同时加强与 DCS 操作站维修人员的联系,注意观察操作站恢复后的运行状态,确认各部位是否正常运行。四、停循环水事故现象:1. 循环水流量、压力下降2. 各冷却器冷却效果变差,塔的压力升高,压缩机及部分机泵会因停水导致温度升高而停车。事故原因:1. 循环水厂故障处理程序:1. 加热炉全部熄火,产品改循环,按正常步骤停工。2. 了解停水原因及来水时间,如系长时间停水,各单元按停工步骤进一步处理,来水后按开工步骤开工。五、停除盐水事故现象:1. 除盐水压力下降,注水泵抽空。2. 加氢装置注水流量回零,DCS 操作站出现声光报警。事故原因:1. 动力厂故障处理程序:1.

14、短时间内停除盐水,可从制氢边界补新鲜水维持生产。2. 长时间停除盐水,装置按停工处理。六、停 0.6MPa 蒸汽事故现象:1. 1.0MPa 蒸汽压力下降。2. 换107、302 出口温度下降。事故原因:1. 动力厂故障处理程序:1. 从 1.0MPa 蒸汽管网补充蒸汽维持生产。2. 0.6MPa 蒸汽系统恢复正常后改为原流程。七、停 1.0MPa 蒸汽事故现象:1. 1.0MPa 蒸汽压力下降2. T201 吹汽流量下降事故原因:1. 动力厂故障处理程序:1. 我装置自产 1.0MPa 蒸汽量大于消耗量,当全厂热力管网停1.0MPa 蒸汽,可用边界阀控制装置 1.0MPa 蒸汽压力以保证正常生产需要。八、停 3.5MPa 蒸汽事故现象:1. 透平机停机2. 循环氢流量指示回零, DCS 出现声光报警。事故原因:1. 动力厂故障处理程序:1. 各装置按紧急停工处理。2. 待 3.5MPa 蒸汽系统恢复正常后,逐步恢复生产。九、停仪表风事故现象:1. 风开阀全关,风关阀全开,由此引起各工艺参数指示变化。2. 循环压缩机仪表盘及增压机电机因正压通风均引起联锁停车。3. DCS 操作站出现大量报警。事故原因:1. 动力厂故障处理程序:1. 各装置按紧急停工处理。2. 待仪表风恢复正常后,逐步恢复生产。十、停瓦斯事故现象:

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