2#反应塔下部堵灰事故报告

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1、2#炉反应塔积灰事故报告机组运行情况: 1#机负荷 9MW,1#炉蒸发量 18.1t/h,2#炉蒸发量25.4 t/h, 2#炉1-5单元一次风机给定频率分别为65% 65% 60% 60% 50%, 引风机电流 5.7A, 2#炉负压为 -82pa, 反应塔前氧量显示为4.9%,焚烧炉出口两侧烟气温度分别为984 980,反应塔前入口烟温最高 211,最低 187,反应塔出口烟温最高161,最低 140,2#雾化器进浆流量最低为1450 t/h (雾化器进浆调门开度为0 时) ,最高为 2000t/h,雾化器转速为 8570r/min,反应塔三个堆体温度分别为150 11160,反应塔锥体处

2、气锤振打正常投入。2016 年 02 月 21 日 22 点发现反应塔最下部椎体温度60, 迅速派人到2#炉反应塔下检查,通过观察孔检查和查看反应塔下卸灰阀下灰量,初步分析为2#炉反应塔下部堵灰,运行人员迅速派人到就地关小 2#雾化器进浆手动门,适当降低2#炉负荷,并在第一时间联系检修处理。事故原因分析:1. 2#雾化器长时间运行,且反应塔内壁有结灰,反应塔锥体处气锤振打投入,从反应塔内清理出来的灰为干灰且成块状,所以分析 2#反应塔内的堵灰为从反应塔内壁掉落的团状灰块。2. 锅炉负荷出现波动时,由于2#雾化器进浆调门失灵且未进行更换,运行人员不能及时的到达反应塔顶部调小石灰浆流量,致使 2#

3、反应塔内有积灰现象。事故主要原因分析为:锅炉负荷出现波动时,2#雾化器进浆跳门失灵,运行人员不能及时的到达反应塔顶部调小石灰浆流量,反应塔内烟气温度降低, 使得反应塔内壁上的积灰受凉,大面积的团状脱落,导致 2#反应塔的堵灰。预防措施:1定期地对反应塔内积灰进行检查,运行人员积极配合检修,仔细查看塔内积灰状况,发现灰量多时,及时清理。2. 运行人员加强对反应塔的巡检,通过观察孔查看下灰情况, 检查反应塔下卸灰阀下灰是否正常,阀体温度是否正常。3. 运行人员在监盘时控制好反应塔进出口温度,进口温度控制在190-210,出口控制在145-165,当发现进口温度低时,及时开启给水三通阀,当出口温度低时,适当减少石灰浆量。4. 定期联系化水人员化验石灰浆浓度,当石灰浆浓度较大, 而SO2容易控制时,及时地调小石灰浆浓度。5. 2#雾化器进浆调节门失灵,建议更换新阀门。6. 条件需要时,做一下雾化器的雾化实验,检查雾化器的雾化效果。

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