锦界脱硫系统烟气旁路封堵运行控制经验介绍_汇报版)详解

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1、 尊敬的各位领导: 我代表锦能公司向各位领导、同仁汇报 锦界脱硫系统烟气旁路封堵后运行控制经 验 ,欢迎大家批评指正。 报告内容 二、旁路挡板封堵情况及方案设计 四、运行控制及目前存在风险 一、锦能公司脱硫系统总体概况 三、脱硫烟道旁路封堵主要试验 一、锦能公司脱硫系统概况 锦能公司烟气脱硫系统设计按4600MW机组100%烟气脱硫考虑,系 统设置烟气旁路烟道,增压风机,原烟气和净烟气挡板。脱硫系统设计可 用率98%,脱硫效率95。 制浆系统设计为2套湿式钢球磨,单台球磨机容量满足燃烧设计煤种时 2台锅炉在BMCR工况下所需石灰石量的150%。 事故时石膏浆液可由吸收塔浆液扰动泵排入事故浆液箱

2、。真空皮带脱 水机按两套设置,单台容量按处理燃烧设计煤种时2台锅炉在BMCR工况下 石膏排放量的150%设计。 控制系统采用国产和利时分散控制系统(DCS)。 脱硫装置工艺水由化学工业水、主机回收水补入工艺水箱,处理后工 业废水、辅机冷却水、工艺水补入除雾器冲洗水池,经工艺水泵打至各处 作冲洗水、制浆系统、机封冷却等用水。 报告内容 三、脱硫烟道旁路封堵主要试验 四、运行控制及目前存在风险 二、旁路挡板封堵情况及方案设计 一、锦能公司脱硫系统总体概况 二、旁路挡板封堵情况 #4炉旁路挡板于 2012年6月份C修时彻 底用钢板进行封堵。 除雾器 吸收塔 烟囱 原烟气挡板 净烟气挡板 旁路挡板 增

3、压风机 M 事故喷 淋装置 来自引风机 来自引风机 旁路封堵示意图 旁路挡板封堵方案 在旁路挡板门烟囱侧使用6mm钢板完全封闭烟道, 利用原烟道旁路挡板门摆叶轴作为支撑,并使用加固肋 对钢板进行加强,最后对钢板进行玻璃鳞片防腐。旁路 烟道封堵后,在烟囱侧增加一人孔门,便于环保监查人 员能够观察封堵情况及日后机组检修检查,同时相应的 挡板逻辑、电缆、行程开关、快开电磁阀、DCS通道取 消,拆除旁路挡板执行机构。 事故喷淋系统设计方案 设计原则 在增压风机出口垂直烟道上布置两级喷淋装置,一、二级喷 淋装置布置位置如图所示。第一级采用压力雾化喷嘴,采用常规消 防水作为水源,第二级采用压力雾化喷嘴,采

4、用特殊消防水作为水 源。当锅炉侧事故状况下烟气经过第一级减温后,烟气温度由入口 时的250降低至160(局部最高点不超过160)以下;或者当 脱硫侧事故状况下烟气经过第一、二级减温后,烟气温度由170 降低至80(局部最高温度不超过80)以下。同时事故喷淋启动 时,开启原烟道排水系统,将喷淋水及时排出。 设计喷淋系统喷嘴吹扫管路,利用厂用压缩空气定期对喷嘴 进行吹扫,避免喷嘴堵塞。 事故喷淋系统设计方案 事故喷淋系统设计方案 浆液循环泵电源设计方案 原设计本机组的脱硫系统三台浆液循环泵 电源全部取自本机公用段,当电源系统故障会造成三 台浆液循环泵全停,直接影响吸收塔及机组的安全。 因此设计将本

5、台机组的C泵(最大出力泵)采用双电 源管理的方式,机组平常运行使用相邻机组的电源, 防止电压的突然闪动(低电压保护动作)造成三台泵 同时跳闸,避免机组非停及吸收塔超温。当相邻机组 的电源检修时使用本机组电源供电。 增压风机油泵电源设计方案 原设计增压风机两个润滑油泵、液压油泵 全部取自于一路保安段电源,一但失电增压风机将直 接跳闸。因此设计将润滑油泵、液压油泵的B泵改成 另一路保安段电源,当一路失电时及时联锁另一台泵 运行,避免增压风机跳闸机组非停事件发生。 增压风机逻辑修改方案(保护停止条件) 序号 修改前逻辑修改后逻辑 1 增压风 机轴承水平振动(整定值为 3.5mm/s)延时 20s 1

6、 、增压风 机轴承水平振动大于4.2mm且垂直振动 大于3.5mm,延时20S 2 增压风 机轴承垂直振动(整定值为 3.5mm/s)延时 20s 2 、增压风 机轴承垂直振动大于4.2mm且水平振动 大于3.5mm,延时20S 3 增压风 机液压油出口母管压力高信号未发,低信号 发出延时20min 3 、增压风 机液压油出口母管压力高信号未发,低 信号发出延时20min 4增压风 机液压油温度大于55,延时60min4、 增压风 机滚子轴承温度(3取2)100 5增压风 机液压油温度大于60,延时5min5、 增压风 机推力轴承前温度(3取2)100 6 增压风 机已启,延时60s净烟气挡板

7、已开信号未反 馈 6 、增压风 机推力轴承后温度(3取2)100 7 增压风 机已启,延时120s原烟气挡板已开信号未反 馈 7 、增压风 机入口压力小于-2000Pa,延时2S 8增压风 机滚子轴承温度(3取2)1008、锅炉MFT 9增压风 机电机前后轴承任一温度(2个)959、增压风 机跳闸后动叶迅速自动全开。 10增压风 机推力轴承前温度(3取2)100 11增压风 机推力轴承后温度(3取2)100 12增压风 机入口压力小于-1100Pa 13增压风 机入口压力大于800Pa 14MFT动作 报告内容 二、旁路挡板封堵情况及方案设计 四、运行控制及目前存在风险 三、脱硫烟道旁路封堵主

8、要试验 一、锦能公司脱硫系统总体概况 脱硫烟道旁路封堵主要试验 脱硫烟道旁路封堵后增压风机成了烟气流通的唯一 通道,同时我公司为两台引风机串联一台增压风机,因 此当时考虑能否利用增压风机动叶全开这个烟气通道维 持机组带部分负荷运行,从而避免机组的非计划停运。 按照这个主体思想我公司利用机组停运机会先后进行了 三次试验来验证方案的可行性。 #1机组冷态脱硫系统阻力试验 试验目的: 1)测试增压风机动压全开、旁路全关情况下脱硫系统的阻力情 况,测试机组运行过程中增压风机跳闸动叶全开的带负荷能 力。 2)测试增压风机动叶全关、旁路全关情况下脱硫系统的阻力情 况,测试增压风机跳闸后再次启动的负荷点(风

9、量与动叶开 度的关系)。 脱硫烟道旁路封堵主要试验 试验结果: 1)脱硫烟道旁路全关,增压风机动叶全开,三台浆液循环泵运 行,锅炉维持1300 T/H的风量(相当于330MW负荷),增压 风机入口压力为0.61 KPa,出口压力为0.5 KPa。 2)每启动一台浆液循环泵增压风机入口压力上涨约0.06 KPa, 三台启动过程中增压风机入口压力从0.3 KPa到0.47KPa,所 以三台浆液循环泵的阻力约0.170 KPa。 3)三台浆液循环泵运行最大风量增加到1500T/H(相当于 420MW负荷),增压风机入口压力0.61KPa。 4)增压风机动叶关闭到0时,锅炉风量为1170 T/H(相当

10、于 220MW负荷),增压风机入口压力上升到0.98KPa。 从冷态试验来看,增压风机动叶全开烟气流通能力基本可 以带机组300MW机组负荷运行。 脱硫烟道旁路封堵主要试验 #3机组热态脱硫系统阻力试验 试验目的: 1)测试机组在180MW负荷左右,增压风机停运联锁 动叶全开、旁路全关情况下脱硫系统的阻力情况,同时测 试增压风机跳闸过程中系统的扰动情况。 2)测试机组在180MW负荷左右,增压风机停运联锁 动叶全开、旁路全关情况下,通过调整送风量测试其带负 荷能力。 3)测试机组在180MW负荷左右,测试增压风机动叶全关、 旁路全关启动对系统的扰动情况。 脱硫烟道旁路封堵主要试验 试验结果:

11、1、机组负荷在180MW增压风机停运过程中炉膛负压波动范围为- 490490Pa,增压风机入口压力波动了400 Pa左右,总体分析 对系统影响较小。但考虑到机组在高负荷运行过程中,增压风 机异常跳闸,负荷会大幅度的下降,会对炉膛负压产生更大的 影响。 2、机组负荷在180MW增压风机启动过程中炉膛负压波动范围为- 350Pa到220Pa到-600Pa的过程,增压风机入口压力从1.14 KPa最大到1.89 KPa,总体分析炉膛负压可控,增压风机入口 压力可控。增压风机启动电流在11秒内返回(正常时间),对 增压风机本身影响较小。 3、本次试验进行了机组负荷在180MW情况下,调整送风机动叶提

12、高送风量(带负荷能力)试验,由于受试验时间限制未能真正 测试带负荷能力,手动将送风量增加到1300T/H(相当于 330MW负荷),停止了提高风量试验。 本次试验再次验证了增压风机动叶全开的烟气流量,可以维 持机组300MW负荷运行。但是具体的RB目标负荷需要进行深 入的试验。 脱硫烟道旁路封堵主要试验 #4机组热态RB控制目标负荷试验 试验目的: 脱硫烟道旁路全关,增压风机动叶全开情况下,测试机组实际带负荷 能力(增压风机跳闸RB目标负荷)。 试验结果: 机组负荷从220MW增加到300MW时由于引风机出口压力升高造成引 风机失速,证明增压风机动叶全开的烟气流量机组可以带300MW左右负荷

13、运行。考虑到实际控制裕量问题,我公司目前设计RB目标负荷为280MW 。 脱硫烟道旁路封堵主要试验 机组启动锅炉辅机RB试验 主要进行了磨煤机及送引RB试验(由于受串补影响未进行增压风机 、一次风机RB试验,计划在9月份线路检修时补做试验)。送引RB中负 压最低为-580Pa;增压风机入口压力最低为-1400Pa左右。具体数据如 下: 最低 最高 设定值 单位 汽包水位-5873-13mm 炉膛压力-580-130-100Pa 增压风机入 口压力 -1370-90-90Pa 风量12652285T/H 负荷345600MW 脱硫烟道旁路封堵主要试验 脱硫烟道旁路封堵主要试验 报告内容 二、旁路

14、挡板封堵情况及方案设计 三、脱硫烟道旁路封堵主要试验 四、运行控制及目前存在风险 一、锦能公司脱硫系统总体概况 旁路挡板封堵后系统的启动方式 启动脱硫公用系统,确认系统工作正常; 启动脱硫系统脉冲扰动系统; 启动脱硫系统氧化空气系统; 脱硫系统给浆控制投入自动; 启动脱硫系统浆液循环系统,保证2台浆液循环泵运行; 启动脱硫系统除雾器冲洗系统; 点火前1224h投入电除尘的放电极绝缘子室、放电极振打瓷轴室及灰斗加热装 置,点火前0.5h投入各振打装置,投入干除灰系统; 启动增压风机前30分钟投入电除尘一电场、三电场,低电压模式运行,确认升压 振打正常; 启动A、B侧空气预热器; 锅炉点火前30分

15、钟投入除渣系统(捞渣机); 旁路挡板封堵后系统的启动方式(续) 确认通道打开:A、B空预器挡板全开且A送挡板动叶全开、B送挡板动 叶全开、B引挡板静叶全开、B引挡板出入口挡板全开、送风机出口联络挡板开 。 检查增压风机具备启动条件,得值长令启动增压风机(动叶0%),启动 后根据集控主值要求调整增压风机动叶开度,调整炉膛压力在-200Pa以内。 启动单侧A引风机、单侧A送风机,调整炉膛压力在-130Pa左右;保持风 量在700-800T/H;调整增压风机动叶不低于15%(手动),投入引风机自动; 增压风机入口保持压力-200Pa,增压风机手动; 锅炉点火; 机组负荷150MW,投入增压风机自动;

16、 当机组负荷150MW时,电除尘投入其余电场; 其余操作和步骤与原机组启动方式一样。 旁路挡板封堵后系统的停运方式 接到值长停机命令时,脱硫除灰专业作好停机准备; 机组负荷240MW,根据集控主值要求增压风机解除自动,手动调整,集 控主值许可后方可操作(注:事故处理或入口压力超过报警值范围时进行调整 外); 脱硫主值根据集控主值指令,及时关注增压风机运行情况; 锅炉MFT,增压风机继续保持运行,根据集控主值指令配合调整。 锅炉炉膛吹扫10分钟停止送引风机; 锅炉风烟系统全部停止后、停止增压风机; 锅炉关闭烟风系统风门,闷炉; 关闭增压风机出入口风门,严密监视吸收塔温度,严禁高于70度;监视 空气预

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