钢铁料消耗攻关总结

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1、钢铁料消耗攻关总结目标设定:全年完成钢铁料消耗 1087kg/t钢。项目负责人:魏大会(转炉车间主任)攻关过程介绍:(1)任务来源:钢铁料消耗是炼钢重要的一项经济技术指标,也是炼钢成本构成的主体,在一定程度 上反应了炼钢厂技术操作和生产组织的水平,也直接体现了炼钢厂现代化程度和科学管理 水平。所以炼钢厂将降低钢铁料消耗作为一项攻关项目,降低生产成本。此项攻关主要应用于转炉炼钢,通过对影响钢铁料消耗的原因分析,找出制约钢铁料 消耗的因素,通过调整过程枪位和终点氧压,减少吹损,采用留法操作,减少渣中铁量损 失,增加过程含铁物料,提高金属收得率,改进连铸火焰切割机,减少铸坯切口,减少切 损,降低钢铁

2、料消耗。(2)性能指标:2011年全年,炼钢厂完成钢铁料消耗为 1089kg/t钢。通过本次攻关后,2012年1-11 月炼钢厂钢铁料消耗如下:时间(2011年)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月累计钢铁料消耗(kg/t钢)通过本次攻关活动,最终实现 2012年1-11月份钢铁料消耗累计达到t钢,达到并超额完成了最初制定的 1087kg/t 钢的目标。( 3)攻关过程采取的主要措施:改善入炉铁水质量,采取留渣操作工艺;减少洒铁、洒钢、喷溅现象的发生;提高入炉冷料质量,增加自循环料的回收量;增加过程含铁物料数量,降低钢铁料消耗;提高连浇炉数,改造设备减少切损;通过以上各项措施的实施

3、,多措并举,最终实现了 2012 年钢铁料消耗较2011 年的1089kg/t 钢下降了 t 钢,使本次攻关取得圆满成功。( 4)项目经济效益计算:2012 年 1-11 月平均钢铁料消耗为 t 钢,较去年降低t 钢。按铁水占装入量的96%,废钢占装入量的4%,铁水单价为元,废钢单价为元,全年钢产量200 万吨进行计算。实际降本创效额=1000*96%*+1000*4%)*2000000=1337万元( 5)攻关成功意义:通过推广改技术,炼钢厂钢铁料消耗在稳步下降,该技术在转炉车间的应用已达到成熟程度。降低钢铁料消耗是一项系统工程,炼钢厂通过扒渣和炉外脱S、P工艺,改善了入炉铁水条件;通过增加过程含铁物料的加入量,提高了金属收得率;通过对自循环料的控制等措施,实现了降低钢铁料消耗的目的,为企业的挖潜创效作出了较大的贡献。至此,本次降低钢铁料消耗的攻关工作取得圆满成功,攻关成果对本厂意义重大,今后将继续坚持不懈的贯彻相关攻关工作,以促进炼钢厂生产工艺的不断完善。

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