秦岭发电厂MW汽轮发电机组轴系断裂的特大事故分析

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1、秦岭发电厂 200MW5 号汽轮发电机组轴系断裂的特大事故分析一、事故概况及经过1988年2月12日16时06分,秦岭发电厂200MW号汽轮发电机组,在进行提升转速的危急保安器动作试验时,发生了轴系断裂的特大 事故。轴系的 7处对轮螺栓、轴体 5处发生断裂,共断为 13断,主 机基本毁坏。1 该机组的基本情况:该机组的汽轮机系东方汽轮机厂 1983年生产,出厂编号 14,为 DO5 向D09过渡的产品,调节部套也作了改动;发电机系东方电机厂 1984年生产,出厂编号 8412 一 6 一 20。机组于 1985年 12月 13日开始试运行, 1988年 2 月正式移交生产。截止 1988年 2

2、月 1 2日事故前,机组累计运行 12517小时,检修 5988小时,停运 461小时,自停 59次,危急保安器提升转速试验 6 次共31锤次,机组最高达到转速 3373 转分。2事故过程概况:这次提升转速的危急保安器动作试验是在机组于 2月 12日 5时 52分 与电网解列后,用超速试验滑阀,在接近额定主蒸汽参数及一级旁 路开启的情况下进行的。做 1 号飞锤提升转速试验时, 6 号机司机将 5 号机盘上转速表揭示 3228转分,误看为 3328 转分,并手按集控室的停机按钮,使机 组跳闸,但并未与机头的试验人员联系,致使他们误认为 1 号飞锤 已经动作。在场人员提供,在做 2 号飞锤提升转速

3、试验过程中,当机组转速升 到 3302 转分时,听到有类似于汽门动作的声音,试验人员误认为2 号飞锤已动作,将超速试验手柄放开,后确认 2 号飞锤并未动作。当转速降至 3020 转分时, 未发现异常,请示在场总工程师后, 继续进行 2 号飞锤动作试验。根据在场人员的回忆,先听到升速叫声,看到副励磁机喷出灰尘, 然后听到一声闷响,发电机端部着火,此时一名民工腰部被残片击 中,在东头的人员听到一声闷响后随即看到 1 号瓦盖翻起,高压后 汽封喷出蒸汽,试验人员跌倒。从听到升速叫声到发电机端部着火 时间约 6至 8秒,在此期间,据在场人员称并未感到剧烈振动,个别 人反映发电机端部着火后又有一声响。电厂

4、有关领导指挥广大职工和消防队员奋力扑火,火焰于 16时 28 分 扑灭,一人被残片击伤。二、事故原因分析这次事故是由油膜失稳开始的,突发性、综合性强烈振动造成的轴系严重破坏。该机组的轴系稳定性裕度偏低和机组转速飞升超速到3500转/分3600转/分是酿成这次事故的主要起因。它是一次综合原因引起的技术事故。三、吸取教训采取措施为防止秦岭 5 号机事故的重演,提高同类机组的可靠性,采取以下 措施:1改进调速系统设计,使其工作范围上限适当提高;改进超速试验, 便于准确操纵,尽快对同类机组的调速器滑阀和超速试验进行一次 普查,解决危急保安器的试验问题;提高超速保安装置的动作可靠 性;重视热工检测系统的配备,保证仪表的工作完好率,加强机组 关键运行参数的监测、保护、记录和记忆。2研制稳定性良好的轴承,确定各轴承的合理相对标高,提高轴瓦的制造质量及安装工艺,研究轴系重要螺栓的必要预紧力与防松措施,提高中低压转子接长轴的制造和安装质量,制定运行机组的合 理许可值。3为从根本上采取有力措施,提高其运行的可靠性和安全性,建议 列入“八五”重大攻关项目。

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