原料路线与动力结构调整改造项目可行性研究报告

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1、通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目 可行性研究报告通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目可行性研究报告目 录1 总论11.1项目背景11.2项目概论51.3主要技术经济指标72 市场分析93 建设规模及建设内容113.1建设规模确定的依据113.2建设规模114 厂址选择124.1厂址所在位置现状124.2厂址建设条件135 技术方案、设备方案和工程方案175.1技术方案175.2设备方案455.3工程方案536 主要原材料及动力供应566.1主要原材料供应566.2燃料供应577 总图运输及公用辅助工程577.1总图布置577.3公用辅助工程588 节能608.1

2、编制依据608.2项目用能分析608.3项目所需的节能管理机构618.4节能措施综述638.5节能效果计算及分析649 环境影响评价649.1厂址环境条件649.2项目建设和生产对环境的影响649.3环境保护措施方案669.4采用的标准679.5环境影响评价6810 劳动安全卫生与消防6810.1危害因素和危害程度分析6810.2劳动安全卫生防范措施方案7010.3消防设施7311 组织机构与人力资源配置7511.1组织机构7512 项目实施进度7512.1建设工期7512.2进度安排7513 投资估算7613.1工程概况7613.2编制依据7613.3 流动资金计算7713.4项目总投资与分

3、期投资计划7814 融资方案7814.1融资组织形式选择7814.2资金来源选择7814.3融资方案分析7915 财务评价7915.1 编制依据7915.2生产规模及经营年限7915.3成本及费用分析8015.4销售收入及销售税金8115.5销售利润8115.6赢利能力分析8215.7不确定性分析8215.8综合评价8416 项目招标情况8517 社会评价8617.1项目对社会的影响分析8617.2项目所在地互适性分析8617.3社会评价结论8618 风险分析8718.1技术风险8718.2工程风险8718.3资金风险8719 结论与建议8719.1结论8719.2建议88I1 总论 1.1项

4、目背景1.1.1项目名称 项目名称:通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目。1.1.2承办单位概况 承办单位:通化化工股份有限公司。 通化化工股份有限公司前身是1970年兴建的小型合成氨厂,建厂初期年产合成氨3000吨,合成氨全部加工碳酸氢铵,是全国两千余家小合成氨厂技术管理较先进的工厂之一。该公司座落在吉林省东南部,目前已经发展成为一个以生产和销售尿素、甲醇、液氨、氨基甲酸甲酯为主的综合性民营化工企业,1998年经过改制成为股份制企业,现有员工900余人,工程技术人员20余人。 通化化工股份有限公司于1970年始建,1975年建成投产成立通化县化肥厂,1994年该公司进行改制,成

5、立通化化工总公司,1998年由通化化工总公司投2002万股,职工内部1998万股成立通化化工股份有限公司,2002年通化化工总公司破产,通化化工股份有限公司独立经营。 2002年通化化工股份有限公司进行了股份制改制后,经过几次改造,现合成氨装置生产能力已达10万吨/年;尿素装置生产能力为13万吨/年;甲醇装置生产能力为2万吨/年;氨基甲酸甲酯装置生产能力200吨/年。 通化化工股份有限公司通过股份制改造,建立了完善的现代企业管理制度,几年来各项主要经济技术指标位居全国同行业前列,该公司已通过ISO90012000质量管理体系认证。1.1.3编制依据和原则1.1.3.1编制依据 1通化化工股份有

6、限公司原料路线与动力结构调整改造项目的编制任务书; 2通化化工股份有限公司提供相关的技术资料; 3通化化工股份有限公司生产厂区现状条件; 4中华人民共和国国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南; 5国家有关的法令、法规、规范及规定。1.1.3.2编制原则 根据国家及地方的有关技术经济政策及通化化工股份有限公司的有关要求,确定以下编制原则: 1以节能为原则,不扩大产能,淘汰落后设备、采用节能新工艺达到节能减排、降低成本。 2改造工程中主要设备国产化,以节约建设资金,提高经济效益。1.1.4项目背景及意义 通化化工股份有限公司生产厂区内现有合成氨装置的生产能力10万吨/年;尿素装置生产能力为1

7、3万吨/年;甲醇装置生产能力为2万吨/年;氨基甲酸甲酯装置生产能力200吨/年。 造气工艺采用常压固定床间歇制气,原料为无烟块煤和低压蒸汽,现有6台2800造气炉两套系统,正常生产运行5台炉,生产半水煤气约37250Nm3/h,煤耗1.3t/tNH3左右,蒸汽消耗1.7 t/tNH3左右,电耗10kwh/tNH3左右,造气风机汽轮机拖动,蒸汽分解率45-50%,造气污水15t/h左右,吹风气约2400Nm3/h。设备陈旧、腐蚀严重,工艺落后,无烟块煤价格高达1500元/吨造成成本过高。 脱硫采用栲胶加888湿法脱硫工艺,先半脱后变脱,硫磺回收熔硫工艺,年回收约300吨,脱硫剂消耗约18.5元/

8、tNH3,罗茨风机和脱硫泵造成电耗高。此工艺易堵塔,设备腐蚀严重,再生系统设备腐蚀严重、工艺有问题造成贫液、富液分不开,再生效果不好导致脱硫出口时常硫化氢超标 变换采用“全低变”饱和热水塔工艺,在Co-Mo系催化剂作用下半水煤气中CO和水蒸气发生反应生成CO2和氢气,蒸汽消耗约380kg/tNH3。饱和热水塔等设备腐蚀严重,变换炉水分布不均,两套系统并联运行,工艺纯在问题,造成能耗过高。 脱碳采用碳酸丙烯酯物理吸收解吸法,现有两套脱碳系统并联运行,动力结构配置不合理。碳酸丙烯酯消耗约1kg/tNH3,电耗约140kwh/tNH3。脱碳塔、常解塔有腐蚀现象,碳酸丙烯酯回收系统设备腐蚀严重、工艺落

9、后,循环液量大,造成电耗高、消耗高。 合成气净化采用铜氨液洗涤工艺精制原料气去除一氧化碳和二氧化碳,1000铜洗塔净化系统现在不能满足合成氨10万吨/年生产,需开甲醇近路调整生产,铜洗系统能力小、氨冷面积小造成循环量大,电耗高,同时有约1.5t/h稀氨水产生,消耗成本约60元/tNH3。 氨合成采用高压氮氢气循环工艺,将纯净的氢、氮混合气压缩到高压,在催化剂的作用下合成氨。合成压力约28MPa,产能10万吨/年,现有两套1000合成系统,造成配置不合理,电耗高,产量低。系统设备陈旧,现有两套合成系统,动力结构配置不合理,能耗高。 压缩工段共有9台六段压缩机,其中1台备机,净化不好,维修费用高,

10、电耗高,缓冲器、冷排等设备腐蚀严重、工艺落后。 尿素采用水溶液全循环法工艺,尿塔23m3,产能为13万吨/年,解吸废液采用深度水解工艺,氨耗约580kg/tUr,蒸汽消耗约1.35t/tUr,电耗约165kwh/tUr,蒸汽和电耗低于国内先进水平,氨冷能力小造成吸收效果不好,中压系统和蒸发系统工艺设备存在问题,尿素系统需采用先进设备和工艺节能降耗。 随着社会经济的快速发展,能源危机日趋严重。国家对该行业十分重视,并制定了相关政策来扭转该类行业高能耗及环境污染的被动局面。所以企业要生存、求发展,节能降耗势在必行。 如何达到既降低能耗又使装置尽量处于最佳经济运行状态,努力降低生产成本,为企业多创效

11、益,是生产装置稳定运行的最终目的。为此必须通过采用先进可靠的技术,向技术进步要效益和节能降耗,对合成氨、尿素装置进行技术改造,从而实现降低尿素制造成本,增强企业市场竞争力的总体目标,最终达到企业长期、快速、稳定发展。 通化化工股份有限公司采用成熟可靠的新技术及节能措施,对现有生产装置进行改造,降低产品消耗,对有效地降低企业的生产成本,提高产品的市场竞争力具有积极的意义。1.2项目概论1.2.1项目拟建地点 该项目建设地点拟在通化化工股份有限公司位于吉林省通化县二密镇化工路8号的现有生产厂区内进行技术节能改造,目前该厂区占地面积23.8万平方米,环境比较优越,满足本项目建设所需条件。1.2.2项

12、目建设内容 1改造造气系统,新建1台3200水冷壁清华炉,原料达到本地化,造气压力4.0MPa。 2新建一套16000Nm3/h空分装置,供造气使用。 3净化系统新建一套NHD脱硫脱碳装置代替原脱硫脱碳。 4原低压变换改造新建一套高压耐硫变换。 5压缩工段8台压缩机更换,安装2台离心式压缩机及其附属系统。 6铜洗改造,利用原合成系统改造一套甲醇甲烷化。 7新建一套高压合成系统。 8尿素装置节能降耗、增产改造。 9改造水、汽、电配套装置。 10建设厂房2800平方米。1.2.3主要建设条件 1技术条件 本项目建设单位通化化工股份有限公司采用国内已经成熟的技术进行改造,由于该项改造技术已经广泛应用

13、于国内多家合成氨装置,合成氨技术的迅速发展适合我国国情,充分发挥了原氮肥的优势,使我国的合成氨工艺在技术上、能耗上有了较大的进步,改进后低能耗的工艺装置,还在不断的应用,因此技术成熟可靠。 2基础设施条件 本项目改造建设的生产厂区在吉林省通化市通化县二密镇,地理位置优越,交通便利,通讯方便,目前该厂区内的水、电、汽等公用工程设施完善,便于改造建设。 3环境条件 本项目是节能改造项目,改造后每年可以节约大量原料煤和电能,折标煤量为45746.05tce,减少CO2、SO2及烟气等废弃物的排放量。因此有很好环境效益。 4资金条件 本改造项目所用资金全部由企业自筹解决。 因此,该项目具备了必要的建设

14、条件。1.2.4项目投入总资金及效益情况 项目总投资共37248.95万元,其中建设投资34941.85万元。 项目建成后,每年可实现营业收入47910.56万元,所得税3559.85万元,利润总额14239.42万元,投资回收期4.1年(税后),财务内部收益率为33.02%(税后)。1.3主要技术经济指标主要经济技术指标汇总表序号项目单位指标备注1建设规模1.1节能效果1.11节约电能万千瓦时/年5266.141.2节约原料1.21节约原料煤折标煤量tce/年28157.141.3节约折标煤量吨/年45746.051.4减排效果1.41CO2Nm3/年250001.42SO2吨/年2501.43烟尘Nm3/年400001.5产品1.51尿素吨/年1500001.52甲醇吨/年200001.53液氮m3/年30001.54液氩m3/年

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