松散回潮机工艺指标控制系统的优化

上传人:pu****.1 文档编号:431333154 上传时间:2023-10-18 格式:DOCX 页数:3 大小:13.54KB
返回 下载 相关 举报
松散回潮机工艺指标控制系统的优化_第1页
第1页 / 共3页
松散回潮机工艺指标控制系统的优化_第2页
第2页 / 共3页
松散回潮机工艺指标控制系统的优化_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《松散回潮机工艺指标控制系统的优化》由会员分享,可在线阅读,更多相关《松散回潮机工艺指标控制系统的优化(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、松散回潮机工艺指标控制系统的优化摘要:长期以来,我厂松散回潮机松散率、温度、出口含水率指标的控制不理 想。为提高松散回潮机工艺指标,研究采用直喷雾化蒸汽的方法改善烟片松散率, 稳定热风温度、出料温度、出口含水率。经过改进后,检验结果表明:烟片松 散率提高5.64%;热风温度CPK达标率上升8.79%;出料水分标准偏差达 标率上升8.54%;基本达到使烟片松散率90%;同时让批次生产过程热风温度 控制CPK1.33;出口水分标准偏差Si0.25,出口水分趋势曲线波动5%。松散回 潮机的工艺指标得到了明显提升。关键词:松散回潮机;烟片松散率;出料温度;出料含水率;蒸汽直喷装置 烟叶、薄片经过松散回

2、潮后,存在直径较大的“饼烟”,同时松散烟叶温度控 制效果会产生波动,不能达到温度控制平衡的最佳水平。 “饼烟”不仅会影响烟叶 对糖料的吸收与切丝宽度均匀性,同时也不利于降低单箱叶丝物耗量。而蒸汽、 热风、烟叶温度、烟叶水分与烟叶在松散回潮筒内的运动时间等因素都与烟片松 散率的高低有关。故烟片松散率、热风温度、出口含水率标准偏差均是松散回潮 工序重要的工艺指标。这些指标相互关联又独立存在,反映片烟松散回潮的效果、 强度和感官质量。如何通过切实有效的工艺和控制改进,提高烟片松散率,稳定 热风温度、出料温度、出口含水率,使松散回潮工序工艺指标最优化?为此,考 虑引入直喷蒸汽喷射烟叶,并对出料温度、出

3、料含水率指标作控制优化,以提升 松散回潮机的加工工艺指标。1 问题分析1.1 松散回潮机指标现状红河卷烟厂制丝二线的片烟松散回潮机,为2004年的昆船设备,使用到如今 设备性能下降明显。各项指标情况如下:1.1.1 烟片松散率抽捡 经对半年7批次的各牌号片烟松散率作取样检测,制丝二线松散回潮工序片烟松散率平均为88.29%。1.1.2 松散回潮热风温度统计根据MES系统采集数据,统计795批次制丝二线松散回潮热风温度,其中CPK 值超标批次 89,占统计批次的 11.19%,1.1.3 出料含水率统计相同795批次,制丝二线松散回潮出料含水率CPK值超标批次36,占统计批 次的4.5%;标准偏

4、差超标批次109,占13.71%。1.2 因素分析1.2.1 影响烟片松散的因素分析烟片松散率主要与松散回潮机的松散原理有关。制丝二线的松散回潮机 包括汽水混合双介质喷嘴、钯钉、滚筒尺寸、转速等。在滚筒尺寸及运行参数不 变的情况下,提高烟片松散率最直接的方法是改进烟片的增温、增湿以及喷吹效 果。现松散回潮机使用的喷嘴,为椎形广角雾化喷嘴。使用蒸汽雾化水喷射烟叶, 对烟叶作增温、增湿及松散。喷嘴 X 轴和 Y 轴均有角度,以对应烟叶在滚筒抄起 位置 11 点半方向喷射烟叶。此种喷射方式存在下列问题: 块状烟叶由于重量较大,滚筒抄起时不能到达喷射位置,松散效果欠佳; 由于喷嘴安装位置的X轴向有70

5、度左右的夹角,缩短了喷射范围; 受热风循环能力和喷嘴喷射距离的影响,滚筒入口端和出口端温差明显,滚筒内温度不均匀。以上三点问题影响片烟的松散率。1.2.2 热风温度的影响热风温度由散热器通入蒸汽提供热源加热循环风,循环风经管道、滚筒内循 环,使滚筒内部保持恒定的温度环境,以利于烟叶的加温、吸湿。热风温度的控制,由PID (比例微积分)控制器调节气动薄膜阀(IP阀)开 度,即调节进入热交换器的蒸汽量,以达到设定温度。由于存在温度控制的滞后, 当实际温度达到设定温度时,由于升温惯性,实际温度会超过设定温度;同理实 际温度高于设定温度时,也存在这种现象。这就是控制超调。超调的结果是温度 控制曲线呈波

6、浪型。故温度控制稳定比较困难,需调整好PID参数,再考虑用其 它方法结合 PID 控制。克服温度超调,达到热风温度的控制稳定。1.2.3 出口水分控制提高松散回潮出料水分控制,根据来料水分、电子秤流量、润叶设定水分计算加 水量,对进入松散回潮机的烟叶进行增湿,以达到工艺要求的松散后烟叶含水率。 我厂制丝二线松散回潮机的出料水分控制仍有提升的空间,可通过参数优化使出 口水分的达标率再提高。2 改进方法基于调查分析结果,决定采用先进的松散回潮增温、增湿理念,设计入口蒸 汽直喷装置,当片烟进入到滚筒时,工艺蒸汽直接穿透烟叶,使烟叶松散效果更 佳。蒸汽直喷的引入,必定会使热风温度、出料水分产生变化,因

7、此,必须对原 控制作优化,使其达到工艺指标要求。同时改善热风温度、出料水分的指标现状。2.1 蒸汽直喷装置的设计及安装蒸汽直喷箱体的设计,根据滚筒尺寸(内径x筒长):彷2450x8000mm、安装 位置、喷射角度作精心设计。箱体设计尺寸及外观图如下:图 1 直喷蒸汽箱体示意图Fig.1 Box sketch of directly sprinkling atomizing steam device 直喷蒸汽箱体安装在滚筒入料端下方,以 20角斜向上喷射雾化蒸汽。2.2 直喷蒸汽装置的控制 直喷蒸汽装置通过滑窗阀控制进入喷蒸汽箱体的蒸汽量,调节从箱体喷出的蒸汽喷吹距离和雾化效果。采用滑窗阀设定开

8、度控制,具体为:预热状态时,采 用热风温度控制松散回潮滚筒温度;生产和尾料状态时,主要采用蒸汽喷吹装置 控制热风温度。直喷装置滑窗阀具备配方调用开度功能,将设置开度存在数据库配方表单中。 根据不同的生产牌号,自动调用相应配方中的开度,实现牌号的直喷蒸汽量对应。 同时也具备修改和手动操作功能。2.3 热风温度控制优化直喷蒸汽滚筒内直接喷射烟叶,必然使滚筒热风温度升高。故原热风温度的 PID 控制器参数需要调整,以适应新的热风温度环境的控制。经过多次调试,调 整热风温度的 PID 参数如下:比例系数(KP): 1.0T0.8;微分系数(KD): 500T800;积分系数(KI): 2T2;死区:0

9、.1T0.01。调整后的PID参数,作用是降低PID调节的响应速度,缩小自动调节的启动 范围,以克服调节过程中的温度超调现象。料头时通过限制最大输出值的方法, 限制 IP 阀的开度,避免料头温度超调引发的温度振荡。2.4出口水分控制优化直喷蒸汽的引入,将使回潮后的烟叶水分增加。因此考虑直喷蒸汽量的固定 开度控制,使直喷蒸汽作用烟叶增加的水分固定,出口水分控制在此基础上作自 动调节。烟叶增加的水分,通过降低加水系数值来对消。经长期测试,各牌号加 水系数值平均降低 0.2,出口水分控制较为平稳。3 应用效果3.1 烟片松散率提高成效引入雾化直喷蒸汽喷射烟叶,不仅对进入滚筒的烟叶有喷吹松散作用,而且

10、 雾化效果较好,能在整个滚筒上方 2/3 的内部空间形成汽雾区,使滚筒内的温度 湿度环境恒定,更利于烟叶的松散和吸湿。图 2 蒸汽直喷效果Fig.2 Directly sprinkling effect of steam 改造后片烟的平均松散率达到 93.93%,松散率得到提高。3.2 热风温度及出料水分控制成效改造及控制优化后,根据 MES 采集的 445 批次数据统计,热风温度 CPK 超标 (1.33为达标标准,出料水分以标准偏差siWO.25为达标标准,改造前后的工 艺指标达标率对比见图 3。图3改造前后工艺指标达标率对比Fig.3 Standard-reaching rate of technology indicators before and after improvement本项目的应用,使烟片松率提高5.64%;热风温度CPK达标率上升8.79%;出 料水分标准偏差达标率上升 8.54%。基本达到使烟片松散率90%;同时让批次生 产过程热风温度控制CPK1.33;出口水分标准偏差si0.25,出口水分趋势曲线波 动5%。项目的实施,达到了提高松散回潮松散率及工艺指标控制优化的目标。参考文献:1张本甫,金忠理,秦前浩,罗登山等.卷烟工艺规范/国家烟草专卖局.北 京:中央文献出版社, 2003.4.

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号