低渗区块增压注水技术得应用及效果评价

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1、低渗区块增压注水技术得应用及效果评价低渗区块增压注水技术的应用及效果评价一、注水井启动压力逐渐上升,储层吸水及供液能力下降,层间矛盾加剧(1)水井启动压力不断上升。 油田注水井井口注入压力由初期的7.9MPa上已升至13.5MPa,水井地层压力由初期的17.2MPa逐渐上升至2000年的23.2MPa,注水井吸水时的启动压力由初期的8.3MPa逐渐上升至13.5MPa。 (2)油层吸水能力大幅下降。 据监测资料表明,该地区注水水质由于各种因素长期不达标,其污染的主要因素是悬浮固体颗粒;其次是乳化油,乳化油粘合悬浮固体颗粒是损害储层的主要形式;在一定条件下,细菌腐蚀产物和结垢也是对储层产生损害的

2、重要因素。 经统计12口水井吸水指数由1998年的0.65m3/MPa下降到2000年的0.43m3/MPa,下降了33.8%,吸水能力大幅下降。 (3)分层动用差异大,欠注层、低压层占的比例较大。 2000年12月T233地区注水井欠注层共27个,占统计层数的43%。 针对欠注层,逐一进行了原因分析,其中物性差的有10层,受污染的有15层,层间矛盾完不成配注2层。 对增注措施有效率的统计,发现有34%的欠注层有效增注时间短。 鉴于以上因素,改造地面注水系统,提高井口注水压力可以有效的改善油田开发效果。 二、增压注水的可行性(1)油层条件。 T233地区储油层岩性主要由粉砂-细砂岩组成,粒度中

3、值0.146mm,平均孔隙半径.59um,空气渗透率为215*103um2,有效厚度大于2m的层段平均渗透率235*103um2,有效厚度小于2m的层段平均渗透率只有70*103um2。 室内实验表明,水驱压力在一定的条件下对低渗透储层岩心驱油效率有显著影响,对于空气渗透率大于1*10-3um2的岩心,水驱压力的提高使水相相对渗透率大幅上升。 (2)增压注水压力界限。 确定增压注水压力以近油层破裂压力为限而不超破裂压力为标准。 油层中产生裂缝的条件是:流体的压力超过外界岩压和岩石强度极限之和。 而两者又与多种因素有关。 太南油田计算最高注水压力公式为:P0=0.13*H*0.0981+0.5P

4、=P0+0.0098*H-0.5式中:P0最高注水压力,MPa;P破裂压力,MPa;H油层部顶部深度,m。 经计算12口增压注水井允许最高注水压力为15.3-16.4MPa之间。 破裂压力在25.99-28MPa之间。 (3)增压注水的优势。 增压注水就是将注水压力达到接近油层破裂压力为上限注水工艺,对油藏渗透性差,厚度较小,单层延展不宽,连通性差,以及油藏内部非均质性强的油藏,在高压注水开发时,井筒周围射孔井段岩石产生一系列微裂缝,这些裂缝传导延伸进入甚至穿过渗透性较差的岩石区域,改善注水层的有效渗透性能,增加注水开发效果。 近破裂压力条件下,注水使低渗透薄层油藏产生一系列径向的微裂缝,穿透

5、井筒近距离薄层泥岩的阻隔,使原来不连通的透镜体连通起来,使常压注水条件下不可能水驱动用的油砂体得到水驱动用,改善了储层的有效渗透性能。 三、增压注水的实施及效果评价2022年5月分别在T233地区两个配水间(4#-4#-7)安装了卧式潜油电泵注水。 增压泵的安装将注水泵压由14.5MPa提高到16.5MPa,使14口井注水压力得到了提升。 (1)注入水量明显增加。 在增压注水区,有8口注水井井口压力达到15.3MPa以上,日注水量达到225m3,平均单井增油压1.3MPa,平均单井日增注水量10m3。 (2)随着注水压力的的增加,油层吸水能力也得到改善。 根据太南油田实际资料统计,吸水指数随着

6、注水压力的上升而增加经回归拟合得出关系式:J=4.437*e0.05598P式中:J吸水指数,m3/MPa;P注水压力,MPa;随着注水压力的增加,吸水指数增加的较快,对低渗透薄差油层实施增压注水,改善油层吸水能力是可行的。 (3)连通油井见到较好效果。 2022年5月增压注水方案实施以后,日注水量逐渐增加,到2022年5月增压注水井所连通13口井日产液111t,日产油34t,含水69.3%,平均液面715m,与增压前对比日增液40t,日增油9t,含水上升4.6%,液面上升239m。 (4)增压注水后,油层压力回升,对应油井压裂改造效果较好。 由于增压注水区针对低含水、动用差的油层加强了注水,

7、压力得到了恢复,根据3口油井增压前后的测试资料对比,增压后平均静压8.29MPa,平均流压3.26MPa,与增压前对比平均静压上升0.21MPa,平均流压上升0.13MPa,统计4口压裂油井,压裂后日产液45t,日产油21t,含水53.3%,平均动液面490m,与压裂前对比日增液32t,日增油14t,含水上升7.15%,平均动液面上升211m。 (5)增压注水有一定的时效性,增压注水过程中,个别井出现裂缝吸水特征,如T114-68水井增压初期注水曲线可以看到拐点压力,明显地具有有裂缝吸水特征,该井在15.0MPa出现拐点压力后继续增大压力,注水量将大幅度增加,经过一段时间的注水,注水井地层压力

8、逐渐上升,整个地层压力分布趋于稳定后,没有渗透性的改善注水量逐渐减少,从T114-68井2022年11月的注水指示曲线清楚地反映这一点,由于现场按要求单井注水压力控制在最高允许压力以下,所以增压注水产生裂缝只是个别井,经统计产生裂缝的增压注水井时效还比较长,大约在28个月左右,而未产生裂缝的增压井仅时效在14个月左右,注水量增加随之下降。 据分析主要还是水质污染所致。 四、结束语非均质低渗遗的油藏,通过实施增压注水,能较好地改善油田的注水效果,使一些吸水差或不吸水的差油层也能得到动用。 在增压注水过程中,在改善注水井的注水效果的同时,对相连通油井及时采取压裂措施,可以取得好的增产效果。 增压注水有一定的时效性,随着对裂缝的污染加剧注水压力的升高这种时效逐渐降低,可以适当放宽增压注水井的最高允许注水压力,产生裂缝,延长增压注水的时效。 4Word版本

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