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XXXX光伏电站202X-XX月运行维护服务报告

20****03
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文档ID:185816524
XXXX光伏电站202X-XX月运行维护服务报告_第1页
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XXXXXX有限公司XXXXX电站202X年XXX月生产运行月报编制: 校核: 审批: XXXXX有限公司2021年XX月01日序 言XXXX有限公司自20XX年XX月XX日起承接XX有限公司所持有的XXX光伏电站的运行维护工作现就电站202X年XX月整体的运维情况,作简要总结与报告针对报告中名词做如下注释:1. 发电量:指光伏电站112关口表(本月有功总底码-上月有功总底码)*2. 上网电量:指光伏电站112关口表(正向本月正向有功总底码-上月正向有功总底码)*;3. 考核电量:指合同中要求的考核电量目标值,考核电量的数值根据合同中的相关规定进行取值; 目 录XXXXX电站202XX年XX月生产运行月报一、 生产情况概述(一) 发电量情况1. 本月目标发电量XX万kWh,实际发电量(站内上网电量)XX万kWh实际发电量 XX万kWh年累计发电量XX万kWh,年累计上网电量XX万kWh2. 光资源及利用小时:本月光功率预测系统未投运,组件倾斜面累计辐射总量423.37 MJ/㎡,同比减少\ MJ/㎡,环比减少6.811 MJ/㎡,本月等效利用小时为67.184h ;同比增加40.34h ,环比减少20.542 h ,年累计利用小时154.91h。

二) 生产指标对比分析表1 月度生产指标对比 本月上年同期上月比率(%)同比环比已投产容量(MW)49494900月太阳辐射量(MJ/㎡)423.370430.1810-1.67最大出力(MWp)38.0513.4239.86133-4.54日最高发电(万kW•h)21.129.6820.241184.34日最低发电(万kW•h)1.760.443.52300-50月发电量(万kW•h )334.4130.24436.48156-23.38月发电利用小时(h)37.18426.84487.72638.51-57.61本月日最高发电量21.12万kWh,日最高发电量环比1月增加0.88万kWh,月利用小时数环比1月份减少50.524h,辐射量环比1月份减少6.811,02月份发电量环比1月份减少102.08 h.气象服务数据是2020年10月份进行安装、数据暂未上传三) 发电量变化主要原因分析1. 天气及辐照影响本月晴天共计13,占比 46.42%天气、多云转晴及晴转多云天气共计 9天,占比 32.14%阴雨 计 6 天,占比 21.42%表2 天气因素影响发电量分析天气天数占比(%)日均发电量(万kWh)合计发电量(万kWh)占比(%)晴1346.4213.26172.4851.57多云932.1412.85115.7234.61阴、雨621.427.746.213.82由于电站光功率预测设备未调试完成,电站辐照数据无法采集。

02月全月组件倾斜面累计辐射总量423.37 MJ/㎡,同比增加XXMJ/㎡,环比减少1.67MJ/㎡表3 本月辐照量对比统计XX大留庄光伏电站本月上月去年同期比率(%)环比同比月辐射量(MJ/㎡)423.37430.181无-1.582. 调度限电影响本月XX阳普二期光伏电站AGC调试2月调试完毕具体统计结果如下:表4 月度限电率统计 限电弃光损失电量XX阳普(二期)光伏电站本月(万kW•h)83.916上月(万kW•h)/去年同期(万kW•h)328.38月限电弃光率(%)79.93年累计(万kW•h)83.916年累计限电弃光率(%)9.3513. 故障影响本月累计确认历史故障及新增故障221(本月新增故障6条),本月消缺、消除遗留缺陷6条,累计消除172,尚有49条缺陷继续处理其中影响安全运行缺陷14条,影响并网发电缺陷37条影响并网发电的缺陷主要分为:#14箱变第2、3、4、9、11、12汇流箱2*50/2*70直流电缆接地、汇流箱支路接地故障,#47HL07/08汇流箱2*70直流电缆接地故障;现场还发现#8、#14、#40、#42、方阵均存在组件组串支路光伏电缆缺失现象,共计26条支路,1200米,还有13条支路需要更换处理,主要集中在#14方阵。

影响安全生产故障缺陷主要有:逆变器通讯转接板故障、光纤熔断故障、汇流箱通讯故障(通信模块、电源模块故障)以及视频监控中断故障34-2、#2-2、#42-1、#40-2逆变器风机故障,附件:本月设备故障统计表4.检修影响本月继续进行后台技改,光功率预测及后台通讯对发电量暂不影响,但会造成两个细则考核5.非计划停机影响(包括电网故障、配合电网检修停电、民工阻工等现象)无电站设计、施工遗留缺陷(问题)影响表5.主要遗留问题汇总表格序号缺陷类别存在问题光伏区1逆变器故障率较高主要体现在断路器故障(万能交流接触器),通讯中断故障(232/485通信转换器干扰)、直流电源板故障以及EP电容板及三相连接线烧坏故障2汇流箱遗留接地故障较多主要表现在2*50、2*70直流电缆接地故障3汇流箱支路遗留故障较多主要是汇流箱组串支路接地故障,已完成18条支路的恢复,还有13条支路需要更换处理,主要集中在#14方阵4部分组件有破损光伏板玻璃面碎裂,需采购新组件5部分组件有遮挡主要在光伏区围栏、坟地以及大棵树木遮挡,光伏区遮挡已处理6多台测控装置故障已处理完成升压站1升压站D5000系统未投运、五防系统未投运2后台光功率设备已装设,未调试完成、光伏区通信正在调试中,逆变器通讯已上传,汇流箱通讯未调试;其余设备暂运行正常。

注:从施工遗留、设计缺陷、设备质量等方面分析(四) 综合厂用电量分析 表6 综合厂用电量统计表 项目XX阳普(二期)光伏电站本月本月(万kW•h)4.84本月综合厂用电率1.44%环比减少1.32同比增加2.18综合厂用电率年度计划值1.5%综合厂用电量年度累计值(万kW•h)11综合厂用电率年度实际值1.42%综合厂用电率=月厂用电量/本月发电量*100(保留小数2位)综合厂用电率年度实际值=年厂用电量/本年发电量*100(保留小数2位)(五) 同地区相邻电站发电量对标分析表7.同地区相邻电站发电量对标分析表月份电站名称并网容量(MW)辐射量(MJ/m2)发电量(万kWh)利用小时(h)损失电量(万kWh)故障率(%)综合厂用电率(%)2021年01月XX阳普(二期)光伏电站49423.37334.467.184/1.44藁城丘头豪盛光伏电站50429.33305.861.16/1.52当电站发电利用小时数少于相邻电站,或综合厂用电率高于相邻电站时,应分析差异原因,进行相关的说明二、 安全生产情况截止到2021年02月28,XX阳普(二期)光伏电站本年度安全生产天数59本月发生安全事件 0起,具体详见下表。

表8 安全事件统计表名称人身事故起数设备事故起数火灾事故交通事故设备一类障碍合计本月发生000000全年发生000000同比000000说明事项三、 设备可靠性指标完成情况(一) 逆变器非计划停运统计表表9逆变器非计划停运统计表 项目XX阳普(二期)光伏电站本月发生(次)4停机时间(小时)50影响发电量(万kW•h)0.1508同期发生(次)/本年累计发生(次)8累计停机时间(小时)110累计影响发电量(万kW•h)0.7828同期累计发生(次)/#34-2、#40-2、#42-1逆变器风机故障,导致逆变器非计划停运二) 光伏电站其它主设备非计划停运情况表10 其它设备非计划停运统计表  电站名称XX阳普(二期)光伏电站本月发生(次)0停机时间(天)0影响发电量(万kW•h)0同期发生(次)0本年累计发生0累计停机时间/累计影响电量(万kW•h)/同期累计发生/本月SVG已投运,目前设备运行正常分析当月累计设备非计划停运特点和暴露出的主要问题及采取的防范加强对现场设备的巡检,监控光伏区通讯已调试,未完成,升压站SVG已投运,AGC已投运,、光功率预测系统已调试,未完成四、 物资使用情况当月备品备件出库情况:表11 当月备品备件出库情况表 备品备件名称出库日期出库原因出库数量剩余数量备注逆变器风机2021.02逆变器使用10运维采购/维修逆变器风机2021.02逆变器使用10运维采购/维修逆变器风机2021.02逆变器使用10运维采购/维修汇流箱直流保险2021-02汇流箱直流消缺使用15135运维采购MC4插头2021-02支路接地消缺15295运维采购摄像头转换器充电器2021-02光伏区监控使用20运维采购五、 “两个细则”考核情况因02月“两个细则”暂未下发,现统计分析1月份考核数据,考核情况:2021年1月“两个细则”考核情况:考核费用-17.5718万元,返还费用4.0534万元,分摊费用0.7887万元,总计-17.5718万元。

考核原因为:AGC考核-1.7076万元,光功率预测考核-9.5651万元,有功功率变化考核-4.7299万元,电压考核-0.0011万元,技术管理-1.5681万元表12.月度两个细则考核明细表项目大留庄电站考核电量MWH漳河阳普光伏电站1调度管理02光功率预测考核-9.5653光伏限电(万元)04(AGC考核)-1.70765电压考核(AVC考核)-0.00116检修管理(万元)0动态无功补偿装置考核0自动化设备考核07技术管理(万元)-1.56818有功功率变化考核-4.7299考核总费用(万元)-17.5178补偿总费用(万元)0考核返。

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