提升支架分装F91A小时生产台数新2课件

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1、课题名称,提升支架分装F91A系列小时生产能力,单 位: 车 架 车 间 发布人: 徐 帆 时 间: 二一二 年二月,小组简介,发表内容,一、活动计划,Phase 1,车间要求,现阶段生产能力无法保证交期,本班组现状,从右图可以看出,F91A在各系列车型中小时生产台数最低仅为13.1台/h,离平均小时生产台数相差太远。因此必须对此系列进行改善提高整体小时生产台数,小组选题,提升支架班分装F91A小时生产能力,一、选题理由,二、目标设定,我们将从优化作业编程,现场布局改善,人员合理配置进行入手进行改善,相信目标一定可以达成,单位:台/h,从上图可以看出,搬迁前,F91A系列的生产能力为18台/h

2、。现阶段能力仅为13.1台/h。,三、目标可行性分析,1、转产前,F91A系列小时生产台数可达18台/h,那我们也有能力去达到18台/h,考虑目前铆接方式发生相应转变,暂定目标为16台/h.,目标可行性分析1,目标可行性分析2,从上图可以看出,影响F91A小时生产能力的主要原因集中在卧铆1和卧铆2两个工位,作业时间超过4分钟,而其它工位作业时间甚短,如若我们可以将此两处的作业内容降低此两处的作业时间到3.75分钟,即可以达成目标60/3.75=16台/h。,三、目标可行性分析,标准件,车厢下角铁,前内加强梁,中内加强梁,后内加强梁,尾横梁连接板,副簧后支架,副簧前支架,后簧后支架,后簧前支架,

3、2步,6步,4步,2步,2步,前减震器支架,卧铆1,卧铆2,对卧铆1和卧铆2工位作业布局及作业路径调查发现,在这两个工位上集中了所有的零部件装配,合计零部件14个,卧铆1铆接铆钉数为33个,卧铆2铆接铆钉30个,其中卧铆2装配零件数量8个,并存在交叉作业。存在较大的浪费现象。如果消除这些浪费,卧铆作业时间将得以减少。,卧铆1、2工位作业现场布局及作业路径、时间调查,缓冲块支架,前簧后支架,后减震器支架,卧铆2,前横梁连接板,6步,2步,1步,3步,4步,2步,4步,2步,2步,2步,卧铆1,三、目标可行性分析,目标可行性分析3,目标可行性分析4,从三个工位的作业时间及每个步骤的作业时间可以看出

4、,有着很大的优化空间,如果我们优化作业编程,减少瓶颈工位作业时间,小时生产能力必定可以提升,三、目标可行性分析,四、原因分析,找出四个末端因素,为什么F91A小时生产能力低,搬运时间长,步行时间长,零部件需弯腰拿取装配,物料放置距离远,弯腰次数多,1,4,作业编程不合理,弯腰时间长,人员交叉作业,等待时间长,无零部件存放器具,步行次数多,工位布局不合理,作业速度慢,员工技能水平低,2,3,五、要因验证,要因验证计划表,制表人:徐帆 2011年11月20日,五、要因验证1,非要因,从技能训练计划表中可以看出,卧铆铆接操作工技能水平都在L级以上。故判定为:,五、要因验证2,对卧铆区域作业工位观察时

5、发现,需装配的零部件、加强板过多,全部在地面上摆放,需弯腰6次拿取才能完成单台作业,故判定为:,要因,五、要因验证3,对班组现场作业布局进行观察发现,卧铆1、2工位零件摆放过多,而纵梁矫正区域,无人作业,此区域没有合理布局。故判定为:,要因,对班组作业工位分布现状进行调查显示,其中3、4工位集中了6个操作工,14个零部件的装配,造成作业场所拥挤,人员密集,作业相互干涉,影响作业时间。,纵梁上线,中内加强梁,前内加强梁,一横梁连接板,限位块支架,吊耳前悬架,分装二横梁,无,1工位,2工位,3工位,4工位,5工位,6工位,前减震器支架,五、要因验证4,要因,纵梁上挂,后内加强梁,下角铁,后簧前支架

6、,后簧后支架,副簧前支架,副簧后支架,后减震器支架,尾横梁连接板,六、制定对策,对策表,无零部件存放器具制作物流小平台,用于摆放零部件,改善前,改善后,需装配的零部件在地面上放置,操作工在拿取零部件装配时需弯腰拿取,物流小平台,用于摆放零部件,减少了搬运,需要转运时推动小平台,减轻了劳动强度。同时并根据装配的零部件进行分隔,使拿取零部件轻松简单无挑拣,减少了作业时间。,六、对策实施(一),六、对策实施(二),工位布局不合理修订作业编程,合理优化现场布局,对策实施说明:,1、3工位部分作业内容前移至纵梁矫正,由6工位作业人员帮忙装配,四工位部分作业内容向三工位移动。 2、根据新的作业编程编辑新的

7、工位区域的现场运行状态。,纵梁上线,中内加强梁,前内加强梁,一横梁连接板,限位块支架,吊耳前悬架,分装二横梁,无,1工位,2工位,3工位,4工位,5工位,6工位,前减震器支架,纵梁上挂,后内加强梁,下角铁,后簧前支架,后簧后支架,副簧前支架,副簧后支架,后减震器支架,尾横梁连接板,根据新的作业编程编辑新的工位区域的现场运行状态。,撤除现场大料架,对现场零件规范管理,摆放在定置线内,改用小料架装摆零件后,方便操作工拿取零件,六、对策实施(三),作业编程调整-调整中内加强梁装配位置,中内加强梁在卧铆1工位铆接装配时间35秒,而此车型纵梁无需矫正,只需装配两个螺栓,共需22秒,空闲等待时间长,中内加

8、强梁调整到纵梁矫正区域进行装配,减少卧铆1装配时间35秒,改善前,改善后,六、对策实施(四),改善前后作业时间对比,七、效果确认1,改善后经过作业时间的重新测定,作业时间由改善前4.1分钟降低到改善后3.56分钟。 达到我们设定的目标3.75分钟/台,我们的目标达成!,七、效果确认2,改善后瓶颈工位的作业时间由4.1分钟降低到改善后3.56分钟。 小时生产台数60/3.56=16.8台/h,八、经济效益,有形效益:,1、改善后单车共减少了步行数14步,10月至12月架铆线生产F91A系列台数840台 全年预效益: 840台14步0.003元/步/3*12=141.12元。 2、改善后单车作业时

9、间降低0.54分钟, 全年预效益:840台0.54分钟/60*9元/人时 *53人/3*12=14424.48元 4、实际投入:物流平台1200元/个*4个=4800元 收益共计: 141.12元+14424.48元4800元=9765.6元,无形效益:,1、解决了F91A系列装配工序的布局问题,为产能提升打下了基础。 2、为其他车型消减无效作业时间提供了便利和借鉴 。 3、减轻了员工的劳动强度,员工满意度得到了提高。,标准作业书,规范编程版标准作业,重新分配工作量,九、标准化,十、今后课题与体会,1、通过本次活动,小组成员分工协作,各展所长,充分发挥了各自的特长和积 极主动性, 提高了团队协同作战的能力; 2、本次活动解决了生产过程中急需解决的问题,降低了生产成本,满足生产交 付,增强了小组成员勇于创新的意识;通过本次活动,进一步体会到了PDCA 的重要性。,体会:,问题点评论表,提升东风之星系列小时生产能力,Ending Style,Thank You !,

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