注入井深度调剖技术

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1、注入井深度调剖技术 大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院大庆油田主力油层为河流相沉积,萨、 葡油层较为发育厚度大,非均质性严重油田的注水、脱水、污水 处理等带来了很大的困难高含水开采阶段层间矛盾层内矛盾平面矛盾大量注入水沿着高渗透 带无效地循环、消耗降低了注入水利用率一、前言大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院采油工程研究院深度调剖技术有:流动凝胶深度调 剖技术、聚合物凝胶深度调剖技术、预交联深度调 剖技术常规的细分注水、堵水、单纯聚合物驱等措施不能完全解决注入水低效、无效水循环问题,因此,必 须采用深度调剖技

2、术。 大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院二、流动凝胶深度调剖技术 该技术是针对聚驱无法解决厚油层非均质问题而研究的,它不仅适用于聚驱前后的深度调剖,而且也适用于主力油层发育较差,储层条带性明显,局部连片的厚油层规模小,进行规模性三次采油的可能性很小的水驱进行深度调剖,以提高局部发育河道砂体储层采收率,改善这类油田开发效果。 大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院1.流动凝胶深度调剖剂的性能指标 分子量 (104)水解度 (%)浓度 (mg/L)交联比 PH 值 矿化度 (mg/L)温度 ()成 胶 时 间残余阻 力系数100025-30 300-900 20-6

3、0 7.5-8.5 1.2同位素测试测试日期:2000.6.1419.6北1-丁6-P24 井吸水剖面示意图同位素测试2001.4.2 氧活化测试99.3.8 同位素测试95.5.35.925.568.6相对吸水量(%)2.439.2相对吸水量(%)相对吸水量(%)相对吸水量(%)相对吸水量(%)76.93.5相对吸水量(%)2002.9.28 同位素测试58.4流动凝胶调驱试验区取得了明显的增油、降水效果 2004年2月底,全区累积增油9.6007104t,中心井区累积增油1.2311104t,提高采收率2.49%,试验区目前仍然见效。 171317289.96凝胶驱水驱2075362529

4、1171.246.1496.18191.21551765凝胶驱6口边角井与工业化聚驱6口中心井开采对比曲线CDG驱水驱聚驱12t中心井区综合含水缓慢下降,见到一定的增油效果 采液指数变化规律1.553.5856.7%1.561.7650.8%CDG驱后续水驱2口中心井采液指数的变化曲线凝胶驱后续水驱驱大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院32176176153696.62.596.096-97%之间31.22口中心井区综合开采曲线 大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院三、聚合物凝胶深度调剖技术 该技术是针对聚驱无

5、法解决厚油层非均质问题而研究的,它不仅适用于聚驱前后的深度调剖,而且也适用于水驱进行深度调剖,以提高厚油层的采收率,改善油田开发效果。 1.聚合物凝胶深度调剖剂的性能指标分子量 (104)水解度 (%)浓浓度 (mg/L)pH值值矿矿化度 (mg/L)温度 ()成 胶 时时 间间成胶 粘度 (104mPa.s)残余阻 力系数1600 25-30 2000- 50005.0- 6.070000 30- 703d-60d 1.0- 12.0 117- 329聚合物凝胶深度调剖体系性能指标 2.聚合物凝胶深度调剖体系的特点 体系具有延缓交联特性,成胶时间和强度可控;剪切稳定性好;耐盐性能好。大庆油田

6、公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院3、聚合物凝胶调剖剂对岩心封堵及耐冲刷性 岩芯 号调调前水相渗透率( m2)调调后水相渗透率(m2 )(1PV)突破压压力 (MPa)13.2110.1533.822.5050.0855.331.2630.0326.540.4500.0028.950.3170.0028.2注:调调剖剂浓剂浓 度:2500mg/L 试验试验 温度: 45 岩芯长长度:8cm 调剖剂突破压力测定结果 大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院岩 芯 号调调前水相 渗透率( m2)调调后水相渗 透率(m2 )(1PV)调调后水相渗透 率(m2)( 10PV)1P

7、V堵 塞 率(%)10PV堵塞 率(%)13.2110.1530.32595.289.9 22.5050.0850.10596.695.8 31.2630.0320.05797.595.5 40.4500.0020.00799.598.4 50.3170.0020.00599.498.4 60.0580.0010.00298.396.6 注:调调剖剂浓剂浓 度:2500mg/L 实验实验 温度:45 岩芯长长度:8cm 堵塞率和耐冲刷性能测定结果 调剖剂在岩芯中成胶后,突破压力随着渗透率的降低突破压力增大,岩心的突破压力在3.0-13.0MPa之间,具有较高的承压能力;岩芯的堵塞率都大于95%

8、,驱10PV水后,平均堵塞率仍在90%以上,说明该调剖剂的堵塞和耐冲刷性能较好。4、聚合物凝胶调剖剂调剖能力测定 项项 目低渗透管中渗透管高渗透管 调调前渗透率 (m2)0.3750.7753.280调调前流量百分比 ()2.76.890.5调调后渗透率 (m2)0.3620.7350.0032调调后流量百分比 ()38.860.50.7三管岩芯实验结果实验结果说明聚合物凝胶深度调剖剂对高渗透岩 芯的堵塞率较大,确实具有调剖能力。 大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院5、聚合物凝胶深度调剖驱油机理的研究 1)平行三管岩芯深度调剖模拟试验 序 号 驱驱替过过程 采出程度(%) 分

9、流率(%)总总采出程 度(%) 高 中 低 高 中 低 1 水 驱驱47.86 26.48090.79.3028.05 调调 剖49.76 28.24 3.8469.223.57.330.22 后续续水驱驱50.25 35.28 35.281.556.4 42.1 39.87 2 水 驱驱48.65 26.32091.38.7028.12 调调 剖52.76 28.84 5.2569.323.27.533.34 后续续水驱驱52.82 45.28 45.020.559.4 40.1 45.83 3 水 驱驱47.65 26.82091.38.7028.37 调调 剖53.47 30.84 8.

10、6569.824.85.433.34 后续续水驱驱53.52 45.54 53.150.258.4 41.4 50.52聚合物凝胶深度调剖效果表 2)平板岩芯驱油模拟试验 模 型 号 孔隙度 (%)原始含油 饱饱和度 Soi(%)水驱驱 采率 (%)调调剖采 收率( )总总采收 率总总 ()方 案124.577.030.316.546.8水驱驱0.2PV调调剖 剂剂后续续水驱驱225.476.829.621.651.2水驱驱0.3PV调调剖 剂剂后续续水驱驱正韵律三层模型调剖(0.2PV、0.3PV)综合数据高渗透层段进行0.2PV和0.3PV的调剖处理后再水驱至出口含水率达到98%,采收率可

11、分别提高16.5%和21.6%,说明进行深度调剖后再水驱,可以取得比较好的经济效果,而且调剖剂量越大,效果越好。 大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院6、聚合物凝胶深度调剖剂与复合颗粒封堵剂的配伍性实验结果表明,加入复合颗粒后聚合物凝胶深度调剖剂的成胶时间和粘度未受到影响,凝胶的粘度反而增加。 序 号主剂浓剂浓 度 (mg/L)复合颗颗粒封堵剂剂 浓浓度()成胶粘度( mPa.s)成胶时间时间 (d)备备注13000024203.83 230000.524035.53 330001.030005.33 430001.532772.53 530003.0无法测试测试3因颗颗粒加入

12、比例过过 大,无法测测630004.0无法测试测试3因颗颗粒加入比例过过 大,无法测测凝胶深度调剖剂与复合颗粒封堵剂的配伍性7、 流动成胶试验大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院实验实验 条件 初始粘度(mPa.s )实验实验 粘度(mPa.s )成胶状况备备注常压压静止 25824203.8成胶 主剂浓剂浓 度3000 mg/l,促凝剂剂 加入量200mg/l高压压流动动20573.2成胶常压压静止25825342.6成胶主剂浓剂浓 度3000 mg/l,促凝剂剂 加入量100mg/l高压压流动动20823.1成胶岩 芯调调前水相渗透率 (m2)调调后水相渗透率 (m2)(1

13、PV )调调后水相渗透率 (m2)(20PV )突破压压力 (MPa)10PV堵塞 率(%)11.1340.00080.000812.8399.921.2370.00080.000812.8899.9注:调调剖剂浓剂浓 度:3000mg/L 实验实验 温度:45 岩芯长长度:8cm 聚合物凝胶调剖剂动态成胶实验数据 实验结果表明,所研制的聚合物凝胶封堵剂在流动条件下能形成凝胶而 且凝胶粘度与常压条件下相比略有下降。 聚合物凝胶调剖剂堵塞率和耐冲刷性能测定结果 北2-1-182井、2-1-CZ086井,调剖 目的层PII4-10,砂岩厚度12.1m, 有效厚度为11.2m,分别占全井厚 度的30

14、.1%、49.3%,渗透率为 717.310-3m2,较全井的渗透率 高出447.510-3m2,层间渗透率 变异系数分别为0.78、0.72,油层 的纵向非均质性强。 北21182北21CZ086北21182北21CZ0868、聚合物凝胶深度调剖现场试验注入井2口,平衡采油井7口,2003年注采系统调整后为行列井网,注采井距为250m。1、三厂调剖井区基本概况概况聚合物凝胶深度调剖施工工艺大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院污水配制,现场取样成胶率高北2-1-182、CZ086井从6月10日开始,取样85个,45条件下,成胶率91.8%,成胶粘度4000-15000mPa.s

15、,说明该调剖剂配方在污水配制条件下,能形成凝胶且成胶率较高。调剖前后吸水剖面发生了变化 北2-1-182井调剖前后吸入剖面对比图自然电位PII5-9上PII5-9中深度射开状况111011202003年11月29日2004年12月4日5.9%4.6 4.3 3.8701130PII5-9下PII105.6 5.6 5.0406.8 6.4 5.0404.2 1.2 0.45615.7%30.2%12.6%10.2%4.5%20.7%大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院北2-1-CZ086井调剖前后吸入剖面对比图自然电位PII3PII6-9深度射开状况113011402003年6

16、月6日2004年12月4日3.3 1.9 0.07511503.7 0.9502.5 1.4217.59.14%3.72%6.7%10.7%10.1%175%24.1%大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院两口井调剖后压力降落明显减缓而且曲线上移幅度大,表明高渗透层得到了有效的封堵,渗流阻力增大 调剖前后压降曲线发生了明显改变 大庆油田公司采油工程研究院大庆油田公司采油工程研究院调剖后,连通油井见到了一定增油降水效果产 出 377.3104元投入药剂费用66.99104元; 测试费用15.5 104元; 施工费20 104元;阶段少注水37000m3 产出:27.0104元阶段多产油3421t 产出:350.3104元投入产出比 3.7从2004年8月初调剖到2005年10月,已累积增油3087.5吨,考虑自然递减(递减率10

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