现场动平衡技术(KMbalancer)

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1、现 场 动 平 衡 技术KM Davis.Dai一、现场动平衡的意义1、说明:运行中的转子出现不平衡是必然;特别是高速回转的机械振动,转子不平 衡是主要激振力;如风机、水泵电机、汽 轮发电机组等,其振动主要原因是转子不 平衡,因此解决转子不平衡是消除现场运 行振动的一项重要措施。 2、为什么使用现场动平衡技术? 过去人们习惯于转子离机平衡,即在专 门的动平衡机上进行平衡。这样做需要揭 盖、拆卸、运输转子等工序。检修时间长 ,工序复杂,费用高,对大型转子尤其困 难。因此,人们普遍推崇现场动平衡技术。3、现场动平衡带来的效益缩短检修时间,降低修理费用,减少停机 损失;检验平衡效果和精度直观准确,且

2、平衡成 本低;现场动平衡不仅能在额定工作转速范围内 平衡,而且还可以再带负荷等多种工况下 平衡;二、平衡的原理1、产生不平衡的原因转子不平衡是由于转子部件质量 偏心或转子部件出现缺损造成的故 障 。据统计,旋转机械约有70%的故障与 转子不平衡有关。不平衡是各种旋转机械中最普遍存在 的故障。引起转子不平衡的原因是多方面 的,如转子的结构设计不合理 、机械加工 质量偏差、装配误差、材质不均匀、动平 衡精度差;运行中联轴器相对位置的改变 ;转子部件缺损,如:运行中由于腐蚀、 磨损、介质不均匀结垢;转子受疲劳应力 作用造成转子的零部件(如:叶轮、叶片 等)局部损坏、脱落,产生碎块飞出等。2、转子平衡

3、的原理重新调整转子的质量分布,以使得 转子的轴线与其中心主惯性轴线相重 合。 在转子旋转时,利用仪器测试其转 动时的不平衡量存在的位置以及大小 然后根据所得数据再相对位置增加或 减少重量来实现平衡。 3、不平衡的类型造成转子不平衡的具体原因很多,按发 生不平衡的过程可分为原始不平衡、渐发 性不平衡和突发性不平衡等几种情况。(1) 原始不平衡:由于转子制造误差、装 配误差以及材质不均匀等原因造成的,如 出厂时动平衡没有达到平衡精度要求,在 投用初期,便会产生较大的振动。(2)渐发性不平衡:是由于转子上 不均匀结 垢,介质中粉尘的不均匀沉积,介质中的 颗粒对叶片及叶轮的不均匀磨损以及工作 介质对转

4、子的腐蚀等因素造成的。其表现 为振动值随运行时间的延长而逐渐增大。(3)突发性不平衡:是由于转子上零部件脱 落或叶轮流道有异物附着、卡塞造成,机 组振动值突然增大后稳定在一定水平上。动不平衡按其机理分类: 静不平衡 动不平衡 动静综合不平衡4、转子不平衡的故障特征转子不平衡故障的主要振动特征 是 (1)振动的时域波形近似为正弦波 ; (2)频谱图中一倍频为主要频率; (3)振幅随着转速的增大而增大;(4)当工作转速一定时,相位稳定 ; (5)转子的轴心轨迹为椭圆; (6)从轴心轨迹观察其进动特征为 同步正进动。转子不平衡的振动特征表序 号特征参量故障特征 原始不平衡渐变 不平衡突发不平衡1时域

5、波形正弦波 正弦波 正弦波 2特征频谱1f1f1f 3常伴频率较小的高次谐波较小的高次谐波较小的高次谐波4振动稳 定性稳定稳定稳定5振动方向径向径向径向6相位特征稳定渐变突发后稳定7轴心轨迹椭圆椭圆椭圆8进动 方向正进动正进动正进动三、现场动平衡必备的条件l只有具有不平衡故障的设备才可以 实施的现场平衡校验l能进行多次在工作转速范围内的起 动运转l能在转子上进行校正平衡配重工作四、现场动平衡的准备工作n1、初步判断振动的原因n2、初步确定平衡的方案(单,双面)n3、确定测点安装振动传感器(轴承位置)n4、准备好配重的工具(配重块、电气焊等 )五、现场动平衡校验的流程图开始初始振动测量加试重块试

6、运转转子校正面加试重是否去掉试重?计算平衡配重校验运行精平衡?存储数据转子上加平衡配重平衡过程中问题解答1、问:动平衡时试重应该加多大 ?加重的位 置有何要求? 答:加重的多少可以根据转子的重量、转 速和加重半径有关,在仪器中输入后按计 算即可。试重的位置可以在任意位置,但 是引以的差量要大于20% ,KMbalancer会自 动提示。2、问:动平衡时相位不稳,是否可以做?答:如果变化不大,可以做现场动平衡。 如果变化较大,建议检查一下设备的振动 原因。一般当相位不稳定时,动平衡的效 果不是很好。3、问:立式转子的平衡和卧式转子的平 衡有何差别?答:动平衡跟转子是否是立式或者卧式无 关,平衡的

7、方法和原理是完全一样的。4、问:动平衡时能够非常理想的将一倍频值 降低为零吗?使得设备完全平衡?答:不可能将一倍频值降为零,设备不可 能完全平衡。六、案例例1、热电厂甲侧引风机 现场动平衡校验。说明:现场动平衡校 验前,该机组振动值 较大的为3#测点水平 方向,振值为63m, 校验后该测点振值为 8.65m。配重部位为 风机轮毂,测试部位 为3#测点水平方向。 校验过程及结果例2 克拉玛依石化公司2#发电机组现场动平 衡校验。说明:n该机组振动值较大的为4#测点水平方向, 校验前振值为26.9m,校验后该测点振值为 9.4m,满足控制指标。n配重部位为发电机配重槽内,测试部位为 4#测点水平方

8、向。现场动平衡校验过程及结果校验前校验过程校验后振动值 (m)第一次配重 第二次配重 残余不平衡量 振动 值 (m )位置()质量 (g) 位置()质量 (g)位置()质量 (g)26.9220250250100214109.4例3热电厂1#炉乙侧排粉机现场动平衡校验。说明:现场动平衡校验前,该机组振动值较 大的为2#测点水平方向,振值为124m,校 验后该测点振值为44.7m,振值符合控制范 围。现场动平衡校验过程及结果例4热电厂2#炉 排烟风机现场动平衡校验。说明:现场动平衡校验前,该机组振动值较 大的为2#测点水平方向,振值为202m,校 验后该测点振值为38.9m,振值符合控制范 围。配重部位为风机轮毂,测试部位为2# 测点水平方向 现场动平衡校验过程及结果例5 八钢炼铁分公司维修中心球团除尘引风机组 现场动平衡校验。说明:现场动平衡校验前,该机组振动值较 大的为4#测点水平方向,振值为341m ,经现场动平衡校验并带负荷运行后 ,4测点水平方向振值为12m,振值 处于控制范围内。配重部位为风机轮 毂,测试部位为4#测点水平方向。 现场动平衡校验过程及结果结束语本讲义内容存在很多不足和 错误,恳请大家批评指正。谢谢大家!

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