脱硫浆液品质劣化技术分析报告11.01.13(1)

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1、脱硫浆液品质劣化技术分析报告脱硫浆液品质劣化技术分析报告一、事件经过一、事件经过: 1.2010 年 12 月 3 日12 月 7 日,石膏化验结果显示含水率达 30%,而后采取了一般性的调整,石膏旋流器 压力、向事故浆液箱倒浆、脱水机检查、增启浆液循环泵(共 3 台运行) 、增启氧化风机达 3 台运行,降低 pH 值至 4.0 等一系列调整,但浆液品质还是进一步恶化,石膏含水达 45%以上。 2.12 月 8 日12 月 17 日,向事故浆液箱倒浆液、并排浆,降低吸收塔液位后,并投加 50 吨石膏晶种,浆液 有好转迹象,脱水石膏含水降到 34%以内,由于事故浆液箱搅拌器故障,被迫将事故浆液箱

2、 400m3浆液倒回 吸收塔,期间也进行过多次调整,均无明显效果,也对设备进行全面检查,并发现 B、C 氧化风管不进气, 判断是风管堵,进行过处理,均未能使吸收塔浆液品质转好。 3.12 月 17 日 12 月 31 日,将吸收塔浆液倒至事故浆液箱,吸收塔液位降至 3.06m,并向吸收塔投加脱硫 添加 0.85 吨,浆液密度降至 1180kg/m,脱水也是开始几天有好转迹象, 23 日后石膏含水升至 37%,26 日升至 40%以上,浆液品质没有得到解决。期间又将余下的 0.15 吨脱硫添加投用,对 A 脱水进行大修,更 换了滤布和密封件。 4.2011 年 1 月 1 日1 月 4 日脱硫退

3、出进行检修,对 A、D 氧化风管断, A、I、S 除雾器冲洗水管断、pH 表 进口阀坏进修复,对除雾器进行清理。打开人孔,发现吸收塔四周(除搅拌器 1 米范围内)石膏沉积严重, A、B 浆液循环泵进口滤网有损坏。 5.经空塔检修和投加石膏晶种 50 吨,1 月 4 日脱硫投入运行,吸收塔进口含硫较稳定,平均 4000 mg/Nm3左 右,5 日将脱水投入运行,石膏含水率在 13%,运行正常。6 日-7 日浆液亚硫酸钙含量达 1527%之间,后 投入三台氧化风机、吸收塔液位保持 6.7-6.8m、浆液 pH 控制在 4.9-5.2 之间处理,浆液亚硫酸钙降至 5% 以下,石膏含水在 13%左右,

4、至此吸收塔浆液品质恢复正常。二、原因分析:二、原因分析: 1.在 2010 年 11 月以来吸收塔进口含硫一直都较高,40007000mg/Nm3范围内波动,而且煤质发热量较低, 同样负荷燃煤量增加,进入吸收塔含硫量增大,超过了吸收塔设计容量,吸收塔内生成小晶体的石膏量也 增大,导致吸收塔浆液密度升高,起初密度在 11501190 的范围内偏高,也促使了石膏晶体的长大。但由 于脱水系统设计出力不足,不能及时将生成的石膏脱水排出,致使浆液密度进一步升高,且大量石膏在无 搅拌扰动的地方沉积; 2.吸收塔的四根氧化风管脱落二根,另一根也处于脱焊状态,氧化风量不足,使石膏反应不充分,无法结成 大颗粒石

5、膏晶体; 3.因进口含硫长期超标,而制浆系统及脱水系统均无法满足,补浆量偏小,使吸收塔浆液 PH 值长期处于 4.44.6 的较低值,石膏晶体在此低值无法长大,引发脱水困难。 三、暴露的问题:三、暴露的问题: 1. #2pH 表进口阀损坏,不能正常投入运行,#1pH 表显示偏差大,造成经常不能真实反映浆液 pH 值,而 pH 值 又随着吸收塔进口含硫的波动,当运行人员调整不及时或滞后,再加上高密度的浆液,层状、针状、小颗 粒石膏晶体大量生成,致使脱水困难。 2. 脱硫各分系统均无法满足现有煤质情况。 3. 氧化风管断、吸收塔浆液循环泵进口堵塞严重,使得浆液品质恶化进一步加重。 4.整个浆液品质

6、恶化处理过程中,由于人员技术水平差,问题分析不全面,急于求成,处理往往走极端,在 pH 值调整上体现明显。 5.脱硫化验监督人力不足,监测频次和力度不够,对分析处理工作带来困难。四、防范防范措施:措施: 1控制原煤含硫,加强配煤工作,使吸收塔进口含硫较稳定,且在 60 万负荷时控制 4500mg/Nm3以内,54 万以 下控制 5000mg/Nm3以内。 2加强设备维护,尤其是 pH、浆液密度和氧化风管,pH 表进口加二次阀,避免因进口阀损坏而造成 pH 表无法 使用。 3加强脱硫系统的化验监督工作,尤其是 pH 表的标定工作,要求每周一次,当 2 块表计 pH 偏差达 0.15 时, 就要进

7、行标定,并查找原因,确保表计显示正常,运行人员目标控制 pH 在 5.05.2,当超过时环保运行人 员必须及时予以调整,脱硫系统的调整无法满足要求时,则应立即汇报值长进行调整煤质或调整负荷,保证PH 值在 4.85.3 之间。 4对吸收塔浆液密度计进行研发,确保真实反映浆液密度,运行人员严格控制吸收塔浆液密度在 1075 1150kg/m3之间。 5.保证废水系统运行正常,保证浆液中氯离子保持在较低值。 6.脱硫系统应每半年进行一次空塔检修,保证各设备在正常状态。 7.在石膏旋流器回流管处安装除灰管排至脱水机,定期将浆液中的飞灰排走。 8 当石膏含水超 15%时,必须采取措施进行处理。 9.在 PH 计处放置一个量杯,每天查看浆液沉淀情况,便于分析处理。 10脱硫其它参数,严格按照环保重要参数控制表规定执行。批准 审核: 初审: 编制:

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