导水陷落柱突水淹井的综合治理技术

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1、岩溶陷落柱是埋藏在煤系地层下部的巨厚可深岩体,在地下水溶蚀作用下,形成巨大的岩 溶空洞。空洞顶部岩层,当其失去对上覆岩体支撑能力时,上覆岩体在重力作用下向下垮 落,充填于溶蚀空间中,因其剖面形态似一柱体,故称岩溶陷落柱。我国岩溶陷落柱多发 育于北方石炭二叠系煤田,在山西、河北、河南、陕西、山东、江苏、安徽等 20 多个煤田 中,已发现陷落柱 45 处,总数已接近 3000 个,特别是山西、河北较多,尤其以汾西两岸、 太行山两侧煤田为多,如西山矿区已发现陷落柱 1300 多个,密度可达到 70 个/km2。岩溶 陷落柱的这种特殊地质现象的存在,不仅破坏煤层,减少可采储量,巷道的掘进和煤层的 开采

2、,而且是特殊的异水通道,是很难防治的充水因素。我国开滦、焦作、皖北、徐州、 邢台等矿区都发生过特大陷落柱突水淹井事故,造成了重大的经济损失和社会影响,其中 开滦范各庄矿突水淹井事故是世界采矿史上最大的一次淹井事故。尽管陷落柱突水淹井事 故难以有效预防,但突水后可以采取综合治理技术将复矿的时间大大缩短,将灾害损失降 低到最低限度。本文重点探讨我国陷落柱突水淹井的综合治理技术。2 导水陷落柱的基本特征陷落柱的导水性可分为 3 种类型;强充水型、边缘充水型、弱充水型。从已发现的陷落 柱来看,绝大多数的陷落柱是弱充水型,陷落柱内充填物压实紧密,风化程度极强,边缘 裂隙水已被疏降,煤矿在回采过程中,没有

3、水或少量滴水;边缘充水型的陷落柱内充填物 压实紧密,风化程度较强,柱内水力联系不好,只是陷落柱边缘发育的次生裂隙充水,对 奥灰水的导通性不好,采掘工程揭露时一般以淋、滴水为主,涌水量不大;强充水型陷落 柱内充填物未被压实,柱内水力联系良好,直接导通奥灰高压水,沟通了煤系地层各含水 层,采掘工程一旦揭露就发生突水,水量大而稳定,对矿井造成灾难性的淹井事故,防排 水设施很难起作用,建国后我国已发生多起陷落柱突水淹井事故,详见表 1。表 1 陷落柱突水淹井一览3 综合治理技术3.1 巷道截流技术打钻命中巷道,钻孔终孔孔径不小于 100mm,打透巷道后先投注骨料,再注浆加压,最 后引流注浆。适用条件:

4、陷落柱突水点位于独头巷道,巷道加固较好。关键技术:巷道的 测量资料准确,钻孔定位正确,命中巷道的几率 100,灌注骨料先粗后细,动水条件下, 可投注骨料 3050mm,静水条件下,可投注细砂,注骨料后期要反复捅孔,当吸水系数 小于 581/min?m 时,方可进行注浆。徐州张集煤矿 1997 年 2 月 18 日矿井西-300 水平 21 号煤层轨道下山发生陷落柱突水, 最大突水量 402 m3/min,从发现淋水到淹井仅 10h。发生突水后,首先在轨道下山布置了 3 个透巷孔,注入骨料 210 m3,在 3 个截流孔注入水泥 4960t 时,奥灰水水位持续上升, 比副井水位高出 19.5m,

5、表明巷道截流已见成效,水流由“管道流”变为“渗透流” ,副井 可以开始引流注浆。引流注浆期间,又在 3 个截流孔注入水泥 1629t,为了防止陷落柱内部 奥灰水对煤系地层的影响,在陷落柱内部相当于奥灰顶界面附近建造“止水塞” ,施工 3 个 钻孔,共注入水泥 2421t,本工程累计注入水泥 9010t,堵水率 100,整个工期历时 98d。3.2 建立“止水塞”技术查清陷落柱的基本形态后,沿陷落柱的边缘钻进至一定深度后导斜进入陷落柱,在可采 煤层之下一定深度建造一定厚度的“止水塞” ,切断奥灰水与煤系地层的水力联系。适用条 件:突水构造基本确定,在巷道截流技术不能快速封堵成功的情况下,采取“止

6、水塞”封 堵方法。关键技术:首先要判断确定陷落柱的构造位置,再利用定向导斜技术,使钻孔的 轨迹沿陷落柱的边缘钻进,到一定深度后再导斜进入陷落柱;定向导斜钻探技术的成功是 决定堵水成功的关键。皖北任楼煤矿 1996 年 3 月 4 日发生特大陷落柱突水,最大突水量达到 576 m3/min,从发 生滴淋水到淹井仅 8.5h。淹井后,考虑到突水点附近巷道为煤巷,利用巷道截流后不能确 保矿井排水后巷道截流的安全可靠性,为尽快恢复生产,制定了在陷落柱中建立“止水塞” 快速切断水源的方案。 “止水塞”的位置选 在最下部可采煤层以下 1575m 砂岩段,厚 60m。沿陷落柱边缘施工的 4 个钻孔,从不同方

7、向导斜进入陷落柱进行注浆,注入 7600t 水泥后,经计算 60m“止水塞”附近的细小裂隙也起不到加固作用。为了对“止水塞”进 行加固,实施在副井引流排水,各注浆孔正常游资,并根据副井和长观孔的水位调节注浆 量。引流注浆期间又注入水泥 7432t,各注浆孔均达结束标准,副井水位已排至井底,堵水 率达 100。本工程工施工探查孔 5 个,截流孔 1 个,注浆孔 5 个,检查加固孔 2 个,注 料 130 m3,注水泥 15032t,实现了当年突水,当年治理,当年恢复生产。3.3 陷落柱“三段式”堵水技术 陷落柱突水后,在顶部留下空洞,并且在动水条件下,打钻先命中陷落柱顶部的空洞, 充填骨料将动水

8、流变为渗透流,再在陷落柱下部建立止水段和加固段,俗称“三段式”堵 水技术。1984 年 6 月 2 日,开滦范各庄煤矿 2171 工作面发生特大陷落柱突水,最大突水量达 2053 m3/min,全矿停产,同时造成吕家索和林西矿淹井,与其相邻的赵各庄矿、唐家庄矿 也受到地下水的严重威胁。经勘探查明,该陷落柱体积大,柱内水流速度快,顶部又有空 洞,决定采用上部灌注骨料充填压实,中部注浆堵截通道,下部充填灌注拦截水源的三段 式综合治水技术。首先对陷落柱顶部 832m 高的空洞充填骨料 30681 m3,通过充填骨料 使得陷落柱中被水流冲动的破碎岩块在上部荷重加大的情况下,得到压实增加阻水能力; 上部

9、充填骨料完成之后,在 12 #煤层以下到唐山灰岩之间,该段高 100m 左右,这一段的注浆孔在 400m 深处进入陷落柱,用下行法注浆到 500m 左右;由于开始在动水条件下注 浆,故从下部奥灰含水层部位进行充填骨料,以增加阻力,拦截水源,降低流速,为中段注浆堵水创造条件,并对中段的“堵水塞”起到支撑、防止松动坍塌破坏作用。本工程共 打钻 24829 m,注水泥 62900t,砂子 4756 m3,石碴 25925 m3,水玻璃 4269t,粉煤灰 300t,合计注入约 100000 m3的充填物,堵水效果 100。3.4 直接封堵技术陷落柱的发育高度较低时,一般发育高度到奥灰上部的石炭纪地层

10、,可直接从地面打钻 命中陷落柱采用下行法直接注浆。河南安阳铜冶矿 1965 年发生的陷落柱突水,最大突水量为 23 m3/min,造成全井淹没。 突水后直接在陷落柱的上部打钻,命中陷落柱后,通过钻孔充填砂石形成砂垫后进行注浆 加固。为了封堵陷落柱体内的形态多样和大小不一的空隙,通过不同位置的钻孔和同一钻 孔的不同深度反复多次灌注砂石和水泥浆,共注入砂石 1622 m3,注入水泥 2454t,堵水率 100,这种注浆工艺适合于静水条件下岩溶陷落柱的导水通道注浆。3.5 反流注浆技术陷落柱的突水在截流基本成功后,为了减少打钻的数量,加快堵水进程,在陷落柱构造 范围不确定的情况下,可在截流堵水段与突

11、水陷落柱之间打 12 个钻孔,通过下行法加压 注浆返流加固陷落柱的空隙。辉县市吴村煤矿 32031 工作面 1999 年 11 月 15 日发生隐伏陷落柱突水,最大突水量 40m3/min,突水后陷落柱冲出的岩石被碎物堵死了下副巷,突水从上副巷流入一水平。工 程布置 3 个钻孔,其中注 1 孔布设在工作面上安全口下侧 3m 处,主要是打中棚架区进行 骨料注浆,对上副巷进行截流,迅速降低水量,防止全井淹没,使水流由管道流变为渗透 流;查 1 孔布设在上安全口下侧 20m 处突 1 附近,查 2 孔布设在工作面下安全口上 5m 处 突 2 附近。在注 1 孔截流成功后利用查 1 和查 2 孔进行了

12、返流注浆,注 1 孔注骨料 1123m3,注水泥 307t;查 1 孔注骨料 100m3后,突水点水量已减少了 32m3/min;查 1 孔和 查 2 孔利用注 1 孔截流成功后分别返流注入水泥 405t 和 1561t,井下突水点封堵成功,堵 水率达 100。工程累注骨料 1535m3,累注水泥 2273t,时间仅用 70 天(扣除天气、工农 关系、停电等因素影响) ,创造了显著的经济效益。3.6 引流注浆技术在注浆封堵导水陷落柱通道基本成功后,为了防止在加压注浆条件下,浆液的大量流失, 利用井筒排水,既可对注浆堵水进行检验,同时还可以加固突水点附近的细小裂隙,加快 注浆堵水进度和复矿速度。

13、引流注浆的时期和注浆量取决于长观孔水位和井筒的排水情况, 引流注浆期间长观孔水位若下降则应加大注浆量,或停止引流排水;引流注浆期间若长观 孔水位不下降,则可根据钻孔吸浆情况继续加固注浆。邢台东庞矿二水平南翼 2903 工作面下副巷于 2003 年 4 月 12 日发生陷落柱特大突水,最 大突水量 1167m3/min,造成全井淹没。为了尽快恢复生产,拟在突水点以外的巷道布置透 巷孔进行封堵巷道。布孔原则:沿突水巷道的突破口向外 5m 处布置 1 号钻孔,自 1 号孔 以外有 15m 布一个孔,共布 8 个孔进行骨料充填注浆,以便形成 105m 长的巷内堵水段,截断过水道。第一阶段依次施工了 1

14、 号、6 号、8 号、7 号、3 号、4 号孔,其中 1 号孔提 前遇见陷落柱,作为注浆期间的水文观测孔,其它 5 个孔透巷后,充填骨料和加压注浆。 由于陷落柱水冲出的破碎岩石较多,在巷道累注骨料 4586m3,比设计注骨料减少 2/3。注 浆采用了气动射流搅拌系统,最高日注灰量达 634t 大大加快了堵水进度,5 个透巷截流孔 共注入水泥 17214t,对巷内和巷顶以上裂隙进行了多次反复的高压注浆,终压达 10MPa。 第二阶段施工了 2 号和 5 号孔,其中 5 号孔为截流段中部的检查加固孔,2 号孔为截流段 尾部的检查加固孔,5 号孔又加压注 476t,达到了终压终量,副井水位持续下降,

15、奥灰长 观孔水位持续上升,表明巷道已基本封死。第三阶段开始引流注浆,利用副井排水,2 号 孔注浆,若巷道彻底封死后,则 2 号孔所注的浆液将返流进入陷落柱,起到加固陷落柱的 作用,2 号孔累计注入水泥 9176t,大部分水泥进入了陷落柱,少部分水泥通过引流注浆对 巷道的薄弱地带也进行了加固。工程累注水泥 26866t,注骨料 4586m3,锯末 196 袋,仅用 5 个多月时间就完成了注浆堵水任务,堵水率达 100。4 结束语(1)导水陷落柱的突水,往往造成灾难性的淹井后果,且难以有效预防。(2)陷落柱突水淹井后,为了加快复矿速度,减少淹井的损失,根据不同条件采用几种堵 水技术,综合治理,效果比较好。

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