2013年 池州海螺余热发电一季度运行总结

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1、 池州海螺余热发电一季度运行总结池州海螺余热发电一季度运行总结2013 年一季度池州海螺四套余热发电机组共发电9502.71 万 Kwh,较去年增加 1619.39 万 Kwh,计划发电量为 11490.50 万 Kwh,完成计划的 82.7%,并网电量 8860.43 万 Kwh,较去年增加 1636.59 万 Kwh,计划并网电量 10686万 Kwh,完成计划的 82.91%,完成年度 20.51%,吨熟料发电量平均 31.57 Kwh 较去年同期 32.49Kwh,下降了 0.92 Kwh,站用电率 6.76%,较去年 8.36%,下降了 1.6%,现将一季度池州海螺四套发电机组运行情

2、况分析如下:机组发电量较 12 年完成率并网电量较 12 年站用电 率较 12 年 1#1553.9276.8579.28%1438.5892.097.42%-1.42% 2#2670.43344.7893.16%2454.99353.958.07%-1.58% 3#2484.94-987.1172.24%2319.56-894.746.66%-0.76% 4#2793.422184.8786.64%2647.32085.295.23%-2.42% 总计总计9502.719502.711619.391619.3982.7%82.7%8860.438860.431636.591636.596.7

3、6%6.76%-1.6%-1.6%机组吨熟料发 电量较 12 年相对窑 运转率机组运转 率总停机次 数较 12 年非正常 停机次 数 1#31.580.3597.84%80.90%200 2#36.021.16100.00%100.00%0-10 3#30.22-2.94100.00%100.00%000 4#29.263.8386.57%86.57%1-10 总计总计31.5731.57-0.92-0.9296.02%96.02%91.87%91.87%3 3-2-20 0一、一、1#1#发电机组(发电机组(17000Kw17000Kw)一期发电共运行 2131.43h,绝对运转率 97.5

4、9%,相对运转率 98.35%,完成计划 71%,并网电量完成计划 68.95%,站用电为9.65%。1-3 月份解列次数 1 次,属正常解列。2 月利用在三线停窑检修的机会,停机处理主要是总降 110KV 联络线路改造,2 月11 日因窑停于 2:10 解列,13 日一线窑恢复,1#机组 6:44 并网,累计 52 小时 34 分钟; 具体运行情况分析如下:(一)各项经济指标完成情况时间发电量月度完成率并网电量站用电率吨熟料发 电量相对窑运 转率机组运转 率总停机 次数非正常 停机次 数真空度 kpa平均主蒸 汽流量一月份911.22670.8824.469.5237.4910010000-

5、96.298.6二月份494.9955.18432.9712.531.2192.4595.2810-97.288.8三月份919.4484.2843.618.2434.6310010000-95.895.3(二)工艺运行分析1 月发电量完成计划 70.8%,主要原因是三线临停检修时间长,AQC2 和 AQC3 入口风温波动大且偏低,影响锅炉出力; 2 月发电量完成月计划 55.18%主要原因是总降 110KV 联络线路改造临停 52 小时 34 分钟和二线限产停窑时间长, AQC3 入口风温波动大且偏低,影响锅炉出力;3 月发电量完成计划 84.2%,二线限产停窑且三线窑临停检修, AQC2、

6、3 入口风温波动大且偏低,二线原料磨温度低,开 20%旁路挡板放风,使得 PH2 蒸发量降低,影响锅炉出力.(二)存在隐患:1、PH3 强制循环泵机封磨损漏水,目前备件已经到货,择机安排进行机封更换。2、二线闪蒸器回水管道靠二线原料磨处漏水,架子已经搭好,择机进行处理。二、二、2#2#余热发电(余热发电(11600KW11600KW)二期发电共运行 1583.28h,绝对运转率 72.49%,相对运转率 96.22%,发电量完成计划 92.26%,并网电量完成计划90.49%,站用电为 8.84%。二期发电共解列 2 次,均属于正常解列:1、2 月 9 日因窑停于 1:25 解列,当月一线窑未

7、恢复,累计502 小时 35 分钟,3 月 1 日因一线窑恢复,于 16:28 分钟并网发电2、3 月 23 日因窑停于 16:56 解列,3 月 27 日一线窑恢复,于 2:36 并网,累计 81 小时 40 分钟;(一)各项经济指标完成情况时间发电量 月度完成率并网电量 站用电率吨熟料发 电量相对窑运 转率机组运转 率总停机 次数非正常 停机次 数真空度 kpa平均主蒸 汽流量一月 份723.81104.45665.818.0133.7410010000-95.354.52二月 份180.0790.94166.297.6531.0927.2934.2110-95.250.1三月 份573.

8、1980.73514.3910.2528.5886.8193.0310-94.7953.11(二)工艺运行分析1 月发电量完成月计划 104.45%,主要原因是一线窑工况较稳定,窑头 AQC1 入口温度提高,提升了锅炉出力,2 月发电量完成月计划 90.94%,主要原因是一线窑计划检修时间长且工况不稳定,窑头 AQC1 入口温度偏低和风量波动,影响锅炉出力,3 月发电量完成月计划 80.73%,主要原因是一线窑头 AQC1 入口温度偏低和风量波动大,影响锅炉出力,同时供暖采用二期的部分主蒸汽,使得汽轮机的出力下降.三、三、3#3#余热发电(余热发电(18000Kw18000Kw)三期发电共运行

9、 2184h,绝对运转率 100%,相对运转率 100%,发电量完成计划 96.96%,并网电量完成计划 101.16%,站用电为7.42%。具体运行情况分析如下:(一)各项经济指标完成情况时间发电量 月度完成率 并网电量 站用电率吨熟料发 电量相对窑运 转率机组运 转率总停机 次数非正常 停机次 数真空度 kpa平均主蒸 汽流量一月份1114.26108.61031.037.4731.4710010000-95.595.6二月份1103.4695.791021.457.4332.7810010000-95.293.6 三月份1254.33102.481161.827.3735.2110010

10、000-94.8896.1 (二)工艺运行分析:1 月发电量完成月计划 108.6%,主要原因是 AQC4、5 锅炉入口风温升高且风量增大,提升了锅炉的出力,2月发电量完成月计划 95.786%,主要原因是 AQC4、5 锅炉入口风温偏低且风量波动大,影响了锅炉的出力,3 月发电量完成月计划 102.48%,主要原因是 AQC4、5 锅炉入口风温较上个月明显上升且风量很稳定,提升了锅炉的出力.(三)存在隐患:1、AQC4 主蒸汽切断阀法兰垫片破损漏汽,需待停机时处理。四、四、4#4#余热发电(余热发电(18000Kw18000Kw)三期发电共运行 943.42h,绝对运转率 87.04%,相对

11、运转率94.72%,发电量完成计划 76.48%,并网电量完成计划 53.83%,站用电为 7.65%。四期发电共解列 2 次,均属于正常解列:1、2 月 16 日因现场整改于 1:10 解列,于当日 22:58 分并网,累计 21 小时 48 分钟;2、3 月 7 日因因 7#窑限产停窑检修 17:55 解列,于 12 日16:34 分并网,累计 118 小时:39 分钟;具体运行情况分析如下:(二)各项经济指标完成情况时间发电量月度完成 率并网电量站用电率吨熟料发 电量相对窑运 转率机组运转 率总停机 次数非正常 停机次 数真空度 kpa平均主蒸 汽流量二月份178.9216.87162.

12、837.4320.5393.5990.0510-97.540.2三月份429.6374.33399.187.0928.2392.7284.0510-96.5843.5 (二)工艺运行分析: 2 月发电量完成月计划 16.87%,主要原因是 15 日 20:08 并网和 AQC7 锅炉入口风温偏低且风量波动大,影响了锅炉的出力,3 月发电量完成月计划 74.33%,主要原因是因 7#窑限产停窑检修,AQC7 锅炉入口风温偏低且风量波动大,影响了锅炉的出力.(三)存在隐患:1、4#汽轮发电机组 2#瓦、3#瓦瓦振为 27m, 34m,瓦振偏大;2、凝汽器部分铜管(大概在 20 根左右)管口有少量铜

13、锈出现。五、近期工作重点:五、近期工作重点:1、发电一、二工段做好对锅炉振打维护的工作,并梳理缺失备件上报;2、随着环境温度逐渐升高,加强对系统冷却水、润滑油的监控,加大对设备点检、巡检力度,确保系统稳定运行;3、加大对冷却塔及锅炉水水质的监控力度,合理调整加药量,对药品消耗情况进行分析,做好水质分析的“三对应”管理,确保水质指标在正常范围内,特别是夏季真空降低,关注好冷却塔水质,定时对冷却塔水进行置换;4、有针对性的不断加强发电后备操作人员培养,以考代培,加大抽查力度,不断提高技能水平,增强驾驭系统的能力,避免因操作不当而引起的停机事故,加强对发电系统应急演练工作,提高员工对突发事件的应急操

14、作技能,要求人人过关,确保机组安作稳定运行;5、加大现场“跑、冒、滴、漏”梳理整治力度, 雨季来临,检查现场设备防雨设施的完好,对不合理的防雨设施进行整改,确保设备安全运行;6、发电一工段安排对供暖换热站以及沿程管线存在问题进行梳理,并列维护计划安排对换热系统进行整改维护。7、发电一工段做好冷却塔排污水的回水改造、试机投用工作,保证夏季用水充足,从而提升冷却循环水的水质;8、发电一、二工段做好炉水和循环水水质化验、监控和规范加药,严格控制水质的指标在合理的范围内;9、加大对备用机的管理,备用机完好率达 100%,同时持续做好事故油泵的试机工作,定期做好发电系统失电应急预案的学习和演练。 二一二年四月十一日

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