中深孔爆破试验在煤矿掘进中的研究应用

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1、1中深孔爆破试验在煤矿掘进中的研究应 用 摘要:岩巷快速掘进是一项系统工程,牵涉到施工的各个方面,其中如何开展好中深空爆破技术,提高循环单进,是能否实现岩巷快速掘进的关键。实践证明,中深孔光面爆破既可以提高施工速度,又可以确保施工质量的要求。 关键词:煤矿掘进中深孔爆破试验 0 引言 在煤矿开采过程中,部分巷道的服务年限较长巷道受矿压的影响较大。这些巷道大部分布置在岩石中,施工工艺的合理选择,对掘进施工质量及施工进度影响较大。采用中深孔光面爆破施工技术,可减少辅助作业时间,提高单循环进尺,在保证安全及施工质量的前提下,能有效地提高施工速度。为提高岩巷掘进施工质量及施工速度,在不改变掘进方法、不

2、增添新设备、不增加施工人员的前提下,通过分析其对爆破效果的影响,提出了合理的爆破参数和施工技术措施,在岩巷施工的应用中取得了明显的效果。 1 试验的改进措施 岩巷快速掘进是一项系统工程,牵涉到施工的各个方面,其中如何开展好中深空爆破技术,提高循环单进,是能否实现岩巷快速掘进的关键。 1.1 加强技术指导在中深空爆破技术的实施开始阶段,我们组织技术人员现场跟班,掌握第一手资料,根据现场跟班调查出的问题。 1.1.1 加强对施工作业人员的技术培训,专门举办迎头工的技术培训班,培训打眼知识,加强岗位责任制的学习,提高操作人员的责任意识。 1.1.2 强化现场施工监督管理,每小班打眼前跟班技术员点眼位

3、,打眼时做到“三2定”,即定人、定位、定职责.炮后验炮检查眼深、眼数、眼的角度,并由安检员将当班打眼情况汇报调度,使打眼做到了动态管理。 1.1.3 在技术上主要做了以下改进:根据地质情况及时调整爆破参数。掏槽眼由水平楔形改为水平楔形加辅掏,从而扩大了自由面,增加了掏槽效果,此次试验采用复式掏槽,使掏槽眼底与旁边辅助眼底的距离由原来的 1050mm 减小到650mm,这使得两眼间距不再过大,掏槽的效果更加明显;辅助眼眼位与眼位的间距变大,在一定的程度上减少了眼数。使用了大直径钻头配大直径炸药,即使用了42 钻头配38 直径炸药,增加了爆破强度,所有眼位(除周边眼外,)均采用42 钻头打眼,让眼

4、位的自由面空间增大,爆破的效果得到提高。炮眼深度:掏槽眼 2.8 米,其它眼深 2.4 米,爆破的有效长度得到提高;增加风锤和锚杆机数量,缩短打眼时间。 1.2 实验结果通过这段时间的实验,在提高单进上取得了明显的成效,部分队伍单进都在 85 米以上,大部分队伍都在 90 米以上,其中某队在 7 月份单进达到 176米,创公司记录。这与前期中深空爆破技术的试验离不开,在某队进行,另一队配合,在两队岩性和断面都基本相同的情况下,一队采用小直径钻头配小直径炸药,结果某队循环单进达到 1.8 米左右,另一队采用大直径钻头配大直径炸药施工后,循环单进达到 2.2 米以上。为了解决由于炸药量本身的提高和

5、装药量的增加,在爆破效果提高的同时使爆破的轮廓松动圈增大,周边成型不及原来,超挖量比原来增加,使得出矸量增加;另外,周边松动圈的增大也使顶板方面存在一定的安全隐患。 1.3 对试验的调整鉴于以上存在的问题,我们对周边眼的孔径和装药量进行调整,减少了装药量,这样就使周边成型方面得到改善,也使得顶板安全系数方面得到3提高。 此次试验主要在以下几个方面进行了调整: 1.3.1 采用新的爆破图表:此次试验采用复式掏槽,使掏槽眼位与旁边辅助眼位的距离由原来的 1050mm 减小到 650mm,这使得两眼间距不再过大,掏槽的效果更加明显;眼位与眼位的间距变大,在一定的程度上减少了眼位数。 1.3.2 打眼

6、方面的改变:打眼的工器具发生了改变,不再使用原 2.3m 的钎子打眼,掏槽眼采用 3m 钎子,其余辅助眼等均用 2.6m 钎子。这使掏槽的有效长度可以达到 2.8m 左右,而其他的辅助眼的有效长度也能达到 2.4m 左右,爆破的有效长度得到提高;所有眼位均采用42 钻头打眼,让眼位的自由面空间增大,爆破的效果得到提高,这两个方面的改变也就让进尺得到了很大的提高。 1.3.3 炸药、炸药量及装药方式的改变:炸药量提高;正向装药方式,考虑残炮,处理难度大,断面最下面两排眼依然采用加装彩带,很大程度上也使进尺得到提高。 2 结论 在岩巷中深孔爆破施工中,结合光面爆破施工技术,不但能提高施工速度,还能降低材料消耗,降低施工成本,提高经济效益。所以,中深孔爆破和光面爆破并举,是既能保证质量又能提高速度的关键。 实践证明,只有采用岩巷中深孔爆破技术,设计合理的炮眼深度,选用适宜的掏槽形式,装药结构和毫秒延期间隔时间及光爆参数,才能达到提高岩巷的施工质量及提高掘进速度的目的。

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