生技部工作总结及工作计划

上传人:自*** 文档编号:28910677 上传时间:2018-01-20 格式:DOC 页数:10 大小:21.50KB
返回 下载 相关 举报
生技部工作总结及工作计划_第1页
第1页 / 共10页
生技部工作总结及工作计划_第2页
第2页 / 共10页
生技部工作总结及工作计划_第3页
第3页 / 共10页
生技部工作总结及工作计划_第4页
第4页 / 共10页
生技部工作总结及工作计划_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《生技部工作总结及工作计划》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生技部工作总结及工作计划(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第 1 页生技部工作总结及工作计划2017年,是公司实施“两大”改革、推行“两个办法”和落实“221”工程的非常之年,是生技部适应公司改革、加快赶超步伐和缩短差距的关键之年。一年来,在公司领导的正确领导下,在市局的全力指导和督促下,生技部以“三不放过”为前提,以“提高供电可靠性”为龙头,推进安全生产管理的各项工作,实现“一个目标”即以责任,明确自己的职责,约束自己的行为,树立公司形象,提高公司的经济效应和社会效应,齐心协作,努力打拼,圆满完成了各项生产指标,保证了电网安全稳定运行。 2017年工作简要回顾一、 电网的基本状况 (一)、设备基本状况 至2017年11月30日止,公司拥有35kv及

2、以上变电站18座,总容量209.65mva,同比增加21.07%,综合自动化投运率达38.9%,35kv断路器还有17多油断路器,无油化率达75.71%, 10kv少油断路器26台,无油化率达75.7%,主变有载调压率达40.9%;35kv及以上输电线路28条,385km,同比增加%;水电站1座,总容量21600kw; (二)、设备故障情况及分析 (1)、系统运行状况 电网电压随季节和时间的变化而变化,特别在枯水季节,电站出力下降,电网电压明显偏低,尾端电压严重偏低,主要原因:第 2 页电网结构不合理,一张输电线路覆盖新化80%的农村的网络仅仅只有1座110kv变电站来支撑,电网电压完全由电站

3、的出力所支配。 电网电流多次出现严重不平衡现象,直接影响电站的发电和用户的用电,甚至引发继电保护误信号。WwW.zONGjIefaNWen.COM主要原因:高能耗厂矿设计不合理(没有按要求设计继电保护),操作不规范,设备维护不到位,导致用电电流严重不平衡。 (2)、变电设备运行状况 主变及消弧线圈故障4台次;断路器故障15台次,其中雷击破坏3台次,机构故障7台次,多油断路器油质不合格5台次;隔离开关故障11台(触头烧坏);电流互感器故障5台,;设备线夹故障6次;保护及自动化装置故障7次;直流系统故障3次。主要原因:部分设备严重老化,新增设备质量差,防雷措施差,没有按要求进行设计和施工,反措措施

4、实施力度不够,日常维护不到位等等。 (3)、线路运行状况 线路故障31条次,其中断线故障7条次,瓷瓶击穿18条次,拉线加固5条次,杆基塌方1出;110kv线路跳闸3次,跳闸主要原因为变电站110kv母线pt快速断路器跳闸引起1次,装置参数设置引起2次;35kv跳闸81条次跳闸。 二、各指标完成情况 (一)、检修管理工作 (1)、检修计划管理上新台阶 出台了新化电力公司检修计划管理办法,制定了检修计划安排的第 3 页原则,坚持了“无计划不停”的原则。保证了检修计划管理的严肃性,临检率由70.4%下降到29.3%。 强化了检修质量管理,作业前有效控制。本着“修必修好”的原则,不断健全质量体系,严格

5、检修工艺,强化过程管理与控制;同时加大验收管理,完善验收流程,强调验收把关力度,强化谁主管谁负责的原则。 注重了施工现场,确保施工安全。“人身安全”是我公司今年确保“两条底线”之一。一年来,生技部高度重视作业现场安全,严格落实各项安全措施、作业程序,加大现场把关力度。 加强了应急处理,提高应急处理能力,减少停电时间。今年雷电严重,部分设备严重老化,设备受损特别大,检修人员不分白天还是黑夜,不分晴天还是雨天,依然在一时间赶到事故现场,迅速处理,保证了供电的稳定性,提高了公司的经济效益和社会效益,全年累计抢修达103次。特别是在抗洪抢险中,他们先后抢险15次(变电7次、线路8次),6月8日那天,同

6、时有5个抢险现场,头顶大雨,交通不便,就扛着抢修工具和材料徒步几公里,天黑了,没有放弃,一直到供电正常,但已是深夜了,可是没有怨言。 2、抓落实,检修任务圆满完成 (1)大修技改完成情况。2017年,生技部负责的的技改、大修项目共18项,共投资208.2万元。经过努力,到目前为止,大修技改项目第 4 页15项已基本完成;有3个项目尚未完成,主要原因是启动迟,加上新增了高速公路和高铁施工用电项目比较多,材料没有到位。 (2)反事故措施项目完成情况 35kv系统电容电流整治,在炉观变新增1台消弧线圈(1100kva),对系统内所有的35kv母线pt和10kv母线pt的一次直接接地改为经消谐装置接地

7、30台。 对炉观变1#、2#主变110kv中性点间隙进行了更换。 更换保护用电流互感器43组(35kv14组,10kvct19组);同时将部分可投重合闸装置投入运行。 更换了白溪变和圳上变的3组蓄电池。 更换了110kv炉观变微机防误装置。 及时调整了坪溪变、金凤变、白溪变、圳上变和双江口电站近区变的主变,同时对双江口电站近区变保护进行了改造,保证了正常的用电次序,保证了设备的安全可靠运行。 对所有的35kv及以上输电线路“三牌”进行了完善和更换。 对水奉线6套路线、炉游白线118套拉线、炉双水线48套拉线、杨吉线6套拉线和横天线3套拉线进行了更换。 对110kv游观线杆塔进行了明导通,对70

8、处35kv线路的架空地线的接地线进行了改造;在横白线、温坪线、炉双水线、横天线和炉劳线安装了14组线路避雷器,接地引线线明导通,重新安装接地装置。 外温坪线51#杆直线杆位耐张。 11 在温塘变晏家线和车田线安装了10kv线路无功补偿装置,对坪溪变10kv线路无功补偿装置进线了搬迁。 第 5 页12将晨光电站1#机组调速器电液控制改为plc控制,大大提高了开停的可靠性。 13对110kv炉观变、35kv横阳变、温塘变、吉庆变和洋溪变生产区的照明进行了更换;同时对所有变电站的值班室进行了清理。 14对吉庆变、水车变、白溪变和横阳变等5台多断路器的绝缘进行更换处理。 (3)常规检修和抢修工作 完成

9、了横阳变和白溪变2个常规变电站的预防性检修工作。 完成了103 项抢修任务,项,35kv以上线路其中变电部分67部分36项,保证了设备健康运行,紧急缺陷消除率达100%;重大缺陷11条,消除9条,消缺率达82%(因备品未到等原因,有2条重要缺陷未能消除)。 主网面临严重考验,更换瓷瓶3处,断线处理2处,拉线处理2处,拆杆处理1处(杆基严重滑坡)。 (4)新建施工项目 完场了温塘变2个10kv线路间隔的安装。 完场了金凤变2个35kv线路间隔和1个10kv线路间隔的安装。 完成了吉庆变10kv线路间隔的安装。 完场了洋溪变1个35kv线路间隔和3个10kv线路间隔的安装。 完成了35kv荣华变的

10、安装。 完成35kv高速公路杆线拆迁12回。 完成35kv新建线路洋槎线6.5km和琅天线5km。 (4)季节性工作 第 6 页全面开展迎峰度夏工作,采取有效的措施,抑制了系统电压低和电流严重不平衡,保证了电网安全稳定运行。 全面做好了炉观变、琅塘变、白溪变和吉庆变的防冻融冰改造和防冻融冰设备的检修工作,确保迎峰度冬工作顺利进行。 (5)其他工作 编制了公司2017年大修技改项目书。 加大系统高压线损管理,采取有效的措施降低线损。 加大供电可靠性管理,采取有效的措施降低线路跳闸次数和提高设备的可用率 (二)输电线路管理工作 1、加强基础工作的管理:新化电力公司检修计划管理办法,制定了检修计划安

11、排的原则,坚持了“无计划不停”的原则。保证了检修计划管理的严肃性,临检率由70.4%下降到29.3%。 强化了检修质量管理,作业前有效控制。本着“修必修好”的原则,不断健全质量体系,严格检修工艺,强化过程管理与控制;同时加大验收管理,完善验收流程,强调验收把关力度,强化谁主管谁负责的原则。 注重了施工现场,确保施工安全。“人身安全”是我公司今年确保“两条底线”之一。一年来,生技部高度重视作业现场安全,严格落实各项安全措施、作业程序,加大现场把关力度。 加强了应急处理,提高应急处理能力,减少停电时间。今年雷电严重第 7 页,部分设备严重老化,设备受损特别大,检修人员不分白天还是黑夜,不分晴天还是

12、雨天,依然在一时间赶到事故现场,迅速处理,保证了供电的稳定性,提高了公司的经济效益和社会效益,全年累计抢修达103次。特别是在抗洪抢险中,他们先后抢险15次(变电7次、线路8次),6月8日那天,同时有5个抢险现场,头顶大雨,交通不便,就扛着抢修工具和材料徒步几公里,天黑了,没有放弃,一直到供电正常,但已是深夜了,可是没有怨言。 2、抓落实,检修任务圆满完成 (1)大修技改完成情况。2017年,生技部负责的的技改、大修项目共18项,共投资208.2万元。经过努力,到目前为止,大修技改项目15项已基本完成;有3个项目尚未完成,主要原因是启动迟,加上新增了高速公路和高铁施工用电项目比较多,材料没有到

13、位。 (2)反事故措施项目完成情况 35kv系统电容电流整治,在炉观变新增1台消弧线圈(1100kva),对系统内所有的35kv母线pt和10kv母线pt的一次直接接地改为经消谐装置接地30台。 对炉观变1#、2#主变110kv中性点间隙进行了更换。 更换保护用电流互感器43组(35kv14组,10kvct19组);同时将部分可投重合闸装置投入运行。 更换了白溪变和圳上变的3组蓄电池。 更换了110kv炉观变微机防误装置。 及时调整了坪溪变、金凤变、白溪变、圳上变和双江口电站近区变的主变,同时对双江口电站近区变保护进行了改造,保证了正常的用电次序,保证了设备的安全可靠运行。 第 8 页对所有的

14、35kv及以上输电线路“三牌”进行了完善和更换。 对水奉线6套路线、炉游白线118套拉线、炉双水线48套拉线、杨吉线6套拉线和横天线3套拉线进行了更换。 对110kv游观线杆塔进行了明导通,对70处35kv线路的架空地线的接地线进行了改造;在横白线、温坪线、炉双水线、横天线和炉劳线安装了14组线路避雷器,接地引线线明导通,重新安装接地装置。 外温坪线51#杆直线杆位耐张。 11 在温塘变晏家线和车田线安装了10kv线路无功补偿装置,对坪溪变10kv线路无功补偿装置进线了搬迁。 12将晨光电站1#机组调速器电液控制改为plc控制,大大提高了开停的可靠性。 13对110kv炉观变、35kv横阳变、

15、温塘变、吉庆变和洋溪变生产区的照明进行了更换;同时对所有变电站的值班室进行了清理。 14对吉庆变、水车变、白溪变和横阳变等5台多断路器的绝缘进行更换处理。 (3)常规检修和抢修工作 完成了横阳变和白溪变2个常规变电站的预防性检修工作。 完成了103 项抢修任务,项,35kv以上线路其中变电部分67部分36项,保证了设备健康运行,紧急缺陷消除率达100%;重大缺陷11条,消除9条,消缺率达82%(因备品未到等原因,有2条重要缺陷未能消除)。 主网面临严重考验,更换瓷瓶3处,断线处理2处,拉线处理2处,拆杆处理1处(杆基严重滑坡)。 第 9 页(4)新建施工项目 完场了温塘变2个10kv线路间隔的

16、安装。 完场了金凤变2个35kv线路间隔和1个10kv线路间隔的安装。 完成了吉庆变10kv线路间隔的安装。 完场了洋溪变1个35kv线路间隔和3个10kv线路间隔的安装。 完成了35kv荣华变的安装。 完成35kv高速公路杆线拆迁12回。 完成35kv新建线路洋槎线6.5km和琅天线5km。 (4)季节性工作 全面开展迎峰度夏工作,采取有效的措施,抑制了系统电压低和电流严重不平衡,保证了电网安全稳定运行。 全面做好了炉观变、琅塘变、白溪变和吉庆变的防冻融冰改造和防冻融冰设备的检修工作,确保迎峰度冬工作顺利进行。 (5)其他工作 编制了公司2017年大修技改项目书。 加大系统高压线损管理,采取有效的措施降低线损。 加大供电可靠性管理,采取有效的措施降低线路跳闸次数和提高设备的可用率 (二)输电线路管理工作 1、加强基础工作的管理、新化公司落实变电“五防一

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 总结/报告

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号