φ200镗铣床主轴控制系统改造

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1、一重技术 图1 数字化调速直流调速系统结构框图 此次设备改造采用6RA27(V5)全数字晶闸管直 流调速装置。其电气调速范围为1:18,最高转速n= 1 500 rpm,最低转速n=833 rpm。由操控盘按钮调 速器进行无级调速(见图2)。 图中接线端功能说明: (1)1U、1V、1W:主轴回路为3AC380 V电 源输入接线端,其中L1是变压器;FU7、FU8、 FU9是熔断器。 (2)N37、N38:主轴风机电源为2AC380 V, 其中QF12为断路器。 (3)N123、N124:主轴励磁电源为2AC 220 V,其中TC4为380220变压器;QF12为断路器。 (4)N26、N30

2、:同步电源为2AC380 V,其中 QF14为断路器。 (5)N7:非稳压电源;仅用于激励数字量输 入端子。 (6)N64:调节器释放;其中K6为选择正转; K7为选择反转。 (7)N63:脉冲释放。 (8)lC、1D:电机电枢正负极接线端,其中 FUIO、FU11是熔断器;M为主轴电动机;V1是 电压表;A1是电流表;RS1是分流器。 (9)N33、N34:电机励磁正负极接线端,其 中A1是电流表;RS2是分流器;WE5为励磁绕 组。 (1O)N13、N17:测速机接线端。 (11)N68、N70:屏蔽线接线端子,用于抗干 扰。 (12)N46、N47:给定输出接线端。 (13)N56:转速

3、给定输入接线端子。其中K8 为长车选择接触器;RP1、RP2为控制板调速器; RP3、RP4为配电柜调速器。 (14)N14:参考电位。 6RA27全数字晶闸管直流调速装置的基本工 作原理是:由1 U、1 V、1 W输入的380 V三相交 流电通过两个反并联的三相全控晶闸管桥经输出 端1C、1D为直流电动机电枢供直流电。输入的速 主电源 l 风扉电源 I 劢磁电源 I 同步电源 I 使能 FUO FU1 FU2 II l I QFi3I l I l 1l1 l I l I v ,、 t 1 n 1,。 t l I I vI I I , _叫 I l l K6 K7 、 、 T5 ; j -t

4、l -t l l l l k厂 l 1 T6 ,-Y ) ) 1lJ 1V lW 37 38 123 124 26 3O 7 64 63 直流渊系统6RA27250A400V 】C I1) 33 34 17 l3 68 46 47 56 L4 70 F J3 。 FU4 K6 l K7 l ( )_ l f ) l 一 I RS1 IRS2 l 二 IJ I KaK8 7 t72x ,= K 1 -1r- 一 。 甲丽_ 主电机Ml l 励磁绕组 I 测速机 I i周速控制器 4 8 2o14年第1期(总157期) CFHI yzjscicom 图2 6RA27一V5直流调速器控制电路原理图

5、度信号,经过主处理器后控制晶闸管的导通和关 断,从而调节电枢供电电压,达到控制电机转速的 目的。速度控制方式采用速度一电流双闭环控制, 其中电流反馈由控制器内部完成,没有外部接线。 速度反馈信号由测速机检测后送人速度环,与给定 信号比较,得到给定值与反馈差值的误差信号,该 信号被送到控制器的比例和积分补偿器后,产生速 度环输出,即电流给定信号。 2 PLC技术在改造中的应用 设计PLC控制系统,主要目的是通过控制受 控对象(生产设备或生产过程)来实现工艺要求, 提高生产效率和产品质量。因此,在设计PLC控 制系统时,应遵循以下基本原则: (1)确保受控对象最大限度地满足工艺要求。 在设计时,对

6、设备的工艺原理要充分掌握,在结合 维护者和操作者操作经验基础上拟定设计方案。 (2)在满足工艺要求的前提下,PLC控制系统 应以简单、经济、方便为设计原则。 (3)控制系统的安全性可靠性必须充分保障。 (4)PLC硬件配置应留有进一步改进的裕量。 21 PLC的选型 本次改造选用FX2N一48MR型可编程序控制 器,它采用继电器输出(有触点,可带交直流负 载)模式,含有24点输入和24点输出。 本文通过分配PLC的IO地址,设计PLC的 外接线图,再根据机床的各个机构运行情况设计 PLC控制程序,并通过GXSimulator6一C软件进行 程序仿真模拟,从软件和硬件两方面都采取逻辑控 制保护措

7、施,提高PLC控制系统的抗干扰能力。 22 I0点分配 表1 输入输出地址分配表 接通的接通,该断开却没有断开现象,发生瞬间短 路的故障。由于主回路电流非常大,如果接触器触 点质量不好,当正向控制接触器的主触点被断开时 会因产生的电弧熔焊导致粘结,其线圈断电后,主 触点实际上并没有断开,而反向控制接触器的线圈 却已接通,其接触器主触点闭合,由此造成电机相 间短路事故,将电机烧毁。因此为安全起见,在 PLC外围硬件部分设置互锁电路是非常必要的。 为了实现机床PLC改造要求,将系统输入点 3 控制程序设计 和输出点分配制表(见表1)。 23 PLC的系统控制线路图 将FX2N一48MR可编程控制器

8、与PLC系统硬 件连接制成控制线路图(见图3)。 在对主轴直流电机的正向和反向运行控制中, PLC的梯形图采用了互锁设计电路,理论上可以保 证在PLC输出单元模块与相对应的继电器的常开 触点不会同时接通。但在实际工作中,因电机正反 转切换过程中经常存在电感的延时,就会造成不该 PLC程序的设计过程主要是结合该设备主轴控 制要求和电气原理图,对照PLC的继电器编号, 画出梯形图。PLC控制功能是以程序的形式体现出 来的,因此程序设计是一个非常重要的工作环节。 在设备改造中,PLC程序设计广泛采用移植设 计法(又称“翻译法”)。经过分析可知,继电接触 器控制电路图与梯形图有很多相似之处,只要将电

9、气原理图经过重新翻译设计就能实现控制要求,然 后转换成与梯形图相对应的语句表程序,便完成了 2014年第 期(总157期) 4 9 yzj$cfhicom CFIJ 一重技术 急停 选l档 选l档 选I档 选I档 正转 主轴停车 反转 主轴长车 主轴降速 主轴升速 系统送电 系统停电 换挡限位 换挡限位 换挡限位 换挡限位 换挡限位 L C0Ml C220V YO -q J - - -一 N UKA0 nr,直V 24+ Y1 r-1 C0M _1_JIC&I Y2 F-I rTSB00 X0 UKA2 _-一 r- rr Y3 SBI UKA3 X1 COM2 Y4 -q X2 UKA4 塑

10、 Y5 X3 、(),HD5 Y6 1= X4 Y7 1-3 X5 COM3 UKA7 m Y10 、些 X6 FX2N48MR SB7 Yl】 ,C X7 2HDI1 【_一 1= Y12 墅 X】O rT1 Y13 口 SBI1 X1l C0M4 rt1 Y14 -3 磐 Xl2 UKA14 rT1 Yl5 F- X13 UKA15 m Yl6 r-i 、 坠 X14 l_JKA16 rt1 Y17 1-3 塑 X15 C0M5 UKA】7 Y20 _-_-_-_ -,-_-_-_一 X16 Y21 ! X17 Y22 _ !12 1 X2O Y23 ! X2l C0M6 Y24 ! X2

11、2 _ 堕! X23 、-一 X24 图3 PLC硬件接线图 PLC软件设计任务。 31部分程序设计 (1)根据机床运行的工艺要求,系统送电是设 备能够正常开动的前提,通过悬挂面板上的送电按 钮SB41进行送电启动,通过PLC输出Y0进行自 锁保护,系统送电接触器得电后系统控制继电器 KM0得电,系统正常启动运行;此时主轴风机和 润滑油泵正常启动。 50 一20 ,年箩 期(基 ? 期 CFHI yzjscfhicom (2)主轴选档控制操作。当系统开始运行后, 主轴能否正常运行主要看主轴是否能够停在某一档 位。本文通过选档按钮控制变档电磁阀动作,进而 推动变档拨叉,控制档位限位,以达到换挡的

12、目 的。此时,档位指示灯有输出,说明主轴变档到 位,可以运行;若变档指示灯亮,则说明主轴正在 变档过程中,此时主轴不能运行(见图4)。 (3)主轴的运行方式主要有点动控制和长车控 0 2 9 l6 37 43 52 图4系统送电控制 XO01 YDO1 l I I J, rcI l l ,i L一“ 选一档一档指示 X017 XO2O X02l l l l l l l r 。 Ml I I rD0 杷 r XO02 Y l2 l l l, rcl1r I l rl L“ 选二梢=档指示 X017 X020 X022 I l l l I l _广1 r1 l b11 b21 b41 M2 I l

13、 r J l L“ 二档 图4主轴变档控制 制,点动主要应用于试车和工作初期对刀的操作, 通过悬挂正转和反转按钮直接控制启动和停止;长 车主要用于工作中,通过悬挂长车按钮进行长车选 中操作,长车指示灯亮,之后通过正反转按钮和停 2O14年第1期(总1 57期) 51 yz_婶eohien 一重技术 止按钮进行控制主轴运行和停止(见图5)。 (4)为了简化结构,在设计PLC梯形图程序 时采用共通母线的MC和MCR命令以及多级嵌套 的办法。只有在主轴运行条件完全满足的情况下, 即当Y1(或Y2,Y3,Y4)、Y7和Y14都闭合时才 74 76 可执行,故用MC和MCR指令配合一个辅助继电 器M5的

14、常开触点来控制母线。只有当M5线圈得 电后,常开触点闭合,此时位于MC N2和MCR N2之间的母线才能接通。 Ml1 M5 主轴运行 Ml l 主轴长车 M11 主轴长车 YO Jl 长车指示 主轴长车 T0 XO()7 Xoo6 急停 j蔓轴 YO 主轴反转长车指示 图5主轴运行控制 32系统仿真4 结语 在程序设计完成后,可以通过GXSimulat0r6一C 仿真软件进行PLC程序仿真,软件仿真的优点在 于不用外部通信即可实现自身程序仿真逻辑控制, 通过对输入点进行输入设置,观察输出情况是否能 够满足设计要求,达到实际控制目的。如当送电按 钮SB41启动后,系统得电,MC N1 M50接通,运 行其它操作。 5 2l 2o14年第1期c总157期) CFHX yzjscfhLcom Y()()6 主轴正转 Y010 主轴反转 YO12 主轴降速 Y0l3 主轴升速 通过模拟仿真试验结果表明,将直流调速系统 和PLC控制技术应用于德国镗铣床0200后能够节 约大量的电气控制元件,提高设备运行的可靠性, 且操作更加灵活、简单,在节省维修费用和人工成 本的同时提高设备的开通效率,由此可以获得更大 的经济效益。 收稿日期:2014一O108

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