10年12月份质量工作报告

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1、第 1 页 共 3 页2010 年 12 月份质量工作报告一、供应商及进货质量1.12 月 17 日,加工的 5 吨/8 吨集装箱走轮,大约有 20%材质过硬,难以车削,车崩了好几把刀刃,并发现有 4 只表面缺肉,随即向供应商兰溪兰博铸钢厂反馈,要求分析原因,进行整改,保证下次供货杜绝此不合格现象,同时通知采购退货 9 只。此批走轮是 11 月 18 日入库,数量 107 只。总经理批示:对于外购外协件的严重质量问题,要坚决采用退货的处理措施,这样供货商才能长久性!二、生产过程和产品出厂质量状况1.12 月 1 日,SGC-1-1 压缩机插门导杆短,导致集装箱插门与推头干涉,随即要求安装人梅养

2、火返工,通知车间安排按图做合格的导杆。短导杆是旧机器与双油缸配的,此台机器是用的单插门油缸,故有干涉现象。2.12 月 2 日,检王留峰拼焊的松江垂直式 SGC-1-50.5.1 地坑框架.底部少焊了四只角铁,立即通知车间负责人,务必在安装现场配焊上。3.12 月 6 日,检供松江新桥的两只 5 吨集装箱门框铰链未焊保险螺母。告知汪主任安排补焊上,并穿上了保险绳。此台压缩机是用旧设备翻新的,发现后门框把手断、横移走轮一只油嘴坏,通知车间安排返修好,并更换了新的油管。4.12 月 7 日,检 10-21 文登集装箱,门框锁紧后,右边有 100mm 长的缝隙,立即通知责任人张卫中返修好,达到密封不

3、漏水。5.12 月 9 日,10-30 张江集电港设备在合箱对接时,发现集装箱与压缩机接缝偏大,且上小下大,呈喇叭口。后查明原因,是集装箱前高后低造成的,测得集装箱前门高 1620mm,符合图纸要求,后门高 1610mm,偏低 10mm。与车间协调,以后在焊接集装箱走轮时,一定要进行测量,以保证前后总高一致。6.12 月 10 日,检 10-26 松江垂直式大支架,发现平垫圈与弹垫上下位置装反,找到责任人张叶荣返工好。7.12 月 13 日,巡检一只 5 吨集装箱外圆弧处假焊长达 100mm,一只箱门漏,原因是箱门垂直焊缝有长 30mm 的细微裂纹,后由石秀银安排责任人补焊好。8.12 月 1

4、5 日,检压缩机走轮支架一批,要求制作人陆延甘将焊接药皮清除干净。9.12 月 20 日,检 5 吨开口箱,箱门铰链两侧的保险螺母没有,立即通知责任人叶万元补焊上。10.12 月 21 日,中梅置业的设备在合箱时,发现推箱油缸推出时顶在箱门钢板上,原来是箱门中间的矩形管不在中心,左右焊偏了 80mm,导致油缸头部抵不住矩形管,及时返修合格。11.12 月 22 日,检机加工 5 吨集装箱走轮,发现一只外圆面有 30mm 宽 10mm 的缩孔,协调补焊后打磨圆整。12.12 月 23 日,将 10-27(2)松江新桥的两只集装箱,一只箱门有三处漏水,排水阀处漏水;另一只底板漏水,原来焊接大梁时点

5、焊透了两个小孔,通知责任人返修合格。13.12 月 24 日,巡检发现集装箱箱门与压缩机接口的拉钩轴 4 只,上部 2 只都没有穿透矩形钢管的内侧壁焊接,只穿过矩形管外壁焊接,导致强度不够,合箱拉紧后,拉钩轴可能会歪斜,矩形管会破裂,将情况反馈车间汪主任,要求安排返工。14.12 月 28 日,巡检发现,2 只 5 吨开口箱走轮锁紧螺母松动,是新员工张荣财装配的,马上通知石秀银组安排返工紧固。15.12 月 29 日,检中梅置业的 5 吨集装箱,箱门漏水,底板一处漏水,查底板一处较大焊洞,箱门有较长隙缝,后要求责任人返工好,再检合格。16.12 月 30 日,检 4 只 SGC-2-15.10

6、-009 销轴,发现油杯孔螺纹为 M8 粗牙,所配的油杯实为为M8x1 或 M10x1,原来是图纸有误,立即通知技术部更改图纸,并要求车间安排将 M8 螺纹扩孔返工为 M10x1.第 2 页 共 3 页17.12 月 31 日,检机加工方绪传加工的 5 吨流动性压缩机 SGC-2-5F.10-2.1-03 旋转套,端面粗糙度要求为 Ra1.6,实际加工为 Ra12.5-25,要求其再精车一刀,保证端面粗糙度。18.12 月 31 日,检张江集电港集装箱油漆,插门板处有大面积流挂,遂将插门板拉至喷漆处要求返工。19.本月产品出厂情况:12 月 1 日,10-20 文登设备出厂;12 月 8 日,

7、10-21 文登设备出厂;12 月 9 日,10-27(1)松江新桥设备出厂;12 月 10 日,10-28 武汉万达设备出厂;12 月 14 日,10-26 松江垂直式出厂安装;12 月 24 日,10-27(2)松江新桥设备出厂;12 月 28 日,10-11-18 松江泗泾开口箱出厂;总经理批示:过程检验有进步,目前所发现的问题,主要可以归纳成几点:.为抢工时,粗制滥造;.随心所欲,不按图纸生产;.图纸的加工工艺和质量要求不明确;.图纸转为实物的加工合理性有待提高;.油漆质量处于失控状态。在新的一年里,要针对以上问题,提出相应整改措施和具体要求,使产品质量取得更大的进步!三、现场 5S 管理1.12 月 28 日,张经理组织车间班组长,对现场 5S 实施情况进行检查,并评比出一、二、三等奖。2.为加大宣传力度,提高管理气氛,在车间现场张挂了 5S 宣传横幅。3.车间下料组、焊接组,喷漆处整理、整顿的不够彻底,元月份主要针对这三个班组进行蹲点改进。总经理批示:实行 5S 管理以来,取得了一些成绩,应该加以鼓励和肯定。目前,要在加强宣传教育的前提下,做好整理、整顿工作,使我公司的生产现场在新的一年里,以崭新的面貌展示出来。随后的重点就是如何巩固成绩和进一步改进与提高了,总之,这是需要全体员工共同努力的大事情!第 3 页 共 3 页编制: 审核: 批准:

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