尿素装置日产450t技改小结

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1、第十八届全国尿素厂年会论文资料集 尿素装置日产4 5 0t 技改小结 张晓敏付兴波 ( 湖北潜江华润化肥有限公司4 3 3 1 0 2 ) O 前言 湖北潜江华润化肥有限公司原名潜江市化肥厂企业改制后,对合成氨和尿素系统进行 改造并上马一些新项目。现年产合成氨1 2 0k t ,尿素1 5 0k t ,粗醇3 0l ( t ,二甲醚1 5 0k t ,尿 基复合肥4 0 0k t ,另外还有编织袋、机加工、节能减排污水处理系统等。随着企业的不断发 展壮大,公司的效益也在不断增加。 1 问题提出 尿素装置原设计年产6 0l ( t ,后经过几次改造,尿素日产3 0 0t 最高3 5 0t ,此时

2、工艺上 还有缺陷,合成转化率低,氨耗高,且氨库盈余多鉴于以上原因,我们经过多方考察论证, 公司决定对尿素系统再进一步改造保证日产4 5 0t 稳定运行。 2 改造内容 2 1 合成部分 我们的尿素合成塔只有2 0m 3 ,原内件为三块旋流板四块多孔板,可随着生产强度的增 加。C 0 2 转化率明显下降,不利于中压操作,为此我们对合成塔内件进行改造,重新装配新 型高效塔盘,并按设计顺序排列,使C 0 2 转化率在原基础上提高2 - - - 3 ,从而解决了因生 产强度增加而导致转化率下降的问题。 2 2 中压部分 ( 1 ) 一分加热器换热面积为9 4m 2 该加热器换热面积小而且列管也没有清洗

3、过,导 致一份温度提不起来,二段分解负荷重,为了稳定工艺提高产量,确保产品质量,我们更换 l 台1 5 0m 2 一分加热器,把预蒸馏塔的泡罩塔盘改为填料,解决了负荷大气相带液的问题同 时还上了l 台直径为1 2 0 0m m 预分离装置。 ( 2 ) 一吸冷却器原来只有l 台面积为7 1m 2 随着生产能力的扩大,此面积远远不能 满足一吸塔的操作条件,为此增设l 台1 5 0m 2 的一吸冷却器,1 0 0m 2 的软水冷却器,增加l 台每小时4 0 0m 3 的热水循环泵,并对水系统的管路进行改造,投入运行后达到了小温差大 循环的目的,这在很大程度上降低了一吸塔的负荷另外我们对一吸塔内件进

4、行改造:原泡 罩盘不动,在鼓泡段上部增加2 块新型塔板,加大鼓泡段的容积,达到高效吸收的效果,增 加了一吸塔的操作弹性。 ( 3 ) 氨冷器原来只有两台,面积为1 0 9m 2 、2 2 0m 2 正常生产时中压放空量大,压力不 稳,消耗高,为此我们新增l 台面积为4 0 0m 2 的蒸发式氨冷器,经运行观察,效果相当明 显,中压比较稳定,消耗大幅度下降,由原来的吨尿耗氨5 9 8k g ,下降到5 8 0k g 左右。 2 3 低压部分 原二分塔直径6 0 0m m 改为直径为8 0 0m m 原来3 6m 2 的加热器改用原一分9 4m 2 的加 热器,新上l 台3 5 0m 2 的二循一

5、冷,把原一冷当作二冷使用。这方面我们当时还走了一些 弯路,当时3 5 0r n 2 的一冷只是个冷却器没有分离空间,操作难度相当大,二甲液和氨水 第十八届全国尿素厂年会论文资料集 1 3 0 组分经常超标,后来我们重新做了l 台直径为1 8m ,高3m 的分离段放在3 5 0m 2 的一冷上 面,从而解决了二段不稳的问题。 2 4 闪蒸一蒸发部分 我们更换1 台闪蒸槽及一段蒸发加热器( 原来1 2m 2 的改为3 6m 2 ) ,把1 8 0m 2 的一表 冷作为闪蒸冷用,重新上l 台2 0 0m 2 的一表冷。同时把二段蒸发分离器改为钛复合板材质。 实践证明。蒸发系统运行非常稳定,解决了二段

6、分离器腐蚀问题。而且分离器的缩合物大大 降低产品质量也有较大幅度的提高,优级品达到9 0 以上。 2 5 增设造粒鼓风装置,随着负荷的增加,产量的提高,粒子的温度较高( 夏季温度可达 7 0 度以上) ,造成包装尿素易结块大大影响尿素的质量,为此我们在造粒塔下料斗处增加 一套造粒鼓风冷却装置,解决了尿素粉尘、结块的问题。 通过以上技术改造,我们2 0m 3 的合成塔日产4 5 0t 运行情况非常稳定良好。 3效益分析 ( 1 ) 产量效益 原日产3 5 0t ,现日产4 5 0t ,净增产1 0 0 t ,每年按3 3 0d 计算,每吨尿素利润按1 5 0 元 计算,全年可创利: 1 5 0

7、1 0 0 X 3 0 0 = 4 9 5 ( 万元) ( 2 ) 消耗效益 吨尿耗氨由原来的5 9 8k g 降至5 8 0k g ,每年可节约氨:( 0 5 9 8 - 0 5 8 0 ) X 4 5 0 X 3 3 0 = 2 6 7 3 t ,每吨价格2 千元计算全年可节约:2 0 0 0 X 2 6 7 3 = 5 3 4 6 ( 万元) 此两项全年累计效益:4 9 5 4 - 5 3 4 6 = 1 0 2 9 6 ( 万元) ( 上接第1 2 8 页) ( 5 ) 根据我公司的实际情况,引1 2 7M P a 的饱和蒸汽开车时作0 5 5M P a 和0 3 5M P a 的补充

8、汽源,每吨尿素减少3 8 2M P a 过热蒸汽的消耗0 3t 。 ( 6 ) 包装工段增加流化床来冷却尿素颗粒。既除去了粉末又有效降低了尿素粒子温度; 喷头采用国产常规喷头,使用周期长,效果较好。 5总结 通过科学合理组织施工,我公司第二套“8 1 3 ”工程从2 0 0 4 年1 1 月8 日开始动工, 2 0 0 5 年1 0 月2 3 日一次投产成功,不到一个星期就稳定达产仅用了短短的1 1 个月的时间, 创同类装置建设周期之最短。目前,该装置已运行两年多时间,整体运行状况良好,由于尿 素产量比原来提高了5 0 ,人员各种管理费用均未增加投产后使我公司日产尿素由9 0 0t 增加到1 3 5 0t ,整体尿素成本降低3 0 元。因此进一步提升了企业的竞争能力和盈利能力。 同时通过第二套“8 1 3 ”工程的顺利投产,使我们再次认识到了先进的工艺能为公司带来 更好的经济效益。在进口装置的国产化道路上,积累了丰富的工程经验,为未来的工程项目 建设打下了坚实的基础,培养了人才。在我国经济飞速发展的今天。我们会把握机会,为中 国的尿素工业发展做出贡献。

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