立磨收尘系统的改造与优化

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1、立磨收尘系统的改造与优化 徐占辉,姚学武,肖炎,王中伟 ( 平顶山星峰集团,4 6 7 0 4 7 ) 众所周知立磨制备的成品全部要靠收尘器收 集,所以,收尘系统设计合理与否,直接影响到立磨系 统运行的好坏。我公司生料制备采用H R M l 3 0 0 立磨 系统。投产初期,由于收尘系统工艺设计不合理,设备 选型不当,造成收尘效率低下,粉尘排放严重超标,立 磨系统不能连续运行,台时产量偏低。不能满足生产 的正常需要。 1问题分析 我公司H R M l 3 0 0 立磨系统采用二级收尘。出磨 含尘气体经咖2 5 m 旋风收尘器、主风机后,一部分作为 循环风重新入磨另一部分经过Z C 一1 4 4

2、 型回转反吹 扁袋收尘器过滤后,经排风机排人大气。收尘系统主 要设备技术参数见表1 。 裹1收尘系统主要设备技术参数 设备名称技术参数 旋风收尘器 型号:犯5 m m ;处理风量:4 00 0 0 - 5 00 0 嘶; 收尘效率:6 5 。7 5 。 型号:M 9 2 6 N o 1 3 D ;全压:1 01 5 9 1 05 9 0 P a ; 主风机 流量:3 99 4 9 4 96 5 5 m 3 h ;电动机功率:2 2 0 k W 型号:Z C 一1 4 4 ;过滤面积:5 7 0 m 2 ; 回转反吹过滤风量:3 42 0 0 0 - 5 13 0 0 m 3 h ; 扁袋收尘器

3、 处理气体含尘浓度:1 5 出瓶吹风机型号:9 - 1 9 N o 5 A ; 流量:16 1 0 34 8 8 m 3 h ;全压:56 9 7 50 8 0 P a 型号:4 - 7 2 N o 8 C ;全压:18 1 6 - , 24 7 8 P a ; 排风机 流量:1 74 6 3 3 23 8 0 m 3 h ;电动机功率:3 0 k W 。 该系统主要存在问题如下: ( 1 ) 作为一级收尘的西2 5 m 旋风收尘器为自制的 通用型收尘器,收尘效率偏低,经实际检测,仅为6 5 一7 5 造成了进入二级收尘器气体含尘浓度高达 15 0 2 0 0 9 m 3 。 ( 2 ) 作为

4、二级收尘的Z C 型机械回转反吹收尘器 存在选型不当,内部设计不合理等弊端: 反吹风机清灰力度不大。且反吹风口与上花板 之间间隙较大。加上滤袋长达5 m 反吹风机很难将滤 袋上积灰彻底清除,造成收尘阻力增加系统通风不 畅。 滤袋及袋架截面均为梯形在使用过程中易造 成滤袋破损。上花板袋1 = I 密封困难,易造成漏风,使排 放气体含尘浓度升高。 收尘袋滤料为涤纶2 0 8 绒布,易结露糊袋,使用 寿命仅有2 个月左右。 检修换袋繁琐,费时费力。每次换袋都需要抽 出袋架、滤袋,校正袋架变形部位。将上花板袋口清理 干净后,装入滤袋及袋架,并涂上密封胶。待密封胶干 后方能开车。全部更换滤袋至少需要一天

5、时间。 该收尘器处理气体含尘浓度较低。铭牌上标称 入口允许粉尘浓度为1 5 9 m 3 ,而实际上入口气体含尘 浓度十倍于允许浓度,造成袋收尘器负荷过重。随着 时间延长,袋收尘阻力增加,系统排风量减少。袋收尘 和立磨逐渐形成正压,磨房工作环境恶化产量大幅 度下降。最后,被迫停磨吹袋清灰。严重影响立磨的正 常运行和台时产量的提高。 ( 3 ) 收尘管道设计不合理,且没有保温措施。在旋 风收尘器人口处,由于管道要绕厂房横粱几乎成“ ”形布置,系统阻力大,管道磨损严重,造成大量漏风, 虽多次焊补,但效果不大。管道及收尘器没有保温措 施,而出磨气体湿度较大,袋收尘器易糊袋,冬季更为 明显,造成系统通风

6、不畅,滤袋易破损。 ( 4 ) 运行维护费用较高。由于出旋风收尘器气体 含尘浓度过大,主风机风叶磨损严重,平均每半年需 2 7 1 全国水泥立磨技术装备研讨会论文集 表2改造前后收尘系统各测量点风量及含尘浓度 立磨出口旋风除尘器出口人磨循环风风门开度( 6 0 )袋收尘器入口袋收尘器出口 项目 改造前改造后改造前改造后改造前改造后改造前改造后改造前 改造后 标况风量( m 讹) 3 74 2 34 11 2 94 24 5 64 12 7 12 03 2 6 1 69 2 1 2 37 7 22 44 3 l 2 14 5 92 44 6 3 标况气体含尘浓度( g 甜) 4 6 55 5 6

7、1 5 25 61 5 45 41 5 05 31 2 80 0 4 5 要更换一次。袋收尘器滤袋易破损,换袋频繁,平均每 两个月需要更换一次。另外,立磨不能正常连续运行。 台时产量偏低。电耗较高。 2技改方案 由于立磨集烘干、粉磨于一体出磨气体具有高 粉尘浓度、高湿度的特点,其收尘系统必须能够适应 这一特点。为此。我们提出了全面解决收尘系统问题 的技改方案:( 1 ) 一级收尘器采用高效旋风收尘器。提 高一级收尘效率。降低进入二级收尘器气体的含尘浓 度;( 2 ) 利用先进的低压脉冲清灰技术对二级收尘器 进行改造,以适应气体高粉尘浓度的要求。选择性价 比较高的拒水防油针刺毡作为收尘袋滤料对整

8、个收 尘系统进行保温,以适应高湿度的工况环境;( 3 ) 优化 管路设计,确保收尘系统顺畅、稳定、高效运行。 在滤袋材质的选择上将原来的涤纶2 0 8 I 业 绒布更换为5 5 0 f ;,m 2 拒水防油针刺毡,以适应立磨收 尘高湿度的工况条件。 ( 3 ) 将排风机的3 0 k W 电机更换为3 7 k W 电机以 提高系统放风量。使袋收尘器处于负压状态。 ( 4 ) 更换磨损严重的管道,降低系统漏风。对收尘 器及管道进行全面保温。 ( 5 ) 制定严格的操作规程和安全规程并对岗位 人员进行技术培训,以提高操作水平。 ( 6 ) 加强工艺管理,确定合适的操作参数。经 多次调试,最终将袋收尘

9、操作参数定为:喷吹压力 0 2 5 M P a ,喷吹间隔1 8 s ,喷吹宽度0 1 5 s 。同时严格 控制风温在8 0 。l O O T :之间。收尘系统在此操作参数 下运行稳定可靠,滤袋不结露,不糊袋。系统通风 顺畅。 3技术措施4效果 我们根据技改方案,利用生产淡季对立磨收尘 系统进行了全面的改造和优化,并加强技术管理。取 得了较好的效果,具体实施如下: ( 1 ) 将咖2 5 m 旋风收尘器改为西2 m 高效旋风收尘 器。同时,在不影响正常排灰的情况下,降低集灰斗高 度,并将旋风收尘器整体下落l m 使旋风收尘器人口 管道取直,降低系统阻力。 ( 2 ) 将Z C 型机械回转反吹袋

10、收尘器改造为能处 理高含尘浓度的低压脉冲袋收尘器: 拆除原清灰装置、滤袋、袋架、花板等保留原 收尘器壳体,出风口位置,卸灰阀不变,铺设新的滤袋 花板。 安装先进的脉冲清灰系统,包括:V 一3 0 7 型空 气压缩机1 台,0 6 m 3 储气罐1 台,压缩空气管路,吹管, 油水分离装置,脉冲电磁阀及脉冲电磁仪。 将进风E l 由上部移至下部,并增设挡风板。减 少对滤袋的冲刷作用。 ( 1 ) 立磨收尘系统运行稳定、可靠,收尘效率大 幅度提高,粉尘达标排放。系统通风顺畅,立磨及袋 收尘器均处于负压状态,改善了操作环境和周边环 境,改造前后收尘系统各测量点风量及含尘浓度见 表2 。 ( 2 ) 立磨能够连续高效运转,台时产量有了较大 幅度提高,满足了生产需要。 ( 3 ) 运行和维护费用大幅度降低。主风机叶轮寿 命由原来的半年延长到现在的三年半。收尘管道自改 造以来,没有磨穿现象,滤袋使用寿命由原来的两个 月延长到目前的两年半。由于台时产量的提高系统 电耗大幅度下降,这几方面因素使系统运行和维护费 用显著降低。 ( 4 ) 低压脉冲收尘器检修方便,全部更换滤袋仅需 4 h ;收尘器内部无相对运动部件,故障率低:袋口设计 为圆形,且有弹簧垫圈张紧固定,密封性好,不易掉袋。 漏风。口( 新世纪水泥导报2 0 0 5 年5 期第4 7 页)

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