330MW机组轴加风机跳闸的分析处理及优化改造

上传人:cn****1 文档编号:567941029 上传时间:2024-07-22 格式:PDF 页数:5 大小:629.89KB
返回 下载 相关 举报
330MW机组轴加风机跳闸的分析处理及优化改造_第1页
第1页 / 共5页
330MW机组轴加风机跳闸的分析处理及优化改造_第2页
第2页 / 共5页
330MW机组轴加风机跳闸的分析处理及优化改造_第3页
第3页 / 共5页
330MW机组轴加风机跳闸的分析处理及优化改造_第4页
第4页 / 共5页
330MW机组轴加风机跳闸的分析处理及优化改造_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《330MW机组轴加风机跳闸的分析处理及优化改造》由会员分享,可在线阅读,更多相关《330MW机组轴加风机跳闸的分析处理及优化改造(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、330MW330MW 机组汽机轴加风机跳闸的分析处理及优化改造机组汽机轴加风机跳闸的分析处理及优化改造摘要摘要:我司电厂自投产以来,#1、2 机轴加风机切换时备用轴加风机启动中经常性跳闸,究其原因为风机罩壳及入口管道内积水,在对轴加风机出、入口管道增设 U 型排水管的技术改造后, 近期仍出现备用风机启动时因罩壳中积水跳闸的现象。本文对该现象的分析处理及化改造作以简要介绍。关键词关键词:轴加风机;跳闸;分析处理;优化改造一、引言一、引言我厂电厂汽轮机为 C33016.7/1.5/537/537 型汽轮机, 是东汽厂设计制造的亚临界 330MW 机型之一, 为一次中间再热、 三缸两排汽、 抽汽、

2、凝汽式汽轮机。我司自投产以来由于设计缺陷,#1、#2 机轴加风机进行定期切换过程中,经常出现备用轴加风机启动后跳闸的故障, 经排查确定原因为风机罩壳及入口管道内积水较多,造成启动备用轴加风机时过流,堵转保护动作跳闸。为彻底解决轴加风机启动后跳闸的故障,我司利用机组检修期间对#1、2 机轴加风机系统进行改造,对轴加风机出、入口管道增设 U 型排水管,改造前后系统示意图如下列图 1-1 所示。改造前改造后图 1-1轴加风机改造前后系统图经过上述改造,我司两台机组轴加风机安全运行周期明显加长,但自 2016 年10 月以来 2 号机再次出现备用的 2B 轴加风机启动后跳闸的现象, 说明该问题未能得到

3、彻底解决。二、轴加风机的影响二、轴加风机的影响汽封系统的主要作用是利用该系统供应的蒸汽封住高、 中压缸的蒸汽不向外学习文档 仅供参考泄漏, 并防止空气沿轴端进入低压缸破坏凝汽器真空。为了保证机组的正常启停和运行,以及回收和利用漏汽的热量,以减少系统的工质损失和热量损失,在汽轮机轴端设有由汽轮机轴端汽封,加上与之相连的管道、阀门及附属设备组成的轴封系统,我司轴封系统如下列图 2-1 所示。图 2-1汽机轴封系统轴封加热器是用来回收汽轮机汽封漏气并利用其热量加热凝结水的一种外表式加热器, 通过减少轴封漏汽及热量损失从而提高机组热效率。机组运行中依靠抽气装置使轴封加热器里形成微负压约为-5.0-6.

4、3Kpa ,轴封回汽得以正常吸入轴封加热器。我司轴封加热器采用的抽气装置为离心式鼓风机简称为轴加风机 ,离心式鼓风机式一种小流量、高风压、小比转数、单级叶轮的风机如下列图2-1 所示 ,具有噪音低、流量区域宽、性能曲线平坦、高效节能等优点,设计上用于输送 80内的气体。其规格铭牌如下表 2-1 所示。图 2-2离心式鼓风机设备名称设备型号安装地点简要特性参数名称轴加风机设备图号SAZYV10.00-0334-01制造厂家汽机房 6.3 米出厂时间技术标准设计值参数名称学习文档 仅供参考杭州科星鼓风机2009.04设计值流量转速2000 m/h全压8000 Pa2900 r/min功率11 kW

5、表 2-1轴加风机参数标准我厂倘假设二台轴加风机全部故障停运,则轴封加热器内负压将要消失,势必造成各轴封回汽不畅无法正常吸入轴加。 它的直接影响将是造成汽缸轴端处向外大量冒汽,严重时还将引起轴封汽母管安全门动作,浪费工质且影响环境,间接影响将会使轴封蒸汽进入轴承油腔室内, 严重恶化油质, 使油中带水甚至乳化,直接对机组安全性带来危害。此外,当轴加风机全部停运后,由于轴封回汽量大大减少将造成轴加水位过低,假设水位低于疏水口,则内部水封被破坏,凝汽器内的真空为-90Kpa 以上时将会直接将轴封加热器中的汽气混合物拉入凝汽器中,使凝汽器的真空恶化,真空每下降1%,汽耗约增加1%,导致机组的经济效率降

6、低。三、三、2B2B 轴加风机跳闸原因分析及处理轴加风机跳闸原因分析及处理2016 年 10 月 20 日进行轴加风机定期切换时,2B 轴加风机启动后跳闸。就地人员检查开关处发现马达控制器报“断路器未合闸”(原因为断路器脱扣),将断路器复位再合到位后报警消失,检查马达控制器定值设定无误、电机直阻及绝缘正常,手动盘电机正常后要求运行试起风机,启动约 13 秒左右电流还维持在630%额定电流132A导致100A 断路器过流脱扣,控制器没有任何报警控制器起动时间设定 16S,启动过程闭锁堵转保护 。由此初步可判断风机有堵转现象,堵转原因可能有:1、风机卡死,如轴承卡涩或轴承损坏,启动前盘动电机风叶,

7、较为容易就可盘动,排除此项;2、缺相起动,开票将开关拉出,合开关后量开关三相导通,手动合接触器量三相动力触点导通,检查电气各部件及接线正常,外接入 AC 220V 电源至控制器,就地起动,因控制器检测不到电流一起就跳旧版本马达控制器判断电机无电流时将跳开接触器内部无法退出 ,通过多次起动,量开关三相动触头瞬间导通。通过以上检查,基本可排除电气回路问题,不存在缺相这种情况。3、风机前后门未开启,轴加风机入口门关闭,起动风机往外抽风,顶开出口逆止门, 正常起动风机应在空载运行。假设逆止门卡涩或没打开有可能引起风机堵转。4、风机反转,考虑 2015 年 6 月检修后至今已有一年,期间运行定期已切换启

8、动过风机,反转可能性很小。5、风机内积水,通知机务检查并排水,拆除风机出口法兰有水排出。经上述排查处理后,启动 2B 轴加风机正常。之后于 2016 年 11 月 06 日进行轴加风机定期切换时,轴加风机启动后再次跳闸,启动电流如下列图 3-1 所示,就地人员检查发现 2B 轴加风机入口电动门关不严导致备用的2B轴加风机内部积水。 就地手动关严2B轴加风机入口电动门,打开 2B 轴加风机出口排空门,观察轴加风机壳侧放水管处有水流出,待水流尽后关闭 2B 轴加风机出口排空门后启动 2B 轴加风机正常。 图 3-2 所示为我司 2 号机轴加风机就地布置情况。学习文档 仅供参考图 3-12016.1

9、1.062B 轴加风机启动后跳闸图 3-22 号机轴加风机就地布置情况对 2B 轴加风机积水分析其原因如下:2B 轴加风机备用期间,轴加风机出口管道凝结的积水流到 2B 轴加风机罩壳内2B 轴加风机出口逆止门也不严密 ,由于 2B 轴加风机入口电动门不严,2B 轴加风机形成一定的负压,积水由于负压的作用,无法从疏水管道排走,同时,2B 轴加风机入口管道在轴加风机罩壳内部有一定高度,积水同样也无法从入口管道排走,这样就在 2B 轴加风机罩壳内形成一定高度的积水,最终导致 2B 轴加风机启动时,电机过流而跳闸。我们把2B 轴加风机排空气门打开,疏水管道未见有水流出,手紧2B 轴加风机入口电动门后,

10、内部负压环境遭到破坏,可以看到有大量疏水从疏水管道排出。四、四、 对轴加风机的优化改造对轴加风机的优化改造为确保轴加风机能正常备用, 使其在运行轴加风机跳闸时联启得到有力保障,针对本起事件中出现的问题,制定两个对策如下:1. 对我司备用轴加风机入口电动门重新定位对轴加风机入口电动门重新定位, 以保证轴加风机入口电动门关闭严密,防止在轴加风机内部有负压形成,导致疏水无法排出的可能。实施情况:现我司热控检修人员已对 2B 轴加风机入口电动门重新定位,2B轴加风机入口电动门现可以关闭到位,检查备用的 1B 轴加风机入口电动门关到学习文档 仅供参考位状态正常。2. 在轴加风机罩壳内部的入口管道上各个方向进行打孔。在轴加风机罩壳内部的入口管道上各个方向进行打孔, 打孔位置如图 4-1 所示, 打孔目的在于即使是轴加风机入口电动门关闭不严的情况下, 内部形成负压,疏水无法从疏水管道排走,也可以从轴加风机入口管道排出。实施情况:待机组停运检修时,进行改造。图 4-1轴加风机罩壳内部积水情况及打孔位置五、参考文献五、参考文献1集控运行规程Q/CRPGZ-FP-104.001-20152汽轮机设备与运行M ,中国电力出版社,1998学习文档 仅供参考

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号