高炉工作总结

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1、一年来设备工作总结如下:高炉工作总结高炉工作总结总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问 题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料,它可以 帮助我们有寻找学习和工作中的规律,让我们来为自己写一份总结吧。 但是总结有什么要求呢?以下是我精心整理的高炉工作总结,欢迎大 家分享。高炉工作总结120xx年,X、X车间在厂部及各职能科室的正确领导及大力配合下,全面贯彻炼铁厂设备管理工作的指导思想,坚持 以高炉稳定生产为中心,以降本增效为主线,更新管理观念,全面实 施“TNPM”管理,强化管理、优化指标,努力实现设备的低成本良性 循环,确保高炉生产的高效经济运行。一、以实施“TNPM”先进管理

2、模式为基础,全面贯彻两级职代会 精神。认真贯彻落实厂设备专业会提出“两抓,两降,两提高”的工作 方针,并以此作为契机,针对炉役末期设备老化,故障率高的特点, 积极探索,总结经验,规范管理,通过夯实基础管理,实现设备的高 效经济运行。在推进实施“TNPM”管理工作中,通过班前会学习、黑板报、知 识问答、检查提问等多种手段,使全体职工对“TNPM”管理的具体内 容及相关知识,有了更深刻的了解和掌握,从而树立以现场“XS”为 基础的,全员参与的设备管理维护新理念,通过全体职工的共同努力, 不仅现场环境及设备卫生状况有了较大的改观,而且设备的故障率大 幅降低,检修周期大幅延长。二、建立设备的点检与润滑

3、制度,保障设备的良性运行。在日常生产中,坚持以人为本,责任到人,加强设备的“三级点 检”制度。实行重点设备专人负责,做到责任到人,赏罚分明,并每 周由车间组织有关人员对重点设备及现场环境进行综合检查,有效地 把事故隐患消灭在萌芽状态,减少了高炉的故障休慢风,提高了作业 效率。同时制定了详细的设备润滑制度,对所属设备分门别类,逐项 标明加油周期、种类、加油量和加油负责人。在操作中,严格按作业 规范进行作业,从而保证设备润滑稳定、良好、提高了设备管理和维 护的质量,杜绝了设备事故的发生。三、精心组织,优质高效,抓好检修和x高炉大修的各项工作。X高炉原定于05年11月停炉大修,因公司生产需要,大修延

4、后 进行,随之而来的是设备隐患的不断暴露。针对重力除尘器频繁泄漏, 采取临时堵漏、检修补焊的措施,大大降低了因煤气泄漏引发的休慢 风事故。同时,根据公司的生产组织要求,有效利用上、下工序检修 时间,灵活、快捷、动态地组织检修,有效地提高了工作效率。X高 炉改造采用了 WZ400无料钟炉顶、水冷炉喉钢砖、焙烧碳块陶瓷杯 综合水冷炉底、液压开口机等许多炼铁新技术。车间一边要求职工把 好大修质量,一边做好技术培训,确保了高炉顺利提前出铁。四、今年设备工作的“亮点”X高炉大修时是今年检修时间最长的工作。10月1日凌晨0点35分,安钢X号高炉顺利点火开炉,早上X点成功流出第一炉铁水。 这标志着该炉为期4

5、X天停炉大修工程提前8天圆满安全竣工,得到 公司刘总在公司大型调度会上的高度评价,成为了炼铁厂设备大修的“亮点”;X高炉X月25日检修后一直到10月8日才检修,前后历 时105天,创开炉以来检修周期最长纪录,成为X高炉实施TNPM设 备管理和维护的“亮点”。五、需要厂里做的工作一、X高炉大风机投用后,风压、顶压增加,如水压、送风系统(吹管和弯头)、干法除尘管道、上料、出铁等必须满足工艺,现在 应该召开专门的会议研究,以便明年3月投用后高产和稳产。二、x高炉明年抢修,建议更换炉喉钢砖、改为板壁结合冷却形 式、处理炉腰漏水冷却壁、处理炉缸砖衬侵蚀严重和铁口组合砖问题。三、X高炉现在都是无料钟设备,

6、工长和地沟对设备的熟知操作 有待提高,尤其是大风机的投用后,需加强培训、学习对设备的连锁 和快速事故处理,便于进一步优化指标。20xx年,经过全体职工的共同努力,在设备工作方面取得了一 定成绩,但还存在有不足之处,仍未杜绝非计划内设备故障休风,同 时在成本控制上还有不小的差距,“TNPM”工作需要上升到一个更高 的层次,针对这些不足,在今后的工作中,我们要再接再励,争取取 得更多的成绩。高炉工作总结2、加强学习,不断提高自身业务水平现代社会知识日新月异,高新技术层出不穷,作为电气行业,随 着半导体和微电子技术的发展,电气设备的自动化程度越来越高,因 此对电气工作人员的要求也越来越高。因此我报名

7、参加了 “莱钢冶金 自动化控制新技术充电班”培训学习,学习了交、直流传动、Wincc、 网络通信等电气专业新技术,极大地提高了自身的业务水平。二、积极进行各种技术改造与创新针对实际工作中遇到的各种问题,我积极思考解决的办法,发现 设备上存在的隐患及缺陷,我积极思考,提出对设备进行改造,通过 一系列的改造措施,极大地降低了设备的故障率,保证了设备的正常 稳定运行。其中几个主要的改造措施如下:1、热风炉操作系统改造热风炉操作系统原设计包括三种控制方式:半自动方式、操作台 方式、机旁操作方式。其中操作台方式在日常中作中反映出了一些问 题,主要包括以下几个方面:操作不方便,故障率高,维修人员维修 量大

8、,和半自动方式相比,操作台方式不直观、不方便。鉴于以上问 题,同时通过与岗位人员协商讨论,决定去掉操作台操作方式,将操 作台拆除,保留半自动方式和机旁方式,而像倒流休风阀等没有半自 动方式的阀门重新设计,增加半自动操作方式。利用6#炉大修期间, 将逐步完成此次改造,改造方案如下:与自动化部联系,增加一个新 的PLC柜,将倒流休风阀等阀门的半自动操作放在此新的PLC柜内, 同时自动化部要编制新的程序,制作新的监控画面;冷风放风阀的电 源改为EPS电源,电源由EPS柜内引入,这样即使在市电停电时,岗 位人员仍能操作冷风放风阀,减少了停电对高炉造成的损失。将预热 器系统的电动蝶阀的控制移到PLC柜内

9、,增加控制程序和监控画面, 将开关控制信号和到位信号都通过继电器引入到PLC内。将热风炉各 阀门的操作台控制方式取消,配合自动化部将原操作台的选择开关移 到PLC中,有电脑进行操作,包括选择半自动、机旁操作方式开关、 解除煤气阀连锁开关等,同时对原线路对照图纸进行修改。2、1080m3高炉重要电气设备加避雷器炼铁厂银前两座1080高炉位于山区环绕之中,受气候影响,夏 季雷雨较多,因其地势较高,易引起雷击,将直接影响电气设备的运 行。选用新型Soule系列Pu40400型避雷器,该避雷器具有元件少、 效果可靠、便于安装等优点。当发生雷击过电压和雷电侵入波时,在 电气线路及控制开关点上产生一个很强

10、烈的电压,此时接在线路避雷 器上的电压达到一定数值时,避雷器的阀片被击穿而放电,此时避雷 器的电阻值变得很小,使雷电流对地放电,将雷电流泄放掉,当雷电 压消失后,在灭弧电压下,其阻值又增大,恢复到平时运行状态。通过安装避雷器,在生产中取得良好效果,今年春夏季节雷雨较 往年增多,但未发生过一起因雷击损害电气设备的事故,有效地保护 了高炉的电气设备,保证了高炉的稳产顺行。高炉工作总结3 20xx年,面对入炉矿综合品位下降、高炉炉役后 期的生产、5#高炉炉况差、生产困难、年度检修推迟及焖炉检修时间 长等一系列问题,高炉车间勇于迎难而上,积极采取措施应对。在公 司、分厂两级职代会精神指导下,围绕年初设

11、定的奋斗目标,统筹兼 顾,合理调配各种可利用资源,强化各项基础管理,并坚持以安全生 产为核心,科学炼铁,工艺上以炉况稳定顺行为基础,通过采取合理 奖惩机制,调动广大员工的积极性,充分发挥各岗位人员尤其是技师、 工程技术人员等的聪明才智,群策群力,别开生面地开展各项技术攻 关,严把重要关口,重点突破。在全体员工的共同努力下,高炉车间 取得了骄人的成绩,主要亮点有:(1) 焖炉检修后快速达产,喷涂造衬效果显著;(2) 高炉炉体温度快速下降且长期保持炉体温度正常,高炉炉缸 维护良好且持续稳产顺产;(3) 各高炉炉况整体稳定顺行,生产形势可喜,尤其是今年上半 年,屡创日产新纪录;(4)5#高炉炉况有一

12、定的改善充分发挥了大高炉 的产能优势;(5) 1高炉经过长期的摸索,产能大副度提高。111月,共产生铁332 万 t,焦比 380kg/tfe,煤比 139.19kg/tfe,综合焦比 512kg/tfe, 燃料比549kg/tfe。在受到多种不利因素影响的情况下,绝大多数经 济指标保持较好水平,为今年奋斗目标的实现奠定了坚实的基础。同 时,在环保方面也做了大量工作,责任落实到炉长、班组以及个人, 无组织排放得到了较大程度的控制。下面我将具体工作总结如下。工作总结一、以安全生产为核心,坚持科学冶炼,全力迎接新挑战。对于生产单位来说,安全生产既是企业的生存之本,又是广大员 工生命安全的保障,因此

13、安全生产始终是我们的核心工作。为了搞好这项 工作,我们始终坚持科学冶炼,通过强化原燃料质量管理、降低入炉 粉率、优化炉料结构、优化高炉操作制度、提高技术操作水平、加强 炉前出铁管理、维护好设备等手段,夯实基础;同时,充分利用大富 氧、高风温,低硅冶炼等技术,深化对标挖潜,促进降本增效。1、加强原燃料管理,降低入炉粉率,以利于改善高炉透气性。 坚持实行烧结矿半仓卸料,减少烧结矿卸料过程摔裂粉化;严格 控制筛分给料速度,料流控制30kg/s;各种焦炭分仓入炉,避免中 子测水误差带来的炉温波动;每班至少清理一次焦筛,尽可能降低 焦粉入炉率。2、优化炉料结构。根据原燃料指标情况,结合炉况,适时调整 炉

14、料结构,以达到最佳炉料配置。另外,为降低生铁成本,在炉况顺 行基础上,尽量提高块矿的使用比例。3、狠抓重点,发挥、5#大高炉优势。我厂对于大高炉的操作经 验始于高炉,既而是5#高炉。应该说经验相对较少,属于技术薄弱 环节。然而大高炉天生的诸多优势决定了它们在我厂居于举足轻重的 地位,因此我们将其作为重点对象来抓。5#高炉在操作管理上有所突 破,炉况顺行有较大的改善,生产水平进步较大,发挥了大高炉应有 的优势。尽管受高炉长期护炉、5#高炉炉况基础差影响,两座高炉还 是保持了长期稳定顺行,110月份,高炉月平均日产量达2710.41, 利用系数3.189;5#高炉平均日产量达3236.31,利用系

15、数3.08。4、及时优化高炉操作制度。目前原燃料存在的主要问题是入炉 矿综合品位同比下降,sio2含量同比大幅上升,一方面导致焦比升 高,增加生产成本;另一方面渣量增大,降低软融带和滴落带的透气 性,影响风口燃料喷吹和高炉炉况顺行。为维持高炉长期稳定顺行, 必需优化高炉操作制度,使上部装料制度、中部炉体监护、下部风口配置三个方面均调节到位,这样才能克 服原燃料质量波动的、困难,保持煤气流分布均匀合理。从各高炉的 生产状况来看,效果显著。5、规范高炉操作,加强炉前出铁管理,防止炉凉、跑大流等事 故的发生。111月份,未发生一起炉凉、跑大流等事故。6、加强炉体监测,维护好高炉操作炉型。高炉操作炉型

16、是进行 生产活动的基础,因此始终要保持足够的监测力度,及时发现炉体温 度异常跳升并向上级部门反馈;及时对炉墙结厚等情况作出合理处理, 确保炉况不受不可控因素影响。一年来,各高炉监测、维护良好,炉 体温度控制在安全范围之内。7、高风温、大富氧冶炼。对高炉生产来讲,风温是最廉价的能 源,自然也就成为节能降耗和降低成本最为有效的措施。因此我们坚 持热风炉优化烧炉、换炉制度,充分挖掘热风炉潜力,并保证风温得 到有效利用,111月份平均风温达11961,同比提高11。富氧率达 3.60%,同比提高0.37%。8、提高喷煤量,降低成本。富氧、喷煤工艺为高炉强化冶炼提 供了良好条件,也是降低生铁成本的有力措施之一。因此我们坚持优 化高炉操作制度,促进高炉顺行和接受高富氧、高煤比操作的能力。 此外,近几年5#高炉用氮气作为喷煤介质严重阻碍喷煤量进一步提 高。

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