窑电流高的原因

上传人:cn****1 文档编号:561459033 上传时间:2023-06-03 格式:DOCX 页数:6 大小:52.34KB
返回 下载 相关 举报
窑电流高的原因_第1页
第1页 / 共6页
窑电流高的原因_第2页
第2页 / 共6页
窑电流高的原因_第3页
第3页 / 共6页
窑电流高的原因_第4页
第4页 / 共6页
窑电流高的原因_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《窑电流高的原因》由会员分享,可在线阅读,更多相关《窑电流高的原因(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、淮海中联水泥有限公司2#窑是由南京凯盛水泥设计院设计,2005年3月投产的5000t/d熟 料生产线,该线自投产运行以来回转窑主电机经常超负荷运行,给回转窑稳定安全运行带来 很大隐患。从2007年3月起通过研究分析对回转窑系统进行优化调整,目前主电机电流已 稳定控制在800900A之间,主电机电流合格率达99.1%以上,为窑系统稳定安全运行提供 料必要条件,使熟料产、质量明显提高,2008年窑共生产熟料153万吨,三次创造自2005 年投产以来回转窑连续运行51天、57天、63天的记录。熟料28天强度上升下面介绍我公 司在控制主电机电流方面所采取地措施和方法,供有同样情况地单位参考。一、烧成系

2、统主机设备情况表1烧成系统主机设备情况窑尾分解炉型式:KP5/5000;双系列五级+喷旋式在线分解炉;生产能力:5000 t/d; 规格:7300 mm回转窑设备规格:4.8X72 m ;生产能力:5000 t/d筒体斜度:3.5% (正弦) 窑支档数:3;传动方式:单边。主传动:0.4034.03 r/min辅助功率: 630 kW;三次风管规格:0 3000 mm窑用喷煤管型号:NK-50/I型四通道煤粉燃烧装置;喷煤量:1215 t/h、max.18 t/寸一次风机型号:ARMG-395 风量:174 m3/min 全压:22.5 kPa电机功率:110 kW篦式冷却机型号:KC0978

3、规格:3.6x35 m冷却能力:50005500 t/d篦床面积:123.2 m2篦床段数:3;出料温度:65C+环境温度窑头排风机风量:600000 m3/h全压:1700 Pa工作风温:250C转速:580 r/min电 机功率:400 kW高温风机风量:860000 m3/h 全压:7500 Pa 工作风温:320350C,max.450C(瞬 时 15 min)转速:3001000 r/min 电机功率:2500 kW 转速:994 r/min窑尾风机风量:860000 np/h 全压:11000 Pa 转速:985 r/min 电机功率:3600 kW二、主电机超负荷运行期间现象和原

4、因分析2#回转窑自2005年3月投产以来,主电机电流有70%时间超负荷运行,由南京凯盛水 泥设计院同时期其他5000t/d熟料生产线也有同样问题出现。起初我们认为可能是设计原 因,计划改造主电机将原由630KW改造为730KW以保证窑运行,并没有进行全方位分析,经 常出现主电机滑环打火严重。2006年因窑主电机过流烧坏停机更换2次。2007年3月在停 窑检修期间,进窑发现窑皮在28m左右、09m厚度约300mm. 928m厚度约400mm最厚处 可达500mm。在主窑皮后面有大量100-150mm生料球存在。实际测量窑内物料填充率达20%。回转窑传动所消耗功率包括:克服窑本体运动时消耗功率N1

5、;托轮、挡轮轴承的摩擦 阻力消耗功率N2;托轮与轮带表面摩擦所消耗功率N3;传动装置的传动效率n。N2、N3在设计安装空载试车时已经验证,克服窑本体运动时消耗功率N1般占窑功率 7075%。克服窑本体运动时消耗功率主要取决于窑本体重量P,窑本体重量P包括:窑内 物料重量P1、窑皮负荷P2、耐火砖负荷P3、窑筒体本身自重P4。P=P1+P2+P3+P4P1=FLr式中F 物料弓形截面积m2L筒体段节长度mr物料平均比重kg/m3从以上公式可以得出:P3主要受耐火材料种类影响一般变化不大,窑筒体本身自重P4 是不变的,窑本体重量P中存在经常变动的只有P1和P2。P1重量与窑内物料弓形截面积 F成正

6、比,F越大窑内物料填充率越大。窑的填充率等于窑内物料在窑内横截面上弓形面积 与窑截面积之比,以百分数表示%。P2与窑皮长度和厚度以及致密度成正比。表2正常情况回彳专窑斜度与平卩均填充率的关系窑斜度4.54.03.53.02.5窑平均填充率910111213根据现场测量以及上述推论发现窑皮偏长、偏厚增加窑本体负荷P2;因窑皮偏厚在窑 速不变情况下造成窑内物料填充率比正常(表2)明显上升高达20%左右。由于物料填充率 上升增加了物料在窑内重量P1,使得在克服窑本体运动时消耗功率N1的增加。生产中发现窑前火力不集中,火焰偏长,由于窑皮较厚在主窑皮后面很容易有大量。 100-150mm生料球;根据公式

7、2发现物料在正常情况下通过窑内所用时间:t 二 11.4L/n.Di.S式中t运动时间minL 烧成带窑长度mn窑转速r/minDi窑衬内径mS-窑斜度。在投料量360t/h、窑皮厚度200mm时物料在烧成带停留时间:t=11.4*28/3.8*3.96*2.0=10.61min在投料量360t/h、窑皮厚度400mm时物料在烧成带停留时间:t=11.4*28/3.8*3.56*2.0=n.80min物料在窑停留时间与窑皮内径、窑速、窑斜度成反比,与窑长成正比。在窑速、窑斜度 不变情况下,由于窑皮增厚使得窑衬内径变小,物料在窑内停留时间比正常增加1.2min。回转窑运行期间蓖冷机三段经常发现约

8、150mm熟料大块,大块中部全部为欠烧料,这 种熟料多半强度较低。从大块熟料结构分析,这种大块不是在篦冷机内形成的。这种料球是 因为在窑上过度带提前出现低温共溶物,造成大球料在烧成带正常停留时间内无法将其烧透 所致,这与我们恰好在主窑皮后面有大量。100-150mm生料球现象吻合。在运行期间我们曾 多次标定三次风量在104000m3/h左右(参考值),根据上述情况分析初步判断为窑内用风 量与三次风量不匹配所致。造成窑内用风偏大使得高温带延长,物料带起高度提高以及窑内 大块存在都会增加窑负荷使窑主电机电流上升。三、采取措施基于上述分析判断,我们将问题锁定在降低窑皮厚度、长度,以及合理匹配窑炉用风

9、, 调整窑头喷煤管风量、内外风比例。针对窑皮偏厚、偏长情况,我们利用2007年3月检修更换窑内耐火砖时机,从新定位 窑头喷煤管位置:1、将中心光点位置由原来在窑内4850m左右改为5556m,中心光点偏料由原来 1000mm改为700mm。(如下示意图)煤管中心延长线与窑交会处位置示意图0窑中C回转窖或 TQQmmIA - A制面CFB点为堪营中延枚线与窖 交会处位賈0点拘煤管往窑口位直垄知临时针旅侯D剖面图澡管2、煤管热态进窑位置由原来200mm改为100mm。3、为了挂好换砖后第1次窑皮,我们制定投料48小时操作方案。(表3)表3开窑48小时窑速、喂料量、时间关系窑速(rpm)喂料量(t/

10、h)时间(h)3.0280163.5330163.9370164、考虑到窑速对窑内物料填充率影响,我们将窑速与投料量对应关系在原来基础上提高 0.1rpm.(表 4)表4窑速与投M料量对以关系调整后调整前窑速(rpm)喂料量(t/h)窑速(rpm)喂料量(t/h)1.61801.51802.02002.02002.62502.52503.23003.02903.53303.53303.83503.73503.953703.95370解决窑内大块问题,首先要改善窑内低温长焰,提高窑前温度加快窑内煤粉燃烧速度, 使窑前温度集中,真正实现薄料快烧目的。我们采取以下措施:1、将三次风闸板开度由原来40

11、%开大到47%;三次风量由104000m3/h左右提高到 110000m3/h (参考值)2、将煤管外风由75%关至50%,内风100%不变,使原有火焰适当缩短。3、提高一次风压力由原来20kpa提高到22kpa,提高煤管出口一次风速使喷出的煤粉 吸入高温二次风速度加快。四、方案优化实施后效果按照上述方案实施后,窑内状况逐渐好转。窑皮厚度便薄,窑前火焰热力强度集中。(表 5)表5方案实施前后工艺状况对比项目主电机电流 合格率%窑皮厚度mm窑皮长度m篦冷机三段大块 占表面积%熟料28天抗压 平均强度Mpa2007 年 3 月 27 日前35300400Max:45028m7055.872007

12、年 3 月 27 日至2007年7 月75250-300263056.22007年8月至 今99.1200-25025057.1根据上述状况对比,证实了我们判断思路和处理措施正确,为进一步优化方案在2007 年7月检修时,将方案做了进一步调整。具体是:1、将中心光点位置由原来在窑内55m左右改为60m,中心光点偏料由原来700mm改为 500mm。2、煤管热态进窑位置由原来100mm改为50mm.3、将三次风闸板开度由原来47%开大到52%;三次风量由110000Nm3/h左右提高到 115000-118000Nm3/h (参考值)通过优化工艺状况2#窑主电机超流和窑皮过厚现象得到明显改变,每

13、年减少因窑主电 机过流烧坏停机2次,减少故障停机时间20h,减产设备维修损失约6万元(不包括停窑减产 损失),增加熟料产量约5000to熟料28天强度2008年比2007年同比增加0.9Mpa,比2006 年以前同比增加1.23 Mpa。为水泥磨台时产量提高和节约成本提供条件。五、结束语回转窑超负荷现象有多方面因素,有设备、电器、操作工艺等。只要通过综合判断分析, 找出问题主要原因所在,可以得到解决或改善。对于工艺方面不正常现象是可以通过优化操 作方案得以解决的,我公司2#回转窑从2007年8月以来窑主电机长期超负荷现象已不再出 现,在没有因窑主电机烧坏停窑事故发生。窑皮状况明显改善,窑皮厚度、长度以及平整度 都控制在正常范围,熟料结粒均齐,篦冷机再无熟料大块欠烧料出现,熟料强度提高

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号