用PLC实现自动调节和各种控制功能

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1、用 PLC 实现自动调节和各种控制功能山东滨化集团有限公司有2台石油气压缩机,单机额定功率75kW, 开一备运 行方式,而在实际生产中只需大约45kW输出功率。压缩机在低于额定工况下运 转,负载率较低,而且其风压与流量大小要靠手动阀调节,操作困难,也浪费大 量电能。为此,考虑采用变频调速技术进行改造,用 PLC 实现自动调节和各种控 制 功能。运行实践证明,该方案稳定可靠,经济效果明显。一 工艺要求(1) 正常生产过程中, 2台压缩机应至少有1台运行,即使在相互切换时,也不 允许发生两台机器全部停止的现象。(2) 保持压缩机出口压力在预定值上。(3) 能实现对压缩机运行状态进行分析,以实现预测

2、性检修。二 系统控制原理(1) 工艺专业设定压缩机管网正常出口压力为P1,而现场实际测定压力为P2,根 据厶P(=P2-P1)值大小由PLC内PID功能模块进行PID运算,控制变频器来改变 电动机转速,达到所要求的压力。当 P0时,现场压力偏高,则提高变频器 输出频率,使电动机转速加快,提高实际风压;当厶PVO时,现 场压力偏低, 则使转速降低, P减小。这样不断调整,使 P趋于0,现场实际压力在设定 压力附近波动,保证压力稳定。系统结构如图 1。娈i_4压缩机TPLC频器压缩机2压力变送器图1系统结构(2)压缩机长期运行,造成各部件间隙变大,这样引起的振动会越来越大,容易 造成压缩机各部件的

3、损坏。由 PLC 对现场振动情况进行判断分析,可提前对压缩 机进行计划性维护保养,这样可大大延长设备的使用寿命,提高设备运行可靠性, 减少设备故障引起的非计划性停车。三 设计方案该方案主要由 1 台 Siemens EC01-7500/3 变频器、1 台 S7-200 型 PLC(CPU215/216, 配套EM235扩展模块)以及接触器、操作按钮、1台现场压力变送器和2台振动 测量装置(振动变送器)组成,用PLC实现压缩机出口压力单回路闭环PID控制以 及压缩机起动、停止、切换、故障处理等各种电气控制功能,由振动 变送器对 压缩机状态进行监控分析,以实现预测性维护维修。主回路如图 2。300

4、V AC图2主回路(1)PID 运算功能的实现S7-200系列中CPU215/216具有32位浮点运算指令和内置PID调节运算指令等 特殊功能。使用时,只需在PLC内存中填写1张PID控制参数表(见下表),再 执行指令:PID TABLE, LOOP,即可完成PID运算。其中操作数TABLE使用变量 存储器VBx,用来指明控制环的起始地址;操作数LOOP是控制环号(常数,0 7)。编号为2、4、5、6、7的参数固定不变,可在PLC主程序中设定;编号为 1、3、8、9的参数具有实时性,须在调用PID指令时填入。参数编号娈虽名尋常举型说明1 J谨节量In被控对象的输出量2输出量In被控对象的绘定输

5、出量控般In/Out输出到薇控对載4 1翊增益In可 JE可一 .5采样时间ln疋数.辅为秒6破单OSImin)7 微分时间In正数.单谊为分刑8累计误差In/Out累计偏移建9先施谓节量In/Out上次PID指令时的调节最由于 S7-200 输入和输出为开关量,而变频器、压力变送器和振动变送器的信号 为模拟量,因此 EM235 模块要实现 D/A 转换。一个 EM235 模块可同时扩展 3 路模 拟量输入通道(接 1 路压力信号,2 路振动信号)和 1 路模拟量输出通道(接至变 频器)。(2) 起动M1 和 M2 各有两种起动方式,可通过转换开关选择变频/工频起动方式。(3) 运行正常情况下

6、,电动机 M1 处于变频调速状态,电动机 M2 处于停机备用状态。现场 压力变送器检测管网出口压力(420mA模拟量信号),并与预定值相比较,经PLC 内部专用 PID 指令进行运算,得到变频器所需频率信号,自动调节电动机转速, 达到所需管网压力。(4) 停止按下“停止按钮”, PLC 控制所有接触器断开,变频器停止工作。(5) 切换当需从电动机 M1 切换到 M2 时,接触器 KM2 断开, KM1 闭合,此时电动机 M1 工作在工频下,在变频器完全停止后,KM4闭合,变频器重新起动,电动机M2在 变频器驱动下起动;完全起动后,KM1断开,电动机Ml停止,切换操作结束。 电动机M2切换到Ml

7、过程类似。(6) 报警及故障自诊断通过 PLC 内部程序设定报警及联锁保护,一旦出现故障立即停止相应操作并报 警。对于故障自诊断功能,考虑到成本问题,未设计上位机,只设置相应故障代 码, 通过 4 位数码管显示,使维修人员可根据故障信息方便查找到故障点。如:(a)压缩机油压低、水压低等故障信号,可由现场防爆电接点压力表测得,直接 送至PLC,由PLC控制实现声光报警和延时停车;(b)增设现场振动传感器,并 将信号送至PLC,对压缩机运行状况进行显示和诊断。四 几点体会和设计中应注意的问题(1) 采用变频控制后,实现了压缩机的软起动,减小了起动电流对电网的冲击; 节电效果明显, l 年内可回收全

8、部投资。(2) 采用PLC后,组成闭环自控系统,实现自动调节,运行更加稳定可靠。(3) 变频器、PLC、接触器等可安装在一台控制柜内,可就地或远控操作,方式简 单灵活。(4) 系统可扩展性较好。若有多台压缩机在变频/工频供电方式下运行时,只需将 增加信息或信号引至PLC,即可实现整个系统的自动控制;若生产需要,本系统 也可方便接入 DCS 或上位机,建立人机界面的监控系统等。(5) 预测性维护检修可大大延长压缩机使用寿命,提高可靠性,减少停车损失, 降低运行费用。(6) PLC 控制电动机在变频/工频供电方式下切换时,须保证各接触器闭合和断开 顺序以及足够的延时,以防止电动机绕组产生的感应电动势加载到变频器的输出 逆变桥上,造成损坏。(7) PLC 须实现 KM2 和 KM4 间的互锁,以防止 2 台电动机同时变频起动,使变频 器因过载而损坏。(8) 因 2 台电动机会在短时间内分别在工频和变频下同时运行,故变频控制柜的 总电源开关需按 2 台电动机负载量考虑。

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