桥梁混凝土空心板裂缝原因分析及其预防措施沐风书屋

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1、桥梁混凝土空心板裂缝原因分析及其预防措施摘要 本文以仙港大道涵井互通桥预应力混凝土空心板发生裂缝为实例,分析了裂缝的原因,并提出改进措施,使预应力混凝土空心板表面裂缝得到了有效的控制。 关键词 预应力空心板 裂缝 预防措施1 工程概述 仙港大道(仙游疏港公路)工程建设项目全长26km,全线采用二级公路标准设计,设计速度80km/h,路面为沥青砼路面,全线采用半封闭式设计。工程总投资约7.0亿元,是市、县重点建设项目之一。其中仙港大道涵井互通桥,桥孔为220m预应力混凝土简支空心板,全桥一联,全长54.00m。设计荷载:公路-级,桥面宽度:20.5m(防撞栏)+12.0m(行车道)+0.5m(防

2、撞栏)+6.0m(分隔带)=32m,斜交100,0#桥台采用U型桥台,基础采用桩基础,2#桥台采用U型桥台,明挖扩大基础,1#桥墩采用柱式桥墩。该桥共有空心板梁52片。在预应力混凝土空心板钢绞线张拉前,发现有部分已预制好的空心板出现不同程度的裂缝。2 桥梁空心板的设计 仙港大道涵井互通桥梁空心板的设计,为后张法钢绞线预应力混凝土结构。标准跨径20m,板梁高90cm,宽125cm;空心板的梁顶、底板厚度均为12cm,肋板厚度为28cm;空心板钢绞线选用标准强度fpk=1860MPa,普通构造钢筋为直径1012mm,间距为20cm,混凝土等级强度为C50;预应力锚具采用OVM15型锚具,预应力钢绞

3、线张拉控制应力0.72fpk=1339MPa。其预应力钢束构造布置形式见图1,图中单位为cm。图1 预应力钢束构造布置图3 裂缝分布情况 根据现场统计,在已预制好半幅26片梁中有8片出现裂缝,其中边梁2片,中梁6片。裂缝梁的裂缝位置基本都在梁跨端附近(见图2),在梁板顶面,裂缝多发的位置在箍筋处,裂缝长度为26135cm,缝宽为0.050.11mm,沿截面高度呈上宽下窄状,深度不大,一般在510mm以内,在梁底板处,多发生在横向钢筋处,裂缝也为沿梁纵方向,多属于深进或部分贯穿裂缝。图2 空心板梁裂缝分布示意图4 空心板裂缝原因分析 导致预应力混凝土梁裂缝的原因有许多,就本工程而言,据现场检查分

4、析,笔者认为产生桥面板裂缝的原因有如下几点。4.1 原材料因素 水泥采用炼石P.O 42.5R,经检验符合规范要求,水泥用量:459kg/m3,坍落度值为5070mm。设计配合比(重量比):水泥:碎石(大/小):砂:水:外加剂=1:1.42/1.16:1.27:0.37:0.008。 (1) 在混凝土施工时,一般施工人员偏于保守,水泥用量超过高限,特别是在新的混凝土评定标准提高以后,其水泥用量比以前增加了5%左右。由于水泥用量的增加使混凝土凝结收缩量增大,造成表面裂缝。尤其是高强混凝土因采用高标号水泥且用量大,这样在混凝土硬化过程中,水化放热量大,将加大混凝土的温度升高,从而使混凝土的温度收缩

5、应力加大。在叠加其他因素的情况下,很有可能导致温度收缩裂缝。 (2) 水灰比过大。在拌制混凝土的过程中,有的拌和设备计量不准,随意性较大。由于水灰比过大而造成离析现象,其结果是粗骨料沉于下部,多余水分上升,振捣后水泥浆上浮到顶板,从而使混凝土强度不均匀,下部强度大,顶板强度小,混凝土强度较弱区往往是裂缝容易发生的部位。浮浆过多发生收缩现象较为明显,在每根箍筋处顶板横向裂缝较为严重。 (3) 砂、碎石含泥量超限。在施工过程中,有时砂、碎石的含泥量超限,这样它们与水泥之间的胶结力有所下降,造成混凝土的强度和抗渗性降低,并且产生网状裂缝。4.2 施工工艺因素 (1) 混凝土拌制方面的原因。拌和设备采

6、用500型强制式搅拌机,拌和时间为1min(规范规定1.52min)左右。时间过短,影响了混凝土的均匀性,造成坍落度偏大,和易性较差。混凝土的坍落度是混凝土施工检测手段之一,在施工过程中准确控制坍落度,可提高混凝土的内在强度及混凝土表面光洁度。在施工时如果忽略了高温下坍落度的损失量,会使混凝土和易性和粘性降低,造成混凝土离析,使混凝土构件表面出现蜂窝、麻面、露砂等缺陷,从而减弱混凝土内在强度。经坍落度仪测定,该桥梁浇筑砼的坍落度值为110mm(设计是5070mm),由此断定水灰比超过了设计用量,水灰比过大,混凝土干缩量加大,从而产生干缩裂缝。 (2) 混凝土浇注方面的原因。工地采用插入式振动器

7、振密,振捣过程出现过振现象,致使混凝土表面粗细集料离析,靠近模板的混凝土表面细集料集中。 (3) 内模胶囊上浮、胶囊漏气或抽拔过早。混凝土浇筑过程中,混凝土对胶囊有较大的浮力,如果胶囊固定不牢,就会发生胶囊上浮现象,造成顶板厚度减小,这种情况也极易造成裂缝。内模胶囊因为制造质量或在施工中有所损坏,造成在混凝土浇筑过程中漏气,气压下降。在混凝土几乎没有强度的情况下,如果发生漏气现象,顶板混凝土将发生下陷,造成难以补救的事故。抽拔胶囊的时间与养护温度和混凝土的质量有关,一般控制混凝土强度达到0.60.8MPa为宜。抽拔过早会出现“黏皮”现象,对混凝土质量有影响,当顶板厚度减少或是顶板浮浆过厚时,裂

8、缝容易发生,这种原因出现的裂缝多为纵横裂缝。该桥其中一条板梁浇注一段时间后,使用气压表量测充气胶囊气压值为0.017MPa,低于原值0.023MPa,后经检查发现充气胶囊有漏气现象,使得顶面受力不均匀。且混凝土强度未达到2.5MPa,以致后浇注的混凝土顶面发生裂缝。4.3 台座基础不均匀或沉陷 该预制混凝土空心板梁台座在桥位两侧高填土路基上进行制作,基础为砖和混凝土结构,其台座两端底部为混凝土垫层,沿梁长度方向长约2m,厚度约10cm,中间为普通砖垫层,厚度约12cm。现场调查后发现有的台座局部表面不光滑,磨擦系数增大,摩阻力也相应增大,当摩阻力超过混凝土本身承受的拉力时,这个应力集中点就会产

9、生裂缝。同时,由于混凝土和砖的线胀系数不同,温度和湿度变化时,二者产生的变形不同,导致垫层不均匀变形,再加之养护时垫层下部土基础浸水,局部下沉,致使早期强度很低、刚度很差的混凝土梁体在自重作用下产生裂缝,作用机理相当于受弯构件裂缝的形成。4.4 浇筑过程中的温度控制不合理 实际在梁体浇筑过程中,未采取降温措施,这是导致裂缝产生的原因之一。根据施工原始记载,发生裂缝的预应力混凝土空心板有3片是在8月15日至8月26日间浇筑的,其间气温较高,日最高气温36C,最低气温6C。统计表明,产生裂缝的6片梁中,有3片梁是在气温较高的下午3:00浇筑,浇筑时气温均在32C或以上。在如此高的气温条件下,拌和、

10、运输及浇筑由水化热较高的P.O42.5普通硅酸盐水泥配置的混凝土,如不采取降温措施,极易产生外界高温热量向混凝土倒灌的现象,使混凝土温度过高。当混凝土降温收缩时,全部或部分受到台座的约束,在混凝土内部将出现很大的拉应力,进而导致严重的降温收缩裂缝。4.5 养护中温度控制不当 在桥梁施工中多采用洒水和薄膜两种养生方法。现场操作往往是等混凝土脱模后才开始养生,空心板顶面裸露在大气中,夏季最高气温达35C,加快了水份的蒸发,致使表面干缩裂缝。现场对混凝土的养护措施是:梁体外采用覆盖塑料布和洒水养护,梁孔内采用在两端砌砖封堵、蓄水养护的方法。 在高温条件下,采用不透气的覆盖塑料布和洒水对混凝土养护,极

11、易使被覆盖的混凝土表面产生比外界高的温度,因此上述温控措施,并不能起到温度控制作用,反而会适得其反。梁孔内采用在两端砌砖封堵、蓄水养护的方法,仅对梁体底板及水位以下部分梁肋板有效果,对梁顶板及水位以上部分梁肋板并无养护作用。而且,在这种养护条件下,肋板底部及梁体下部温度变化小,梁体表面及梁体上部混凝土温度变化大,随着温度和湿度的频繁变化,内外温差大致表面抗拉应力超过砼极限抗拉强度,预制体混凝土在自约束及外约束作用下,会产生干缩变形和温度裂缝。5 空心板裂缝的预防控制措施 (1) 严把原材料质量关。 按照质量要求,严格进行选料,对不符合要求的砂、碎石和水泥不许进场,对含泥量较大的骨料要求用水冲洗

12、;严禁使用过期和不同标号水泥,尽量采用发热量和收缩量较小的矿渣低水化热水泥。进场材料必须经严格检验后方能使用,对高标号混凝土使用高标号水泥,减少水泥用量,水泥安定性合格且初凝时间必须大于45min。细集料使用级配良好的中砂,细度模数Mx应大于2.6,含泥量小于3%。粗骨料使用质地坚硬、级配良好的碎石,含泥量小于1%,针片状颗粒含量应小于5%。 (2) 严格控制混凝土拌和质量。 分析研究混凝土集料的配比,控制混凝土的水灰比,减少混凝土的坍落度,合理掺加缓凝剂和减水剂。混凝土拌和时间控制在2min,不能过短,也不能过长。保证混凝土的均匀性,严格控制加水量,经常检测混凝土的坍落度,以保证混凝土具有良

13、好的和易性。 (3) 严密重视混凝土的浇注过程。 加强温度监控,混凝土浇注应选择在一天中温度较低的时候进行。严禁在浇筑空心板过程中间断施工,底板混凝土振平以后,立即放内模并浇筑二层混凝土,尽量缩短施工缝处上下两部分混凝土的施工时间差,确保混凝土浇筑的连续性。采用插入式振捣器振捣时,移动间距不应超过振捣器作用半径的1.5倍,对每一振捣部位必须振动到混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆时为止,边振动边徐徐提出振动棒,避免过振,造成混凝土离析。 (4) 正确掌握混凝土养护要点。 不论是收缩裂缝还是温度裂缝,混凝土的养护最为关键。等混凝土脱模之后才开始洒水养护的方法是错误的。应在混凝土浇注

14、完成后,达到初凝时即用湿麻袋覆盖,终凝后再洒水养护。洒水频率要求保持混凝土经常处于湿润状态,不允许混凝土在高温下裸露暴晒,并连续养生7d以上。混凝土养生期内,派专人进行养生,使空心板里外均保持潮湿状态,以免混凝土由于温度过高,体积膨胀过大,在冷却后体积收缩过大产生裂缝,同时满足混凝土的强度形成过程中水化作用的需要和降低水化热,减少顶板裂缝的产生。 (5) 严格检查胶囊,严禁漏气,防止胶囊上浮。 对使用的胶囊应经常打压检查,发现漏气应立即修补。胶囊定位下料要准确,生根要牢固,一般采用定位钢筋固定为好,防止胶囊上浮,出现顶板厚度不足,最终引起早期裂缝。 (6) 做好台座基础。 一是对松软土、填土地

15、基在预制台座时,施工前应进行必要的夯实和加固,预制场地要硬化。二是保证台座有足够的强度和刚度,且支撑牢固,并使地基受力均匀。三是防止混凝土浇灌过程中地基被水浸泡。 (7) 控制好拆模时间。 抽内模的时间要根据现场混凝土强度而定,最好通过试块来确定,严禁过早拆除内模、侧模,要待混凝土达到一定强度后,方可拆除。 (8) 严格控制施工温度。 可采用改善骨料级配,用干硬性混凝土;拌和混凝土时加水或用水将碎石冷却来降低混凝土的浇筑温度;规定合理的拆模时间,气温骤降时进行表面保温,以免混凝土表面发生急剧的温度梯度;在混凝土中掺加一定量的具有减水、增塑、缓凝等作用的外加剂,改善混凝土拌和物的流动性、保水性,

16、降低水化热,推迟热峰的出现时间;高温季节浇筑时可以采用搭设遮阳板等辅助措施控制混凝土的温升,降低浇筑混凝土的温度。6 结束语 经过对仙港大道涵井互通桥工程共有8片梁裂缝的原因分析,简要提出了以上混凝土收缩裂缝的防治措施。该工程在加强上述控制措施后,以后浇筑的几十片梁均没有出现裂缝,取得了一定经济效益和社会效益;说明在结构合理的基础上,预应力混凝土空心板梁的裂缝是可以通过施工措施控制的。参考文献1 公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000)2 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTGD62-2004)3 尹国元.混凝土基本技术M(修订版) 北京:金盾出版社,20024 韩素芳,耿维恕文主编.钢筋混凝土结构裂缝控制指南

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