2027t/h“W”型火焰锅炉结焦、积渣分析

上传人:大米 文档编号:499101516 上传时间:2022-11-30 格式:DOCX 页数:7 大小:101.76KB
返回 下载 相关 举报
2027t/h“W”型火焰锅炉结焦、积渣分析_第1页
第1页 / 共7页
2027t/h“W”型火焰锅炉结焦、积渣分析_第2页
第2页 / 共7页
2027t/h“W”型火焰锅炉结焦、积渣分析_第3页
第3页 / 共7页
2027t/h“W”型火焰锅炉结焦、积渣分析_第4页
第4页 / 共7页
2027t/h“W”型火焰锅炉结焦、积渣分析_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《2027t/h“W”型火焰锅炉结焦、积渣分析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2027t/h“W”型火焰锅炉结焦、积渣分析(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2027t/h W”火焰型锅炉结焦、积渣原因分析秦占峰黄贵臣李道波(山东中华发电有限公司聊城发电厂)摘要:本文针对聊城发电厂2027t/h W”型火焰锅炉结焦、积渣问题,系统分析了锅炉结焦、积渣的危 害、形成的条件、过程和原因,提出了解决锅炉结焦、积渣问题存在的困难。同时,结合实际采取了一系 列可行措施,使得本厂锅炉结焦、积渣现象基本得到控制。但由于我厂锅炉结构特殊,加之结焦、积渣因 十分复杂,锅炉结焦、积渣仍有继续发生的可能性。作为一项长期任务,各方专业技术人员还需要继续努 力,为最终从根本上解决结焦、积渣这一难题献计献策。关键词:结焦积渣原因措施1设备简介山华电聊城发电厂一期工程2X600

2、MW汽轮发电机组#1机组于2002年9月 11日顺利完成168试运行,移交试生产。锅炉采用英国三井巴布科克公司产品, 型号为MBEL-2027/17.30-1型;型式为亚临界、自然循环、W火焰、单炉膛、一 次中间再热、平衡通风、固态排渣汽包炉;锅炉采用高强度螺栓全钢架悬吊结构。锅炉炉膛四周布满水冷壁,水冷壁组成了循环系统的主要部分。在炉拱区域 以下炉膛横断面为八边形,上部炉膛横断面为矩形。炉膛尺寸(长X宽X高mm): 26680X10488X23200 (上部);26680X21642X31100 (最大)。水冷壁是由下 联箱引出的鳍片管组成的膜式水冷壁。后墙水冷壁在炉后标高40298mm处分

3、叉, 一部分水冷壁垂直向上,形成后墙的上部悬吊管;而另一部分未分叉的水冷壁管 内折后组成锅炉折焰角。组成折焰角的水冷壁管在水平烟道底部成扇形分布,形 成水平烟道底部水冷壁和出口对流管束。另外前、后墙水冷壁在标高27500mm 左右处分叉,一小部分向上形成炉墙的下部悬吊管,另一部分水冷壁管内折形成 炉拱。为保证循环的安全可靠,在炉底部到前廊入口位置采用内螺纹水冷壁管, 其余部分水冷壁为光管。前、后墙水冷壁下部形成50 (与水平面的夹角)V型炉底,构成冷灰斗。 汽包的下部接出6根集中下降管,然后由64根分散供水管与水冷壁各下联箱连 接。锅炉顶棚及尾部烟道(省煤器以上)的前、后墙,两侧墙及顶部分别由

4、顶棚 过热器管和包覆过热器管所包覆,以保证炉顶和烟道的严密性。在炉膛上部垂直布置了前屏过热器和末级过热器,水平烟道上布置了再热 器,在尾部烟道竖井内由上而下分别布置了低温过热器和省煤器;烟气经省煤器后转向流经空预器、电除尘器,由引风机通过烟囱排出。W火焰锅炉结构示意图见图1:出口皆醉未霸过热器醉式过热器 下炉膛 悬吊管低温过热器过热器采用二级喷水减温,分别布置在低温过热器与前屏过热器、前屏过热 器与末级过热器之间,减温水来自给水泵出口电动门后的管路。再热器采用自炉 底注入热风的调温方式,并在再热器入口处的再热蒸汽管道上设置了再热蒸汽喷 水减温器,其减温水来自给水泵级间。锅炉配有二台三分仓回转式

5、空气预热器,预热器中烟气自上而下流动,空气 自下而上流动,设计的一次风/二次风出口温度为366.7C/335C。锅炉配有2台动叶可调轴流式送风机、2台离心双吸式引风机、2台离心双 吸式一次风机及2台双室四电场静电除尘器。由于本锅炉燃用无烟煤,故采用W型火焰燃烧方式,在炉膛前后火拱上均匀 布置了 48只缝槽式下射分配燃烧器喷口,二次风喷口与一次风喷口间隔布置, 20%的助燃空气作为三次风从前、后墙的下部开口进入炉膛。为了清除锅炉受热面上的积灰,在炉膛四周布置了 22支V92型短伸缩式吹 灰器;在屏式过热器、末级过热器、再热器和初级过热器的两侧壁布置了 28支 RK-SL型长伸缩式吹灰器;在省煤器

6、两侧墙布置了 6支RK-SB型半伸缩式吹灰器。 吹灰介质是来自屏式过热器出口联箱的蒸汽。缝槽式下射燃烧器的主要特性:上部煤粉浓缩及低速一次风/燃料混合物,以便于快速加热和提前点火;高速二次风,以促进长火焰展开;非旋流空气送入,以限制初始紊流,支持逐渐混合;低速三次风,以使整个火焰展开,并限制燃烧产物中NOx形成;每喷燃器组四道煤粉槽布置,以保持外部再循环模式和内部火焰穿透性。下炉膛高热负荷区域布置了耐火砖卫燃带:耐火砖总覆盖面积为616m2,包 括60%的前墙和后墙(前后炉拱下方),4个完整的倒角(下炉膛的四个小角部), 炉膛两侧墙上无耐火砖。锅炉设计为平衡通风,可单侧运行。一次风风箱布置在运

7、转层之下,冷、热 一次风经过调节后进入磨煤机干燥并携带煤粉进入炉膛,锅炉的前后墙各有12 根一次风粉管道。环形二次风箱布置在下炉膛的上部,从锅炉前、后墙二次风箱上分别引出6 路。从锅炉的拱部向下进入炉膛,提供燃烧所需的空气量。前墙6路二次风道为 电动挡板,可在运行中随时调节二次风量。后墙上的二次风挡板为手动挡板。三次风入口布置在下炉膛的中下部,标高约20m处。从环形二次风箱引出, 前后墙各6路。由于制粉系统为正压直吹式,这里的三次风不同于负压式制粉系 统中所称的那种带有淡煤粉的三次风。在下炉膛的前墙上布置了 6支启动油枪。 所以三次风的主要作用是在锅炉启动时供6支启动油枪所需氧量,并在正常运行

8、 状态下,三次风的风量应随锅炉负荷的升高而增大,为端部煤粉气流提供氧量, 延长着火时间,并且防止在下部炉膛形成还原性气氛。炉膛底部注入热风,接自 空预器出口的二次风道,共有2路,每一路有一调节挡板,在调节挡板后分别分 为2支,共4支进入炉膛下部。只布置在后炉墙的底部。炉底热风的作用是在运 行中调节再热器的汽温,在约80%BMCR时温度和流量达到最大值。它的另一作用 是作为锅炉启动前的一级吹扫。主要设计参数及技术规范最大连续蒸发量:2027T/H过热蒸汽压力:BMCR工况17.30 MPaTMCR工况17.24 MPa过热蒸汽温度:541 C再热蒸汽流量:BMCR工况1652 T/HTMCR工况

9、1579 T/H再热汽进口压力:BMCR工况3.924MPaTMCR工况3.752MPa再热汽出口压力:BMCR工况3.734 MPaTMCR工况3.57 MPa再热汽进口温度:BMCR工况328 CTMCR工况323 C再热汽出口温度:541C省煤器入口压力:BMCR工况19.50 MpaTMCR工况19.27 MPa给水温度:BMCR工况282 CTMCR工况278 C锅炉保证效率:92.5%燃烧方式:采用双进双出钢球磨煤机,配旋风分离式煤粉浓缩型燃烧器,W 结构火焰燃烧。调温方式:过热器:两级喷水减温;再热器:炉底注入热风加事故喷水调温。空预器型式:三分仓回转式运行方式:定压或滑压运行不

10、投油最低稳燃负荷:50%燃料特性:电厂主要燃料是煤(80%无烟煤和20%贫瘦煤混合),设计煤源为山西阳泉煤 矿,0号轻柴油用于锅炉启动和稳定燃烧。煤质特性:元素分析()设计煤种校核煤种Car60.6 + 5.450.19-67.34Har2.880.252.51-3.63Star1.3 + 0.121.03-2.53Oar2.28 + 0.211.28-3.53Nar0.94 + 0.10.84-1.08Aar25.91+2.421.5-34.89Mt6.09 + 0.554.0-9.6Qnet.ar22960 + 206622390-27070HGI67 + 559-81Vdaf10.53

11、+ 1.59-15.3Mad2.21+0.21.2-2.96(2)灰质分析:灰份分析设计煤种校核煤种Fe O5.265.29-7.02-3CaO1.961.32-2.45.MgO1.110.81-1.42Na2O+K2O2.13SiO252.3850.01-54.69Al2O+TiO234.539.58-36.32SO 31.220.75-2.07(3)灰熔点:灰熔点设计煤种校核煤种DT (C)14001350-1450ST (C)14501400-1500PT (C)15001500锅炉采用北京克莱德设计制造的湿式除渣系统。每台炉设有一台水浸式刮板 捞渣机,运行时,捞渣机壳体内注满水,依靠补

12、水、溢流保持稳定水位。冷灰斗 底部装有防溅板和水封板,水封板浸入捞渣机壳体内的水中,形成锅炉底部密封。 燃煤在炉膛内燃烧后落下的灰渣进入捞渣机的水中得到冷却,由刮板将其刮出,送入双辊式碎渣机内破碎,然后由A、B两条输渣皮带将渣输送至渣仓,用专用 运渣车将渣运走。捞渣机、碎渣机采用液压马达驱动,配有专用油站提供动力油。2结焦、积渣情况2002年10月份以来,我厂#1机组负荷经常连续高负荷运行,多次出现运行 中炉内掉大焦、大渣故障,造成捞渣机、碎渣机多次停运,排渣困难,甚至不得 不采取旁路排渣、人工拉渣的方式进行除渣。更为严重的是,落下的大焦、大渣 将捞渣机砸得严重变形,致使多处多次漏水;因受大焦

13、冲击,炉底防溅板脱落 17块,多次将碎渣机卡死。12月10日,因炉膛内落下巨大焦块,将炉底靠近右 侧墙处冷灰斗前墙水冷壁管砸漏而被迫停炉处理。仅这一块大焦,重量就接近 30吨,八个人用了两天两夜的时间,才破碎、清理完。炉内结焦、积渣集中在 下炉膛的卫燃带上,尤以四个小角部最为严重,喷燃器喷口上方挂焦、渣也比较 严重,炉膛水冷壁、屏过等处没有发现挂焦、渣现象。这次事故,仅清焦就用了 7天7夜的时间,清除的焦、渣量120多吨。更换砸坏的水冷壁管17根,炉底 防溅板20多块,渣斗刚性梁1根,共停机20天。可见#1锅炉的结焦、积渣, 严重威胁着我厂的安全经济运行,而且,旁路排渣工作量、劳动强度极大,并

14、且 严重污染环境,影响了我厂的形象。解决结焦、积渣问题,已经成为摆在我们专 业技术人员面前的首要问题。为此,我们从结焦、积渣的危害入手,深入调查研 究,从结焦、积渣形成的现象、条件和过程,努力寻求结焦、积渣形成的原因, 并针对不同的原因,采取相应的措施,以保证我厂#1机组的安全经济运行。下 表是#1锅炉结焦、积渣造成的问题统计:#1炉因结焦、积渣造成的问题统计序号日期时间内 容102.10.0120:39#1炉掉焦,捞渣机跳闸202.10.029:15炉膛掉大焦,刮板捞渣机跳闸,北端人孔门处变形,人孔门漏水302.10.0415:08#1炉掉大焦造成刮板捞渣机跳闸,SSC东侧热工电缆套管脱落,

15、链条张紧装置储压罐底部漏油402.10.0416:02碎渣机被大渣堵塞跳闸,联跳刮板捞渣机502.10.053:30炉膛落大焦602.10.056:40炉膛掉大焦,捞渣机东侧热工电缆套管脱落,有一接合面漏水702.10.0517:57#1炉掉大焦,刮板捞渣机跳闸,造成捞渣机东侧结合面多处漏水,热工电缆套管 振落,西北角一立柱四只固定螺栓全部振断,捞渣机底部明显变形.802.10.064:20炉膛掉大焦,捞渣机溢流处仓壁严重变形,且张紧装置漏油,捞渣机跳闸.902.10.069:17#1炉掉焦引起捞渣机跳闸1002.10.071:20因掉大渣造成#1炉刮板捞渣机东侧中部结合面漏水,电缆套管振落.1102.10.0713:00炉膛掉大渣造成碎渣机堵塞跳闸,联跳捞渣机.

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号