棒材短应力线轧机轧辊轴向窜动的分析与处理

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1、2008 年第 4 期棒材短应力线轧机轧辊轴向窜动的分析与处理曾仙斌(棒线厂)摘 要 分析棒材短应力线轧机轧辊轴向窜动的原因, 介绍了对轧机结构形式进行的改进以及 效果。关键词 轧制 短应力线轧机 轧辊轴向窜动Analysis and Treatment for Axial Running of Roller ofShort Stress Path Rolling Mill for Steel BarZENG Xian-bin(Bar and Wire Rod Plant)Abstract The causes of roller axial running of short stress p

2、ath rolling mill for steel bar were analyzed, and the improvement for Mill structure and its effects were introduced.Key Words Rolling Short Stress Path Rolling Mill Roller Axial Running1前言柳钢棒线厂现有 2 条棒材生产线, 一棒精轧 机和二棒全线轧机均选用短应力线轧机。 在投产 初期经常出现因轧机轧辊轴向窜动而影响生产的 现象。短应力线轧机采用整体式换辊, 具有在线换 辊时间短的优点。 轧辊轴承座用 4 根

3、拉杆拉在一 起, 刚性较高, 稳定性好。 短应力线轧机装配件 少, 且采用自动机械手拆换轧辊, 装配省时, 劳 动效率高。 导卫梁高度可以调节, 安装方便。 但 轧辊易产生轴向窜动, 从而影响生产。2现状棒线厂所用短应力线轧机自投入运行以来, 基本上达到生产工艺要求, 但也时有各种故障发 生。 其中常见的有轧辊轴发生轴向窜动, 它直接 影响着产品质量, 同时对设备产生冲击, 影响设 备自身的精度。轴向窜动对产品质量及设备的危害: 存在轧 辊轴向窜动的轧机, 将导致轧辊孔型的轴向错 位, 孔型的轴向错位可使轧件产生弯曲、 扭转 或出现耳子等缺陷, 同时造成轧槽磨损不均, 轧 制不稳定, 甚至可导

4、致机架间堆钢事故。 如果在 成品机架发生窜辊, 其危害直接表现为成品出耳 子或尺寸偏差大; 如果轧辊的轴向窜动发生在精 轧机组的中间道次, 由于轧机为连续作业, 中间 道次的轧件偏差难以被发现, 这样一来由于料型 达不到要求, 经下一道次轧制, 其耳子将变为折 叠, 而且有局部孔型未充满。 上述缺陷的存在, 使轧制产品质量不能满足要求。 另外, 由于轧辊 的轴向窜动不仅影响到产品质量, 而且危及到设 备运转的稳定性和精度以及相应零部件的寿命。3 产生轴向窜动的原因分析(1)短应力线轧机的轴向调整机构是用螺栓 紧固在一起。 圆锥滚子轴承与轧辊是靠螺栓来固 定, 由于加工精度的影响和螺栓预紧力的不

5、均 匀, 在一定载荷的冲击下会产生一定的间隙。 从 以上几个方面分析来看, 传动轴在传动过程中产 生的轴向力是一定频率下的轴向振动所致, 而轧 件在轧制过程中使轧辊在轴向上也要产生一定频 率下的振动, 这两个力在一定的条件下就有可能 产生周期性振动。 其振动的结果必然产生一个较 大的轴向力作用于轧辊。 从前面的结构分析, 如心 -20(W Chi加 Acuduinic Jonrad Electronic Publishing. Hclisl, All rights reserved, http:30柳钢科技2008 年第 4 期果轧机使用一段时间后紧固螺栓的预紧力减小, 轴承磨损后游隙稍微加大

6、一点, 当振动频率相 接近时, 振动增强, 使得轴承及相关部件的弹 性变形也增加。 从而使轧辊轴向窜动加大, 当 窜动量达到一定极限时, 造成批量废品。(2)轧辊轴产 生轴向窜 动 的原 因,主要 是 由于高速旋转的轧辊轴在轧辊斜齿轮旋转啮合 时, 由于轧钢时轧制力矩的作用, 斜齿部分产 生一轴向力, 其轴向力的方向无论是上轧辊轴, 还是下辊轴, 都是由轧辊侧指向传动侧, 各机 架轴向力大小与各机架的轧制力矩、 斜齿的分 度圆直径及齿的螺旋角有关, 当轧机咬入轧件 时其轧辊轴在轴向力作用下有被推向传动侧的 趋势。(3)在轧制过程中过钢次数增加, 导板不断 磨损, 造成导板之间间隙变大, 轧槽的

7、不均匀 磨损 , 轧件经过时 , 也会左右摆动较为剧烈 , 这就造成了轧制力不仅仅是径向力, 而且还有 一定的轴向力 (这个轴向力也是不稳定的)。4 整改方案(1)解决轧辊轴向窜动的方法, 一般所采用 的方法是: 对滚动轴承进行重新预紧, 其目的 是消除由于滚动轴承及相关零件磨损造成预紧 力降低的间隙, 而进行重新调整补偿, 从而使 滚动轴承实现轴向预紧。(2)为了防止和消除这种因周期振动引起的 轴向窜动, 可以在安装轴承时预先给予一定的 轴向载荷。(3)在上下轴承座之间做文章, 我的思路是 把上下轴承座设计成几个滑块, 通过滑块把上 下轴承座连成一个整体 , 从而抑制轴向窜动 。 但其对加工

8、精度有较高的要求。5 轧辊轴承座的改造5.1 改造设计要求轴承座是保证轴承正常工作的关键部件 。 轧机轴承座与普通轴承座相比, 又有它的特殊 要求。(1) 对轴承座的调心要求。 轧辊轴承, 无论 是否调心轴承 , 其轴承座都应具有调心性能 , 因为在轧钢生产中常出现轧辊的倾斜现象 , 是 一端被抬升, 一端被压下。 如果轴承座没有调 心作用, 那么会造成轴承边缘负荷, 那么就会 使仅少数几个滚动体的边缘受力很大。(2) 对轴承座的结构设计要求。 轴承座的刚 性不仅直接影响着轧机的刚性, 也影响着轴承 的寿命, 外力的作用点与轴承滚动体之受力分 布形态也有关。 轴承座的设计应尽可能避免集 中载荷

9、, 使力均匀到半数以上的滚动体上。5.2 轧机轴承座的改造改造前后轴承座的形状对比见图 1。a: 改造前的上轴承座b: 改造前的下轴承座c: 改造后的上轴承座d: 改造后的下轴承座图 1 改造前后轴承座的形状6结语改进前 , 由于轧辊轴向窜动的无规律性 , 导致生产光圆钢筋时调整难度大, 轧机能力得 不到充分发挥, 设备运行及产品质量得不到保 证。 每次生产光圆钢筋, 总要用 3 小时左右才 能生产出合格品, 在生产过程中又经常因轧辊 的轴向窜动而被迫终止生产来调整轧机 。 以生 产规格为22mm的光圆钢筋为例,以前班产能 达 650t 就很不错了, 并且产品容易出现椭圆度 大、 包边、 折叠等缺陷。 在改进短应力线轧机 后, 每次生产光圆钢筋, 轧机调整时间均不会 超过 15 分钟, 轧机运行平稳, 中途再也不会出 现因轧辊的轴向窜动而被迫终止生产的现象 , 产量大幅提高。 现在生产光圆钢筋, 班产均能 达到1 OOOt以上,且产品质量也得到了改善, 经济效率得到了提高。?-20(Chinu Acudmnic Journal Ekctronic Fthlishing. Umisu, All rights reserved, http:Ba-

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