降低催化汽油烯烃的措施完整版

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1、降低催化汽油烯桂的措施主整版Through the proposed methods and Coun termeasures to deal with ; comm on types such asplanning scheme, design scheme, con struction scheme, the esse nee is to build accessible bridgebetween people and products, realize matching problems ; correct problems-【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】编 写:

2、审 核:降低催化汽油烯怪的措施完整版下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常 见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥 梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以 根据实际需要对其进行修改。摘要:催化裂化装置汽油烯女至含量与原 料油性质、催化剂性质、反应温度、剂油 比、反应时间等因素有关,通过采用新工 艺,使用降烯至催化剂,优化原料油性质等 措施,可有效降低催化汽油烯至含量。主题词:降低催化汽油烯至措施烯至主要来自催化裂化汽油,是不饱和 至类化合物,具有比较好的抗爆性。但烯至

3、的稳定性较差,容易堵塞发动机喷嘴,在发动 机进气阀及燃烧室中生成沉积物,一方面影响汽油的充分燃烧,加剧汽车尾 气的排放污染,另一方面,挥发性较强的烯 女至”容易蒸发排放入大气,加速对流层臭氧 的生成z形成光化学烟雾。由于我国车用汽 油以催化裂化汽油为主,其中烯怪含量较高达40% 50% z加工石蜡 基原料的装置,烯怪含量更高 达60%以 上,因此降低催化裂化汽油烯怪含量是解决 车用汽油烯怪含量高的关键O由于催化裂化装置汽油烯怪含量与原料 油性质、催化剂性质、反应温度、齐! J油 比、反应时间等因素有关,因此解决汽油烯 至含量高的问题也应当从这些角度出发。本 文将对汽油烯怪含量高的原因进行 分析

4、/并 提出解决措施。1.原因分析1.1原料油性质一般认为,催化裂化主要是正碳离子反 应,汽油中烯女至主要来自于原料油中烷怪的 裂化。直链烷女至裂化一次生成一个烯怪和一 个正碳离子,正碳离子二次裂化又生成一个 烯至和一个正碳离子。烷至分子越大,裂化 次数越多,汽油中烯至含量越高;环烷至开 环裂化生成两个小分子烯怪”但环烷至也能 够氢转移缩合芳构化。因此,原料中链烷至 含量高,链烷至分子大时,汽油中烯胫含量 较高。实验数据表明:氢含量高、K值大的 原料油,裂化转 化率高,汽油产率高,汽油中 烯至含量也较高。1 . 2催化剂活性般来说,随着分子筛含量增高,氢转移 活性也相应增加,因此,产品中的烯 灶

5、含量 相对减少。实验数据表明:在相同的反应条 件下随着催化剂平衡活性的提高,汽油中烯 女至含量逐渐下降,当平衡剂的微反活性从50 提高到60.8时,汽油烯 炷由67.46%下降至 55.33%。1 . 3反应温度催化裂化过程中主要发生热裂化和催化 裂化反应,催化反应主要有裂化、氢转 移、 异构化、芳构化等,裂化和芳构化反应是吸热 反应,裂化反应生成烯尿芳构化反应消耗烯 至;氢转移和异构化反应是放热反应,消耗烯 至。提高反应温度,有利于裂化反应和芳构化 反应,不利于氢转移反应和异构化反应。此外, 随反应温度的提高,热烈化反应速度提高的 幅度大于 催化裂化反应速度提高的幅度,不 利于汽 油烯女至含

6、量的降低。实验数据表明: 随反应温度的提高,汽油烯至含量增加。1.4剂油比增大剂油比对催化裂化反应主要有三个 好处:(1)使原料油和催化剂接触更充分,有 利于原料中胶质团的裂化。(2 )减少待生与再 生剂的炭差,提高催化剂的有效活性中心。(3 ) 增加单位原料油接触的 催化剂活性中心数, 相应提高反应速度,有利于裂化、异构化和氢 转移等反应。实 验数据表明:随剂油比的提 高,转化率提高,液化气产率提高,汽油收率先增加后 略有 下降,焦炭产率增加,氢转移反应指数提高, 汽油烯女至含量下降,剂油比平均每提高1个 单位z FIA法烯怪含量下降2.9%-3.4%(以剂油比4.8为基)隹11 5反应时间

7、催化裂化生成的汽油烯怪进行二次反应 需要一定时间,延长反应时间是汽油烯怪组 分氢转移反应的必要条件。氢转移反应的速 度一般较快,因此适当延长反应时间即可满 足要求。实验数据表明:增加提升管反应时 间,液化气、汽油产率提高,干气和焦炭产 率提高。汽油辛烷值变化不大,汽油烯怪含 量下降,芳怪含量提高,链烷泾和环烷怪含量 几乎不变。2 .降低汽油烯:泾的措施2.1采用新工艺2.1.1 MIP 工艺此工艺采用新型串联提升管反应器,将 反应器分成两个反应区”优化催化裂化的一 次反应和二次反应/第一反应区以一次裂化 反应为主采用较高的反应温度、较大的剂油 比和较短的停留时间,裂解较重的原料油并 生成较多的

8、第二反应区通过扩径和注入冷却 介质等措施,降低油气和催化剂的流速及该 区的反应温度,达到抑制二次裂化反应,增加 氢转移和异构化反应,提高催化汽油中的异 构女至和芳尿降低烯女至含量。20xx年,安庆分 公司120xl04t/a催化裂化装置MIP改造,投 用后,汽油烯女至含量由45 ( V ) %左右降至 35 (V) %左右,有效解决了催化汽油烯至含 量高的问题。2.1.2 MGDT 艺此工艺是结合重油催化裂化的反应特点, 将催化裂化平行顺序反应和组分选择性裂化 的机理,汽油裂化的反应规律以及 反应深度 控制原理有机结合在一起,对催 化裂化反应 进行精细控制,它将提升管反应器由下而上 设为4个反

9、应区:汽油反应 区、重油反应区、 轻质原料反应区和总反应深度控制区。粗汽 油(或稳定汽油)从MGD喷嘴进入提升管反 应器,通过调节新鲜进料的反应环境和苛刻 度,使回炼汽油 中低碳烯至裂化和部分烯至异构化,可在 降低汽油烯怪含量的同时增产 柴油和液态绘/提周汽油的辛烷值。2.1.3 FDFCC 工艺此工艺采用双提升管反应器,实现工艺 操作的可选择性,为汽油理想二次反应提供 独立的改质空间和充分的反应时间,从而实 现降低催化裂化汽油的烯女至和硫含量,改善 柴汽比,提高催化汽油的辛烷值,同时增产 液化气和丙烯的目的。工业 实验数据表明, 采用该项工艺技术与常规 催化裂化工艺相 比”催化汽油烯至含量降

10、低了 20-30个体 积百分点。如长岭分公司1套120xl04t/a同 轴式常规重油催化裂化装置于20xx年5月 改造为FDFCC双提升管催化裂化装置,改造后,经过一段时间的摸索、调整和完 善,FDFCC双提升管新工艺技术的特长得 到了充分发挥,装置的液态女至及丙烯收率明 显提高,汽油烯女至含量大幅下降。2.2结合新工艺,采用降烯至催化剂2.2.1安庆分公司120xl04t/a催 化MIP 工艺改造后开工初期阶段,汽油中的烯至含 量在35-42 ( V ) %范围内波动,为了满足车 用汽油新标准,装置在20xx年3月21日至 20xx年5月19日试用了长岭炼油厂催化剂 厂生产的降烯至COR-C

11、型催化剂,在原料油 性质、处理量、掺渣率相近的情况下,汽油 烯至含量 由40.9%降至35.4%,下降了 5.5 个百分点,说明COR-C催化剂具有一定的氢转移活性,见表1。表.加COR-C型催化剂前后汽油中 烯女至含量对照表加COR-C型催化剂前汽油中的烯至含 量, (平均值)加COR-C型催化剂后汽 油中的烯至含量,%(平均值)2月3月13 - 3月21.日3月22 4月21.日(焦蜡抽余油进催化期间)4月22 - 4月29日4月30 5月19 H40.2 40.9 29.2 35.5 35.4COR-C型催化剂实际降低烯炷含量为 40.9%-35.4%=5.5%从表1可以看出,投用该剂后

12、较投用 前 实际能降低烯坯汽油中的烯怪含量为5.5个 百分点。2.2.2结合MIP工艺的自身特点和在安 庆分公司催化装置的实际应用情况,北京石 科院研制出与该工艺配套的专用催化剂 CRMI-2 ,并于2004底至20xx年初在催化装 置进行试用,在原料油性质、处理量、掺渣 率相近的情况下,汽油中的烯女至含量由试用 前的35%左右降至30%以下,降烯至效果明 显,如图1所ZJo图1 CRMI-2加入前后稳汽烯至变化趋 势图2.3优化原料油性质原料油(如焦化蜡油、减压渣油)加氢 预处理可显著改善裂化性能,脱除杂 质,减少生焦,降低再生温度和催化剂减活效 应,有利于增加剂油比和保持催化剂活性 增加催

13、化裂化反应尤其是氢转移反应,降低 汽油中烯女至含量。2.4其他措施2.4.1由于汽油烯怪主要集中在C5至C8组分中,C9以后的组分烯坯很 少”因 此,汽油干点提高,相应的烯至含量降低。 汽油干点降低约20C,相应的汽油烯至含 量增加3.2% 6.1%。实际操作中,适当提 高分谓塔顶温,降低顶温,降低顶循流量,以 提高汽油干点,有利于增加汽油收率,降低汽 油烯至含量。2.4.2吸收稳定系统操作中,适当提高 稳定塔底和塔顶温度使汽油深度稳 定,降低汽油中气含量,特别是降低C=4含 量,有利于汽油中轻烯女至含量的下降。3 .结论催化装置汽油烯至含量与原料油性质, 催化剂性质,反应温度,剂油比,反应时间等 因素有关,通过采用新工艺,使用降烯至催 化剂,优化原料油性质等措施可有效降低汽 油烯至含量。参考文献:1催化裂化装置技术问答中国石化 出版社1997年3月北京第二次印刷2催化裂化装置培训教程(技师、高级技师)化学工业出版社20xx年1月第版3催化裂化装置工艺技术规程4徐思伟范宜俊催化裂化MIP工艺专用剂CRMI-2使用初步评价5徐思伟COR-C型降烯怪催化齐。的工业应用总结本处可输入公司或团队名字THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION

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