SMT贴片制程不良原因及改善对策

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1、SMT 贴片制程不良原因及改善对策SMT制程不良原因及改善对策:空焊,短路,直立 , 缺件,锡珠,翘脚,浮高,错件,冷焊 , 反向,反白 / 反面,偏移,元件破损,少锡,多锡,金手指粘锡,溢胶。一、空焊产生原因改善对策1, 锡膏活性较弱;1, 更换活性较强的锡膏;2, 钢网开孔不佳;2, 开设精确的钢网;3, 铜铂间距过大或大铜贴小元件;3, 将来板不良反馈于供应商或钢网将焊盘间距开为 0.5mm;4, 刮刀压力太大;4, 调整刮刀压力;5, 元件脚平整度不佳(翘脚, 变形)5, 将元件使用前作检视并修整;6, 回焊炉预热区升温太快;6, 调整升温速度 90-120 秒;7,PCB 铜铂太脏或

2、者氧化;7, 用助焊剂清洗 PCB;8,PCB 板含有水份;8, 对 PCB进行烘烤;9, 机器贴装偏移;9, 调整元件贴装座标;10, 锡膏印刷偏移;10, 调整印刷机;11, 机器夹板轨道松动造成贴装偏移;11, 松掉 X,Y Table 轨道螺丝进行调整;12,MARK点误照造成元件打偏,导致空12, 重新校正 MARK点或更换 MARK点;焊;13,PCB 铜铂上有穿孔;13, 将网孔向相反方向锉大;14, 机器贴装高度设置不当;14, 重新设置机器贴装高度;15, 锡膏较薄导致少锡空焊;15, 在网网下垫胶纸或调整钢网与PCB间距;16, 锡膏印刷脱膜不良。16, 开精密的激光钢钢,

3、调整印刷机;17, 锡膏使用时间过长, 活性剂挥发掉; 17, 用新锡膏与旧锡膏混合使用;18, 机器反光板孔过大误识别造成;18, 更换合适的反光板;19, 原材料设计不良;19, 反馈 IQC 联络客户;20, 料架中心偏移;20, 校正料架中心;21, 机器吹气过大将锡膏吹跑;21, 将贴片吹气调整为0.2mm/cm2;22, 元件氧化;22, 吏换 OK之材料;23,PCB 贴装元件过长时间没过炉, 导致23, 及时将 PCBA 过炉,生产过程中避活性剂挥发;免堆积;24, 机器 Q1.Q2轴皮带磨损造成贴装角24, 更换 Q1或 Q2皮带并调整松紧度;度偏信移过炉后空焊;25, 流拉

4、过程中板边元件锡膏被擦掉造25, 将轨道磨掉,或将 PCB转方向生产;成空焊;26, 钢网孔堵塞漏刷锡膏造成空焊。26, 清洗钢网并用风枪吹钢网。二、短路产生原因不良改善对策1, 钢网与 PCB板间距过大导致锡膏印刷1, 调整钢网与 PCB间距 0.2mm-1mm;过厚短路;2, 元件贴装高度设置过低将锡膏挤压2, 调整机器贴装高度, 泛用机一般调整导致短路;到元悠扬与吸咀接触到为宜 (吸咀下将时);3, 回焊炉升温过快导致;3, 调整回流焊升温速度90-120sec ;4, 元件贴装偏移导致;4, 调整机器贴装座标;5, 钢网开孔不佳(厚度过厚,引脚开孔5, 重开精密钢网,厚度一般为过长,开

5、孔过大);0.1mm-0.15mm;6, 锡膏无法承受元件重量;6, 选用粘性好的锡膏;7, 钢网或刮刀变形造成锡膏印刷过厚;7, 更换钢网或刮刀;8, 锡膏活性较强;8, 更换较弱的锡膏;9, 空贴点位封贴胶纸卷起造成周边元9, 重新用粘性较好的胶纸或锡铂纸贴;件锡膏印刷过厚;10, 回流焊震动过大或不水平;10, 调整水平,修量回焊炉;11, 钢网底部粘锡;11, 清洗钢网,加大钢网清洗频率;12,QFP 吸咀晃动贴装偏移造成短路。12, 更换 QFP吸咀。三、直立产生原因不良改善对策1, 铜铂两边大小不一产生拉力不均;1, 开钢网时将焊盘两端开成一样;2, 预热升温速率太快;2, 调整预

6、热升温速率;3, 机器贴装偏移;3, 调整机器贴装偏移;4, 锡膏印刷厚度不均;4, 调整印刷机;5, 回焊炉内温度分布不均;5, 调整回焊炉温度;6, 锡膏印刷偏移;6, 调整印刷机;7, 机器轨道夹板不紧导致贴装偏移;7, 重新调整夹板轨道;8, 机器头部晃动;8, 调整机器头部;9, 锡膏活性过强;9, 更换活性较低的锡膏;10, 炉温设置不当;10, 调整回焊炉温度;11, 铜铂间距过大;12,MARK点误照造成元悠扬打偏;11, 开钢网时将焊盘内切外延;12, 重新识别 MARK点或更换 MARK点;13, 料架不良,元悠扬吸着不稳打偏;14, 原材料不良;15, 钢网开孔不良;16

7、, 吸咀磨损严重;17, 机器厚度检测器误测。13, 更换或维修料架;14, 更换 OK材料;15, 重新开设精密钢网;16, 更换 OK吸咀;17, 修理调整厚度检测器。四、缺件产生原因1, 真空泵碳片不良真空不够造成缺件;2, 吸咀堵塞或吸咀不良;3, 元件厚度检测不当或检测器不良;不良改善对策1, 更换真空泵碳片,或真空泵;2, 更换或保养吸膈;3, 修改元悠扬厚度误差或检修厚度检测器;4, 贴装高度设置不当;5, 吸咀吹气过大或不吹气;6, 吸咀真空设定不当(适用于MPA);4, 修改机器贴装高度;5, 一般设为 0.1-0.2kgf/cm2;6, 重新设定真空参数,一般设为6 以下;

8、7, 异形元件贴装速度过快;7, 调整异形元件贴装速度;8, 头部气管破烈;8, 更换头部气管;9, 气阀密封圈磨损;9, 保养气阀并更换密封圈;10, 回焊炉轨道边上有异物擦掉板上元10, 打开炉盖清洁轨道;件;11, 头部上下不顺畅;11, 拆下头部进行保养;12, 贴装过程中故障死机丢失步骤;12, 机器故障的板做重点标示;13, 轨道松动,支撑 PIN 高你不同;13, 锁紧轨道,选用相同的支撑PIN;14, 锡膏印刷后放置时间过久导致地件14, 将印刷好的 PCB及时清理下去。无法粘上。五,锡珠产生原因不良改善对策1, 回流焊预热不足,升温过快;1,调整回流焊温度(降低升温速度);2

9、, 锡膏经冷藏,回温不完全;2,锡膏在使用前必须回温 4H 以上;3, 锡膏吸湿产生喷溅(室内湿度太重) ; 3,将室内温度控制到 30%-60%);4,PCB 板中水份过多;4,将 PCB板进烘烤;5, 加过量稀释剂;5, 避免在锡膏内加稀释剂;6, 钢网开孔设计不当;6, 重新开设密钢网;7, 锡粉颗粒不均。7, 更换适用的锡膏, 按照规定的时间对锡膏进行搅拌:回温 4H搅拌 3-5MIN。六,翘脚产生原因不良改善对策1, 原材料翘脚;1, 生产前先对材料进行检查,有NG品修好后再贴装;2, 规正座内有异物;2, 清洁归正座;3, 程序设置有误;3, 修改程序;4,MK 规正器不灵活;4,

10、 拆下规正器进行调整。七,浮高产生原因不良改善对策1,PCB 板上有异物;1, 印刷前清洗干净;2, 胶量过多;2, 调整印刷机或点胶机;3, 红胶使用时间过久;3, 更换新红胶;4, 锡膏中有异物;5, 炉温设置过高或反面元件过重;6, 机器贴装高度过高。4, 印刷过程避免异物掉过去;5, 调整炉温或用纸皮垫着过炉;6, 调整贴装高度。八,错件产生原因1, 机器贴装时无吹气抛料无吹气,抛料不良改善对策1, 检查机器贴片吹气气压抛料吹气气盒毛刷不良;2, 贴装高度设置过高元件未贴装到位;3, 头部气阀不良;4, 人为撞板造成;5, 程序修改错误;6, 材料上错;7, 机器异常导致元件打飞造成错件。压抛料盒毛刷;2, 检查机器贴装高度;3, 保养头部气阀;4, 人为撞板须经过确认后方可过炉;5, 核对程序;6, 核对站位表, OK后方可上机;7, 检查引起元件打飞的原因。九,冷焊产生原因1, 回焊炉回焊区温度不够或回焊时间不良改善对策1, 调整回焊炉温度或链条速度;不足;2, 元件过大气垫量过大;2, 调整回焊度回焊区温度;3, 锡膏使用过久,熔剂浑发过多。3, 更换新锡膏。十,反向产生原因不良改善对策1, 程序角度设置错误;1, 重新检查程序;2, 原材料反向;2, 上料前对材料

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