300MW燃煤机组锅炉综合升级节能改造实践

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1、300MW燃煤机组锅炉综合升级节能改造实践顾孟祥 范朝光 谢辉 张剑茹 张希光(太仓港协鑫发电有限公司,江苏 太仓 215433)摘 要:本文主要介绍了太仓港协鑫发电有限公司300MW燃煤机组锅炉综合升级节能改造工程实例,锅炉典型的节能改造技术应用及实践效果,为同类型燃煤锅炉节能减排技术改造方案选择提供借鉴和参考,在行业中加以推广,从而实现锅炉的有效节能减排控制。关键词:锅炉 ;节能;改造10/100 前言当前我国经济快速增长,各项建设取得巨大成就,但也付出了巨大的资源和环境被破坏的代价,这两者之间的矛盾日趋尖锐,人们对环境污染问题反应强烈。这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关。不加

2、快调整经济结构、转变增长方式,资源支撑不住,环境容纳不下,社会承受不起,经济发展难以为继。只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展,才能实现经济又好又快发展。同时,温室气体排放引起全球气候变暖,备受国际社会广泛关注。进一步加强节能减排工作,也是应对全球气候变化的迫切需要。国家“十二五规划”明确提出了节能减排的目标,即到2015年,单位GDP二氧化碳排放降低17%;单位GDP能耗下降16%;非化石能源占一次能源消费比重提高3.1个百分点,从8.3%到11.4%;主要污染物排放总量减少8%到10%的目标。“十二五”规划提出的约束性指标更加明确了国家节能减排的决心,对于提高能源资源利用效率,推进电力行业

3、加快转变发展方式,建设资源节约型、环境友好型社会具有重要意义。为此,各发电企业纷纷行动,将节能减排工作提到主要日程上来,采取多项措施,实施发电机组设备节能技术改造。太仓港协鑫发电有限公司几年来加大技改投入,采用节能技术,实施机组设备节能升级改造,并取得了良好节能效果及经济效益,为社会节能减排承担了责任和义务,特别是对300MW机组锅炉实施了一系列的综合升级节能改造,主要包括脱硫、脱硝系统节能改造,锅炉微油点火节油改造,空预器刷式密封改造,锅炉定排、连排、吹灰疏水回收改造等。1 300MW机组锅炉脱硫、脱硝系统节能改造1.1 锅炉脱硫、脱硝系统节能改造提出背景根据国家最新的火电厂大气污染物排放标

4、准,在“十二五”期间,火电厂大气污染物排放标准日趋严格,燃煤电厂必须在近期采取措施降低NOx、烟尘排放值。公司4台300MW机组锅炉为亚临界控制循环汽包锅炉,单炉膛P型露天布置,中速磨正压直吹制粉系统,平衡通风,三分仓容克式空气预热器。每台锅炉配备两台50%BMCR容量的静调轴流引风机,脱硫系统为两炉一塔配置,每台炉配置一台100%BMCR容量的动调轴流增压风机,公用一台烟气换热器GGH。1.2 脱硫、脱硝系统改后主要工艺2011年实施了4台300MW机组锅炉脱硫、脱硝改造,每台炉新建脱硫装置、新增脱硝装置,脱硫系统采取无旁路、烟气换热器GGH、增压风机配置,烟囱进行钛钢复合板钢内筒防腐改造。

5、在满足国家环保排放改造要求的同时,还采取了一系列的节能改造措施,主要是取消原有的烟气换热器GGH装置,GGH设计阻力为1.2kpa,在脱硫系统运行中,石膏等物的粘结易造成GGH堵塞,蒸汽吹扫后实际运行阻力还高达2kpa,使得原增压风机消耗更多的电能,取消GGH不仅可有效降低系统本身的阻力,同时可简化系统流程,减少烟气沿程阻力,减少引风机的电能消耗。脱硫系统设计阻力为3.6kpa,取消GGH优化锅炉空预器改造及简化烟道改造至少降低了1.6kpa烟气阻力,减少了整个脱硫系统阻力的44.4%。脱硫系统的烟气阻力降低后,给取消增压风机带来了可行性,仅采用新型引风机,就能满足锅炉及脱硫、脱硝的系统平衡通

6、风,功能为“引风+脱硫+脱销”的三合双吸离心风机。原工频控制的增压风机是靠动叶调节,节流损失大及调节品质极差,加上GGH系统运行阻力,所以增压风机耗电较高,同时经常出现振动等不稳定工况,也增加了维修成本。新增变频调节2台引风机效率较原引风机效率提高2.45个百分点,同时直接设计为变频拖动。同时,随着脱硫系统取消旁路后系统可靠性大幅度提高,取消了增压风机,由改造后的引风机直接就能克服脱硫装置系统阻力,一定程度上简化系统,排除增压风机故障对系统可靠性的影响。锅炉脱硫系统改造前主要流程如图所示。图1 锅炉脱硫系统改造前主要流程图2 锅炉脱硫系统改造后主要流程1.3 脱硫、脱硝系统改后双吸离心引风机性

7、能参数 公司脱硫、脱硝系统改造后的三合一功能双吸离心引风机性能参数如下表。表1 三合一风机性能数据 工况 项目 设计煤种TB工况B-MCR工况风机入口体积流量(m3/s)288.78262.53风机入口质量流量(kg/s)230.88217.98风机入口温度()146136入口空气密度(m3/kg)0.79950.8303风机入口全压(Pa)-7734-6445风机入口静压(Pa)-7866-6558风机出口全压(Pa)19681640风机出口静压(Pa)18361527风机全压升(包括附件损失)(Pa)97028085风机静压升(包括附件损失)(Pa)97028085风机出口风温()1601

8、47风机附件损失(Pa)已包含在风机全压效率中风机全压效率(%)85.185风机轴功率(kw)3250.62478.5风机转速(r/min)974878表2 三合一风机技术数据项目单位数值风机型号YC36166风机调节方式入口调节门调价+变频调速叶轮直径mm3050轴的材质35CrMo轮毂材质ZG35叶片材质/数量/片NAXTRAM700/216转子重量吨10转子转动惯量kg *m26500风机的第一临界转速r/min1274进风箱材质/壁厚/mmQ235/14机壳材质/壁厚/mmQ235/14风机轴承型式滑动轴承轴承润滑方式强制油润滑轴承冷却方式油循环冷却风机总重量吨57风机旋转方向左右旋各

9、一台(从电机侧看)表3 三合一风机配套电动机综合数据表项目单位数值额定功率Kw3600额定电压V6000额定电流A408额定转速r/min974轴承型式滑动轴承润滑方式强制润滑轴承冷却方式油循环冷却1.4 脱硫、脱硝改后效益分析 脱硫、脱硝改造前2010年度脱硫与引风机耗电率为1.61%,如指标统计表4。表4 2010年年度相关指标统计表项目脱硫耗电 (万Wh)引风机耗电(万Wh)合计(万Wh)发电量(万Wh)脱硫引风耗电率(%)3号炉2338.7788.03126.7199968 1.564 4号炉2670.4849.73520.1205969 1.709 5号炉2369.8933.3330

10、3.0212208 1.557 6号炉2340.6995.83336.4206927 1.612 合计(KWh)9719.53566.713286825072 1.610 脱硫、脱硝改造前2010年1月份脱硫与引风机耗电率1.66%,如指标统计表5。表5 2010年1月份相关指标统计表项目脱硫耗电(万Wh)引风机耗电(万Wh)合计(万Wh)发电量(万Wh)脱硫引风耗电率(%)3号炉217.277.7294.8187821.5704号炉256.482.6339.0197151.7195号炉226.384.2310.5187951.6526号炉223.294.1317.3188801.681合计(

11、KWh)923.0 338.61261.676172 1.656 脱硫、脱硝改造后2012年1月份脱硫与引风机耗电率1.33%,如指标统计表6表6 2012年1月份相关指标统计表项目脱硫耗电(万Wh)引风机耗电(万Wh)合计(万Wh)发电量(万Wh)脱硫引风耗电率(%)3号炉117.3108.0225.3173261.300 4号炉83.568.0151.6120451.258 5号炉113.497.2210.7166991.262 6号炉132.797.4230.1153971.495 合计(KWh)446.9370.7817.6614671.330 改后较改造前同期脱硫与引风机耗电率下降0

12、.33%。公司脱硫、脱硝改造后使得脱硫系统与引风机耗电率较改造前下降了0.30%以上,预计年节电量可达3000万度,可给公司带来1200余万元的经济效益。2 300MW机组锅炉微油点火节能改造项目2.1 锅炉微油点火节能改造提出背景公司300MW机组锅炉采用传统的轻柴油点火和低负荷投油助燃方式,锅炉设计安装3层(12支)供点火、暖炉用进退式简单机械雾化油枪,出力1.5吨/小时。由于油价的长期高涨,启动点火和低负荷助燃的燃料成本极大地影响着发电经济效益,而且在这种方式下冷炉启动初期由于电除尘不能及时投入而造成了烟尘对环境的污染,另外由于助燃不足煤粉燃烬率也较低,因此有必要对点火系统进行改造,寻求

13、一种既可保证提高燃烧过程的经济性,又可以保持火电厂周边生态环境的点火系统,以期满足电力生产日益提高的节能、环保要求。公司按着技术成熟、经济合理、安全可靠的原则对4台300MW机组锅炉进行微油点火技术改造。2.2 锅炉微油点火节能改造主要工艺本次微油点火技术改造,将原锅炉A层主燃烧器(#1#4角一次风喷口)从法兰至喷口段(2m左右)拆除,更换上杭州浙大天元科技有限公司设计的微油点火煤粉燃烧器。相对应的在锅炉A层#1#4角微油点火煤粉燃烧器上,各安装一支微油气化油枪和一支辅助油枪。主油枪出力5010kg/h,辅助油枪出力5010kg/h。考虑冷炉点火,还安装了暖风器,暖风器位于锅炉前冷风道和热风道

14、之间,暖风器热源采用锅炉辅汽。改造后微油点火燃烧器的平面布置图如图3。图3 微油点火燃烧器的平面布置图2.3 锅炉微油点火节能改造效益分析公司4台锅炉微油点火改造后,经调试节油率达到80%以上,较设计值90%略有差异,主要是机组启动时的方式不同,改造前公司300MW机组锅炉冷态启动,耗油定额为46吨,一般情况下启动耗用在35-40吨之间,6号锅炉在2011年改造后5月22日启动耗油量为7.5吨, 5号锅炉在2011年改造后6月23日启动耗油量为4.4吨,节油率分别是81.3%和89.0%,平均为85.2%,锅炉启动一次降低成本约23.8万余元。3. 300MW机组锅炉空预器刷式密封改造项目3.1 锅炉空预器刷式密封改造提出背景公司4台300MW发电机组,锅炉是上海锅炉厂生产的1025t/h亚临界压力控制循环锅炉,并配备2-29VI(T)型容克式三分仓空气

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