电厂全方位对标自查报告(共3篇)

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1、电厂全方位对标自查报告(共3篇)第1篇:电厂小指标对标分析报告 小指标对标分析报告 为落实集团公司节能减排工作的深化开展,全面分析和查找火电机组运行小指标与设计值、先进值存在的偏差,我公司接到集团公司要求进行小指标对标分析的通知后,公司领导高度重视此项工作,组织专业人员仔细根据对根据中国大唐集团公司火电机组能耗指标分析指导看法运生2022(45号文)相关规定和要求全面开展能效对标工作,对标挖潜,对小指标进行对标分析工作,现就对标工作过程及结果做如下汇报: 一、对标整体状况 徐塘发电有限公司四台300MW机组三大主机分别由上海三大电站主机厂生产,公司四台机组所配锅炉为上海锅炉厂采纳美国燃烧工程公

2、司的转让技术设计制造, 4、5号炉型号为SG-1025/17.44-M850, 6、7号炉型号为SG-1036/17.44-M876,炉型为亚临界压力中间一次再热限制循环炉,单炉膛型露天布置,全钢架悬吊结构,固态排渣。4号炉于2002年3月投产,7号炉与2005年12月投产。 徐塘公司四台机组所配汽轮机为30016.7/537/537型汽轮机,由上海汽轮机厂引进美国西屋公司技术制造。它与SG1025/17.448型亚临界、中间再热、强制循环、汽包式锅炉及QFSN3002型汽轮发电机配套成单元制系统发电设备。 依据机组实际状况,徐塘公司在开展小指标对标活动中,将机组定位于国产300MW、纯凝汽发

3、电机组的行列中,我公司对标状况总体良好。 二、对标状况分析 2.1.1、目前影响我公司锅炉效率的主要是排烟温度和飞灰含碳量,对于排烟温度,4台炉设计值是129,我公司4台炉排烟温度分别达到134,135,132和128。影响供电煤耗分别为.0.78克/千瓦时,1.02克/千瓦时,0.44克/千瓦时和-0.2克/千瓦时,对于飞灰含碳量,我公司4台机组分别为3.37%,3.22%,3.39%,3.48%,都高出设计值2%,分别高出1. 37、1. 22、1. 39、1.48个百分点,影响供电煤耗分别为1.4克/千瓦时,1.24克/千瓦时,1.42克/千瓦时,1.51克/千瓦时.2.1.2、空预器漏

4、风率,我公司空预器漏风率设计值是8%,而在实际运行中,4号炉空预器的漏风率达到9.08%,影响供电煤耗0.2268克/千瓦时, 5、 6、7号炉空预器漏风率和设计值相当,对供电煤耗影响较小。 2.1.3、锅炉补水率,我公司统计的不是锅炉补水率而是机组补水率(包含汽机侧损耗,锅炉连续排污率设计值是小于等于1%,而机组补水率未查到设计值,但它的基准值是1.5%,我公司4台机组的补水率分别为1.14%,1.15%,1.24%,1.09%,由于运行人员细心调整,加强连排、定排的管理,我公司4台炉的补水率都较好。 2.1.4、主汽温度,徐塘4台机组设计值是538,我公司4台机组分别是538.6,537.

5、9,537和536.4,由上述数据可知,我公司的主汽温度基本达到设计值。 2.1.5、再热温度,4台机组设计值为538, 4、 5、 6、7号机组再热温度分别为533,534,532,531,可见我公司再热温度达不到设计值的要求。分别影响供电煤耗0.24克/千瓦时,0.19克/千瓦时,0.29克/千瓦时,0.33克/千瓦时.2.1.6、由于我公司给水温度的设计值为273,是指在额额定负荷下,我公司的符合率为80%左右,所以给水温度低于设计值是正常。 2.1.7、凝汽器段差设计值为7-12, 4、 5、 6、7号机分别为4.68,4.71,3.51,4.09,比设计值都要低,这与运行人员每天坚持

6、投胶球,是凝汽器保持清洁有关系。 2.1.8、凝聚水过冷度设计值是2, 4、 5、 6、7号机组分别为1.39,1.07,1.27,1.04,都比设计值2要好。 2.1.9、真空度设计值为94.68%,我公司 4、 5、 6、7号机真空度分别为94.11%,93.68%,93.101%,93.85%,由于统计期内温度较高,所以真空比设计值要低。 2.1.10、真空严密性小于400 kPa/min为合格,101kPa/min为优秀,4567号机分别为80.54 kPa/min,120.4 kPa/min ,208.37 kPa/min ,101.14 kPa/min 4、7号机达到优秀值, 5、

7、6号机也都是合格。 2.2.1厂用电率状况: 2.2.2厂用电领先进值为4.71%,平均值为5.82%,徐塘 4、 5、 6、7号机厂用电率实绩分别为5.18、5.1、5.39、5.32,与先进值比分别增加0.47、0.39、0.68、0.59,与平均值相比分别削减-0.64%、-0.73%、-0.43%、-0.5%。 2.2.3引风机耗电率全国先进值为0.54%,全国平均值为0.67%,徐塘 4、 5、 6、7号机引风机耗电率实绩分别为0.63%、0.56%、0.57%、0.53%,比先进值分别高0.09%、0.02%、0.03%、-0.01%,比全国平均值分别低-0.04%,0.11%、0

8、.1%、0.14%。 2.2.4送风机耗电率全国先进值为0.17%,全国平均值为0.24%,徐塘 4、 5、 6、7号机送风机耗电率实绩分别为0.14%、0.15%、0.12%、0.14%,比先进值分别高-0.03%、-0.02%、-0.05%、-0.03%,比全国平均值分别低0.1%、0.09%、0.12%、0.1%。 2.2.5一次风机耗电率全国先进值为0.53%,全国平均值为0.57%,徐塘 4、 5、 6、7号机一次风机耗电率实绩分别为0.69%、0.46%、0.57%、0.52%,比先进值分别高0.16%、-0.07%、0.04%、-0.01%,比全国平均值分别低0.12%、0.13

9、%、0%、0.05%。 2.2.6磨煤机耗电率全国先进值为0.45%,全国平均值为0.67%,徐塘 4、 5、 6、7号机磨煤机耗电率实绩分别为0.47%、0.5%、0.44%、0.47%,比先进值分别低-0.02%、-0.05%、0.01%、-0.02%,比全国平均值分别低0.2%、0.17%、0.23%、0.2%。 2.2.7给水泵耗电率机组指标对标统计上指电动给水泵的耗电率,徐塘4台机组基本不用电泵,耗电率基本为0,但给水系统的耗电率主要指前置泵的耗电率,徐塘 4、 5、 6、7号机给水系统耗电率实绩分别为0.17%、0.18%、0.17%、0.17%。 2.2.8凝泵耗电率全国先进值为

10、0.19%,全国平均值为0.21%,徐塘 4、 5、 6、7号机凝泵耗电率实绩分别为0.17%、0.18%、0.17%、0.17%,比先进值分别低0.02%、0.01%、0.02%、0.02%,比全国平均值分别低0.04%,0.03%、0.04%、0.04%。 2.2.9循泵耗电率全国先进值为0.62%,全国平均值为0.81%,徐塘 4、 5、 6、7号机循泵耗电率实绩分别为0.63%、0.62%、0.59%、0.66%,比先进值分别高0.01%、0%、-0.03%、0.04%,比全国平均值分别低0.14%,0.19%、0.22%、0.15%.2.2.10电除尘耗电率全国先进值为0.17%,全

11、国平均值为0.18%,徐塘 4、 5、 6、7号机电除尘耗电率实绩分别为0.11%、0.1%、0.13%、0.14%,比先进值分别低0.06%、0.07%、0.04%、0.03%,比全国平均值分别低0.07%,0.08%、0.05%、0.04%.2.2. 11、脱硫耗电率全国先进值为0.79%,全国平均值为1.09%,徐塘 4、 5、 6、7号机脱硫耗电率实绩分别为1.2%、1.23%、1.28%、1.34%,比先进值分别高0.41%、0.44%、0.49%、0.55%,比全国平均值分别高0.11%,0.14%、0.19%、0.25%.2.2. 12、除灰、除渣耗电率全国先进值为0.18%,全

12、国平均值为0.18%,徐塘 4、 5、 6、7号机除灰、除渣耗电率实绩分别为0.14%、0.16%、0.18%、0.18%,比先进值分别高-0.04%、0.02%、0%、0%,比全国平均值分别高-0.04%、0.02%、0%、0%.2.2.13输煤耗电率全国先进值为0.07%,全国平均值为0.08%,徐塘 4、 5、 6、7号机输煤耗电率实绩平均为0.16%、比先进值分别高0.09%,比全国平均值分别高0.08%。 2.2.14化学制水耗电率徐塘 4、 5、 6、7号机化学制水耗电率实绩分别为0.05%,和全国平均耗电率基本相当。 三、对标结果 1、供电煤耗 全国300MW纯凝机组共209台(

13、含空冷机组),2022年供电煤耗前20%先进值为322.05克/千瓦时,平均供电煤耗333.29克/千瓦时。实际值最优为华润江苏徐州315克/千瓦时,徐塘供电煤耗实绩分别为330.12克/千瓦时、332.08克/千瓦时、328.69克/千瓦时、327.15克/千瓦时,供电煤耗指标在全国300MW纯凝机组中分别排名8 6、9 6、6 1、50位。 2、发电厂用电率 国产同类型机组共209台,厂用电率平均为5.82,前20%先进值为4.71;最优为安徽皖能安庆电厂的1号机组3.44%。徐塘上半年发电厂用电率为5.24,较最优值差距1.8,安徽皖能安庆电厂的1号机组脱硫耗电率为0%,所以徐塘与之不具

14、有同类可比性。高于前20%先进值0.53,但比平均值5.82低0.58。徐塘 4、 5、 6、7号机厂用电率实绩分别为5.1、5.18、5.39、5.32,在全国公司300MW纯凝机组中分别排名 48、 51、7 1、64位,发电厂用电率指标对标比较好。 3、油耗 大唐集团300MW纯凝机组平均发电用油11.3吨/亿千瓦时,最优值为0.48吨/亿千瓦时,。徐塘 4、 5、 6、7号机发电用油实绩分别为18.84吨/亿千瓦时、13.66吨/亿千瓦时、9.91吨/亿千瓦时、7.14吨/亿千瓦时,状况不太志向,仍需加大节油措施,努力挖潜。 4、水耗 徐塘2022年发电综合水耗为2.13 kg/kWh,与全国平均水平2.14 kg/kWh基本相等,由于我公司 4、5号机组电除尘改为干式除灰不久,目前对水耗的影响还不明显。 四、保障措施 1、排烟温度偏高, 保障措施: A、煤质不能偏离设计值太多

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