【2017年整理】二次除鳞液压站故障分析

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1、二次除鳞液压站故障分析故障经过:2011 年 7 月 4 日 4 时 18 分调度室通知高压除鳞岗位二次除鳞无动作,运行车间丁班值班人曾庆江到二次除鳞液压站检查发现 2#在用油泵回油管脱落,油箱液位已超过最低液面,当班人员组织给油箱加油并通知班长刘岳和郭海潮,加油完成后起2#泵,起泵过程中电机发生跳闸,盘车检查发现泵体卡死,随即倒 1#油泵运行,变频器出现过流保护,电机不能运行。当班电工检查发现电机电缆短路、2#油泵电机烧损。运行车间主任刘平赶到现场后组织对 1#泵电机接临时电源恢复设备使用, 5 时 50分二次除鳞液压站试车,油压正常恢复轧钢,此次故障造成 1.5小时设备停机。当日生产期间设

2、备部、运行车间组织对 2#油泵和电机进行更换,铺设电机电缆,下午利用待热时间完成设备试车,恢复正常使用。原因分析:此次故障发生由于运行车间丁班高压除鳞岗位值守人员曾庆江、范连合和李泊违反设备巡检制度,未按时对二次除鳞液压站设备进行巡检,致使 2#油泵回油管脱落问题未能及时发现,虽然值班室计算机画面对油箱液面有完善的状态监控和报警功能,但油箱液面降低甚至出现低限报警时,值守人员也未发现油位异常,致使液压油严重外溢,油箱吸空,油泵在无润滑的情况下发生卡死,造成电机烧损、电缆发热绝缘破坏,是此次故障的主要原因。当班电工在故障发生后,未能对故障做出准确判断和正确处理,以致发生较长的停机时间。整改措施:

3、1、运行车间要加强对高压班组人员的岗位责任心和遵章守纪教育,切实提高岗位人员的岗位责任意识和纪律意识;加大岗位作业指导书的学习培训力度,强化技能培训,切实提高岗位人员设备操作技能和故障处理能力。2、设备部要加强设备系统运行、维护基础知识,进一步健全和完善设备专业制度并全面加强日常监督检查,加大设备细节管理。3、针对此次故障中出现的问题进行分析制定解决方案,在回油管连接处进行加强紧固连接;对电气系统进行改进完善,在高压值班室内增加油箱液位警铃报警;统一油泵电机功率,保证变频器对电机的保护有效;增加双路电机供电电缆,将电缆线径进行增容,满足电流极限要求,避免电缆过热损坏,避免发生类似故障。 4、运

4、行车间针对此次故障要求各班组举一反三,吸取教训,加强制度教育和技能培训,切实提高各班组人员责任意识和判断处理故障能力,杜绝此类故障再次发生。故障考核:运行:设备:1、高压丁班当班人员未按规程要求对设备按时进行巡检,对本次故障负直接责任,考核高压丁班司泵工曾庆江、李泊、范连合当月绩效工资 50%。2、高压班班长郭海潮、刘岳对班组管理不严格,负管理责任,各考核 500 元。3、车间动力专业管理不到位,副主任李俊惠负管理责任,考核月奖 300 元。4、电磁站丁班对故障分析判断不准确,处理时间过长,对本次故障处理负间接责任,考核电磁站丁班 300 元。5、车间电气专业翟世宽、常征对二次除鳞液压站电气缺陷未及时整改处理,负管理责任,各考核 100 元。6、车间主任刘平负管理责任考核月奖 300 元 2011 年 7 月 4 日

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