(课件)-某电子接插件公司质量部2013年工作计划和2012年工作总结ppt-品质管理

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1、2019/4/20,1,- 本资料来自 -,浙江中温电子有限公司 -品管部,2012年终工作总结和2013年工作计划,2019/4/20,- 本资料来自 -,2,各生产车间质量状况- AB车间,备注:红色标示为未达成,2019/4/20,- 本资料来自 -,3,各生产车间质量状况- 线束车间,备注:红色标示为未达成,2019/4/20,- 本资料来自 -,4,各生产车间质量状况- 接插件车间,备注:红色标示为未达成,2019/4/20,- 本资料来自 -,5,各生产车间质量状况- 外加工,备注:红色标示为未达成,2019/4/20,- 本资料来自 -,6,各生产车间质量状况- 总体

2、状况,备注:红色标示为未达成,2019/4/20,- 本资料来自 -,7,2012年外部客户投诉情况,备注:红色标示为未达成,2019/4/20,- 本资料来自 -,8,2012年与2011年客诉情况对比,备注:红色标示为未达成,2019/4/20,- 本资料来自 -,9,质量总结,2012年整体内部品质状况良好,总体质量除2月份以外均达标;其中线束车间2月份、3月份质量未达标;接插件1月份、2月份、3月份、6月份质量未达标; AB车间3月份、9月份、10月份未达标;外加工7月份质量未达标。 2012年外部客诉总共为50件,相比去年117件减少了67件,客诉降低了57.3%,下降明显。,

3、2019/4/20,- 本资料来自 -,10,质量重大事项说明,1.品管部人员方面无重大调整,岗位分工明确,中途取消线束车间终检岗位,增设注塑车间实配岗位,品管部主管人员调动,一直未增设; 2.办事处11年底12年初库存镀银耳机产品可焊性差,无法上锡,提议采用返镀方式解决,不增加厂内成本,转洽供应商,减少40多万支成品报废; 3.要求技术部对船型开关结构进行更改,提出更改方案,对老的库存品协助与客户沟通使用,减少50多万只成品报废; 4.射频头提议增加内圈料厚,解决增大扭力的问题;库存品提议用激光焊焊接以解决库存品消耗的问题,减少约25万只成品报废;,2019/4/20,- 本资料来自 -

4、,11,质量重大事项说明,5.要求技术部对AV系列产品将ABS材质升级为PBT,提出更改方案,解决以往无铅制程耐高温不通过的问题,并与客户沟通提价; 6.RJ45产品LED黄灯问题,厂内无法验证,经与供应商洽谈,相关材料、运输、返工费用等洽取厂商; 7.11年底12年初的 VGA插座由于是铁料电镀,在办事处和客户端库存时间太久导致生锈,采取更换铁壳,铁壳返镀再利用的方式,避免了像以往直接报废产品,将损失降到最低; 8.原产品测试报告大部分采用外测,一年费用至少在几万元,2012年转为内部测试或由供应商提供测试报告和费用,减少自测费用。,2019/4/20,- 本资料来自 -,12,质量重大事

5、项说明,9.收集、新订、修订了CCC/CQC/VDE产品认证的一些资料,通过了认证机构对认证产品和工厂的监督审核; 10.修订了设计和开发控制程序、文件与资料控制程序、进料检验控制程序,完善部分体系文件和资料,组织内部审核实施、管理评审资料,通过了认证机构对ISO9000和ISO14000体系的审核;,2019/4/20,- 本资料来自 -,13,质量重大事项说明,11.制订和主导实施公司批号管理制度,完善了产品追溯方法,有效追溯产品的生产日期和相对应的材料、人员、供应商等; 12.对供应商的质量管理,以前是停留在公司进料时候检验,2012年底采取检验人员下到供应商生产车间进行产品要求指导和

6、提前验证方式,减少零件在公司造成的损失; 13.GB/T2828:2003版抽样计划的培训和实施,采用分层抽样,从而明确了公司的抽样方法、接收水准,使抽样检验更具有效性,避免不良外流;,2019/4/20,- 本资料来自 -,14,质量重大事项说明,14.制订公司物料标签,公司建厂以来物料标签一直未建立,导致产品标示和识别容易出现错误,制订标签后能够有效识别产品品名、料号和批号等信息; 15.修订异常处理报告内容,明确异常不光要处理,还需要改善和预防措施,防止类似再发,水平展开,要求报告回复,给生产和供应商改善的压力,减少异常的产生; 16.认证产品证书到期更换的处理以及资料的提供和产品验证

7、;,2019/4/20,- 本资料来自 -,15,质量重大事项说明,17.完善了品质资料的统计和分析,制订了,对客户投诉进行统计、责任划分和归属,利用QC七大手法中图表方式进行分析; 18.对体系文件整改进行了主导,指导、协助各单位对体系文件进行修订和新增,对体系文件进行优化、细化、简化,使体系真正成为帮助公司提升的工具。,2019/4/20,- 本资料来自 -,16,2013年重点质量计划,1.部分外校仪器转为内部校验,节约外校成本,减少仪器校验开支; 2.体系文件的整合,召集各单位对体系文件学习,了解各部门流程和作业方法,减少因流程方法不对造成的损失; 3.对品管人员和生产人员进行品质

8、、作业方面的培训,提升人员能力,减少不良的出现; 4.制订品质事故责任划分,明确内外部品质事故归属和责任人,包括直接责任人、间接责任人和连带责任人,使质量事故有效解决和预防再发;,2019/4/20,- 本资料来自 -,17,2013年重点质量计划,5.对检验车间和包装仓库进行整改,仓库收料流程进行修订和变更,将成品包装转到检验车间,包装OK的货方可进入仓库; 6.对文件控制进行有效管控,对增设的文控中心进行指导,公司文件归档和监控,部门内文件和资料的整合、整理; 7.品管部前后制程负责人能力的提升,品质意识和品质观念的影响,主动性和品质管理技巧的提升。,2019/4/20,- 本资料来自 -,18,报告结束!,祝: 浙江中温电子有限公司 生意兴隆! 财源广进! 报告人:品管部刘二中,2019/4/20,19,- 本资料来自 -,2019/4/20,20,- 本资料来自 -,

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