钻井井喷事故案例

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1、钻井井喷事故案例,中油集团井控巡视员,崔 己 男,2007年9月,一、气井井喷,不能长时间关井,不做井口压力控制,东2井井喷事故案例,东2井,松辽盆地北部绥棱背斜带,青岗背斜构造上的预探井(直井) 地处:肇东市宣化乡富荣村、富家围子屯西南500m 目的层:探扶余、相大城子油层,兼探高台子油层,于1988年3月1日开钻,设计井深2200米 3月17日钻至775米,起钻中发生第三次井喷 3月29日压井成功,报废处理,FZ35x21,四通,井身与井口,四系、三系,79,125,210,380,467,530,556,698,774,n4,n3,n2,n1,y2+3,y1,q2+3,q1,8-1/2,

2、13-3/8x 95m,2-7/8x 30m,2-7/8x 50m,1.00 1.15 1.20 1.25 1.30 g/cm3,起至490米井喷(1),p=1.12,p=1.20,p=1.29,759,775,624,起至376米井喷(3),起至178米井喷(2),三次井喷钻井液密度,发生了三次井喷,密度1.12g/cm3钻至624m,起钻至490m井喷,喷高10m,抢接方钻杆,打入1.20泥浆压井成功,划眼到井底。,密度1.20g/cm3原井深624m,起钻至178m井涌,抢接方钻杆,边循环、划眼到井底。后钻井液调整到1.29g/cm3,钻至759m,中途完井电测5天,安全。,降钻井液密度

3、为1.20g/cm3,钻至775m,起钻至376m井喷,在三次井喷中流体为气体。(收集气泡、气样分析97%以上为甲烷),第三次,第一次,第二次,214 x 78扶正器(1.8m),214 x 78扶正器(1.8m),第 三 次 井 喷 钻 柱 结 构,钻头水眼:9mm*9mm*10mm,第三次井喷,由于等候处理时间较长, 发生井下井喷,使井喷事故恶化。,3月17日5:08起钻至376m,钻具上顶3m,立即抢接方钻杆,循环钻井液,由于喷势越来越严重,5:30关井。钻井队接放喷管线,加重泥浆,并等总工赶到。,14:00总工赶到井场时,井喷事故已经恶化(已关井8个半小时),约450m,喷坑直径约10

4、米,约50m,富家围子屯,约2m,井口西北偏东约500米处有富家围子屯,屯西约50米处形成喷坑(直径约10米,喷高约2米),村中多口水井、菜窖冒气 有一居民家炕底冒气 井口套压为2.8Mpa(地层已蹩漏),本井穿过两个断层,断点分别为155m和465m,第一步:堵漏,影响老百姓生命安全的井下井喷 第二步:主井筒压井,处理,1、立即放喷点火,火苗7-8m长(喷出声音象火车开动的声音),2、正注堵漏泥浆(即泥浆中混入锯末和核桃壳)50m3,井口蹩压不超过2Mpa,泥浆漏光,不见效,钻头水眼被堵。,3、反注(井口蹩压1.5Mpa)65m3堵漏泥浆及1700袋速凝水泥,发生井喷第三天治住了井下井喷,富

5、家围子屯不再冒气,但主井筒喷势不减。,第一步,第二步,1、反注(套压控制1Mpa)50m3堵漏泥浆、1700袋水泥和10m3石灰乳,2、反注(井口蹩压0.1Mpa)。清水混配石粉,以最慢速度过四通,使石粉下沉,共注100t石粉,钻杆,13-3/8套管,火势变小,没有效果,分析:反注是无法在环空建立有效的液注或封堵层(因担心蹩漏不敢进行强化施工),3、下切割弹从368m处切割,正注(2次)泥浆26m3,水玻璃6m3,水泥1050袋。,治住了井喷,该井报废,历时12天,施工12次,共用191m3泥浆,4450袋水泥,100t石粉,6m3水玻璃等物资,1、气体来自q2+3高台子油气层,裂缝气。第一次

6、井喷是(密度1.12),由于部分钻开高台子,井喷、井涌气量不大。 2、气层压力梯度约1.15左右,因为1.20泥浆起钻时,抽吸压力梯度0.05,在该情况下发生井喷 3、井喷的根本原因是:钻井液密度设计太低(1.07-1.15)。当密度为1.29情况下,做到空井5天,电测安全,后来主管部门要求密度降到1.20,起钻时又发生井喷。,该井移井位(新东2井),用1.27-1.29的钻井液,历时15天,顺利完钻,教 训,1、气井发生井涌,不能长时间关井,不做井口压力控制。,由于天然气的密度(常压常温下)是水密度的1/1000不到,与钻井液有强烈的置换性,滑脱上升,在关井下气体是带压滑脱上升。该井关井8小

7、时之多,已发生井下井喷,套压2.8Mpa 套管鞋处承受压力梯度为2.9(井口处充满气体) 155m(断点)处承受压力梯度为1.8 (井口处充满气体) 地层早已蹩开,不仅威胁着生命安全,使井喷恶化,给压井工作带来较大困难,教 训,2、发生溢流、井涌后,应立即关井,不能敞开井口循环,使气体侵入加剧。该井接完方钻杆后还敞开井口循环22分钟,出现不可收拾的地步才关井。,3、压井过程应保护好钻头水眼,使其畅通。,4、气体的可压缩性决定,发生溢流到井涌时间较长,从井涌到井喷是瞬间之事。及时检测溢流是井控的重要的第一关。,二、发生井喷(尤其是气体井喷),首先坚持井底压力略大于产层压力,严防继续发生流体侵入.

8、-不能盲目的放喷/卸压。,迪那2井是山前构造带(东秋立塔克构造带)的探井. 2000年8月5日,由大庆钻井公司(即第五勘探公司)承钻。 发生井喷时间:2001年4月19日4:28 9-5/8技术套管下深 4*m(缺资料) 钻井液密度 1.85g/cm3 发生溢流井深 4875.59m 钻开目的层0.2m 第一次发生溢流1.2-4.3m3,关井0:06分钟,立压14Mpa, 套压16Mpa 开节流阀,套压降为8Mpa,又发生溢流,溢流量22.7m3 5:15;立压升为27Mpa,套压33Mpa,事故恶化的原因,根据初次关井立压,产层压力应为:102.4Mpa(压力系数2.14),环空气柱高110

9、m左右,环空泥浆柱回压86.4Mpa,由于井筒欠压8Mpa25Mpa情况下卸压,又产生了17.7m3溢流,总溢流量达到22.7m3,使环空(井底处)形成1050m的气柱,由于欠压泄压,造成溢流量大,井口压力过高,为以后的处理增加难度。,可以理解当事人的心态:防喷器装置为70Mpa,遇到102.4Mpa气层,心里荒了神。,溢流初期应采取压回去的方法,由于溢流量少,井口压力又不高,产层联通性好,可以做到(但要严防压漏)。尽量减少井筒内已流入进来的气,然后采取重泥浆压井。,一、开阔视野,准确掌握国际钻井项目HSE管理趋向,在HSE方面,委内瑞拉同国际接轨,体 系完整、制度健全、措施有力、考核严格,

10、始终围绕着以人为本这一管理理念。,三、关井初期准确求立压、套压、溢流量等数据,为确定正确压井提供依据。,清溪1井井喷、压井情况,清溪1井是中石化胜利黄河钻井三公司70158队承钻的探井,地处四川宣汉县清溪镇七村.,构造-四川盆地川东断褶带清溪构造高点 设计井深5620米 目的层:主探石炭系,兼探嘉陵江组、飞仙关组、长兴组、茅口组及陆相层系,4500m,4000m,3000m,2000m,1000m,13-3/8x 600m,5-1/2钻杆,4-3/4钻铤及旁通阀止回阀,7-5/8x 4260m,10-3/4x 3067m,20x 15m,4285m,裸眼25m,抗内压87Mpa,抗内压51.3

11、Mpa,3-1/2钻杆,4194m,4275m,钻杆内容积:35.32m3 环空体积:115.75m3,井身结构及钻柱,套管程序,钻具组合,飞仙关组,2609m,井口,FH35-70,35-105,2FZ35-105,2FZ35-105,105Mpa,5-1/2半封,3-1/2 半封,剪切,全封,2006年12月17日第四次开钻(上层套管下深4261m,底脚破压梯度1.92),12月20日2:15用:1.60g/cm3钻至4285m,钻速突然变快,钻进0.38m,发生溢流1.5m3,立即关井,套压20Mpa,压力系数高:1.85左右(后来逐渐认识) 压力窗口小:(破压系数1.92) 产量大:(

12、150-200万m3/日),1600m的3-1/2”钻杆,内阻大,10-3/4”套管抗内压强度低(51.3Mpa),阶梯型井眼,在高速气流作用下泥浆容易被分散雾化,很难形成液柱,压井难度,井喷,前期压井,1、正注54m3(平均1.75g/cm3),反注100m3泥浆。停泵蹩压19Mpa,再用1.80g/cm3泥浆节流循环35m3,立压变为0,套压16.84Mpa将地层蹩漏,2、控制套压8Mpa,正注堵漏泥浆20m3 (密度1.70g/cm3),漏失15m3。,3、节流循环(套压 *)又发生溢流2m3,立即关井套压升为56Mpa,打开三条放喷管线放喷,套压4-5Mpa.,前期没有求立压和溢流量,

13、地层压力不清,无法确定压井泥浆密度。,压井中把地层蹩漏,第一次抢险压井,正循环压井,正注: :2.05g/cm3泥浆250m3,排量2m3/min,立压30-40Mpa,套压12Mpa,喷出雾状泥浆 关井套压42Mpa 4条管线放喷,正稳或套压降至能从环空挤注的条件下,反注重泥浆并跟紧水泥浆封井,目标,:2.002.05g/cm3泥浆800m3.,准备,压井(平衡点法),失败原因,节流阀冲蚀,套压只能控制到12Mpa 钻柱内阻太大,钻杆循环头压力等级只有50Mpa , 只能做到压井排量2.0m3/min,第二次抢险压井,此次压井曾时田等川局资深专家参与 经过整改第一次存在的问题,确定强化平衡液

14、注的形成。,方案,准备2.00-2.40g/cm3泥浆1000m3 控制最高泵压49Mpa 控制最高套压40Mpa 保持3.0-4.0m3/min排量,正注2.2g/cm3泥浆380m3,套压由37Mpa降至8-9Mpa,立压13Mpa,压井即将成功时。 指挥人员听到放喷器处突然传来两声闷响,便决定打开5条放喷管线放喷。,第三次抢险压井,此次压井孙真纯中石油资深专家任副总指挥,正注清水200m3 正注2.20g/cm3泥浆500m3 控制泵压65Mpa,套压40Mpa 排量2.5-4.0m3/min 反注1.90-2.20g/cm3泥浆,控制套压40Mpa 反注水泥浆90m3(进入7-5/8”

15、套管),排量2.0-3.0m3/min,接着正反注水泥浆进入地层时稠化初凝止,控制套压40Mpa,立压65Mpa,方案,按施工方案施工,压井、封井成功,认识,1、关井初期正确求立压、套压、溢流量是关键,可以防止压井的盲目性。在近钻头处安装止回阀时求立压,还要考虑泥浆中压力的传播时间。,2、平衡点法建立液注,关键是强化施工(如排量、套压等)。因此,要尽量排除系统中存在的薄弱部位。,3、井深结构有缺陷,从井口至3067m之间10-3/4”套管抗内压只有51.3Mpa,不仅为压井中强化施工设立了一道屏障,而且即使压井成功,:1.85时3067m处内压为55.66Mpa,本井也只能以封堵压井报废,对此

16、中石化领导开始还不同意。,四、处理井喷严防爆炸与着火,葡9-4-47井井喷爆炸案例,葡9-4-47井是大庆长垣葡萄花构造(油田)上的一口开发井(今大庆油田公司采油七厂,厂部北),1976年5月,大庆钻井指挥部一大队12100队承钻,于5月9日钻至990m,完钻之后起钻,在浅气层部位抽吸,发生井喷。在抢险中引起爆炸,21人坐“土飞机”,其中18人被烧伤(井口形成喷坑钻机掉入)。,中油集团对浅气层,没有明确的说法(规定) 可以理解为: 比目的层(即开采层)埋藏浅的,没有开采价值的气层(不是成片联通的、稳定的、一定储量的地层) 不按埋藏深度,只以相对深度的说法。如四川油区1500m左右的零星气层叫浅气层,而青海油区500m的主力气层不叫浅气层。 浅气层是一种叫法,并不等于埋藏深度浅

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