鄂钢焦化阻垢除垢技术方案150605

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1、解决鄂钢焦化冷却器组阻垢、除垢问题 技术方案 湖北铂润时代物质有限公司 运用电子式自动水处理装置 解决鄂钢焦化冷却器组阻垢、除垢问题 技术方案项目名称:运用电子式自动水处理装置物理法阻垢除垢的新技术应用甲 方:武钢集团鄂钢焦化公司 乙 方:湖北铂润时代物质有限公司签订地点 鄂州签订日期 2015年 月日项目名称:运用电子式自动水处理装置物理法阻垢除垢的新技术应用一、阻垢除垢的设计条件鄂钢焦化厂 车间,贫油冷却器一组,共计四个同类型冷却器。用于冷却贫油冷却器产品。因结垢每年停机清洗34次,特别是夏季结垢更快。 供水条件: 四个冷却器构成一组冷却器组,由DN200管道提供冷却水,四个冷却器同时工作

2、时,流量为180m3/h,冷却器附近水压34公斤。水源取自厂内3200 m3/h大循环水系统。大系统进行投放阻垢剂、杀菌灭藻剂、缓蚀剂对水源进行处理。 冷却器结构:螺旋板换热冷却器结构为同心园式,冷却水道与被冷却高温介质依层相间;冷却水从最外层进入,从中心流出,进入冷却水管径为120mm。 螺旋板冷却器内部结构,层间高度为5mm, 长度为1.21.5米,冷却水由管道进入冷却器后水头由 水头从管道内流岀的束射状,进入冷却器散射状流状变成层流状, 在流量变化不大条件下,水头冲击力与剥离力大大减弱。 冷却水进入水温在35左右,出口水温在60左右。 被冷却介质(贫油)进入温度85左右,出口温度45左右

3、(以上温度参数只是估计,请甲方修正)。冷却水为循环水,其浓缩倍率是个波动数,有时会出现钙离子浓度高概率, 冷却水中有时流入被冷却介质(对冷却水称为杂质)。 目前现状:每年停机清洗除垢时, 从冷却器进口、出口有较厚垢层, 垢层表面呈坚硬状,垢层下面有大量金属腐蚀物和杂质混合物。 处理方式,用几十公斤水头冲洗; 同时对单个冷却器构成小循环,用稀硫酸进行反复清洗。如遇单个冷却器因结垢堵塞,需临时停机清洗。在以上冷却器结构状况、被冷却介质与冷却水之间较大温度差,大的热量是需要大热流密度冷却水带走热量,冷却水增加热流密度只能从降低水温、增加流速、等方面解决。为达到大的热流密度需要大的温差,因此高温介质的

4、温度在换热器冷却水侧器壁面的附近形成的高温局域,局域内冷却水因温差相应有一个大的浓度差(此局域很薄,但温度接近高温介质温度),溶液在此局域区内过饱和,有利于晶核生成和生长。 加上水中钙离子浓度波动,某一时间段碳酸钙垢在器壁上析晶,坚硬垢层只会增加,不会剥离减少。在通常运行中在三个月时间水侧因结垢而热阻增加,从设备台班记录上就可以看出检测温度向上波动, 冷却器刚刚酸洗后,贫油从冷却器出来温度(水温设定不变)。 运行三个月,高温焦油从冷却器出来温度的记录就可看出。当金属表面附着有水垢或水渣时,在下面会发生严重的腐蚀,称为垢下腐蚀。首先,由于沉积物的传热性很差,沉积物下金属器壁的温度升高(换热器器壁

5、温度较高),渗透到沉积物下面冷却水发生蒸浓,浓缩的冷却水由于沉积物的阻碍,不易和上面冷却水混匀,其结果沉积物下各种杂质和渗透溶液的浓度变得很高,其水质与浓缩前完全不同,沉积物下浓溶液会具有很强的侵蚀性,使金属遭到腐蚀。当冷却水中有某些侵蚀性较强的杂质,会促进沉积物下的腐蚀进一步。沉积物下浓溶液的pH值会随浓溶液和各种杂质化合物性质大幅波动,形成碱性或酸性腐蚀。当夏季,环境温度大于20以上时各种藻类、菌类等微生物有了生成条件,其分泌粘液,生物的代谢产物及其腐烂物等。其特点,大多数藻类是广温性的;细菌是多种的,不可能用单一毒性的药剂控制。 污垢也是金属腐蚀原因之一,其导热性很差。以上客观存在的情况

6、,在连续23个月后冷却器换热效果因结垢而劣化,因结垢与杂质存在产生严重垢下腐蚀。设备内漏使产品质量波动,无法稳定; 突发性、无法控制的故障性停机时有发生,严重影响设备的使用率、生产效率。原冷却水系统状况,是无法稳定、长期、有效解决以上问题, 冷却水系统不可知杂质无法控制, 水质波动性存在, 投药实效性波动是长期客观存在。二、解决方案:使用电子式自动水处理装置解决冷却器组(4台)严重结垢问题 电子式自动水处理装置, 是运用物理法对冷却水进行有效处理, 在水系统原方式运行不变条件下同时投运水处理装置, 经处理后水, 冷却器器壁上结垢速率大大缓慢,并能在1年以上时间始终平稳、不波动,始终在较好换热效

7、果范围内,特别是保证整个高温季节(510月)冷却器换热效果在正常范围,并能满负荷工作。在整个高温季节,长达6个月时间冷却器换热效果提高,并平稳。 这是单纯投药法无法保证的。 1.2.1 工作原理乙方提供的电子式自动阻垢除垢水处理装置,简称水处理装置。该设备采用让流水以一定流速切割磁力线的方法,使水中各种分子、离子获得一定的磁能而发生形变,破坏其结垢能力,以达到防止水垢产生目的。经水处理装置处理后的水由大分子团变为小分子团,小分子团的水能使老垢变松软,水流的冲击力使老垢冲刷掉。水处理装置(水处理装置由电控柜、水处理器、能量转换器三大部分组成)设计上只对水中的钙离子、碳酸根离子(仅只对这二种离子)

8、进行有效处理。水处理后碳酸钙分子、碳酸根离子与钙离子的性质没有改变,仅是形态变化,破坏钙离子、碳酸根离子析晶条件,同时改变水分子由聚集缔合的大分子团形态。 1.2.2 现场解决方案根据到甲方进行现场调研,在给四个冷却器供水的DN200管道的旁路安装225型电子式水处理装置一套, 对水处理装置后4个冷却器用水进行处理。三、技术要求 1、甲方拟定在DN200管道安装一套200型电子式自动水处理装置(以下简称装置)并附水处理装置现场3D效果图,2、乙方装置应按照现有管道尺寸、现场安装条件设计制造, 装置与管道安装,乙方应设计安装图,交甲方认可,设计、安装应满足现场生产需要。(水处理装置设计3D效果图

9、附后) 3、装置的主要技术指标:工作压力1.0Mpa;单台主机电功率5060W, 整个水处理装置含8台主机,总电功率400500W;主机工作电压 Ac 220V10 50HZ工作环境温度 60工作方式 连续工作(每天24小时连续工作)装置正常工作时间10年。4、对冷却水系统要求: 冷却器中冷却水应连续24小时流动运行(保证冷却器水道中有0.9m/s 流速),不能每日只工作几小时,其他时间为静止水,这是物理法水处理不适应的; 器壁上的垢块成分中(不是指冷却水),碳酸钙比例应75%(此新技术仅对碳酸盐类垢有效,);此条为国标上指明。5、投运方式, 在原运行条件下,同时投运电子式水处理器装置。 同时

10、要求电子式水处理装置投运前,因冷却器内供水换热管通水截面积60%,尽可能保证冷却器内流水的流量、流速,保证流水最小冲击力。从运行参数可以推算出换热管内部垢层厚度, 换热管截面积太小(不足50%)时需人工清洗后再投运水处理装置。 6、装置投运后,不能因装置影响冷却水正常输送, 不能降低系统出力,不能增加系统阻力。不能对系统管道、阀门等造成电化学腐蚀。7、 装置保护范围,DN200mm管道后(装置后)4台冷却器、8、 水处理装置应可靠接地。四、 供货范围电子式自动水处理装置一套主要设备含:辅机(水处理器)一套,型号分别为:XXX-DS-225X8-1.0- 水处理器(辅机)主机(电控器)8台;电极(能量转换器)8套标准电控柜总成 2台;随机资料:安装、操作说明书等。五、 电子式自动水处理器装置的阻垢、除垢效果检验 以电子式水处理装置投运后开始计时检测。一)、12个月(水处理装置投运后),冷却器出口高温介质温度开始停止升高。 3个月,冷却器出口高温介质温度开始下降。 6个月,冷却器出口高温介质温度下降到某温度,并稳定(原冷却器换热管、进水口垢层较厚是,时间延长810个月,含除垢时间问题)。 以上所有时间段检测温度应与原时间月份、同时间段对比二)、 对温度不正常进出水口进行拍照,存档。运行10个月后拍照对比。六、 乙方承诺 若甲乙双方共同确定该装置无效,乙方负责无条件拆除装置。

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