【5A版】运行分析报告

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1、宁夏宝丰能源集团股份有限公司,动力公司2017年2月份运行分析,汇 报 内 容,一、锅炉产供汽量 二、发电量 三、水耗分析 四、化学制水率分析 五、全厂热效率 六、煤耗分析 七、环保分析(废水、废气、废渣),一、锅炉产汽量,2月份完成蒸汽产量85.01万吨,较计划减少4.29万吨,环比上月减少13.47万吨;同比减少8.82万吨;2017年累计完成蒸汽产量183.48万吨,完成年度预算的15.39%。,1.1锅炉产量及运行分析,一、锅炉产汽量,1.1锅炉产量及运行分析,锅炉日产汽量对比图,如上图所示为锅炉日产气量对比图,由图可以看出10日、15日、23日、27日、28日锅炉负荷明显升高,21日

2、、22日、26日锅炉负荷明显降低,以下将分析影响本月锅炉产量的主要因素及下月采取的措施:,一、锅炉产汽量,1.1锅炉产量及运行分析,一、锅炉产汽量,一、锅炉产汽量,由以上两表可以看出: 1、2月5日14:21由于3#炉省煤器泄漏,锅炉停炉检修,导致锅炉日产气量降至30089t; 2、2月9日20:23 3#锅炉点火,2月10日0:45并汽成功,从而锅炉日产气量上升至32171t。4:07由于3#燃气炉增压风机A电机前轴温度高联锁动作导致MFT动作,导致锅炉跳停,下午17:00 4#炉省煤器泄漏,锅炉停炉检修,致使锅炉日产汽量下降至30161t。 3、2月14日6:23 4#锅炉点火,15:02

3、并汽成功。锅炉日产汽量逐渐上升至31752t。 4、2月16日7:10 3#炉省煤器泄漏,锅炉停炉检修,影响锅炉日产汽量降至30584t。 5、2月19日15:55 5#炉水冷壁泄漏,导致锅炉停炉检修,锅炉日产汽量开始下降,到2月21日8:16 1#锅炉一级蒸发管泄漏,而此时5#炉因检修工作还未结束,造成5#炉、1#炉双停,导致锅炉日产汽量降至26063t。 6、2月22日8:40 5#锅炉点火,14:18并汽成功。锅炉日产汽量开始上升至30012t。 7、2月25日22:30 6#锅炉省煤器泄漏锅炉停炉检修,此时由于1#锅炉检修工作还未结束,造成1#炉、6#炉双停,导致锅炉日产汽量下降至25

4、424t。 8、2月26日15:546#锅炉检修结束,锅炉开始点火,19:53并汽成功。2月26日17:561#锅炉检修结束,锅炉点火,23:52并汽成功。从而锅炉日产汽量开始上升,至2月28日锅炉日产汽量上升至34386t。,一、锅炉产汽量,本月1#炉较上月平均每小时增加产汽量5吨,2#炉较上月平均每小时减少产汽量33吨,3#炉较上月平均每小时减少产汽量4吨。4#炉较上月平均每小时增加产汽量13吨,5#炉较上月平均每小时增加产汽量1吨。6#炉较上月平均每小时增加产汽量9吨。3#燃气炉较上月平均每小时增加产汽量14吨。本月所有锅炉平均每小时增加产汽量5吨,但由于本月全月28天,总体运行时间较上

5、月少3天,因此2月份总产汽量环比上月减少。,2月份全厂供热量为200.48万GJ,环比减少16.4万GJ,环比供热量减少的主要原因为: 1、本月较上月减少3天; 2、本月甲醇厂自产蒸汽量较上月增加1.03万吨,减少供热量约3万GJ; 3、本月甲醇厂吨甲醇耗蒸汽量较上月较少7.4KG/T,本月蒸汽需求量减少;因此本月供热量减少。,一、锅炉产汽量,1.2供热量,一、锅炉产汽量,1.2供热量,如上图所示锅炉日供热量对比图,由图可以看出22日、26日由于锅炉双停导致供热量明显降低,28日锅炉检修结束,日供热量明显上升。,本月实际供热价为26.23元/GJ,环比增加0.04元/GJ,与上月持平。 本月锅

6、炉产汽成本为131.93元/吨,环比增加3.29元/吨,增加的原因为本月锅炉停炉次数较上月增加,成本费用增加。(分项分析),一、锅炉产汽量,1.3当月实际供热价、锅炉产汽单位成本,一、锅炉产汽量,1.4锅炉负荷率,由上表可以看出本月锅炉计划日平均负荷率为87.43%,实际平均日负荷率为83.16%,较计划减少4.27%。较计划减少的原因是: 1、锅炉本月事故停炉次数较多,没有完成计划蒸汽产量。 2、2#锅炉由于一次风机电机轴承振动大,导致本月锅炉平均负荷为177t/h,较上月平均年负荷减少33t/h,因此本月累计影响产气量较为严重。,2月份完成发电量3843.85万度,较计划(集团下达指标)减

7、少104.15万度,环比减少785.82万度; 2017年累计完成发电量8473.52万度,完成年度预算的18.83%。,二、发电量,2.1发电量及运行分析,二、发电量,2.1发电量及运行分析,如上图所示,主要影响本月发电量日期为21日、22日、26日;其中影响汽轮发电机运行时间与发电量的原因有以下几项:,发电机日发电量对比图,二、发电量,2.1发电量及运行分析,2月份消耗厂用电量3115.81万度,平均每天耗电量111.3万度/天;1月份消耗厂用电量3658.52万度,平均耗电量118万度/天;2月份平均每天耗电量环比1月份下降6.7万度/天,较2月份计划量减少250.8万度;2017年累计

8、厂用电耗量6774.34万度,消耗年度预算量14.91%;2月份吨蒸汽电耗36.65度/吨,环比1月份吨蒸汽电耗降低0.05度/吨。 主要原因: 2月份锅炉漏风治理后,锅炉负荷升高,一次风机和引风机电流下降约20A/台左右,从而降低厂用电量。,二、发电量,2.2厂用电用量及分析,二、发电量,2.2厂用电用量及分析,二、发电量,(主要设备吨汽电单耗),2.2厂用电用量及分析,二、发电量,2月份锅炉漏风治理后,6台锅炉一次风机和引风机运行电流明显下降,使单台设备吨汽电耗较上月降低;图表中1#炉引风机和2#炉一次风机吨汽电单耗比1月份大的主要原因为,1#锅停炉,引风机运行降温,导致用电量较1月份较大

9、;2#炉一次风机由于液力耦合器故障,2#炉负荷控制在177t/h运行,产汽量较1月份少3.6万吨。,2.2厂用电用量及分析,二、发电量,2.3 供热厂用电率,2017年2月供热厂用电率15.7kw.h/GJ,环比下降1.3%。 主要原因: 环比:由于2月份比1月份少3天,6台锅炉停炉次数多达6次,产汽量较上月降低14%,导致电耗环比上月下降了15%。(上面分析后的一次风机引风机用电量分析有关,在此进行汇总分析),二、发电量,2.4园区线路损耗分析,外购电量统计,线路损耗统计,二、发电量,2.4 园区线路损耗分析,注:当月外购电量时间为上月19日至本月19日为一个自然月(此计算方式为供电局抄表时

10、间一致);线路损耗=主表电量-副表电量 2017年2月份园区合计外购电量8852.98万度,1月份园区合计外购电量8820.94万度,2月份比1月份增加外购电量32.05万度;2月份平均每天外购电量285.6万度/天,1月份平均每天外购电量284.55万度/天,2月份每天外购电量比1月份增加外购电量1.03万度/天。 2月份园区线路损耗420.61万度,1月份园区线路损耗413.6万度,较1月份增加7.01万度,增加的主要原因:2月份发电量较1月份少,园区外购电量比1月份多32.05万度,进线电流较1月份大,因此2月份线路损耗较1月份较大。(按照最大、最小以及每条线路的最大负荷实际值及持续时间

11、进行分析),本月新鲜水用量78.79万吨,较计划节约1.21万吨。累计使用年度预算量35.30%。 本月新鲜水单耗量为0.5545吨/吨除盐水,吨除盐水耗新鲜水量较年度计划的0.6331吨降低了0.0786吨,降低的原因为:1、凝结水回收量较计划提高,计划回收76.6万吨,实际回收83.2万吨,增加6.6万吨。 绿化水管线计划4月份通水,本月绿化水使用量为0。,三、水耗分析,3.1 新鲜水、绿化水用量及分析,三、水耗分析,3.2园区供水损耗分析,其中动力公司新鲜水用量本月比上月减少14.85万吨,减少的主要原因为:1、本月化水新鲜水制除盐水量较一月份减少9.84万吨,相应新鲜水用量减少12.7

12、8万吨;2、脱硫用水较一月减少1.52万吨;(需要加入冷凝水回水因素综合考虑) 二月园区其他生产单位、机关管理部门合计用水45.07万m,园区水耗4.48万m; 一月园区其他生产单位、机关管理部门合计用水47.16万m,园区水耗8.26万m; 根据经营系统计量显示,二月份新鲜水用量除焦化厂外其他单位都比一月份降低,焦化厂一月份用水量17.52万吨,二月份用水19.08万吨,二月份比一月份少三天,但焦化厂实际用水量却增加1.56万吨,使得二月份园区水耗降低,因此需重点关注焦化厂新鲜水用量。,本月一期化水制水率为78.21%,达到公司78%制水率的要求。 本月二期化水制水率为77.07%,低于公司

13、要求的85%的制水率。影响二期化水制水率的主要原因为:1、二期超滤投入自动化运行,反洗周期设定为4小时,反洗排水量增加(二期超滤共计四套,原定8小时手动反洗一次,单套反洗用水量为25m/套,目前采用自动运行,每4小时反洗一次,反洗用水量增加300m/天,全月增加排水量8400m);2、多介质过滤器自动运行,反洗后正洗时间长,正洗排水量较大(总计11台,每班反洗三台,每次反洗后需要正洗20分钟以上,正洗流量200m/h,单套排水量70m,每天用水量近600m),造成新鲜水用量增加。(结合目前情况分析现在运行情况能否保证离子交换器的安全运行、可靠制水),四、化学制水率分析,4.1 一期、二期制水率

14、,四、化学制水率分析,4.2各离子交换器运行周期,四、化学制水率分析,4.2各离子交换器运行周期,目前一二期化水岗位离子交换器树脂均已完成更换,离子交换器运行负荷基本稳定,交换器运行周期有了明显的提高,周期制水量增加。但还存在以下问题: 运行周期波动较大,如上表所示一期化水3#阳床、二期化水1#阳床、2#阳床,最长运行周期10天以上,最短运行周期不足1天,再次再生后投运运行周期又大幅度增长,判断原因为再生剂用量不足,其次为在线仪表误差较大,各参数的判断只能依靠经验及手工监测方法,不能很精确的调整再生剂流速、浓度、再生终点等参数,再生效果达不到要求。,五、全厂热效率,本月全厂热效率为81.36%

15、,较上月增加3.09%,(加入电能量分析) 2月份二期锅炉漏风治理后,锅炉负荷升高约77吨(3#炉较上月每小时增加产汽量20吨。4#炉较上月每小时增加产汽量23吨,5#炉较上月每小时增加产汽量25吨,6#炉较上月每小时增加产汽量9吨。),一次风机和引风机电流下降约20A/台,从而全厂热效率较1月份增加。,本月入炉煤标煤单价为393.75元/吨,较上月402.85元/吨减少9.1元/吨,减少的主要原因:本月混合煤中煤配比较上月减少2.75%,外购煤配比较上月减少0.51%,矸石配比较上月增加2.76%,煤泥配比较上月增加0.5%,因中煤、外购煤单价较高配比减少;矸石、煤泥单价较低配比增大,从而本

16、月标煤单价较上月减少9.1元/吨。 本月消耗混合入炉煤15.94万吨,折算标煤耗量8.99万吨,本月吨蒸汽标煤耗量为105.73kg/t,较上月103.38kg/t增加2.35kg/t,较上月增加的主要原因: 1.本月入炉煤加权热值较上月减少0.39MJ/kg,增加入炉煤耗量; 2.本月共计启动锅炉6次,启动过程中需升温升压,增加入炉煤量;因此环比上月吨蒸汽标煤耗量较上月增加。,六、煤耗分析,6.1标煤单价、吨蒸汽标煤耗,本月供热标煤耗44.83kg/GJ,环比减少2.11kg/GJ,减少的主要原因为本月蒸汽外供量占比较上月增加4%,增加了供热量占动力公司产总热量比值,从而减少了供热标煤耗。,六、煤耗分析,6.2供热标煤耗,2月份全厂发电煤耗为181.78g/kw.h,环比增加0.25g/kw.h,增加的主要原因是: 由于锅炉非计划停炉次数较多,2月份完成发电量3843.85万度,较1月份电量减少785.82万度。因此发电标煤耗高于上月。 根据上图标可看出,2月份全厂发电煤耗变化较大,主要影响因素是1#发电机发电量,1#发电机发电量高时,全厂发电煤耗升高,1#发

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