福岛核电站全厂断电事故分析堆工中心

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1、日本福岛核电站严重事故分析及启发,中国广东核电集团 中科华核电技术研究院 反应堆中心 2011.04,介绍内容,日本核电现状及福岛核电站简介 福岛核电站严重事故主要进程 福岛核电站事故初步分析 经验反馈、改进及启发,第一部分 日本核电现状及福岛 核电站情况,日本核电概况: 1966年,日本第一座核电站开始商运。 日本有17个核电站、共55台机组,核电占发电比重30%,预计至2017年,将占到40%。,一、日本核电现状及福岛核电站情况,5,附图1:日本核电站分布图,一、日本核电现状及福岛核电站情况,福岛核电站: (目前世界最大核电站) 由福岛一站和福岛二站组成,共10台机组(一站6台,二站4台)

2、, 均为沸水堆,附图2:福岛第一核电站厂区布置图,地震前运行核电站各机组情况:福岛核电一厂1、2、3号机正常运行,4、5、6号机正在大修或停堆检修,福岛核电二厂四台机组正常运行。,一、日本核电现状及福岛核电站情况,一、日本核电现状及福岛核电站情况,福岛核电厂采用单层循环沸水堆技术(从上世纪50年代开始逐步发展起来的轻水堆堆型,先后开发了BWR-1至BWR-6和第三代先进沸水堆(ABWR),福岛MARK I为双层安全壳,内层为钢衬安全壳(梨形),设计压力4bar左右,容积较小(数千立方米),外层非预应力混凝土安全壳。 钢安全壳由干井和湿井构成,干井中间是压力容器。湿井为环形结构,里面装了4000

3、吨的水,起过滤放射性物质和抑制安全壳内压力作用。,干井,反应堆压力容器,湿井(抑压水池),一、日本核电现状及福岛核电站情况安全壳,福岛一站的MARKII安全壳在MARK I基础上进行了简化设计,内层钢安全壳改为圆锥形,干井直接位于湿井上方,湿井改为圆柱形结构,两者之间通过导管相连。,一、日本核电现状及福岛核电站情况安全壳,福岛核电站特点介绍,Mark-I/II安全壳系统比较,Mark-I,Mark-II,一、日本核电现状及福岛核电站情况安全壳,附图6: Mark-I/II安全壳系统示意图,BWR3,HPCI : 高压安注系统 CS : 堆芯喷淋系统 D/G : 柴油发电机 ADS : 自动卸压

4、系统 IC : 隔离冷却系统 (汽轮机驱动,排热能力稍差),IC系统,堆芯,主蒸汽管线,ADS系统,CS Pump,CS Pump,柴油发电机,给水管线,外电源,HPCI Pump,一、日本核电现状及福岛核电站情况应急冷却系统,BWR4,LPCI Pump,堆芯,主蒸汽管线,ADS系统,CS Pump,CS Pump,柴油发电机,给水管线,外电源,HPCI Pump,RCIC Pump,HPCI CS CS LPCI LPCI LPCI LPCI,D/G,D/G,RCIC,HPCI : 高压安注系统 (汽轮机驱动) CS : 堆芯喷淋系统 LPCI : 低压安注系统 D/G : 柴油发电机 A

5、DS : 自动卸压系统 RCIC : 堆芯隔离冷却系统 (汽轮机驱动,冷却能力较强),一、日本核电现状及福岛核电站情况应急冷却系统,福岛第一核电厂的沸水堆在设计时并未考虑反应堆堆芯的风险及应对措施,在三里岛和切尔诺贝利事故后,开始关注超设计基准事故和严重事故。 日本政府认为日本的反应堆安全设计可以保证安全,不必要在在法规上进一步的对严重事故再加以要求,主要靠业主自主开展提升安全和降低风险方面的工作。 原子力安全保安院”(NISA)让业主采用PSA手段进行风险研究,并研制事故规程(AM),针对超设计基准事故和严重事故。2002年各个业主在PSA分析的基础上,为日本全部的核电厂制定事故规程(AM)

6、(非严重事故管理导则)。,一、日本核电现状及福岛核电站情况事故管理,日本BWR核电厂事故应对措施 反应堆及安全壳补水措施-增加管线,以便消防水、海水等外部水源可以对压力容器、安全壳等进行注入。,增加及修改,增加及修改,增加及修改,增加及修改,一、日本核电现状及福岛核电站情况事故管理,日本BWR核电厂事故应对措施 安全壳排热措施-能承受高压的管线作为通风管道,用于安全壳通风,防止安全壳超压及用于安全壳排热。,增加部分,一、日本核电现状及福岛核电站情况事故管理,第二部分 福岛核电站事故主要进程,二、福岛核电站事故主要进程,2011 年3月11日14时46分(北京时间13时46分)发生在日本本州东海

7、岸附近海域的里氏9级地震历史最大。 地震震中位于北纬38.1度,东经142.6度,震源深度约20公里; 地震引发约14米高海啸超过电站防波堤(约5.7米)。,二、福岛核电站事故主要进程,强烈地震是福岛一厂严重事故起因,受地震影响,机组自动停堆,失去厂外电后应急柴油发电机自动启动。 但地震后大约1小时,地震驱动的海啸淹没了厂房,致使应急柴油发电机、泵、阀门和其它设备不可用,最终导致超设计基准全厂断电事故。,二、福岛核电站事故主要进程,福岛事故进程,二、福岛核电站事故主要进程福岛事故主要进程(均为日本时间),1号卸压,放射 性剂量上升, 公众撤离,15日和16日 两次起火,安全壳内事故进程(以一号

8、机组为例): 依靠非能动的隔离冷却系统(IC)在初始阶段对堆芯进行冷却 蒸汽通过安全阀进入抑压水池,但由于丧失最终热阱,抑压水池内的水不断升温导致沸腾,从而使安全壳内压力不断升高,堆芯裸露并损伤; 在钢安全壳压力过高情况下(8.2bar,2.1倍设计压力),进行安全壳排气操作,之后不久发生氢气爆炸,导致二次安全壳(反应堆厂房)受损,放射性大量释放; 根据事故管理规程,采用外部水源(消防水或海水等)对堆芯进行注水冷却,同时安全壳排气带走热量 积极恢复外部电源、恢复注水排热手段(进行中),二、福岛核电站事故主要进程,三、福岛核电站事故主要进程,乏燃料水池事故进程(以四号机组为例) : 由于长时间丧

9、失冷却,储水由于衰变热蒸发或地震可能产生的裂缝泄露,水位不断下降导致组件裸露。 在较高温度下,包壳与水池沸腾蒸发的蒸汽发生锆水反应,产生氢气。锆水反应产生巨大的热能使燃料芯块熔化,并释放大量的放射性核素。随后氢气爆炸损坏了外层安全壳,大量放射性释放到环境。 积极恢复外部电源、恢复注水排热手段(进行中),二、福岛核电站事故主要进程,现状(4月6号),二、福岛核电站事故主要进程,按照国际原子能机构对核时间的分级(见附表1),日本原子力安全保安院将事件定为4级核事故,后调整为5级、7级。附表1:国际原子能机构核事件分级表(INES),二、福岛核电站事故主要进程,第三部分 福岛核电站事故初步分析,里氏

10、9级地震以及继发的海啸是世界灾难,超出了核电厂原设计的基准,是超设计基准事故的叠加; 东京电力公司证实袭击福岛第一、第二核电站的海啸浪高超过14米。福岛第一核电站海啸设防高度为5.7米,福岛第二核电站海啸设防高度为5.2米。海啸数据是基于设防8级地震的。但本次地震为9级。福岛第一核电站反应堆厂房、汽机厂房仅高出海平面10-13米,三、福岛核电站事故初步分析,福岛第一核电站是六十年代设计建造的首批商业电站,其设计和安全标准反应了当时的认识和水平。 福岛核电厂机组运行已超过其设计寿期40年,其很多系统部件可能存在老化现象。 电源问题:失去所有电源、余热无法导出导致堆芯裸露 此外,现场处置措施不够给

11、力?,三、福岛核电站事故初步分析,钢安全壳空间较小(数千立方米),在堆芯损坏严重事故情况下安全壳内升压进程会较快,容易导致安全壳超压失效 NUREG-1150报告, “严重事故风险:美国5座核电厂的评估”,针对美国Peach Bottom核电厂(BWR3,MARKI)指出:最可能发生堆芯损坏的原因就是,全厂断电叠加堆芯注水失效。 美国橡树岭国家实验室针对BWR3、4指出:在丧失最终热阱的严重事故情况下,高温蒸汽释放到抑压水池中会产生明显的热分层现象,抑压水池很容易沸腾并导致安全壳内压力迅速上升;,三、福岛核电站事故初步分析设计缺陷,从目前掌握的资料来看,福岛核电厂未安装针对严重事故氢气风险的相

12、关系统,无有效的氢气浓度监测和消氢措施,导致严重事故下氢气风险难以控制。 从目前查阅的资料来看,福岛核电厂通过硬质管道进行安全壳气体排放(事故后无法开启),也没有有效的放射性过滤排放措施,从而无法做到放射性尽量最小化释放。 从目前获取的信息来看,福岛核电厂事故发生过程中采用的相关干预措施,在干预内容、干预时机、干预风险等方面存在问题,配套事故规程不完善,相关人员认识不足。 没有严重事故管理导则来统筹组织、处置事故后果。,三、福岛核电站事故初步分析设计缺陷,第四部分 经验反馈、改进及启发,福岛核电厂的地震及其引发的海啸,已经远超过核电厂的设计基准,因此,无论对于二代核电站还是三代核电站,遭遇这种

13、超设计基准自然灾害,其后果和损害都是很大。 应该看到,福岛核电厂发生的严重事故也存在电厂超期服役、设备老化等非技术因素,不应一味的将该事故的发生归结到技术落后、安全性不高的原因。 我国核电站多为压水堆,且属于80年度后期技术,防御和抵抗类似事故的能力要强; 不应由于福岛事故的发生,就否定或贬低二代加核电厂的安全;,四、经验反馈、改进及启发,四、经验反馈、改进及启发压水堆的优势,我国核电与福岛核电站相比:,四、经验反馈、改进及启发,中广核旗下主力堆型CPR1000及CPR1000+:采用二代改进型压水堆核电技术方案,充分借鉴三代核电厂的相关设计理念; 增加了合理适用的严重事故预防和缓解措施: 非能动消氢系统; 安全壳过滤排放系统;堆腔注水系统; SAMG等 提高了核电厂预防和缓解严重事故的能力。,四、经验反馈、改进及启发,无论对二代还是三代核电站、压水堆还是沸水堆,福岛核电站严重事故均给我们很多改进启示:,四、经验反馈、改进及启发,1. 厂址抗震能力厂址选择,2. 厂址防海啸、洪水能力设计考虑和现行改进,3. 预防严重事故发生应急电源、应急水源。,4. 严重事故缓解氢气复合器、过滤排放、SAMG,5. 应急响应能力公众撤离,6. 事故后续处理、放射性物质处理设备、技术,。,谢谢!,

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