qc案例:空氮站管道改造.

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1、,贵州黔桂天能焦化有限责任公司,小组概况,小组注册 成立时间,成立时间:2015年8月 注册时间:,小组活动,课题类型: 现场型 课题名称:余热发电空氮站管道改造,小组课题,活动时间:2015年8月至11月 活动次数:5次,小组成员,余热发电空氮站简介,主要设备,空压站,冷冻式干燥机 3台,离心空压机 3台,PSA变压吸附制氮装置 3台,无热再生干燥机 3台,余热发电空氮站简介,粉碎机室除尘净化压缩空气接点,炼焦 除尘地面站,杂用压缩空气,干熄焦 除尘地面站,C102转运站,实验室,筛焦 除尘地面站,仪用压缩空气,无水氨装置,化产外线,苯加氢,燃气锅炉,厂外外线,初苯蒸馏装置,终冷洗苯装置,H

2、PF脱硫装置,干熄焦,液氮,燃气锅炉,无水氨槽区,无水氨解吸精馏单元,溴化锂制冷站,苯加氢外线,LNG厂外外线,终冷洗苯装置,冷鼓工段,1#焦炉末端厂外外线,电厂,氮气,P Plan:计划阶段,D Do:实施阶段,C Check:检查阶段,A Action:总结阶段,选题理由,由于压缩空气是由电力转换产生,以供应系统设备驱动,相较于由电力驱动,压缩空气算是第二阶的能源利用,能源转换间即会产生损失,因此压缩空气相较于电力是属于较昂贵的能源。并且很多情况下,压缩空气从电力进入空压系统即开始发生能源损耗,最后用在设备上的效率只有1015%,因此,减少不当使用的压缩空气,能够达到空压机节能的目的。,活

3、动计划,现状调查,正常运行时: 1、空氮站2台空压机运行每日用电量为66877kW.h; 2、一期化产1台空压机运行,每日平均用电量为3293kW.h; 3、一期干熄焦2台空压机运行,日均用电量为25161kW.h; 4、空氮站每3分钟放散一次。,制定目标,目标: 1、期压缩空气可由空氮站供给,全停期空压机(平时4台运行,3台时常加载,另1台处于卸载备用),这样每日可节约电量10000 kW.h左右; 2、如期空压机4台或5台运行(132 kW),停空氮站一台空压机(1560 kW),这样每日可节约电量约15000 kWh左右。,、期压缩空气是分开运行,期总耗气量为4200 m3/h左右,3台

4、空压机长期运行(单台额定功率为132kW,出力为1450m3/h,压力0.75MPa)期总耗气量为15000 m3/h左右,2台空压机运行(单台额定功率为1560kW,出力为13200m3/h, 压力0.75MPa),从1541平台空氮站接一根DN159钢管引到期干熄焦空压机房处,分别接到期干熄焦储气罐和期化产空压机储气罐上,可实现、期压缩空气相互供应,将 期空压机停运,达到每日节约用电10000kW.h。,制定目标,制定目标,原因分析及确认,1、 正常运行时,总消耗的压缩空气量为15000m3/h左右,1台空压机额定出力为13200m3/h,单台运行满足不了生产要求,必须2台同时运行; 2、

5、空压机属多轴整体式离心压缩机,为恒压运行(压力设定0.75MPa),设计额定转速在一阶临界转速和二阶临界转速之间,转速升高或降低,整个转子容易进入临界区从而导致转子振动急剧升高损坏设备,所以不能采用变频调节。为防止压缩机喘振,也不能用关闭入口调节阀的方式进行调节(厂家设定入口调节阀不能低于70%)。为此两台同时运行的情况下,当压力高于0.75MPa,空压机自动放散,电耗较高。,制定对策,1、从空氮站出来后,直接上管廊架,顺着管廊架直接到达期干熄焦空压机房处,再与期干熄焦、期化产储气罐进行接口,管线长约1200m。,2、从空氮站出来后,从1541平台后挡墙顺着排洪沟进入期生产办公楼进经北侧道路边

6、墙到期干熄焦空压机房处,再与期干熄焦、期化产储气罐进行接口,管线长约1100m。,制定对策,方案1: 此方案不占用安装位置,管线布置美观,但安装时全是高空作业,需吊车配合,且管廊架上有复用水管、氨水管、煤气管、蒸汽管等,安装时安全、环保风险大,安装费用高,周期长。,方案2: 此方案在地面作业,占用一定的安装空间,但安装安全风险小,周期相对短。,经对比、讨论,从安全、环保角度考虑,第2种方案可行。,两方案优缺点对比:,制定对策,P Plan:计划阶段,D Do:实施阶段,C Check:检查阶段,A Action:总结阶段,对策实施,空氮站压缩空气储罐出口新加管道、阀门,空氮站压缩空气储罐出口原

7、有管道、阀门,对策实施,空氮站压缩空气至一期新加管道,对策实施,空氮站压缩空气至一期干熄焦空压站压缩空气储罐出口新加管道、阀门,一期干熄焦空压站压缩空气储罐出口原有管道、阀门,空氮站压缩空气至一期干熄焦、化产母管,空氮站压缩空气至一期化产管道,对策实施,空氮站压缩空气至一期化产新加管道、阀门,一期化产空压站压缩空气储罐出口原有管道、阀门,P Plan:计划阶段,D Do:实施阶段,C Check:检查阶段,A Action:总结阶段,效果检查,改造前,效果检查,改造后,效果检查,一、10月27日到11月8日前空氮站未接到一期用: 1、空氮站每日用电量为66877kW.h; 2、化产空压每日平均

8、用电量为3293kW.h; 3、一期干熄焦日出炉数为100炉,日均用电量为25161kW.h; 4、空氮站每3分钟放散一次。,二、11月9日后空氮站用气接到一期用: 1、空氮站每日用电量为66540kW.h; 2、化产空压每日平均用电量为0; 3、一期干熄焦日出炉数为99炉,日均用电量为19920kW.h; 4、空氮站每15分钟放散一次。,结论,因干熄焦空压机及生化曝气离心鼓风机无单独电度表,从10月27日到11月24日,在干熄焦日平均装100炉的情况下,分别统计干熄焦及化产空压机用电情况,得出改接联络管后日平均节能数据如下: 1、空氮站:66877-66467410kW.h; 2、期干熄焦2

9、5161-202644897kW.h ; 3、化产空压机停运前日耗电3293kW.h 4、实测曝气离心鼓风机电流80A,日耗电为:80*380*1.73*0.85*2*242145kW.h。 日总节能为: 410+4897+3293+214510745kW.h,每年为公司节约电量392.2万kW.h。,P Plan:计划阶段,D Do:实施阶段,C Check:检查阶段,A Action:总结阶段,体会及下一步打算,1、通过本次活动,小组成员领悟到了QC在工作的重要性,它能促进企业良好的发展,降能降耗,提高产品的质量。 2、在活动进行过程中,小组成员互相协作,互相帮助,提高了团队意识,增强了班组凝聚力。 3、在今后的工作中,我们将进一步查找问题,运用QC方法,进行分析和改进,以此降低能源消耗,提高产品质量,谢,谢,

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