论文:弗兰德减速机在晋宁磷矿胶带运输系统中的运用

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1、弗兰德减速机在晋宁磷矿胶带运输系统中的应用 李艳冲 云南磷化集团有限公司晋宁磷矿 摘要:摘要:晋宁磷矿有胶带运输、擦洗两套大型生产装置,胶带运输系统于 1996 年投产使用,是 两套装置生产的重要纽带。经过多年的生产运行,胶带运输机的驱动减速机故障开始增多,箱内零 部件(轴、齿轮等)及基础件耐磨严重,轴承跑内、外圆,密封元件老化,渗油、漏油、窜油现象严 重;导致减速机运行振动大、响声异常,电耗、辅助油耗升高,环境卫生差。自 2007 年起,晋宁 磷矿逐年分批将老减速机更换为弗兰德减速(一体)机,通过选型、安装使用,胶带机运行情况得 到很大改善,电耗、油耗降低,设备效率大幅提高。 关键词:关键词

2、:弗兰德减速(一体)机、选型、安装、节能降耗 晋宁磷矿是云南磷化集团有限公司下属的磷矿石采选单位,拥有皮带运输和擦洗 两套大型生产装置。两套装置中,有一个由 30 台胶带机组成的胶带运输系统。其中, 皮带运输装置胶带运输机全长 12.63km,由 5 台高强度钢绳芯胶带运输机和 9 台尼龙胶 带运输机连接而成,将磷矿石从采取运至配矿场。擦洗装置中有 16 台尼龙胶带运输机, 负责将配矿输送至洗矿机、破碎机等,最后将成品矿输送至精矿仓。 皮带运输装置中,5 台高强度钢绳芯胶带运输机所使用的 JSZ132 型减速机。自 投产使用至 2006 年,已运行了近三万个小时,减速机渗油、漏油严重;齿轮齿面

3、均出 现不同程度的点蚀、淬火层剥落,局部断齿的情况,运行时响声异常。经修理后使用, 效果不明显,且修复费用较高。又分别于 2004 年、2005 年对 3#转运站(2M1、3M3)更换 了 2 台常州减速机厂生产的 DCY400-25 型减速机。由于负载过重,两台减速机在使用 一年后,开始出现渗油现象。 面对减速机修复质量差、新减速机达不到生产要求这一情况,专业技术人员对多 个品牌的减速机进行了考察,最终选定采用弗兰德减速机。并于 2007 年 3 月,在高强 5#钢绳芯胶带机(5M1、5M2)上安装了两台弗兰德减速机,经使用效果较好,机械效率高, 电耗明显降低,噪音小,箱体温度约 45左右,

4、转运站的工作环境得到明细改善。事 实证明,采用弗兰德减速机是正确的选择,于是,我矿在 20082010 年间,对两套生 产装置的高强 2#、3#、4#钢绳芯胶带运输机及部分尼龙胶带运输机的减速机进行了更 新。弗兰德减速机安装后,装置电耗、油耗逐渐减低,工作环境逐渐良好,实现了装 置节能降耗,完成了清洁生产工作任务目标。在 4 年的弗兰德减速机选型改造和使用 过程中,通过不断学习、实践和积累,总结出许多宝贵的经验。 1 设备选型: 1.1 弗兰德减速机的特点: 弗兰德减速机之所以被选用,与其自身的特点是分不开的。 1.1.1 标准减速机型号随扭矩的增大划分更紧凑,与传统的等比例划分相比,更 符合

5、客户要求,避免了功率浪费; 1.1.2 从箱体至内部齿轮,采用完全的模块化结果设计,适合大规模生产及灵活 多变的选型; 1.1.3 采用 CAD/CAM 设计制造,保证质量的稳定性; 1.1.4 齿轮采用优质合金渗碳淬火,齿面硬度高达 602HRC,齿面磨削精度高达 5-6 级; 1.1.5 采用整体式铸造箱体,与焊接箱体相比,箱体结构刚度好,易于提高轴的 强度和轴承寿命; 1.1.6 采用迷宫式密封结构,防止漏油; 1.1.7 产品安装方式灵活多变,易于客户选用; 1.1.8 采用计算机修形技术,对齿轮进行预修形,大大提高了减速机的承载能力。 1.1.9 弗兰德减速机 55KW 以下制作为驱

6、动减速一体机,功率在 55KW 以上,驱动电 机与减速机分离。 1.2 减速机的主要技术参数: 1.2.1 减速机的传动比:i=n1/n2,n1为输入转速,n2为输出转速。 减速机的传动比是确保胶带运转速度的主要技术参数之一,以高强度钢绳芯胶带 机的减速机选型为例,原驱动电机、驱动滚筒不变, 原带速:V=2.55m/s 驱动滚筒直径:D=0.82m 电机额定转速:N=1470r/min 由此可得出:n1=1470 r/min,n2=2.5560(3.140.82)=59.422 r/min,由 此可得出减速机的传动比为 i=147059.422=24.738。 1.2.2 减速机的最大扭矩:T

7、A(如峰值扭矩、起动扭矩或制动扭矩)。该参数主要 来源于原老式减速机的技术参数或胶带机设计参数。 输出轴的扭矩计算公式:T=P9550n2,P 为电机功率。 1.2.3 齿轮箱的额定功率:P2N,该值应大于等于:工作机的额定功率工作机的 系数。 1.2.4 齿轮润滑油的供油方式:胶带运输机的减速机采用飞溅润滑的方式。 1.2.5 减速机输入、输出轴方式: 输入输出轴应根据设备现场情况而定,如高强胶带运输机的减速机普遍采用双入 单出的方式,主输出轴均为左出轴,辅传动轴为右出轴。厂内 3#、4#胶带减速机输出 轴为直出式,6#胶带减速机输出轴则采用右出轴的方式。 1.2.6 小功率减速机选型时,可

8、采用弗兰德减速一体机,驱动电机是西门子品牌电 机,可提高节电率。 1.3 联轴器的配置 1.3.1 该联轴器为联接减速机输出轴和驱动滚筒的配件,普遍为柱销联轴器,其许 用扭矩应满足减速机输出轴扭矩,材质为锻件。 1.3.2 柱销联轴器的尺寸应符合减速机输出轴和驱动滚筒轴的装配尺寸。如高强胶 带驱动减速机型号为 B3SH09,输出轴尺寸为 140250;驱动滚筒型号为 820950,滚筒轴尺寸 180270。在订做联轴器时,一半按 140250 联轴器的 装配尺寸做,另一半则按 180270 联轴器的装配尺寸做。同时,一套联轴器必须进 行配钻,以确保尼龙棒销的安装。 1.3.3 部分联轴器为链轮

9、式,在订做时同样需考虑其安装尺寸,如高强胶带辅传慢 拖采用的就是这种方式减速机。 1.4 液力偶合器配置: 晋宁磷矿胶带运输系统中,只用皮带运输装置的输送机采用了夜力偶合器传动。 1.4.1 液力偶合器连接盘孔径尺寸应符合主驱动点击的尺寸订做,公差尺寸键槽 尺寸按 85 通用标准决定; 1.4.2 液力偶合器制动轮孔必须按主减速机输入轴配合制作,即按主减速机输入 轴尺寸标准 5580mm 制作;公差、键槽尺寸按轴径 55 通用标准决定; 1.4.3 为了提供主减速机风扇足够空间范围,液力偶合器制动轮轮宽 B=160mm, 制动轮轮径 D=400mm; 1.4.4 从使用的效果和兼顾液力偶合器的

10、互换性两方面看,液力偶合器选型为: 型号 YOXZ500 带制动轮限矩型,具体参数为:输入转矩 1500r/min,传递功率范围 68-114KW,过载系数 2-2.5,效率 96%。 1.4 制动器的配置: 1.4.1 皮带运输装置中,高强带胶带减速机制动采用外置式电磁制动器,电磁铁 型号为:ZDZ2-400 型单相交流直推式制动电磁铁,制动架型号为:MWZ2-400,石家庄 制动器厂生产。具体参数为:额定行程 10mm;推(吸)力 6300N ;通电持续率 0-100%; 吸持电压/电流32V/1.6A ;最低启动电压/电流280V/10A;动作时间:释放0.2s 、 吸持0.1s;寿命

11、200 万次;工作能耗 58W。 1.4.2 普通尼龙胶带采用弗兰德减速一体机,制动采用内置式电磁制动器,位于 驱动电机尾部风扇罩内。 2 设备安装: 以 B3SH09 型弗兰德减速机的安装为例 2.1 安装前准备。为确保安装顺利进行,弗兰德减速机在安装前,要做足准备工 作,避免安装时出现尺寸不符等问题,影响施工进度。 2.1.1 提前测量柱销联轴器、制动轮、液力偶合器、减速机和电机各个轴及轴孔 的尺寸,以保证配合精度和顺利装配,也可将联轴器、制动轮提前安装在减速机上。 2.1.2 测量新旧减速机的中心高和地脚固定螺栓孔的尺寸,进行对比,预先拿出 安装施工方案,以加快施工进度。在 B3SH09

12、 型减速机安装时,由于新减速机的中心高 比老减速机的中心高低,箱体比老减速机的窄。安装前,根据新减速机地脚固定螺栓 孔的尺寸,制作出一个减速机底座。后期安装时,节省了不少时间。 2.2 设备安装。 2.2.1 先将旧减速机拆下;拆下驱动滚筒和电机轴的联轴器和对轮,将新联轴器 和对轮装上,液力偶合器安装在电机上。 2.2.2 将事先做好的减速机底座与减速机固定在一起,通过不断测量联轴器接触 面的左右尺寸,调整减速机的摆放位置,使联轴器接触面距离在 13mm 之间,左右接 触面尺寸值差额在 0.1mm 以下,确保减速机中心线与胶带机中心线平行。将减速机底 座焊接在原有机架上。 2.2.3 调整减速

13、机的中心高,使输出轴的中心线与驱动滚筒中心线平行,将减速 机固定。调整电机的位置和高度,使其中心线与减速机输入轴的中心线平行,最后紧 固电机地脚螺栓。调整过程中,需反复测量对轮结合面的尺寸,不断松紧地脚螺栓, 以达到标准尺寸。 2.2.4 添加减速机润滑油,不安装尼龙棒销进行空载试车,一方面检查电机是否 正转;另一方面查看减速机运行振动情况,以判断中心线是否平行。 2.2.5 空载试车无异常情况,将尼龙棒销装上,进行负载试车。主要监控运行电 流和减速机的温度变化情况。 2.3 弗兰德减速机的使用和维护 弗兰德减速机改造投产后,需建立一套完整的管理办法,定期检查设备状况,保 证减速机的正常运行。

14、 2.3.1 定期检查减速机地脚紧固有无松动,检查各联接部位的联接尺寸,确保无 中心偏移,造成非正常磨损。 2.3.2 做好每天的设备运行记录,对运行电流、减速机油温进行监控。 2.3.3 做好减速机的运行时间统计,定期检查润滑油质、更换润滑油,弗兰德减 速机换油周期为 10000h。 3 弗兰德减速机使用效果 3.1 弗兰德减速机安装情况 弗兰德减速机安装情况统计表弗兰德减速机安装情况统计表 序 号 名称自编号型号出产编号投入使用时间备注 15M2B3SH09+KZ88+M132SB-IWS/N 450.609.224.01.002 2007 年 3 月 28 日 2 高强 5# 5M1B3

15、SH09+KZ88+M132SB-IWS/N 450.609.224.01.002 2007 年 4 月 14 日 3 厂内 4# M4Z168-K4-225+ILGO220-4AA71 2007 年 11 月 14 日一体机 44M1B3SH09+FANS/N 4500653348.01.001 2008 年 4 月 6 日 54M2B3SH09+FANS/N 4500653348.02.002 2008 年 4 月 6 日 6 高强 4# 4M3B3SH09+FANS/N 4500653348.02.001 2008 年 4 月 6 日 73M2B3SH9A 2009 年 2 月 24 日

16、 8 高强 3# 3M3B3SH9A 2009 年 2 月 24 日 92M1B3SH9A 2009 年 2 月 24 日 10 高强 2# 2M2B3SH9A 2009 年 2 月 24 日 11 厂内 3# M32K11107-2KN12 IASI-245012723980101 2010 年 3 月 30 日一体机 12 卸料皮带 Z128-M160MBPM=15KW45012716880601 2010 年 9 月 27 日一体机 13 6#胶带机 KA108-M160MB4,11KW,i=15.38 2010 年 8 月 25 日一体机 14 8#胶带机 K168-LG250ZM4E,PM=55KW,I=19.09 2010 年 3 月 31 日一体机 15 12#胶带机 K148-M160L4,PM=15KW,I=23.19 2010 年 1 月 26 日一体机 16 13#胶带机 K128-M160L4,PM=15KW,I=19.63 2010 年 1 月 26 日一体机 17 14#胶带机 K1

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