钻井液现场配制、维护与调整

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1、,钻井液现场配制、维护与调整,1、钻井液设备要求-循环系统:循环罐(搅拌器、液面显示器)、储备罐、混合漏斗、胶液罐、碱液罐、(自动加重系统)-固控设备:振动篩、除砂器、(除泥器)、清洁器、离心机、(除气器)-现场实验室:密度计、漏斗粘度计、直读式粘度计、API滤失仪、HTHP滤失仪、含砂量测定仪、固相含量测定仪、滤液分析仪器和药品、(便携式滚子炉、低速搅拌器、高速搅拌器) -钻井液材料存放:材料房、爬犁、储罐、蓬布等,钻井液现场配制、维护与调整,2、钻井液体系的选择- 与地层配伍:针对全井易造成井下复杂情况和事故的地层优选钻井液体系,特殊井段可采用特殊钻井液 与井型配伍:探井:安全钻井和发现油

2、气层,开发井:提高钻速和保护油气层,特殊工艺井:满足工程需要和保护油气层 与储层配伍:粘土含量、渗透率恢复值、钻井液密度 与环境配伍:钻井液及其处理剂毒性,地表水、地下水污染,周围生态环境的影响,钻井液现场配制、维护与调整,3、钻井液现场配制 检查井场钻井液材料质量检验单等有关资料,保证钻井液材料的质量。 现场钻井液材料的存放必须采取有效的防晒、防雨、防潮措施。 配制钻井液前必须清洗钻井液罐。 若需要,必须处理配浆用水。,钻井液现场配制、维护与调整,3、钻井液现场配制 应按钻井液设计要求配制钻井液,并确保其性能达到设计要求。 应充分水化配制钻井液用膨润土。 配制钻井液用处理剂应配成胶液缓慢加入

3、,避免直接加入固体或粉末状处理剖。 应控制好钻井液处理剂的加入比例、顺序和方法。,钻井液现场配制、维护与调整,4、钻井液现场维护 每1h 测定钻井液密度、漏斗粘度和体积,每8h12h 测定钻井液设计规定的全套性能;若遇异常情况应加密测定,保证钻井液性能在设计规定的范围内。 充分发挥固控设备清除钻屑的效率。 需补充处理剂,应缓慢、均匀加入钻井液处理剂胶液,尽量避免直接加入处理剂固体或干粉。,钻井液现场配制、维护与调整,4、钻井液现场维护 需补充膨润土,应加入已充分水化的膨润土浆。 钻井液以一定时间或一定井段处理,尽量避免大型处理。 需进行较大处理,应先进行小型试验,确定最佳处理措施。,钻井液现场

4、配制、维护与调整,5、钻井液现场调整 根据工程施工进行调整:如起下钻阻卡,钻具蹩跳,下钻不到底,电测、下套管、钻水泥塞,等。 根据地层岩性进行调整:易水化泥岩,层理裂缝发育的硬脆性页岩或砂岩,疏松砂岩、破碎的碳酸盐岩,煤层,盐岩层,盐、膏、泥复合地层,(高压)盐水层(水层),等。 根据井下复杂情况和事故进行调整:井壁垮塌,溢流,井喷,井漏,卡钻,井下落物,等。,钻井液现场配制、维护与调整,6、钻井液污染与处理 1) 钻井液的污染物 - 钻屑:泥页岩、砂岩、石膏 - 盐:地层盐水、盐岩、盐膏层 - 钙、镁:石膏、氯化钙型盐水、可溶性钙盐、水泥 - 碳酸盐:可溶性碳酸盐、二氧化碳、有机处理剂降解

5、- 天然气: - 硫化氢:地层、某些含硫处理剂降解 - 细菌:喜氧菌、厌氧菌,钻井液现场配制、维护与调整,6、钻井液污染与处理 2) 钻屑污染 钻屑颗粒分类粗:大于 2,000 m的颗粒中粗:250 m 2,000 m的颗粒中:74 m 250 m的颗粒细:44 m 74 m的颗粒超细:2 m 44 m的颗粒胶体:小于 2 m的颗粒,固 控 设 备,筛 网 筛 目,6、钻井液污染与处理 2) 钻屑污染 对钻井液影响最大的钻屑是泥页岩钻屑 粘土矿物种类,钻井液现场配制、维护与调整,6、钻井液污染与处理 2) 钻屑污染 粘土矿物的水化膨胀和分散: 钠蒙脱石,+水,+水+KCl或NW-1,从 17A

6、o分散至完全分离,KCl:14Ao17Ao NW-1:14A0,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,9.8Ao,+,钻井液现场配制、维护与调整,6、钻井液污染与处理 2) 钻屑污染,钻井液中粘土颗粒之间的相互关系,A. 分散且解絮凝,C. 边面絮凝但分散,E. 边面絮凝且聚结,B. 聚结但解絮凝,D. 边边絮凝但分散,F. 边边、边面絮凝且聚结,钻井液现场配制、维护与调整,6、钻井液污染与处理 2) 钻屑污染 泥页岩钻屑水化膨胀和分散、剥落掉块导致:- 井壁不稳定:缩径、井壁坍塌- 钻头和井下钻具组合的泥包- 降低机械钻速- 损害油气层- 影响固控设备效率,易损

7、失钻井液- 钻井液性能变差,特别是在高温、高密度情况下- 钻井液材料消耗和费用增加,钻井液现场配制、维护与调整,6、钻井液污染与处理 2) 钻屑污染泥页岩问题的对策:- 使用强抑制性钻井液体系- 尽可能降低钻井液的滤失量,改善滤饼质量- 使用合适的表面活性剂- 充分发挥固控设备清除钻屑的效率- 使用特殊钻井液体系和/或化工产品,_,_,+,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,+,+,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,+,_,+,_,_,+,_,_,+,_,_,_,_,_,_,+,_,+,_,_,_,_,_

8、,_,_,+,_,_,_,_,_,_,+,_,_,_,_,_,_,_,_,+,_,_,_,_,_,_,+,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,+,_,絮凝粘土,解絮凝剂,阴离子絮凝剂,阳离子絮凝剂,吸附低分子量聚合物增加负电荷,高分子量聚合物在颗颗间桥接而使其絮凝和聚结,粘土颗粒的絮凝和解絮凝,粘土颗粒双电层示意图,_ + _ + _ + _ +,+,_ +,+,+ _,_ + _,_ +,+ _,+ _,+ _,+ _,+ _,_,+,+,双电层,固 相 颗 颗,固定(STERN)层,扩散层,剪切面,溶液,势 能,VR,VA,斥力,引力,结果,低浓度,高浓度,扩散双电

9、层,盐对颗粒之间引力和斥力的影响,ZETA电位,部分离子水化离子半径,钻井液现场配制、维护与调整,7、井壁稳定 1) 井壁不稳定性主要表现- 井眼不规刚、起下钻阻卡乃至卡钻、钻头泥包、蹩跳- 振动筛上返出的的钻屑量、形状和大小- 扭矩和阻力、抽吸压力和激动压力变化- 测井仪器下不到井底、甚至被卡- 影响下套管和固井质量,钻井液现场配制、维护与调整,7、井壁稳定性 2) 井壁不稳定性主要原因 (1) 地层因素- 地层岩性:易水化泥岩,层理裂缝发育的硬脆性页岩和砂岩,疏松砂岩,破碎碳酸盐岩,煤层,盐岩层,盐、膏、泥复合地层- 地层应力:上覆应力、最大和最小水平应力,孔隙压力,破裂压力,坍塌压力-

10、地层倾角:- 油气水层:油层、气层、 (高压)盐水层(水层),钻井液现场配制、维护与调整,7、井壁稳定性 2) 井壁不稳定性主要原因 (2) 机械因素- 机械钻速:裸眼井段钻进时间- 排量:井壁冲蚀- 泵压:井漏- 钻柱振动和碰撞: - 不合适的钻井参数和作业:- 固控:低密度固相含量,钻井液现场配制、维护与调整,7、井壁稳定性 2) 井壁不稳定性主要原因(3) 理化因素- 密度:偏低,不能支撑地层压力- 流变性:悬浮和携带能力-井眼清洁- 滤失性:初滤失、滤失速率、滤液性能、滤饼质量- 抑制性:粘土矿物的水化膨胀和分散- 润滑性:摩阻过大,钻井液现场配制、维护与调整,7、井壁稳定性 3) 井

11、壁不稳定性对策 选择合适的钻井液体系:合适的钻井液体系是复杂地质条件下保证井壁稳定的关键之一- 钻井液强抑制性- 合理的钻井液密度- 钻井液良好的流变性、悬浮和携带能力- 钻井液低滤失量(动态、静态)、薄而韧的滤饼- 钻井液良好的封堵能力- 钻井液良好的润滑性 钻井液体系的可转化性和可调节性 钻井液处理剂功能单一,体系组份简单,以利于维护和调节钻井液性能,也易于判断、分析和处理井下复杂情况 合适的钻井参数和措施,缩短裸眼段钻进时间,实例一:泥页岩地层井壁稳定性 井地层特性 (1) 大段泥页岩: 6,000m以上井段:粘土矿物含量20%50% (2) 大段膏泥岩 : 4,700m6,400m井段

12、:石膏含量257% (3) 破碎的泥页岩和砂岩地陉 (4) 高且各向异性的地应力及高地层倾角 (5) 高压、高矿化度、高钙含量的地层水,井粘土矿物含量分析结果,井各井段井径扩大率,泥页岩地层井壁稳定性是钻井时间的函数12 1/4in井段两次井径测定结果比较(124/230),泥页岩地层井壁稳定性是钻井液密度的函数 12 1/4in井段:钻井液密度:1.781.94g/cm3,钻井时间:106d 8 3/8in井段:钻井液密度:1.811.56g/cm3,钻井时间:84d,平均:12.52%,平均:23.40%,实例二:破碎地层井壁稳定性 井奥陶、寒武系钻井中井下复杂情况和事故 (1) 井塌:

13、8 1/2in井段开钻后,用1.12g/cm3的钻井液钻至5,688m,5,340m5,355m井段井径为11in(29.4%); 5,465m5,495m井段井径为10in(17.6%);5,590m5,715m井段井径为10in11in(17.6%29.4%);从5,558m开始,每天钻进均有间断性蹩钻现象,接单根、短起下钻及起下钻经常出现阻卡、下放不到底,严重时需要倒划眼才能起钻;5,843m5,860m、5,885m5,905m、5,955m5,985m井段垮塌严重,平均井径为11in12in(29.4%41.2%),个别井段井经扩大到13in14in(52.9%64.7%);5,80

14、0m6,097m井段为椭圆形井眼,短轴方向井径较为规则(基本上9in左右),长轴方向井径更大6,097m以后,垮塌情况发生了变化,即不论长轴方向还是短轴方向均出现了严重的垮塌;6,110m以后垮塌情况更为严重,井径一般在12in14in(41.2%64.7%),井径扩大严重的达20in23in(135.3%170.6%),钻至6,230m后,井下情况变得更为复杂,将钻井液密度提至1.201.22g/cm3,但效果不大,8 1/2in井段井径测定结果(2) 井斜:12 1/4in井段5,316m处井斜达7,8 1/2in井段采用钟摆钻具组合,用7t8t钻压纠斜钻进,至5,650m井斜由7降至1.

15、4;钻至6,392.80m,电测发现从5,965m开始井斜增加,到6,332.80m已达到30.8,平均增斜率为7.86/100m,(3) 断钻具:钻至6,392.80m时泵压异常,长时间无进尺,起钻后发现1#扶正器公扣根部断,落鱼长18.97m。先后用3 1/2in公锥、7 7/8in卡瓦捞筒、8 1/8in卡瓦捞筒反复打捞,基本上碰不到鱼顶,每次均能通过鱼顶34m;下6in钻头探落鱼,下钻至鱼顶位置后继续下探,一直下至原井深6,392.80m均无遇阻现象,试钻1.8m后起钻时,原8 1/2in钻头位置有挂卡现象(4) 侧钻:由于井壁严重垮塌、井斜过大等原因,已无法进行事故处理,决定侧钻并将钻井液密度提高至1.45 g/cm3。下斜向器及随后的侧钻过程比较顺利,采用增斜钻具组合从6,046m钻至6,100m,测井斜已达5,为防止继续增斜回到老井眼中,从6,100m至6,165m采用钟摆钻具2t4t吊打,钻至6,162m,钻时加快,返出的钻屑中含有20%30%水泥块及少量铁屑;钻至6,165m,起钻后测斜发现6,165m处井斜已达11.9,估计侧钻井眼与老井眼重合,就此侧钻失败,

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