见习工作报告--白153区油井漏失分析及处理措施

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1、见习工作报告,单 位:乔河采油作业区汇 报 人:侯睿汇报日期:2015年7月23日,汇报内容,第一部分 见习经历及体会 第二部分 不足及下步工作计划 第三部分 一些建议,见习工作报告,这一年来,我分别在林镇新区(午58井区)和白153井区实习。林镇新区是离作业区最远的一个井区,去年大量投产水平井,我赶上了这个难得的机会,趁这个机会对投产新井所做的工作有了一个全面的了解和参与,这里工作主要在采油和注水现场。我对拉油站、抽油机、注水撬、阀组间、水井都有了一个深入的了解。通过这几个月,我对井上的知识掌握熟练,对原油生产的知识也有了基本的认识和理解。由于林镇所处的地理位置,保路拉油也是家常便饭,也常常

2、会处理一些与老乡的纠纷,这些经历对于我来说都很珍贵,在以后的工作中遇到类似问题我也知道如何处理,在林镇新区的几个月收获还是很大的。 今年4月我转到白153井区实习,这里有正规的数字化增压站和注水站。刚来的时候很不熟悉,对站上的流程都不了解,工作中遇到很多困难,也犯了很多错误,老师傅们耐心地给我提醒,讲解,我进步很快。1个月后,我对站内流程、操作、设备基本都熟悉了,可以很得心应手地开展工作了。在技术上,落实好每月的试井资料录取、六小措施、监控并维护好站内和井上的各个设备、仪器仪表、认真落实技术组安排的各种临时工作;在培训上,做好每月的员工培训工作、组织好员工学习和应急演练、完成管理组安排的临时性

3、培训、考核工作。在这里我真正的进入了技术员的工作状态。一年以来,有过3次外出培训的机会,分别为数字化培训,压力容器培训和油田开发技术培训。,一 见习经历,见习工作报告,1 理论知识的提高还不够在后面的工作中,加强自学积极性,更加主动的学习。在采油,注水、井筒、集输中选一项钻研进去,使自己在某一方面精通。,二 不足及下步工作计划,2 自我时间管理能力有待提高合理利用时间,监控好产量动态,落实好六小措施,做好动态分析,使产量完成并且主动。,见习工作报告,1 培训加强岗位员工培训,让岗位员工牢记标准作业程序,保障安全生产。结合理论培训,加大实践的培训。,三 一些建议,2 激励政策大力实行激励措施,对

4、在工作中有突出贡献的员工给予适当奖励,提高员工工作的积极性。,3 基础管理在基层管理中,干部要多对员工进行思想交流,多沟通,多帮助,从心里面让员工踏踏实实的工作。,白153区油井漏失分析及处理 单 位:乔河采油作业区 答 辩 人:侯睿 答辩日期:2015年7月23日,第一部分 摘要 第二部分 概况 第三部分 漏失原因分析 第四部分 漏失的处理及防治 第五部分 结论与认识,汇报内容,一 摘要,白153区上半年检泵作业油井55口,其中油井漏失占比60%,如何减少漏失井的检泵率是我们所要面临的问题。本文通过实例从油井漏失原因的分析,漏失部位的判断,及处理方面结合生产实际进行了分析和总结,寻找到了油井

5、漏失的根本原因,并针对原因提出了自己的看法以及相应的处理措施。 关键词:油井 漏失 原因分析 处理措施,二 概况,白153区目前油井开井259口,日产液510t,日产油287t,单井日产能1.2t,综合含水43.7%,平均动液面1336m。平均泵深1392m,平均冲程2.4m,平均冲次3.3次/min.水井开井80口,日注水1795m3,单井日注22m3。,2.1 白153区开发概况,图2-1 白153区井位分布图,据统计,白153区2015年上半年井下故障检泵55井次,从表2-1可以发现因漏失类而修井33井次,占总修井数的60.0%。由于漏失后往往造成油井出液不正常、不出液甚至井组产出液倒灌

6、,影响产量的完成。因此在生产中,很有必要根据造成抽油机井漏失的各方面因素,采取必要的措施加以预防。,2.2 白153区上半年油井检泵数量及类型,表2-1 检泵类型统计,图2-2 白153区上半年检泵情况,二 概况,三 漏失原因分析,油井在生产过程中的漏失主要发生在抽油泵、油管等部位。,漏失部位:游动凡尔漏失、固定凡尔漏失及泵间隙漏失。漏失原因:当抽油泵因机械性损坏或因结蜡赃物腐蚀等原因而使凡尔关闭 不严或活塞和泵筒间隙增大时便产生漏失。造成的原因主要有:1.原油中蜡析出使球座周围结蜡使凡尔球与球座密封不严。2.油井液腐蚀使凡尔球变形,使活塞和泵筒密封不到位。3.井筒脏(含泥沙),赃物使凡尔座封

7、不严。,3.1 漏失部位及原因分析,3.1 抽油泵漏失,白153区上半年泵漏失井情况,表3-1 泵漏失井情况,在上半年白153区因漏失检泵的33口井中,因泵漏失的占到18口,占漏失总数的54.5%,总占井周期780h,累计影响油量46.37t。泵漏失主要为固定凡尔内有赃物、泥沙、座封不严、腐蚀导致漏失。,三 漏失原因分析,如关122-168井,该井日产液0.85m3,日产油0.68t,含水4.4%,动液面1346m,4月14日9时巡井发现不出液且光杆发烫憋不起压,经碰泵后功图依然没变化,于是确定为固定凡尔漏失,进行检泵作业。,图3-2 关122-168漏失检泵前后功图对比,图3-1 固定凡尔有

8、赃物,经检泵作业发现固定凡尔有赃物,三 漏失原因分析,3.2 油管漏失,油管漏失主要原因1.修井作业:油井作业中在油管上扣时丝扣上偏,或者使用液压钳上扣过紧使得油管丝扣损坏;修井时对下井油管检查不细,将已腐蚀或破损的油管下入井内;丝扣未刺干净,造成油管上扣不紧等。这是人为主观原因。2.偏磨的影响:由于井斜的存在引起管、杆偏磨,油管因摩擦变薄,最终致漏失,这是不可避免的,也是最主要原因。3.流体腐蚀影响,油管里流体高矿化度造成腐蚀是油管漏失的重要因素之一。油井液对油管的腐蚀加上抽油杆来回摩擦会加速对油管的破坏作用,因为它会在油管表面形成脆层、蚀点,从而产生应力集中,出现疲劳裂纹,最终导致油管的腐

9、蚀疲劳破裂。,三 漏失原因分析,白153区上半年油管漏失井情况,表3-2管漏失井情况,在上半年白153区因漏失检泵的33口井中,因油管漏失的占到14口,占漏失总数的42.4%,累计占井周期为672h,累计影响油量47.91t。油管漏失主要为偏磨导致油管磨破,并且这种情况主要发生在泵上几根油管,这是由于越靠近泵,井斜越大,偏磨也越严重。,三 漏失原因分析,如关139-141井,日产液1.25m3,日产油0.51t,含水51.8%,动液面1566m。5月18日16时功图巡检发现异常,到现场憋压5min压力升到2.5Mps后稳压10秒后开始下降,结合功图分析为油管漏失,随后进行检泵作业。,图3-4

10、关139-141漏失检泵前后功图对比,图3-3 关139-141偏磨导致油管破,经检泵作业发现泵上第二根油管磨破,三 漏失原因分析,四 漏失的处理及防治,如果是固定凡尔失灵或井下赃物堵塞时,可以将光杆方卡子卡在大于防冲距的位置上,使活塞与固定凡尔多碰撞几下,通过碰泵去除固定凡尔球上的赃物,校正凡尔球位置,从而消除漏失的影响,恢复油井生产。,碰泵法,4.1 漏失的处理,对于因游动凡尔而造成的轻微漏失可采取憋压法,使压力作用于游动凡尔,关回压,使压力升高,当压力达到4-5兆帕后打开回压,泄压的同时在压差的作用下弹开游动凡尔,除去凡尔球上赃物,减小漏失。对于双凡尔漏失的油井,可以采取先碰泵,再憋压的

11、方法,如果依然无效再进行检泵作业。,憋压法,四 漏失的处理及防治,但由于井下故障的复杂性,对于凡尔漏失严重采取简单方法不奏效或油管漏失 的井必须进行修井作业进行检泵。在修井作业的各个环节都要做到质量控制,保 证油管的质量、连接紧固、密封到位,最后进行试压检验。,修井作业,四 漏失的处理及防治,4.2 漏失的防治,做好修井的监督管理工作,控制好所下泵和油管的质量,丝扣完好,对扣整齐;安装扶正器、扶正杆、防偏磨油杆节箍,使用HDPE内衬油管。,对腐蚀严重的井取样化验腐蚀,根据腐蚀机理选用对应的缓蚀剂,使用合金球座,减缓腐蚀;对结蜡严重的井采取周期性加清蜡剂;对井筒过脏的井采取冲砂洗井,净化井筒环境。,油管漏失防治,泵漏失防治,从白153区上半年检泵情况分析来看,影响该区检泵的主要原因为泵漏失和油管漏失。通过采取加清蜡剂和缓蚀剂、使用合金球座、安装扶正杆和扶正器、冲砂洗井、加强修井监督等措施可以有效减少漏失的发生,延长检泵周期,为我厂的原油稳产保驾护航。作为一名技术人员,在日常的工作中要做好油井的监控。做好示功图巡检,做好油井巡检管理工作,能对工作不正常的油井做到及时发现,及时处理。,五 结论与认识,我的汇报到此完毕,敬请批评指正!,

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