换热站安装调试总结

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1、1 中色(宁夏)东方集团换热站安装调试总结建设单位:动力分厂信息中心2 中色(宁夏)东方集团换热站系统包括南线换热站、北线换热站(大小机组)、CB线换热站三个换热系统,采用集中控制的方式,由水汽控制中心监控、操作,专人每天巡视现场,现场安装了摄像头,水汽控制中心的值班人员也可以随时查看现场画面。该工程现已交付使用,现将本工程的工作总结如下。一、工程概况1、本工程开工时间为2016年 7 月,完工时间为2016 年 10 月底。2、主要内容:(1)、设计 4 套换热站图纸,图纸见附录1。根据控制要求,设计电气图纸,其中南线换热站有循环泵3 台,补水泵 2 台,变频器 37KW一个,3KW一个,软

2、启动器一个。要求循环泵变频一拖三,软启一拖三,即使用一个变频器和一个软启动器,使三台循环泵每一台既可以变频启动,又可以软启启动, 正常使用时为一台变频,一台软启,另一台备用。补水泵为一拖二,一台变频器带两台补水泵,补水泵能够变频启动,也能直接启动。要求能够采集到每台泵的电流、故障信号、工频变频运行状态,室外温度,室内监测点的温度,出水温度,回水温度,出水压力,回水压力,水箱液位等。配备一套软水机组,由电磁阀控制软水机组的启停,且由于电磁阀安装在软水机组之前, 需要在软水机组再生和清洗的时候电动阀打开。温度控制由温控阀控制蒸汽的流量,根据室外温度调节温控阀开度大小。北线小机组和南线换热站控制要求

3、相同。3 北线大机组由 4 台循环泵和 2 台补水泵组成,要求循环泵变频一拖四,软启一拖四。北线大小机组公用一个水箱,一套软水机组,软水机组由北线小机组控制, 北线大机组只采集水箱液位作为控制报警用。CB线换热站有 4 台循环泵和两台补水泵,变频器30KW一个,3KW一个,软启动器 3 个。要求循环泵 1、2 号泵能够变频运行, 2、3、4 号泵软启启动。(2)、根据图纸配 4 套换热站控制柜。控制柜采用昆仑通态的触摸屏控制,没有安装按钮报警灯等。 所有状态信息都显示在触摸屏上。(3)、制作换热站电脑控制画面,采用组态王6.55。换热站采用无人职守、 集中控制的方式, 需要将 4 个换热机组的

4、控制做到一个组态王程序下,组态王要能够控制循环泵,补水泵,电动阀,温控阀, 每一个都要有手动自动状态的切换。组态王要能够显示温度、电流、压力、液位等实时数据,要能够提供报警信息,并且存储报警信息和数据,以备查询。组态程序共建立画面38 个,添加变量 892个。(4)、调试程序。由于我们没有 POL编程狗,不能给 POL控制器编程,所以我们提供控制要求,程序由济南工达捷能编写,我们负责现场调试。二、安装调试问题1、控制柜配线完成后,进行检查,改正接线错误,使用信号发4 生器及万用表, 检测信号采集及输出是否正常,发现触摸屏上回水温度,出水温度没有,室外温度采集错误,重新编程后,将温度信号有4-2

5、0ma改为镍 1000 的电阻信号。2、控制柜现场安装完成后,进行现场调试。(1) 、南线换热站将南线换热站三台循环泵全打到自动投用,一号主变频, 测试循环泵的启动状态,发现一号循环泵变频启动3 分钟后三号循环泵软启后工频运行,再过三分钟后三号泵停止, 二号泵启动。控制顺序混乱,需要重新更改程序。将 2 号循环泵打到禁止后, 控制软启动器的中间继电器频繁动作。采集到的电流信号错误, 使用笔记本监测POL的信号采集, 发现电流变送器反馈回来的信号就是错误的,不是程序的问题, 将所有电流变送器重新发回厂家调0 以后,发现循环泵电流正常, 但是补水泵由于电流小,还是错误,所以将电机电源线在互感器上加

6、绕两圈,增大电流,并且在组态王上调节量程, 使组态王画面显示的电流接近实际电流。软水机组由于需要再生和清洗时电磁阀打开,查询软水机组说明书,发现软水机组有继电器输出点,模式 1 为电磁阀模式,模式2 为增压泵模式。实际使用模式1 后,电磁阀常开不关闭,实际测量后发现,模式 2 能够正常控制电磁阀开关,随选择模式2。(2) 、CB线换热站CB线换热站的水箱液位,和实际液位差距太大,由于液位计没5 有经过校验,不能保证准确性,所以我们通过更改液位计的量程,将显示的液位和实际液位对应上。CB线的变频器不能启动。变频器是ABB的 ACS510 ,AI1 端子为频率给定, AO1端子为频率反馈。 DI1

7、 为起停, RO3A RO3C 为故障反馈,跳线 AI1 ON 为 0-10V,OFF为 4-20ma。经检查,频率反馈接到了 A02,故障反馈接到了PO1C和 RO1B ,改正接线,将频率反馈接到A01,故障反馈接到RO3C和 RO3A 。但是变频器还是不启动,检查参数设置,发现变频器使用的是PID 控制宏,将 PID控制宏改为 ABB标准宏,电机正常启动。将 1 号循环泵打到禁用后, 2 号变频运行,在自动状态下,3、4号循环泵根据压力不能投入运行, 只能手动启动。检查接线没有问题,只能够过更改程序。(3) 、北线换热站小机组在二号补水泵变频运行状态下,一号补水泵不能工频启动,更改控制逻辑

8、后正常启动。 当二号补水泵变频故障后, 变频器报错误代码 E002, 但是变频器不停止工作, 而是超符合运行,电机电流 3.3A,而额定电流只有 2.8A,导致小机组回水压力,出水压力高于正常值,能够达到 0.5Mpa,严重威胁采暖系统的安全。后将出水压力高限设置为 0.35Mpa, 回水压力高限设置为0.25Mpa, 超过该值后停止补水,改变控制回路, 由变频器的启动信号控制补水泵的接触器吸合,当选择二号补水泵运行,且给出启动信号后,二号补水泵接触器吸合,延时 1S后,变频器启动。停止时,变频器启动信号消失,则二号补水6 泵接触器也同时断开。 所以一旦有报警, 则能同时切断变频器和接触器,起

9、双保险作用。大机组循环泵软启和工频接触器下火反相,由软启切换到工频时,出现炸机现象,更换损坏的接触器,检查线路,更正接线后,启动二号循环泵正常,三号循环泵又出现炸机现象,再次检查接线,发现软启动器进线相序错误,更正接线后,软启动全部正常,但是变频启动后,四台泵全都是反转,检查变频器控制信号,接的是FWD,正传 /停止命令,更换到REV ,反转 /停止信号后,电机正传。大机组 2 号温控阀不动做,从温控阀处检查信号, 发现信号正常,温控阀接受信号后不执行, 手动开关温控阀,也不动作,经检查发现,电动执行器的防尘圈卡住了执行机构,将防尘圈拆掉重新安装好后,温控阀动作正常。温控阀的反馈信号和实际开度

10、差距巨大,温控阀处于关闭状态时,反馈信号为 -19%,温控阀开到最大时,反馈信号为50%。且温控阀不能全部关闭,总是有1%-2% 的误差。查看 POL输出,为 4-20ma,信号正确。反馈信号为0.5ma-11ma,反馈信号错误。在温控阀处测量发现,4ma 的信号到温控阀后为4.8ma,将信号线从 POL处拆除,发现电缆自带 0.82ma电流,怀疑变频器干扰导致。重新布线后,重新调 0 位,北线小机组温控阀正常运行, 但是将大机组的两个温控阀也布线后,三条线在一起又产生干扰,信号又错误。最后给温控阀的信号输入端和反馈端, 各并联一个 1 微法的电容后, 信号的输入和反馈均正常。7 三、存在的问

11、题1、CB线换热站不自动投用。2、南线补水泵启动低液位限制不起作用。3、南线存在循环泵自动退出现象。4、南线补水泵不变频,启动即为50HZ 。5、补水泵运行时间不累计。6、补水泵恒压和定压不能切换。7、温控阀最大开度需要限制在60%。四、效益分析换热站通过此次改进后,节省人工9 人,大量节省蒸汽费用量,一改过去的一个温度一冬天, 用室外温度来调节出水温度, 保证用户室内温度的同时,减少蒸汽浪费。采用软化水后,减少换热器的结垢,使换热效率由原来的60%-70% 提高到 97%。五、总结此次换热站安装调试, 基本满足使用要求, 但还是存在许多没有解决的问题,我们将通过继续努力,来完善换热站控制系统。2016 年 11 月 29 日

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