重油催化裂化装置长周期运行措施与途径

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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 重油催化裂化装置长周期运行措施与途径【摘 要】针对中国石化济南炼化 140 万吨/年重油催化裂化装置运行的要 求,采取了抑制结焦、完善技术路线等 工艺措施,加强设备的检维修管理、对 大型机组特护,实施科学管理,持续改 进存在的问题。通过上述措施,保证装 置长周期安全平稳运行达 4 年。 中国论文网 /5/view-4165284.htm【关键词】催化裂化装置;长周 期运行;工艺措施;设备管理 140 万吨/年重油催化裂化装置于 1995 年 5 月 12 日组建,车间由重油催 化裂化装置、汽油脱硫醇装置、干气液 化气脱硫装置组成。催化

2、裂化装置部分-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 由中国石化北京设计院设计,设计规模 为 140 万吨/年。装置于 1993 年 11 月 5 日立项,1996 年 9 月 28 日建成中交, 并于当年 10 月 26 日一次开车成功。在 首次开工即创造了连续安全运行 573 天 的全国重油催化裂化装置长周期纪录后, 于 1998 年 5 月 20 日至 6 月 17 日进行 了计划停工检修;装置第二周期在连续、 安全、优质运行了 1002 天后,于 2001 年 3 月 12 日至 4 月 7 日进行了计划停 工检修;装置第三周期自 2001 年 4 月 8 日投入运行

3、,在实现安、稳、长、优 运行 1073 天后,装置于 2004 年 3 月 15 日按计划停工检修,再创全国同类型装 置长周期运行新纪录。装置第四生产周 期于 2004 年 4 月 23 日顺利投料生产, 装置第四周期运行了 1273 天,于 2007 年 10 月 22 日按计划停工检修。2007 年 11 月 23 日装置开工,运行 838 天后, 于 2010 年 3 月 20 日按计划停检修, 2010 年 5 月 9 日,开始第六周期运行 (1032 天) ;2013 年 3 月 5 日按计划停-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 工检修,2013 年 5 月

4、15 日按计划开工, 开始第七周期运行。 影响催化裂化长周期运行的因素 有很多,大致总括起来主要集中在工艺、 设备、仪表和操作方面,装置平稳运行 的过程中,仍然存在影响装置长周期运 行的不确定因素,针对已经出现的问题 或可能出现的问题,车间做出相应的应 对措施,确保装置长周期运行。 1、工艺方面 1.1 合理制定、严格控制工艺指 标。生产中严格按照工艺指标组织生产, 避免出现超温、超压等影响装置长周期 运行的设备事故。工艺指标的平稳控制 是长周期运行的基本保障,车间运用 MES 管理系统加强对班组的平稳率考 核,要求班组严格按照工艺指标组织生 产。对于重点工艺指标,例如:烟气轮 机入口压力、温

5、度,气压机富气入口温 度,汽轮机入口蒸汽压力、温度等影响 大型机组运行的工艺参数加强监护,做 好记录,同时针对可能出现的问题提出-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 整改建议,组织班组及时处理。 1.2 抑制装置结焦。催化裂化装 置结焦是影响装置长周期运行的一个重 要因素,结焦的原因是反应油气中重芳 烃、胶质、沥青质等重组分在高温下发 生缩合反应形成焦炭,甚至与催化剂颗 粒附着在一起,沉积在原料油进料喷嘴 出口、旋风分离器升气管外壁和沉降器 内部其他构件上,严重时在汽提段下部、 料腿底部、油气管线和分馏塔塔底处结 焦造成堵塞,影响装置的正常生产。 以下几方面是防止结焦的主

6、要措 施: (一)减少提升管结焦的措施。 (1)良好的喷嘴雾化效果:选用高效 雾化喷嘴(CS-II 型)并保证提升效果, 装置总生焦量降低,液体收率增加,采 用适宜的雾化蒸汽量(5%) ,适当的原 料预热温度(180220) ,采用回炼 油与原料油混合进料(回炼油粘度低) ; (2)适宜的预提升段线速;(3)使用 中止剂技术;(4)再生温度的合理控-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 制。 (二)减少沉降器结焦的措施。 (1)合理使用防焦蒸汽;(2)适宜的 反应温度,根据原料性质及生产加工方 案,反应温度控制在 495515; (3)降低回炼比(控制 0.10.2) ,回

7、 炼比降低 0.06,焦炭减少 0.45,轻烃液 收增加 0.54;(4)缩短反应油气在沉 降器内的停留时间。 (三)减少油浆系统结焦的措施。 (1)分馏塔底加设油浆搅拌环;(2) 油浆下返塔最大流量控制,使塔底温度 最低,线速度最高,塔底停留时间最短; (3)油浆上返塔不低于最小流量; (4)加注阻垢剂。 1.3 持续完善技术路线。 (1)针 对提升管中止剂粗汽油含水造成的催化 剂热崩,一方面强化粗汽油分离器脱水 效果,同时通过选用适合的脱水过滤器 使粗汽油含水大幅降低,极大地降低了 辅助提升管进料含水对催化剂造成的影 响,减少了系统催化剂细粉的产生,有-精选财经经济类资料- -最新财经经济

8、资料-感谢阅读- 6 效地控制了细粉对烟气轮机运行的影响。 (2)系统催化剂细粉含量增加,导致 余热锅炉管束积灰、烟气流动阻力增加 和炉膛压力超高。为保证余热锅炉安全 运行,不得不向烟囱旁路切出一部分高 温烟气,造成热量损失。针对上述情况, 积极调整吹灰器操作,强化吹灰效果, 抑制积灰带来的不利影响。针对余热锅 炉运行工况恶化会严重影响装置安全运 行的可能,根据余热锅炉运行现状,除 通过强化日常余热锅炉管理外,提前诊 断存在的故障,做到计划维修,避免意 外停炉对装置造成的意外冲击。 以上措施的应用,使装置总体处 于良好状态,装置的加工能力也有所增 加。 2、设备方面 2.1 确保衬里质量,防止

9、衬里脱 落。催化裂化装置反应再生系统设备衬 里是设备关键控制点,衬里运行好坏直 接影响到整个装置操作和长周期运行。 二催化再生器使用单层衬里,强度高运-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 行状况良好,未发生因衬里运行问题影 响长周期安全生产的情况。从工程建设 开始就重视衬里的施工,在装置投用后 重视衬里的维护和检修,在检维修中掌 握并用好新材料、新结构和新技术。在 开工中严格按照衬里烘干升温要求,为 装置的长周期安全运行打下基础。 2.2 完善设备管理制度。预防是 设备维护的关键,严格巡检制度根据装 置情况对各岗位制定严格合理的检查内 容和路线,做到 24h 不间断巡检,

10、同时 对班组配备了红外测温仪和测振仪,要 求巡检过程必须携带,对反应再生部分 进行测温检查,对大型机组和重要机泵 进行测温、测振检查,建立一套科学的 巡检方法。对机泵和特殊阀门执行每周 试运规定,保证设备处于良好的备用状 态,要保证特殊阀门工作的连续性,降 低故障维修率,而对特殊阀门执行强制 保养制度和试运制度是最直接最有效的 手段。通过特殊阀门的强制保养和试运, 发现隐患,做到预先维修,保证特殊阀-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 门的安全平稳运行。 2.3 加强大型机组的特护管理。 车间对每台特护机组都制定特护方案, 规定有关各专业的检查路线及相应的检 查部位、检查内容和检查标准,特别对 机组周围环境中的低标准及易燃物应及 时解决与清理。如发现机组周围环境中 存在有毒有害、易燃易爆气体,及时报 告有关部门采取处理措施。在操作中, 严格遵守操作规程中烟气轮机主要工艺 操作参数要求,控制烟气轮机的进排气 温度、烟气粉尘含量、开停机升温降温 和升速降速、轮盘冷却蒸汽温度,严禁 超参数运行。并根据机组监测状况做好 计划检修,坚决杜绝机组事故。 3、提高管理、操作水平,避免 人为事故,处理好突发事故 (1)加强职工培训,提高职工 操作技术水平,培养全能操作员,以老 带

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