09.1-3月经营分析(汇总)3

上传人:第*** 文档编号:49710288 上传时间:2018-08-01 格式:PPT 页数:18 大小:716KB
返回 下载 相关 举报
09.1-3月经营分析(汇总)3_第1页
第1页 / 共18页
09.1-3月经营分析(汇总)3_第2页
第2页 / 共18页
09.1-3月经营分析(汇总)3_第3页
第3页 / 共18页
09.1-3月经营分析(汇总)3_第4页
第4页 / 共18页
09.1-3月经营分析(汇总)3_第5页
第5页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述

《09.1-3月经营分析(汇总)3》由会员分享,可在线阅读,更多相关《09.1-3月经营分析(汇总)3(18页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、淮沪煤电有限公司田集发电厂2009年1-3季度生产经营情况分析一、综述1、截止9月底售电收入:162891万元。其中:计划电量459040亿千瓦时,计划外电量12438亿千 瓦时。计划电量电价408元/千瓦时,计划外电量平均电价227.3 元/ 千瓦时。2、生产总成本:128609万元。其中:变动成本95780万元,固定成本32829万元。3、模拟利润:15515万元。二、部分主要生产经营指标完成情况序 号主要指标标单单位全年预预算1至9月份 完成情况完成 年度预预算4季度完成 情况预测预测全年完成 情况预测预测一发电发电量万千瓦时68400049698172.66%163019660000二

2、售电电量万千瓦时64686747147872.89%154216625694其 中基数电电量万千瓦时58978045904077.83%130754589794代发电发电量万千瓦时570871243821.79%2346235900三售电电价格元/千千瓦时346.61345.49-330.27341.48其 中基数电电量元/千千瓦时348.72348.72-348.72348.72代发电发电量元/千千瓦时324.79227.3-250.71311四发电单发电单 位 成本元/千千瓦时271271-286.33274五供电电煤耗克/千瓦时309.47309.81-309309.621、生产指标完成

3、情况二、部分主要生产经营指标完成情况2、经营指标完成情况序 号主要指标标单单位全年预预算1至9月份 完成情况完成 年度预预算4季度完成 情况预测预测全年完成 情况预测预测一生产产成本万元17601816289172.65 % 439941725531.变动变动成本万元1299829578073.69%30827126607其 中燃料费费万元1297829562273.68%30785126407水费费万元20015879.00%422002.固定成本万元460363282865.26%1311745946其 中材料费费万元2628171565.26%9122628修理费费万元555046678

4、4.09%8835550折旧费费万元256791753768.29 %814425681其他费费用万元8313642477.28 % 14397863应应付职职工薪 酬万元3866248564.28 % 12893774二、部分主要生产经营指标完成情况主要指标标单单位全年预预算1-3季度 完成情况完成 年度预预 算4季度完成 情况预测预测全年完成情 况预测预测发电发电 量万千瓦时684,000 496,98172.66%163019660000售电电量万千瓦时646,867 471,47872.89%154216625694三、预算分析1、发电量主要指标标单单位全年预预算1-3季度 完成情况完

5、成 年度预预 算4季度完成 情况预测预测全年完成情 况预测预测变动变动 成 本万元1299829578073.69%30827126607固定成本万元460363282971.31%1311745946三、预算分析2、成本分析主要指标标单单位全年预预算1-3季度 完成情况完成 年度预预 算4季度完成 情况预测预测全年完成情 况预测预测利润润万元230171551467.4%52316037三、预算分析3、模拟利润分析四、简要分析1、 发电量:1-9月份,全厂发电量49.6981亿千瓦时,完成年 度预算的72.66%。落后时间进度2.14个百分点,同比减少发电 量4.542亿kWh,降幅为8.3

6、7%。主要原因:一是1-9月份运行 平均负荷同比下降3.57MW,同比减少电量0.3818亿kWh。二 是2-3月份#1机组A级检修停运1216.17小时,同比减少电量 4.681亿kWh;三是1-9月份全厂机组合计停备1188.13小时,同 比减少159.35小时,同比发电量增加0.746亿kWh。四、简要分析2.利润总额:截止9月底共计完成15515万元,比预算同期数减少 900万元。 主要原因是: (1)销售收入:1-9月份实际售电收入比预算数增加910万元 。基数电量与预算差异:1-9月份,实际基数电量完成452224 万千瓦时,比同期预算减少3192万千瓦小时,直接减少收入约 111

7、3万元。计划外电量与预算电量差异:1-9月份预算中计划外电量为 2430万千瓦时,而实际计划外售电量为12438万千瓦时,较预 算增加10008万千瓦时,增加收入2023万元。四、简要分析3.主营业务成本: 1-9月份共发生成本费用128608万元,比预 算增加1801万元。其中: (一)变动成本比同期预算增加1688万元,分析如下:燃料费:1-9月份较预算增加1674万元,其主要原因:发电量较预算增加5981万千瓦时, 多耗标煤17629吨,增加 燃料成本1144万元;标煤单价较预算649.16元/吨,高2.05元/吨,增加燃料成本300 万元。发电煤耗较预算增加0.71克/千瓦时,增加燃料

8、成本229万元 。四、简要分析(二)固定成本:1-9月份固定成本比预算同期增加113万元。其中 :修理费共发生4665.69万元比同期预算减少138万元;与去年同 期相比增加3697万元,变化原因分析由于今年增加了#1机A修,共 计发生费用3418.34万元,而去年同期没有发生A修费用,使修理费 增加3418.34万元。其他费用比预算同期增加725万元,与去年同期相比下降978万 元材料费1-9月份累计支出为1715.94万元,比同期预算减少191万 元;与去年同期材料1546.81万元相比,增加169.13万元。应付职工薪酬比同期预算节约270万元;1-9月份职工薪酬 486.71万元,同比

9、2359.56万元,增加127.15万元。 折旧费17536.83万元与预算同期相比增加2万元;1-9月份,与 去年同期相比增加2261.60万元。 购电费比预算同期减少15万元。田集电厂全年预算实现利润23017万元,1至3季度实现利润15514万元,完成年度预算的67.40,其主要影响因素有:1、经营环境 2、主要利润指标变动 电电力单单位成本项项 目上年同期1-3季度同期比较较发电发电 量(万千瓦时)542400496981-45419单单位成本合计计(元/吨)238.5271.3432.84其中1.燃料费186.24201.7515.512.修理费2.279.847.573.折旧29.

10、58377.423.其他支出11.9412.820.88五、4季度利润预测表六、存在问题及对策问题1 :1-9月实际完成发电量为49.6981亿千瓦时,占全年预 算数的72.66%,预计全年完成电量与预算相比有一定缺口。华 东电网安排计划电量为62.4亿千瓦时,全年计划外上网电量预 算约57087万千瓦时,实际完成计划外上网电量为12438万千瓦 时,仅完成预算的21.79%。 对策:尽早完成机组额定容量变更为63万千瓦工作, 按照华东 电网的安排,积极参与月度电力市场集中竞价,制定科学的报 价策略,合理竞价,努力争取计划外电量。加强机组运行管理 ,提高机组性能避免机组非计划停运事件的发生,提

11、高机组市 场运营水平,争取更多的奖励电量。六、存在问题及对策问题2 :预算计划外电价达380元/千瓦时(含税),预计完成 难度较大。主要是受电力需求不旺的影响,同时因集中竞价 十分激烈,成交价格一路走低。如今年9月、10月份竞价上 网2.164亿度的电量,电价仅为236.55元/兆瓦时,与预算计划 外电价相比差异较大。对策:努力争取一定的计划电量,关注华东网调有关计划外 电量的信息,密切注视其它皖电东送电厂的电量完成情况, 积极探讨华东区域跨区跨省集中竞价工作,了解市场环境, 合理报价 。六、存在问题及对策问题3 :全年预计发电煤耗为295.22克/千瓦时与年度预算相比 高出0.36克/千瓦,增加燃料成本153万元。全年预计发电标煤单价为648.8元/吨与年度预算相比减少 2.33元/吨,增加燃料成本为454万元。 对策:加强燃料管理,减少亏吨、亏卡,紧抓入厂煤验收工作 ,努力降低入炉煤标煤单价。加强煤质分析和计量管理,避免 或减少亏吨亏卡的现象发生。一经发现,及时组织相关人员进 行确认,做好有关索赔工作。重视煤场管理,开展了“烧旧存新”工作,定期清理煤沟,合 理存煤,减少燃煤的贮存损失。入厂煤入炉煤差值控制在86千 焦/千克。此外,要督促运行分公司,做好煤场的各项管理工作 ,减少场损和煤质的损失。谢 谢!淮沪煤电有限公司田集发电厂二00九年十月十日

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号